趙海權(quán),汪曉娥
(國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)甲醇分公司 儀表車間,銀川 750021)
寧夏煤業(yè)甲醇分公司循環(huán)水系統(tǒng)采用電機(jī)拖動(dòng)循環(huán)水泵的工作方式,現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)5 臺(tái)循環(huán)水泵,為60 萬(wàn)噸裝置提供循環(huán)水,總管出口壓力為0.5MPa。為響應(yīng)集團(tuán)對(duì)節(jié)能的要求,對(duì)其中的一臺(tái)進(jìn)行了改造,由電機(jī)拖動(dòng)改為蒸汽透平驅(qū)動(dòng);汽輪機(jī)采用淄博桑特動(dòng)力設(shè)備有限公司成套設(shè)備,汽輪機(jī)為撓性轉(zhuǎn)子,臨界轉(zhuǎn)速為3690r/min,恒定按6500r/min 運(yùn)行,由齒輪減速裝置減速為590r/min,拖動(dòng)水泵。主汽門(mén)前蒸汽壓力2.5MPa,額定負(fù)荷2500kW。
本文中的循環(huán)水泵透平機(jī)組為N1.25 ~2.5 型汽輪機(jī),系組合快裝單缸機(jī)組,次中壓沖動(dòng)冷凝式汽輪機(jī);調(diào)節(jié)系統(tǒng)由和利時(shí)T50、B100 泵站、油動(dòng)機(jī)等主要部分組成。作為調(diào)節(jié)的脈沖訊號(hào)使汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速變化,由汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的變化使T50 輸出-10V ~10V 電壓信號(hào)到DDV 閥,使脈沖油壓發(fā)生變化,通過(guò)油動(dòng)機(jī)開(kāi)啟或關(guān)閉調(diào)閥;T50 轉(zhuǎn)速輸入信號(hào)為3 路,可接收方波或者正弦波信號(hào),接入3 路時(shí)為三取中,2 路時(shí)為二取高,1 路時(shí)取自身,現(xiàn)場(chǎng)T50 接入的為3 路轉(zhuǎn)速信號(hào)。
圖1 調(diào)速原理圖Fig.1 Speed schema
調(diào)速原理圖如圖1 所示(以轉(zhuǎn)速升高為例)。
機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)共安裝6 支磁阻式轉(zhuǎn)速探頭,其中SE201 ~SE203 進(jìn)入T50 透平控制器依據(jù)三取中的原則進(jìn)行轉(zhuǎn)速的選擇判斷,SE204 ~SE206 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)無(wú)錫厚德8500 模塊轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)4mA ~20mA 信號(hào)送PLC,PLC 系統(tǒng)轉(zhuǎn)速3 選2高高(7900rpm) 聯(lián)鎖停車;機(jī)組在開(kāi)車期間轉(zhuǎn)速低于800rpm時(shí),SE203 和SE204 轉(zhuǎn)速無(wú)顯示,運(yùn)行過(guò)程中SE201、SE202、SE204、SE205 轉(zhuǎn)速不定期頻繁地不規(guī)則波動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)速與設(shè)定轉(zhuǎn)速(6400rpm)偏差大于500rpm 時(shí),因轉(zhuǎn)速偏差導(dǎo)致T50 送停機(jī)信號(hào)至PLC 系統(tǒng)機(jī)組停機(jī),轉(zhuǎn)速偏差停機(jī)信號(hào)為廠家固化程序,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法進(jìn)行修改。
機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中頻繁停機(jī),需要對(duì)循環(huán)水泵的運(yùn)行方式頻繁地進(jìn)行切換和調(diào)整,切換過(guò)程中需要對(duì)入口和出口手動(dòng)閥進(jìn)行操作,增加了工藝操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,現(xiàn)場(chǎng)T50 具有首出判斷的功能,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警面板顯示首出報(bào)警為轉(zhuǎn)速故障,針對(duì)轉(zhuǎn)速故障的問(wèn)題組織技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)點(diǎn)安裝人員對(duì)安裝過(guò)程和跳車的原因進(jìn)行剖析,使用排除法逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)證,分析認(rèn)為存在以下幾種可能性。
對(duì)照接線圖和PLC 程序,現(xiàn)場(chǎng)速關(guān)閥開(kāi)反饋信號(hào)進(jìn)入PLC 系統(tǒng)用于信號(hào)采集和報(bào)警,PLC 的輸出Q8.6 繼電器的常開(kāi)觸點(diǎn)進(jìn)入T50 控制器,作為T(mén)50 掛匝信號(hào)(掛匝信號(hào)為T(mén)50 允許啟動(dòng)信號(hào)),經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬實(shí)驗(yàn),當(dāng)機(jī)組掛匝運(yùn)行時(shí),掛匝信號(hào)消失后,汽輪機(jī)高調(diào)門(mén)的開(kāi)度由正常開(kāi)度回關(guān)至零位。
