王小龍
(寧波寶新不銹鋼有限公司設(shè)備部,浙江寧波 315807)
現(xiàn)代型大企業(yè)里,空壓機的使用十分普遍??諌簷C屬于大型耗能設(shè)備,如何降低空壓機的無功耗費,降本增效,成為當(dāng)前面臨的課題。工頻空壓機組的聯(lián)動控制方式由壓縮空氣總出口的壓力帶控制,當(dāng)壓力到達(dá)壓力帶的上沿時,空壓機滿載運行變?yōu)榭蛰d運行;當(dāng)壓力到達(dá)壓力帶的下沿時,空壓機自動起動運行。而單臺空壓機的運行一般分為起動運行——空載運行——滿載運行——空載運行——停止運行,其中空載運行時不對外輸送壓縮空氣,浪費電能。空壓機主電機一般容量大,采用星—三角或軟啟動器方式起動,電機頻繁啟動的啟動電流沖擊大,降低電機及電氣元器件的使用壽命。
工頻空壓機組中,在大部分空壓機采用原控制方式下,通過對小部分空壓機進(jìn)行變頻器改造,變頻器采用PID(Proportion Integration Differentiation,比例積分微分)數(shù)學(xué)模型控制,取壓縮空氣總出口壓力帶的中間點作為PID模型的控制點,使總壓縮空氣出口壓力穩(wěn)定在控制點附近,壓縮空氣總出口壓力曲線由原來的近似正諧波變?yōu)榻扑街本€,則其他工頻空壓機從滿載運行轉(zhuǎn)換空載運行和停止運行轉(zhuǎn)為起動運行的頻率減少,能達(dá)到整體節(jié)能的效果。
寶新公司空壓站共有9臺空壓機,都為德國生產(chǎn)的凱撒螺桿式壓縮機,每臺功率為315 kW,額定電壓380 V,額定電流570 A,出氣量為60 Nm3/h,每臺空壓機工頻運行,啟動方式為星—三角(Y—△)方式。
空壓機組的運行由 MVS(Microprocessor controlled Sequencer,微處理器控制裝置)控制系統(tǒng)集中控制,具體控制模式如下:
空壓機組的聯(lián)動控制方式為:空壓機的起停通過站房外送壓縮空氣總管的壓力控制,優(yōu)先啟動運行時間累計最短的空壓機。
單臺空壓機采用雙控制(空載運行和間歇組合控制)方式:空壓機通常在滿載、空載或停機狀況下運行,在滿載和空載運行之間設(shè)定壓力控制(圖1),當(dāng)空壓機空載運行時間長于預(yù)設(shè)定時間15 min(圖中時間段①~②),則空壓機完全切斷電源停運(圖中時間段②~③);當(dāng)站房外送壓縮空氣總管的壓力達(dá)到低壓點Pmin=0.63 MPa(圖中時間點③)時,空壓機會自動起動;當(dāng)站房外送壓縮空氣總管的壓力達(dá)到了高壓點Pmax=0.68 MPa(圖中時間點④),空壓機由滿載運行轉(zhuǎn)為空載運行,壓力在短時間內(nèi)(如3 min,小于設(shè)定值15 min),壓力重新降到Pmin=0.63 MPa(如圖中時間點⑤),空壓機自動地從空載運行切換為滿載運行。
圖1 空壓機的雙控制方式
表1 空壓機組的空載時間統(tǒng)計
根據(jù)生產(chǎn)實際情況,一般運行5臺空壓機,為了解空載情況,曾統(tǒng)計過1 h內(nèi)空壓站的運行情況,當(dāng)時1#~5#空壓機運行,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。
從表1可以看出,在5臺空壓機運行時,由于機組壓縮空氣使用量變化,3臺空壓機一直處于滿載運行,2臺空壓機(1#和4#)經(jīng)常發(fā)生滿載、空載和停機的切換。故空壓站存在如下問題:①空壓機空載運行時電流為250 A,而不對外輸送壓縮空氣,是一種浪費電能;②由于壓縮空氣使用量變化,經(jīng)常起停空壓機,因空壓機的啟動方式為星—三角方式,啟動電流沖擊大,降低電機及電氣元器件使用壽命,整個站房電機燒壞多次。為節(jié)約能源,保證設(shè)備穩(wěn)定可靠的運行,有必要對空壓機進(jìn)行變頻器改造。
空壓站9臺空壓機中使8臺保持原狀的情況下,對1臺空壓機進(jìn)行變頻器改造,運行時變頻器空壓機始終運行,用于調(diào)節(jié)出站壓縮空氣壓力,根據(jù)壓縮空氣使用量決定再開幾臺工頻空壓機,工頻空壓機使用原來的控制方式控制,通過變頻器空壓機調(diào)節(jié)出站壓縮空氣壓力,使工頻空壓機盡量處于滿載運行,減少空載運行??傮w設(shè)計方案見圖2。
變頻器改造的空壓機取空壓站總出口管道壓力作為控制點,空壓機電機頻率控制范圍為(30~50)Hz,壓力控制范圍達(dá)到(0.65±0.01)MPa。其他8臺空壓機也取空壓站總出口管道壓力作為控制點,以原站房的控制方式控制,變頻器控制原控制方式相互獨立。
