劉社榮
(西部鉆探工程公司玉門鉆井公司,甘肅 酒泉 735000)
通過對帶泵軸離合器在現(xiàn)場或廠內(nèi)多次修理問題的匯總分析,存在的主要問題如下。
(1)氣胎離合器摩擦輪在正常作業(yè)中會出現(xiàn)不規(guī)則圓周運動。
(2)因軸承選型問題,氣胎離合器軸承損壞頻繁,故障多且檢修難度大。
(3)軸承部位大量漏油。
(4)法蘭蓋螺栓易出現(xiàn)松動和斷裂現(xiàn)象,導致摩擦輪出現(xiàn)偏磨和離合器分離不徹底。附泵軸總成如圖1。
并車傳動箱由4 根動力輸入軸和3 根動力輸出軸組成,動力由4 臺柴油機組經(jīng)液力偶合器傳入,在并車傳動箱內(nèi)經(jīng)過并車,動力分配傳到3 個動力輸出端,分別帶動2 臺
圖1 帶泵軸總成
F-1600 泵 及 絞 車。其動力分配,由箱內(nèi)設在3#輸入傳動軸和1#泵傳動軸的齒套式離合器來完成,若離合器掛合,則工作機構均可分配到功率,此為最常用的動力分配方式。4 個輸入傳動軸裝有LT700×135 的氣胎離合器,通過萬向軸與液力偶合器相連,1#、2#泵傳動軸的輸出端裝有2 套AVB800×250 的通風型氣胎離合器,通過萬向軸帶動泵工作,控制2 臺泵的工作。
(1)使用和管理原因。一是人員素質(zhì)較低,目前各井隊機房大量使用市場化用工,接觸機械設備時間較短,操作技能維持在會操作的初級階段。二是制度執(zhí)行力度不夠,應把對制度的執(zhí)行納入考核范圍,獎善罰惡,獎罰分明,消除野蠻操作、執(zhí)行好設備操作規(guī)程。三是保養(yǎng)不完善,近幾年,由于鉆井提速,設備負荷增大,崗位人員由于技能、態(tài)度以及其他因素的影響,往往沒有落到實處,在保養(yǎng)問題上就掛了空檔。四是修理技能低下,普遍的現(xiàn)象是在現(xiàn)場修理時,對拆卸方法掌握不夠,不能準確的拆卸部件,多拆誤拆的現(xiàn)象十分突出,在清洗、測量、裝配時、螺栓扭矩大小都存在做的不好的現(xiàn)象。
(2)修理人員未對軸及軸承進行受力分析的原因。在實際工作中,后勤保障部門的修理人員往往是接到報修電話后在廠內(nèi)進行修理方案的確認,經(jīng)常忽視對并車傳動箱帶泵軸故障頻發(fā)的原因分析,更未對其進行受力分析,所以沒有找見問題的根本,對離合器未掛合之前、掛合中、完全掛合后的軸向、徑向受力狀態(tài)進行分析。
原設備帶泵離合器選用軸承為單列向心球軸承(GB/T276-1994)1000944,因其結構為整體式結構,所以故障后,無論現(xiàn)場還是廠內(nèi)檢修難度很大。
軸承故障原因:設備在使用中產(chǎn)生的振動較大,又因為單列向心球軸承扶正性能欠缺,從而使離合器和摩擦輪在運動過程中產(chǎn)生不規(guī)則圓周運動現(xiàn)象,造成軸承損壞加速;軸承長期高負荷運行,間隙變大,最終導致軸承失效。
通過多次對設備解體,漏油原因如下所析。
(1)潤滑油噴淋管線采用2 根φ14mm 銅管線,回油孔直徑只有φ8mm。
(2)軸承蓋板上只有寬度d=20mm 回油槽一個部位,回油槽數(shù)量明顯不滿足實際使用。
(3)當軸承高溫時造成(HG4-692-67)PG240×280×15油封失效。