分析認(rèn)為在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中存在因油壓波動(dòng)或者反饋開(kāi)關(guān)性能不穩(wěn)定導(dǎo)致速關(guān)閥開(kāi)反饋信號(hào)翻轉(zhuǎn)的情況,針對(duì)分析的原因組織進(jìn)行檢查和確認(rèn)。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的速關(guān)閥反饋開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查和反復(fù)地開(kāi)關(guān)速關(guān)閥反饋信號(hào)均正常,萬(wàn)用表測(cè)量反饋開(kāi)關(guān)的回路阻值為2.3Ω,因反饋開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作的原因可以排除。
速關(guān)閥密封不嚴(yán)導(dǎo)致速關(guān)油腔體漏油,當(dāng)速關(guān)油壓力無(wú)法克服彈簧力時(shí)速關(guān)閥回關(guān),開(kāi)反饋信號(hào)消失。在T50掛匝信號(hào)消失后汽輪機(jī)高調(diào)門(mén)的開(kāi)度由正常開(kāi)度回關(guān)至零位,進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽被切斷,機(jī)組因無(wú)動(dòng)力來(lái)源,汽輪機(jī)被迫降低,當(dāng)轉(zhuǎn)速偏差大于500rpm 時(shí),觸發(fā)T50 停機(jī)。針對(duì)此項(xiàng)原因設(shè)備人員對(duì)速關(guān)閥進(jìn)行拆檢,檢查速關(guān)閥密封良好,無(wú)內(nèi)漏的情況,速關(guān)閥導(dǎo)致停車的可能性可以排除。
現(xiàn)場(chǎng)安裝的6 支磁阻式轉(zhuǎn)速探頭,轉(zhuǎn)速傳感器由磁敏電阻作感應(yīng)元件,測(cè)體上帶有凸起導(dǎo)磁材料,隨著被測(cè)物體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),傳感器輸出與旋轉(zhuǎn)頻率相關(guān)的脈沖信號(hào)(波形為正弦波),達(dá)到測(cè)速目的。分析認(rèn)為存在現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)速探頭性能不穩(wěn)定和屏蔽不規(guī)范導(dǎo)致干擾兩種可能。
現(xiàn)場(chǎng)的6 支轉(zhuǎn)速探頭均為正規(guī)廠家生產(chǎn),不存在質(zhì)量的問(wèn)題,隨后對(duì)一次原件的阻值進(jìn)行測(cè)量,阻值在300Ω ~400Ω 之間,確認(rèn)一次原件完好;隨后對(duì)探頭進(jìn)行校驗(yàn),使用萬(wàn)用表進(jìn)行測(cè)量轉(zhuǎn)速一定時(shí)輸出的交流電壓較為穩(wěn)定。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的接線進(jìn)行檢查和確認(rèn),發(fā)現(xiàn)進(jìn)入T50 的轉(zhuǎn)速SE201 和SE202 屏蔽線未接,隨后安排對(duì)接線進(jìn)行完善統(tǒng)一在控制柜內(nèi)單點(diǎn)接地,工藝組織開(kāi)車后轉(zhuǎn)速波動(dòng)的問(wèn)題依然存在。
結(jié)合測(cè)試的結(jié)果和工藝再次開(kāi)車的情況排除該原因。
按照轉(zhuǎn)速探頭的安裝規(guī)范要求,轉(zhuǎn)速探頭距離測(cè)速齒輪按照間隙要求為0.8mm ~2mm,現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)速探頭的螺紋規(guī)格為M16×1,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安裝過(guò)程和安裝數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn),在現(xiàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)速安裝過(guò)程中統(tǒng)一要求為轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)至底部然后退出一圈,為保證測(cè)量的精度要求安裝間隙控制的距離為1mm 左右,符合探頭的安裝要求;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原安裝位置進(jìn)行標(biāo)記,將6 支轉(zhuǎn)速探頭全部拆除,使用游標(biāo)卡尺對(duì)安裝孔的深度和轉(zhuǎn)速探頭的安裝距離進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)安裝間隙均控制在1mm 左右,探頭的安裝符合安裝要求,排除轉(zhuǎn)速探頭一次原件因安裝問(wèn)題導(dǎo)致轉(zhuǎn)速波動(dòng)的可能性。