空壓機是1個相對獨立的設(shè)備,本體有許多保護(hù)功能,保護(hù)如下:
(1)主電機過載保護(hù)。
(2)主電機溫度保護(hù)。
(3)油氣分離器超溫保護(hù)。
(4)主電機反轉(zhuǎn)保護(hù)。
(5)濾油器壓差保護(hù)。
(6)油氣分離器壓差保護(hù)。
(7)空氣濾淸器壓差保護(hù)。
(8)風(fēng)機過載保護(hù)。
(9)冷凍干燥機故障保護(hù)。
(10)冷卻水故障保護(hù)。
空壓機結(jié)構(gòu)見圖3,改造需保持原有保護(hù)功能不變,對空壓機主電機進(jìn)行變頻器改造,需要進(jìn)行的硬件改動如下:
(1)空壓站1臺空壓機主電機使用變頻器控制。
(2)在空壓站電氣室內(nèi)增加1個變頻器柜。
(3)取空壓站壓縮空氣總出口壓力信號同時控制變頻器和原控制系統(tǒng),增加1個信號分配器。
(4)取消機旁電氣柜內(nèi)原來的星—三角啟動控制回路,并進(jìn)行改造。
硬件設(shè)計中變頻器的選擇最為重要,因變頻器用于控制空壓機的主電機,而空壓機主電機型號KA4355M-BX01-Z,315 kW,380 V,570 A,1488 r/min ,IP55,F(xiàn) 級,空壓機正常運行時一般處于滿負(fù)荷運行,為讓變頻器在運行時一定余量,計劃選用350 kW的SIEMENS變頻器。
SIEMENS的變頻器產(chǎn)品中,與315 kW容量接近的變頻器有:6SE7036-0EK60 315 kW和6SE7037-0EK60 400 kW兩種型號,為使變頻器在運行具有一定余量,所以選用6SE7037-0EK60 400 kW的變頻器。
圖2 空壓機組總體設(shè)計方案
圖3 空壓機結(jié)構(gòu)
圖4 空壓機變頻器控制電路
空壓機把1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的空氣壓縮到0.65 MPa左右壓力的過程在壓縮機主機(圖3)內(nèi)進(jìn)行,壓縮機主機由空壓機主電機拖動,空壓機的變頻器改造就是主電機的變頻器控制,即空壓機主電機是變頻器的直接負(fù)載。空壓機主電機是315 kW的普通三相異步電動機,改造的內(nèi)容主要是電氣控制部分,電路圖由原主電機是星—三角起動方式,現(xiàn)在直接使用變頻器控制(如圖4),原控制空壓機加載和卸載是通過進(jìn)氣控制閥(如圖3)的動作控制,現(xiàn)在空壓機運行時進(jìn)氣控制閥常開,靠變頻器的輸出頻率控制空壓機主電機的轉(zhuǎn)速,既而控制壓縮機主機的轉(zhuǎn)速,達(dá)到控制輸出壓縮空氣壓力的目的,最終達(dá)到控制輸出壓縮空氣的供應(yīng)量。
原空壓站控制系統(tǒng)控制范圍為(0.63~0.68)MPa,因公司壓縮空氣使用量相對穩(wěn)定,變頻器軟件采用PID模塊控制,設(shè)定壓力控制點為0.65 MPa,可以使空壓站壓縮空氣出站壓力控制在0.65 MPa左右,既達(dá)不到原控制系統(tǒng)出站壓力低于Pmin=0.63 MPa的空壓機自動啟動壓力,又達(dá)不到出站壓力高于Pmax=0.68 MPa的使空壓機從滿載轉(zhuǎn)為空載的壓力,這樣減少工頻空壓機的空載運行時間。
因空壓機主電機是三相異步電動機,不能低頻率長時間運行,所以要求對空壓機主電機的頻率控制范圍在(30~50)Hz之間,避免低頻率時電機發(fā)熱嚴(yán)重而損壞,壓縮機主機也不允許低速運轉(zhuǎn)。
對于單臺變頻器空壓機,根據(jù)壓縮空氣出站壓力變化調(diào)節(jié)空壓機的轉(zhuǎn)速,單臺空壓機的節(jié)能效果并不明顯,但對整個空壓站,由于變頻器空壓機的控制,使出站壓縮空氣壓力比較平穩(wěn),空壓站的工頻空壓機的啟動與停運頻率大大降低,即空壓機空載時間大大減少,節(jié)約可觀的電能。
下面建立變頻器空壓機的控制模型。
變頻空壓機的壓力控制點由外部設(shè)定,由變頻器控制出站壓縮空氣壓力穩(wěn)定。但實際生產(chǎn)過程中,壓縮空氣的使用量經(jīng)常變化,會引起空壓站出站壓縮空氣壓力變化。為達(dá)到出站壓縮空氣壓力穩(wěn)定的要求,特建立具有自動調(diào)節(jié)功能的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖見圖5。圖中R(S)為壓縮空氣壓力設(shè)定值,N(S)為壓縮空氣使用量變化,C(S)為出站壓縮空氣壓力,G1(S)為壓力轉(zhuǎn)換為控制空壓機主電機運行的頻率信號,G2(S)為壓縮空氣使用量變化引起出站壓縮空氣壓力變化信號,H(S)為反饋中間環(huán)節(jié)。
