王明明
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 晉中 030600)
山西新元煤炭有限責(zé)任公司所屬9104綜采工作面地表位于韓莊村以北,清平鎮(zhèn)以東,南燕竹以南,冀家垴村西的黃土塬、黃土峁及溝谷地帶。井下北鄰9#南回風(fēng)大巷、9#輔運(yùn)大巷,東鄰9103回風(fēng)巷,上部為3#煤3204綜采工作面(已采完)、3205綜采工作面(已采完),其他方向均未布置巷道。
受區(qū)域構(gòu)造影響,井田總體為一走向近WE、傾向S的單斜構(gòu)造,在此基礎(chǔ)上發(fā)育次一級的寬緩褶曲構(gòu)造,地層傾角較平緩,傾角2°~9°。相對全井田而言井田中部地層較陡,井田內(nèi)褶曲、斷層以及陷落柱較發(fā)育,井田內(nèi)褶曲屬寬緩型褶曲,斷層較少,并且規(guī)模較小。經(jīng)過上覆的3#煤層的開采發(fā)現(xiàn)斷層基本上不影響采區(qū)的劃分及工作面的推進(jìn),而陷落柱在采區(qū)內(nèi)成群出現(xiàn),在開采設(shè)計(jì)階段造成了一定程度的影響。3#煤層開采過程中,陷落柱導(dǎo)致煤巖體破碎嚴(yán)重,并且常有地下水導(dǎo)出,在生產(chǎn)過程中必須密切關(guān)注陷落柱的威脅[1]。9104綜采工作面回風(fēng)順槽掘進(jìn)過程中揭露一處陷落柱,陷落柱區(qū)域內(nèi)煤巖體破碎嚴(yán)重,并且巷道底板處有大量的地下水涌入掘進(jìn)工作面,經(jīng)過長時(shí)間的抽排才能進(jìn)行正常的巷道掘進(jìn)工作。現(xiàn)在9104工作面即將進(jìn)入回采階段,需對工作面范圍內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行探測及治理。
(1)觀測點(diǎn)與發(fā)射點(diǎn)工程布置
此次對工作面內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行探測,儀器選用WKT-E型無線電波坑道透視儀。在9104工作面的回風(fēng)順槽和運(yùn)輸順槽內(nèi)分別布置發(fā)射點(diǎn)、接收點(diǎn),具體的布設(shè)情況如圖1所示。發(fā)射點(diǎn)間距為50.0m,一個(gè)發(fā)射點(diǎn)對應(yīng)10個(gè)接收點(diǎn),接收點(diǎn)在另一側(cè)的巷道內(nèi),間距10.0m。發(fā)射點(diǎn)發(fā)出電磁波在不同的接收點(diǎn)進(jìn)行接收,形成一個(gè)扇形區(qū)域,當(dāng)發(fā)現(xiàn)電磁波有異常時(shí),可適當(dāng)?shù)卦黾咏邮拯c(diǎn)的個(gè)數(shù),一個(gè)個(gè)相互交叉的扇形區(qū)域最終完全覆蓋整個(gè)工作面區(qū)域。9014綜采工作面長度為230m,推進(jìn)長度為1330m,在兩條巷道內(nèi)一共布置56個(gè)發(fā)射點(diǎn),588個(gè)接收點(diǎn)。
(2)探測的結(jié)果分析