現(xiàn)場(chǎng)安裝殼隨設(shè)備成套安裝孔共計(jì)7 個(gè),處于同一個(gè)平面,其中上部安裝4 支(SE201 ~SE204)轉(zhuǎn)速,殼體下部安裝兩支(SE205 ~SE206)轉(zhuǎn)速,6 個(gè)轉(zhuǎn)速安裝孔規(guī)格均為M16×1,1 個(gè)M16×1.5 為汽輪機(jī)潤(rùn)滑油回油孔。
分析認(rèn)為存在上部4 支探頭之間的間隙過(guò)小導(dǎo)致探頭輸出的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)存在相互干擾的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)速安裝殼的整體拆除進(jìn)行檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)上部的4 支轉(zhuǎn)速探頭之間的距離較近不符合磁阻式探頭的安裝要求,下部的兩支轉(zhuǎn)速探頭的距離滿足磁阻式探頭的安裝要求(現(xiàn)場(chǎng)安裝情況見(jiàn)圖3);上部安裝的轉(zhuǎn)速探頭在保證與測(cè)速齒輪之間的1mm 間隙的情況下,各轉(zhuǎn)速之間的間隙過(guò)小存在干擾導(dǎo)致輸出電壓不穩(wěn)定是機(jī)組在運(yùn)行期間轉(zhuǎn)速波動(dòng)的根本原因。
針對(duì)此項(xiàng)原因結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行分析,因受汽輪機(jī)缸蓋殼體固定螺栓的限制,原轉(zhuǎn)速安裝殼兩邊的開(kāi)孔位置無(wú)法更改,更改后會(huì)導(dǎo)致探頭無(wú)法安裝,為保證各探頭之間的間隙滿足磁阻式探頭的測(cè)量要求,只能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安裝數(shù)量進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后還必須保證原有的邏輯功能。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和分析決定將現(xiàn)場(chǎng)安裝孔進(jìn)行調(diào)整,上部的安裝孔由4 個(gè)改為3 個(gè),轉(zhuǎn)速探頭的總數(shù)由原來(lái)的6 個(gè)改為5 個(gè),其中SE201 ~SE203 進(jìn)入T50 透平控制器用于轉(zhuǎn)速信號(hào)選擇判斷,SE204 ~SE205 進(jìn)入無(wú)錫厚德8500模塊轉(zhuǎn)換后進(jìn)入PLC 系統(tǒng),在T50 轉(zhuǎn)速控制器組態(tài)一路AO(模擬量輸出)4mA ~20mA 信號(hào),組態(tài)選項(xiàng)選轉(zhuǎn)速輸出,量程范圍與原PLC 程序一致(0 ~9000rpm),作為SE206 進(jìn)入PLC 系統(tǒng),保證PLC 系統(tǒng)的3 選2 邏輯保持不變,確保邏輯的可靠性,不存在誤動(dòng)和拒動(dòng)的情況。
圖2 原安裝殼圖紙F(tuán)ig.2 Original installation shell drawings
圖4 改造后的安裝圖Fig.4 Installation diagram after renovation
圖3 現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)速間隙照片F(xiàn)ig.3 Live speed gap photos
通過(guò)此次對(duì)轉(zhuǎn)速安裝的優(yōu)化和調(diào)整,轉(zhuǎn)速探頭在安裝過(guò)程中依然按照原來(lái)的安裝要求,旋到底然后退出一圈的要求,現(xiàn)場(chǎng)的屏蔽電纜采用1×2×1.5mm2普通屏蔽電纜,在控制柜側(cè)單點(diǎn)接地,安裝完成后對(duì)一次原件進(jìn)行二次確認(rèn),阻值均在正常范圍內(nèi),工藝人員確認(rèn)相關(guān)條件后組織進(jìn)行機(jī)組開(kāi)車,在第一暖機(jī)轉(zhuǎn)速800rpm,SE201 ~SE205轉(zhuǎn)速測(cè)量穩(wěn)定,機(jī)組升至正常運(yùn)行轉(zhuǎn)速6400rpm,轉(zhuǎn)速測(cè)量穩(wěn)定,機(jī)組在開(kāi)機(jī)期間低轉(zhuǎn)速無(wú)顯示和正常運(yùn)行期間轉(zhuǎn)速波動(dòng)導(dǎo)致停車的問(wèn)題再未出現(xiàn),正常運(yùn)行期間各轉(zhuǎn)速之間的偏差在10rpm 以內(nèi),徹底解決了因轉(zhuǎn)速波動(dòng)導(dǎo)致的停車問(wèn)題,保障了機(jī)組的安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行。
出現(xiàn)轉(zhuǎn)速波動(dòng)的問(wèn)題主要原因?yàn)槌商自O(shè)備的制造和技術(shù)數(shù)據(jù)的核實(shí)過(guò)程把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)速測(cè)量存在缺陷。本文針對(duì)本公司的透平水泵頻繁因轉(zhuǎn)速故障跳車的問(wèn)題進(jìn)行了分析和總結(jié),解決了因轉(zhuǎn)速頻繁跳車的問(wèn)題,但是目前現(xiàn)場(chǎng)汽輪機(jī)的端蓋漏氣嚴(yán)重,部分儀表的運(yùn)行環(huán)境較為惡劣,需要儀表人員和設(shè)備管理人員相互配合進(jìn)一步地完善現(xiàn)場(chǎng)儀表的運(yùn)行環(huán)境,杜絕因外部環(huán)境原因?qū)е碌膬x表?yè)p壞而引發(fā)的透平水泵停車的問(wèn)題。