圖5 功能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
對于控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖,以壓縮空氣壓力設(shè)定值和壓縮空氣使用量變化分別導(dǎo)出控制數(shù)學(xué)表達(dá)式。
(1)r(t)作用下系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數(shù)的拉普拉斯變換式:
(2)n(t)作用下系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數(shù)的拉普拉斯變換式:
根據(jù)線性系統(tǒng)的迭加原理,系統(tǒng)的總輸出應(yīng)為各外作用引起的輸出的總和,因而將式①與②相加即得總輸出量的變換式。
因變頻器控制軟件采用PID控制,即比例微分積分控制,其控制公式為:
控制公式參數(shù)說明:
(1)比例調(diào)節(jié)。Kp:比例調(diào)節(jié)參數(shù),比例調(diào)節(jié)作用是按比例反應(yīng)空壓站壓縮空氣實際壓力與壓力設(shè)定值0.65 MPa的偏差,偏差一旦出現(xiàn),比例調(diào)節(jié)立即產(chǎn)生調(diào)節(jié)作用來減少偏差。比例調(diào)節(jié)參數(shù)越大,可以加快調(diào)節(jié),減少誤差,但是過大的比例調(diào)節(jié)參數(shù),使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,甚至造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定。在PID曲線圖中比例調(diào)節(jié)參數(shù)的大小與超調(diào)量(△δ)成正比(見圖6)。
(2)積分調(diào)節(jié)。Ki:積分調(diào)節(jié)參數(shù),積分調(diào)節(jié)作用是使系統(tǒng)消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高無差度。因為有誤差,積分調(diào)節(jié)就將進(jìn)行,直至無差,積分調(diào)節(jié)停止,積分調(diào)節(jié)輸出一常值。積分作用的強弱取決與積分時間常數(shù),其值越小,積分作用就越強。反之其值越大則積分作用弱,加大積分調(diào)節(jié)參數(shù)可使系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,動態(tài)響應(yīng)變慢。在PID曲線圖中積分調(diào)節(jié)參數(shù)的大小與調(diào)節(jié)時間(T2)成反比(見圖 6)。
(3)微分調(diào)節(jié)。Kd:微分調(diào)節(jié)參數(shù),微分調(diào)節(jié)作用是微分作用反映系統(tǒng)偏差信號的變化率,具有預(yù)見性,能預(yù)見偏差變化的趨勢,因此能產(chǎn)生超前的控制作用,在偏差還沒有形成之前,已被微分調(diào)節(jié)作用消除,可以改善系統(tǒng)的動態(tài)性能。在微分時間選擇合適情況下,可以減少超調(diào)量,減少調(diào)節(jié)時間。微分作用對噪聲干擾有放大作用,因此過強的加微分調(diào)節(jié),對系統(tǒng)抗干擾不利。
空壓站除1臺空壓機變頻器運行外,其它空壓機工頻運行,以原來的控制系統(tǒng)控制,工作的壓力帶為(0.63~0.68)MPa。在工頻空壓機和變頻器空壓機共同作用下,站房出站壓縮空氣壓力的PID曲線見圖6。
圖6 壓縮空氣壓力PID曲線圖
從曲線可以看出,當(dāng)空壓站運行時,其出站壓縮空氣壓力控制在0.65 MPa左右,趨于1條水平直線。根據(jù)控制要求,SIEMENS變頻器的PID功能塊圖設(shè)計見圖7。圖中參數(shù)說明:U352為壓縮空氣控制設(shè)定值,U355為壓縮空氣實測值,U364為比例增益基準(zhǔn),U366為積分常數(shù),U367為微分常數(shù),U370為對輸出工藝控制參數(shù)進(jìn)行限幅。