經(jīng)過對探測信息的解釋,得到的結(jié)果為:工作面存在揭露陷落柱X2,預(yù)測陷落柱X1、X3、X4。其中,陷落柱X2長軸預(yù)計(jì)127m左右,不排除是多個(gè)陷落柱疊加而成,周圍可能存在承壓水聚集區(qū),對回采有極大影響;預(yù)測陷落柱X1長軸預(yù)計(jì)31m左右,周圍可能存在承壓水聚集區(qū),對回采有一定影響;預(yù)測陷落柱X3長軸預(yù)計(jì)49m左右,周圍可能存在承壓水聚集區(qū),對回采有較大影響;預(yù)測陷落柱X4長軸預(yù)計(jì)121m左右,不排除是多個(gè)陷落柱疊加而成,陷落柱內(nèi)松散的巖塊裂隙內(nèi),很可能匯集了大量的地下水,嚴(yán)重影響工作面的回采;預(yù)測斷層F1斷距小于1/2煤厚,周圍瓦斯含量可能高,對回采有一定影響;預(yù)測斷層F2斷距小于1/2煤厚,局部斷距可能接近1/2煤厚,周圍瓦斯含量可能高,對回采有一定影響。由于斷層規(guī)模較小,在回采階段不需要特殊處理。此外,工作面開采范圍內(nèi)還可能存在其他小型構(gòu)造,對回采影響不大。
(3)井下鉆孔探放水
為了進(jìn)一步確認(rèn)距離工作面開切眼最近處X2陷落柱具體的發(fā)育情況及含水性,參考以上工作面范圍內(nèi)陷落柱的無線電波坑道透的結(jié)果,在回風(fēng)順槽內(nèi)通過鉆孔對X2陷落柱進(jìn)行探放水。鉆場設(shè)計(jì)在距離切巷40m處,一共布置4組鉆孔進(jìn)行探測,由于篇幅有限,列出第一組鉆孔的詳細(xì)參數(shù)如表1所示。每組為5個(gè)探測孔,鉆孔長度均為50m,傾角及方位角的變化使其成扇形布置[2]。
表1 鉆孔參數(shù)特征表
經(jīng)過4輪的探測,確認(rèn)X2陷落柱長軸長度為98m,短軸長度為34m,傾斜向上的探測孔內(nèi)涌水量較少,向下的鉆孔內(nèi)涌水量較大。根據(jù)9#煤層頂?shù)装鍘r性,推測陷落柱內(nèi)主要充水水源來自底板下部的奧灰水。經(jīng)過對新元礦9104工作面內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造的探測,以及回風(fēng)順槽揭露的陷落柱處的地質(zhì)狀況,推測工作面推進(jìn)過程中,由于采動的影響,造成煤層頂?shù)装迤茐纳疃容^大。在陷落柱附近時(shí),底板的破壞可能與陷落柱破碎區(qū)域?qū)?,形成較大的導(dǎo)水裂隙,存在著涌水事故的風(fēng)險(xiǎn),需要提前對陷落柱區(qū)域的煤巖體進(jìn)行注漿加固。
(1)注漿材料
高水速凝材料[3]是一種在水灰比較高的情況下快速凝固的特種水泥混合物。這類材料用水量較大,但是比較節(jié)約材料,將其分為甲、乙兩個(gè)部分,分別加水?dāng)嚢栊纬蓾{液,并且不易凝固,但是甲乙混合后會迅速凝固??紤]到這種特性選用雙液注漿系統(tǒng)注漿,使?jié){液在注漿位置進(jìn)行混合,在圍巖內(nèi)迅速凝結(jié),固化圍巖??紤]到漿液固結(jié)強(qiáng)度及材料消耗等因素,選擇注漿材料水灰比1.5:1。由于陷落柱周圍的煤巖體破碎非常嚴(yán)重,裂隙發(fā)育較好,注漿孔深度的提高及圍巖裂隙發(fā)育較好,決定選用較小的注漿壓力,壓力均為4MPa左右。
(2)注漿孔布置
根據(jù)探測的結(jié)果,由于陷落柱X2靠近回風(fēng)順槽這一側(cè),并且影響范圍較大,設(shè)計(jì)布置6個(gè)注漿孔進(jìn)行注漿加固。注漿孔的布置要使?jié){液更多、更均勻地滲透到破碎圍巖內(nèi),參考相似礦井工作面注漿加固的鉆孔布置方式,回風(fēng)順槽實(shí)體煤側(cè)超前注漿時(shí)注漿孔的布置如圖2。注漿孔間排距為3m,水平方向鉆進(jìn),鉆孔深度10m。
圖2 注漿孔布置示意圖
(3)注漿量估算及注漿管設(shè)計(jì)
根據(jù)陷落柱附近煤巖體的裂隙發(fā)育情況以及漿液柱形擴(kuò)散理論對單孔注漿量進(jìn)行估算:
式中:
R—漿液擴(kuò)散半徑,m;
L—注漿孔深度,m;
n—圍巖裂隙率,根據(jù)軌道巷揭露的陷落柱位置,圍巖體破碎情況n值為0.09;
α—圍巖充填系數(shù),根據(jù)實(shí)際情況取0.6;
β—漿液消耗系數(shù),1.1~1.2。
根據(jù)9104工作面的地質(zhì)狀況計(jì)算結(jié)果為:56.3m3。實(shí)際注漿過程中,基本上每個(gè)注漿孔的注漿量都大于理論計(jì)算值,注漿管的形狀是影響注漿效果的一個(gè)極為關(guān)鍵的因素,根據(jù)陷落柱距離巷道的位置,設(shè)計(jì)采用如圖3所示的注漿管進(jìn)行注漿。
圖3 注漿管結(jié)構(gòu)示意圖
(4)施工工藝
在回風(fēng)順槽煤壁側(cè)對X2陷落柱進(jìn)行注漿加固,按照注漿孔的實(shí)際長度插入注漿管,從注漿孔底到孔口一次進(jìn)行高壓封孔注漿。由于注漿管在煤體內(nèi)會影響回采工作面采煤機(jī)的破煤,因此單孔注漿完畢后應(yīng)將注漿管抽出進(jìn)行封孔。
① 打孔。按照設(shè)計(jì)的鉆孔直徑、長度等參數(shù),一次打設(shè)注漿鉆孔全長。
② 封孔。目前常采用的封孔工藝有:水泥砂漿封孔和自動封孔器封孔。由于封孔器對于注水鉆孔的成孔質(zhì)量有很高的要求,如孔壁平滑、孔內(nèi)沒有粉塵等,這導(dǎo)致封孔的質(zhì)量嚴(yán)重受限,因此選擇封孔泵注水泥砂漿封孔。
③ 注漿。各個(gè)注漿孔成孔后,逐個(gè)進(jìn)行封孔。預(yù)先進(jìn)行上部一排的注漿,注漿時(shí)通過下部孔內(nèi)的涌水量來評估注漿的效果。當(dāng)上部三個(gè)注漿孔注漿完畢后,如果下部注漿孔已經(jīng)沒有水涌出,即暫停注漿,根據(jù)工作面推進(jìn)至陷落柱附近時(shí)的涌水情況再決定第二輪注漿是否需要進(jìn)行。
為了考察超前注漿對于陷落柱的底板水害的治理效果,定期對回采過程中工作面內(nèi)地下水的日涌出量進(jìn)行觀測、統(tǒng)計(jì),得到的數(shù)據(jù)整理得結(jié)果如圖4 所示。由圖可知,隨著工作面向陷落柱X2的推進(jìn),工作面內(nèi)底板的出水量逐漸增加。當(dāng)工作面進(jìn)入到陷落柱區(qū)域內(nèi),涌水量維持在42m3/h,在工作面正常的排水能力范圍內(nèi)。即取得了較好的治理效果。
圖4 涌水量觀測結(jié)果圖
(1)運(yùn)用WKT-E型無線電波坑道透視儀及在回風(fēng)順槽內(nèi)對X2陷落柱的探放水,對9104回采工作面區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造的發(fā)育情況進(jìn)行預(yù)測,確定工作面X2的發(fā)育情況及含水性,為后期的生產(chǎn)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
(2)由于陷落柱的影響,使煤層中產(chǎn)生大量裂隙,煤巖體破碎嚴(yán)重,且工作面冒頂將會嚴(yán)重影響工作面的正常生產(chǎn)。通過在回風(fēng)順槽內(nèi)進(jìn)行陷落柱超前注漿加固,提高了煤巖體的彈性模量和整體強(qiáng)度。在工作面推進(jìn)至該區(qū)域時(shí),將地下水的涌出量控制在42m3/h,消除了陷落柱內(nèi)承壓水對工作面底板造成的危害。在加固后的工作面回采過程中頂?shù)装鍑鷰r的完整性也得到了提高,整體來說取得了很好的治理效果。