馬小飛
(牡丹江中車金緣鑄業(yè)有限公司,黑龍江牡丹江 157013)
車鉤作為列車連接的關(guān)鍵部件,其質(zhì)量直接影響鐵路運輸?shù)陌踩?。近年來,隨著重載列車的不斷發(fā)展,對鉤體[2](見圖1)的質(zhì)量及性能要求也越來越高。作為帶出鉤體大部分關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的整體芯(見圖2),是影響鉤體產(chǎn)品質(zhì)量及使用性能的關(guān)鍵因素。
目前生產(chǎn)鉤體的鑄造廠家主要采用普通水玻璃砂或改性水玻璃砂射芯吹CO2硬化工藝。其缺點是水玻璃加入量高,大都由純凈的人造(或天然)硅砂加入質(zhì)量分數(shù)為6.0%~8.0%的水玻璃配制而成,導(dǎo)致其流動性及潰散性較差,存在射不實,出砂困難等問題。該工藝因受到芯砂、廠房溫度、濕度及CO2溫度動態(tài)變化影響,硬化過程不容易控制[3],砂芯易產(chǎn)生“過吹”現(xiàn)象,出現(xiàn)表面粉化強度下降;砂芯內(nèi)部有時硬不透,出現(xiàn)蠕變。砂芯的吸濕性較強,在濕度較大的天氣下,貯放的穩(wěn)定性差。
圖1 鉤體結(jié)構(gòu)簡圖
圖2 7#砂芯
普通水玻璃砂射芯吹CO2硬化工藝,是通過調(diào)節(jié)設(shè)備將水玻璃按工藝要求的比例與硅砂混合,通過射砂筒垂直射入模具型腔,吹CO2硬化。
原輔材料:硅砂、普通水玻璃/改性水玻璃、CO2.
使用設(shè)備及工裝:80 kg垂直射芯機、鉤體整體芯盒、銼刀、砂紙。
制作流程:檢查清理模具→噴脫模劑→放芯骨→小車進入→平臺鎖定→吹氣板前進→射頭下降→吹氣板后退→左右夾緊→射頭下降→射砂→射頭上升→吹氣板前進→射頭下降→吹CO290 s~200 s→左右打開→射頭上升→吹氣板后退→平臺解鎖→小車退出→頂芯→起芯。
高品質(zhì)水玻璃[5](即強度高黏度低)與增強劑射芯吹CO2硬化工藝,通過選用高品質(zhì)水玻璃與增強劑按一定比例與硅砂用混砂機混合均勻,通過射砂筒水平射入型腔,吹CO2硬化。
原輔材料:硅砂、高品質(zhì)水玻璃、增強劑、CO2.使用設(shè)備及工裝:四工位75 L水平射芯機、混砂機、鉤體模具芯盒、銼刀、砂紙。
制作流程:檢查清理模具→噴脫模劑→放芯骨→小車進入→平臺鎖定→吹氣板前進→射頭下降→吹氣板后退→左右夾緊→射頭下降→射砂→射頭上升→吹氣板前進→射頭下降→吹壓縮空氣5 s~10 s→吹 CO215 s~30 s→吹壓縮空氣 30 s~40 s→左右打開→射頭上升→吹氣板后退→平臺解鎖→小車退出→頂芯→起芯。
1)因芯砂水玻璃加入質(zhì)量分數(shù)較低[6],由原來的6%~8%降低為現(xiàn)在1.8%~2.3%,流動性較好,解決了砂芯邊緣部位射不實問題;
2)增加吹入壓縮空氣過程,降低二氧化碳使用量(原工藝每瓶CO2可吹1~2個砂芯,改進后每瓶可吹3~4個砂芯)。按每個砂芯重69 kg,1 t芯砂可以制作14.5個砂芯,則原工藝需消耗二氧化碳14.5/1.5=9.6瓶,改進后消耗二氧化碳14.5/3.5=4.8瓶,二氧化碳42元/瓶[7],則每噸砂芯可節(jié)約(9.6-4.8)×42=201.6元。
3)因采用先吹壓縮空氣,再吹少量的二氧化碳硬化的方式。二氧化碳吹氣時間,受芯砂、廠房溫度及濕度、二氧化碳溫度影響較小,操作者非常容易掌握和控制,減少了砂芯吹二氧化碳時間不足或過吹現(xiàn)象發(fā)生,避免了砂芯蠕變或表面粉化的情況出現(xiàn),砂芯吹氣時間對抗拉強度的影響如圖3所示。
4)砂芯存放性較好,存放半個月以上都不會出現(xiàn)表面吸潮粉化現(xiàn)象[8],強度高,廢芯數(shù)量極少。普通水玻璃砂吹CO2砂芯只能存放3~4天左右,砂芯表面吸潮粉化、強度降低,不能滿足使用要求,砂芯存放時間對砂芯強度的影響如圖4所示。
圖3 砂芯吹氣時間對抗拉強度的影響
圖4 砂芯存放時間對砂芯強度的影響
5)因芯砂水玻璃加入量較低,芯砂潰散性較好,鉤體內(nèi)腔用高壓風就可清除80%芯砂,勞動強度顯著降低,出砂效率提高1倍左右。按工序中可減少一次水力清砂清理,每件節(jié)約成本9元,拋丸時間減少2 min,節(jié)約成本1.5元,一次清理氣焊清砂與砂輪磨修減少氧氣乙炔、砂輪片消耗3.5元,每件鉤體節(jié)省清理工序人工成本15元/件[10]。
圖5分別為改進前與改進后鉤體整體芯。改進前使用普通水玻璃時,因水玻璃加入量大,芯砂流動性差,經(jīng)常造成砂芯射不實,且砂芯存放時間短,難以進行砂芯儲備,因砂芯強度低,且容易出現(xiàn)過吹,廢芯率在20%左右;改進后砂芯射流動性明顯增加,射砂不實及過吹問題得到了解決,廢芯率也降低到了1%左右,砂芯射芯后存放時間明顯增加,能夠滿足多任務(wù)、多品種的砂芯存放。
圖6分別為改進前與改進后鉤體內(nèi)腔。改進前使用普通水玻璃時鉤體內(nèi)腔粘砂較多,潰散性差,出砂費時,一件鉤體出砂耗時60 min.改進后鉤體內(nèi)腔表面粘砂和砂眼有了較好的改善,潰散性好,一件鉤體出砂大約35 min,大大提高了生產(chǎn)效率。
圖5 改進前與改進后鉤體整體芯
高品質(zhì)水玻璃與增強劑鉤體射芯吹CO2硬化工藝,可將射芯時水玻璃的加入質(zhì)量分數(shù)控制在2%左右,芯砂的流動性高,砂芯成型良好,無射不實現(xiàn)象發(fā)生,同時又能夠保證型砂的強度與存放時間,獲得高質(zhì)量的砂芯,降低廢品的產(chǎn)生;而且隨著水玻璃加入量的降低和本身良好的潰散性,出砂困難的現(xiàn)象也得到了明顯改善,提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。該技術(shù)先進、成熟、可靠,值得推廣使用。
圖6 改進前與改進后鉤體內(nèi)腔