要求空壓站的出站壓縮空氣壓力控制在0.65 MPa左右,所以U352設(shè)定為65.7,U352與出站壓縮空氣壓力實測值相減(負(fù)反饋),相減值首先進(jìn)行微分處理(U367),再進(jìn)入比例積分模塊。在KP值為45%,Tn為8 s的賦值下進(jìn)行比例積分處理,輸出控制空壓機主電機運行的頻率值(n372)控制電機,在控制電機前頻率值還要受到(30~50)Hz范圍的限制。
因9臺空壓機只改造1臺變頻器,對出站壓縮空氣壓力的調(diào)節(jié)有一定局限性,當(dāng)壓縮空氣的使用量出現(xiàn)較大的變化,超過變頻器空壓機的調(diào)節(jié)能力,但與原控制系統(tǒng)相配合,也能達(dá)到調(diào)節(jié)出站壓縮空氣壓力穩(wěn)定的效果,有以下兩種情況:
(1)當(dāng)壓縮空氣的使用量增加許多,變頻器空壓機長時間運行在50 Hz的頻率,還不能保持0.65 MPa的壓力,出站壓縮空氣的壓力一直往下低到0.63 MPa,工頻空壓機會自動啟動1臺,使壓縮空氣的壓力保持在0.65 MPa。
(2)當(dāng)壓縮空氣的使用量減少許多,變頻器空壓機長時間運行在30 Hz的頻率,還不能穩(wěn)住0.65 MPa的壓力,出站壓縮空氣的壓力一直往上高到0.68 MPa,工頻空壓機會自動停運1臺,以使壓縮空氣的壓力保持在0.65 MPa。
圖7 PID功能塊圖設(shè)計圖
空壓機改造硬件安裝完成,電氣線路根據(jù)設(shè)計改造,變頻器的軟件輸入后,根據(jù)生產(chǎn)實際,對改造后的空壓機進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試內(nèi)容如表2:
表2 變頻空壓機調(diào)試內(nèi)容表
空壓站1臺空壓機變頻器改造后,在4臺工頻空壓機和1臺變頻空壓機運行的情況下,空壓站出站壓縮空氣壓力穩(wěn)定在0.65 MPa左右,壓力曲線呈近似水平狀(圖8)。說明:12:20:30之前為空壓站整個站房工頻控制,12:20:30之后投入1臺變頻空壓機運行。
在空壓站有變頻空壓機參與運行情況下,從改造后1月23日到2月23日對空壓站1個月的耗電量和壓縮空氣產(chǎn)氣量進(jìn)行統(tǒng)計,其數(shù)據(jù)記錄如表3:
根據(jù)計算公式:單位壓縮空氣耗電量=空壓站用電量 /空壓站壓縮空氣產(chǎn)量,計算出1個月單位壓縮空氣耗電量為0.1327 kW·h。
圖8 站房壓縮空氣壓力曲線圖
表3 站房壓縮空氣產(chǎn)氣量統(tǒng)計
表4 變頻空壓機關(guān)鍵部位運行數(shù)據(jù)記錄表
根據(jù)改造前1年公司單位壓縮空氣耗電量為0.1400,本次改造降低0.1400-0.1327=0.0073,以改造前1 a空壓站每月平均壓縮空氣使用量為5 500 000 Nm3計算,改造后每月節(jié)約電量40 150 kW·h。
空壓機經(jīng)變頻器改造后,因空壓機主電機為普通三相異步電動機,經(jīng)常在(30~50)Hz運行,當(dāng)長期運行在30 Hz時是否對電機有影響,空壓機低速運行是否對壓縮機主機有影響,我們記錄了變頻空壓機長期運行過程中連續(xù)5 h內(nèi)的各關(guān)鍵部位參數(shù)(表4)。
通過對空壓機進(jìn)行變頻器改造,對空壓機本體和壓縮空氣的檢測達(dá)到以下結(jié)論:
(1)空壓站出站壓縮空氣壓力穩(wěn)定在0.65 MPa左右,壓力曲線呈近似水平狀,提高出站壓縮空氣壓力的穩(wěn)定性。
(2)因出站壓縮空氣壓力穩(wěn)定在0.65 MPa左右,其他由原控制系統(tǒng)控制的空壓機大大減少從滿載轉(zhuǎn)為空載和啟動的次數(shù),空壓機的空載率降低90%,減少電能的浪費。
(3)空壓機啟動次數(shù)大大減少,減少啟動電流對電機的沖擊次數(shù),降低空壓機主電機損壞的幾率。
(4)空壓機變頻器改造后壓縮機主機沒有影響。
(5)空壓機變頻器改造后對壓縮空氣質(zhì)量沒有影響。
在工頻空壓機組中,通過對一部分空壓機進(jìn)行變頻器改造,在不進(jìn)行大量資金投資的情況下,能達(dá)到整體節(jié)能的效果,并能很快收回投資成本,具有現(xiàn)實的推廣意義。