在廠內(nèi)通過解體發(fā)現(xiàn),原設備采用M20×2 普通螺栓,當處理工程事故或操作不當就會發(fā)生螺栓松動和斷裂。因采用的M20×2 螺栓易斷裂,根據(jù)出廠圖紙技術要求,摩擦輪和摩擦片之間的間隙只有3mm,且摩擦片沒有提供加工倒角的技術要求,因而分離時無法完全分離,同時會發(fā)生摩擦輪因自身重力而靠在摩擦片上產(chǎn)生偏磨。
本文只從修理技術角度闡述并車傳動箱結構技術改造,其余原因不做贅述。對帶泵軸結構和軸承易損壞原因分析,解決方案為選用新型號軸承。對軸承蓋板進行擴孔、縮徑和加寬回油槽改造。對摩擦輪連接螺栓采用J8.8 級M24×1.5高強度螺栓。同時對摩擦片進行倒角處理。
查《機械設計手冊》知無內(nèi)擋圈圓柱滾子軸承具有摩擦小、極限轉速高、扶正性能好、并且軸承內(nèi)圈可分離、便于拆裝、易于檢修等優(yōu)點。查《軸承手冊》知:1000944 單列向心球軸承結構參數(shù)為:d=220,D=300,B=38;NU2944 無內(nèi)圈圓柱滾子軸承結構參數(shù)為:d=220,D=300,B=48,該軸承額定載荷為374kN,極限轉速為1300r/min,完全滿足并車傳動箱輸入轉速。
(1)軸承定位。選用的NU2944 軸承無內(nèi)檔圈,其寬度為48mm,原軸承寬度為38mm,把原定位套厚度由45mm 加工至25mm 對軸承內(nèi)軌進行定位,同時為避免軸承在運轉過程中出現(xiàn)軸向竄動,加工10mm 外頂套對軸承外軌進行雙面定位。
(2)軸承蓋板回油孔部位改造。潤滑油噴淋管線采用1根φ14mm 銅管線加噴嘴,回油孔直徑擴大至φ12mm 回油孔孔徑。
(3)對軸承蓋板內(nèi)部如圖2 所示回油槽數(shù)量增加為4個,增大回油槽寬度至d=30mm;油封更換為骨架油封(HG4-692-67)PG240×280×18,如圖2。
摩擦輪法蘭蓋螺栓將M20×2 改為M24×1.5(J8.8)細螺紋螺栓,加強螺栓強度,添加平墊和彈簧墊后防止松動,使摩擦輪固定可靠,保持和帶泵軸的同心度數(shù)據(jù),防止偏磨現(xiàn)象;對每片摩擦片的接觸面增加3mm 的倒角,更加方便分離;調(diào)整摩擦輪與摩擦片之間的間隙為5mm,保證其能夠在摘開離合器時徹底分離,如圖3。
圖2 改造后的軸承蓋板
圖3 改造后帶泵軸、離合器結構
氣胎離合器摩擦輪在運轉過程中運轉平穩(wěn),不規(guī)則圓周運動消除;選用NU2944 無內(nèi)圈圓柱滾子軸承后,故障率大幅度下降,且無論在現(xiàn)場還是廠內(nèi),檢修難度隨之下降;對軸承蓋板部位結構改造,漏油現(xiàn)象很少出現(xiàn);摩擦輪連接螺栓采用J8.8 級M24×1.5 高強度螺栓,解決易松動和斷裂問題,同時對摩擦片進行倒角處理和調(diào)整間隙后,摩擦輪出現(xiàn)偏磨和分離不徹底問題得到解決。
對該型號帶泵軸技術改造后,出現(xiàn)機械故障和漏油現(xiàn)象大幅度降低,并車傳動箱運轉平穩(wěn),實現(xiàn)技術改造目的。在此基礎上,又陸續(xù)對其他5 部鉆機的并車傳動箱進行技術改造,收到良好效果。
通過對并車傳動箱帶泵軸的技術改造,能夠避免軸承拆卸、裝配困難等問題,無論現(xiàn)場還是廠內(nèi),檢修效率和能力都得以提升,使該設備能很好的滿足鉆井現(xiàn)場使用要求;同時全面改善設備運轉附近環(huán)境污染和油料的浪費。