周從雨
(中國(guó)石化滄州分公司,河北滄州 061000)
某單系列“燃料油型”煉廠主要裝置有350萬(wàn)t/a常減壓、100萬(wàn)t/a催化裂化、120萬(wàn)t/a延遲焦化、160萬(wàn)t/a柴油加氫、15萬(wàn)t/a半再生重整、90萬(wàn)t/a S Zorb吸附脫硫、5萬(wàn)t/a聚丙烯、30萬(wàn)t/a氣分、2萬(wàn)m3/h制氫、5萬(wàn)t/a MTBE及相應(yīng)配套設(shè)施。催化裂化裝置采用MIP工藝,反應(yīng)器結(jié)構(gòu)為同軸式,設(shè)計(jì)原料為勝利和阿曼等原油的減壓蠟油、減壓渣油和焦化蠟油混合原料。2016年以來(lái)隨著劣質(zhì)原油加工方案的實(shí)施,催化裂化原料減少,煉廠嘗試采用分儲(chǔ)分煉的方式將石蠟基減壓渣油作為催化裂化原料進(jìn)行回?zé)挘⒌玫匠晒?yīng)用;同時(shí)通過(guò)流程改造,實(shí)現(xiàn)了焦化石腦油進(jìn)催化裂化裝置改質(zhì)。2017年以來(lái)由于柴油市場(chǎng)愈發(fā)低迷,車用普通柴油產(chǎn)品的市場(chǎng)需求明顯減少,造成常一線和加氫后的輕循環(huán)油(加氫LCO)等柴油組分成為了催化裂化回?zé)挼膫溥x原料。因此,在確保催化裂化裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的前提下,利用優(yōu)化軟件優(yōu)化催化裂化原料改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),達(dá)到全廠效益最大化具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前煉油優(yōu)化軟件主要有兩類,一類是以PIMS為代表的基于線性規(guī)劃技術(shù)的模型;另一類是以RSIM為代表的基于流程模擬的非線性模型。文章在分析不同回?zé)捲蠈?duì)催化裂化產(chǎn)品收率和性質(zhì)影響的基礎(chǔ)上,研究利用RSIM軟件中的優(yōu)化器和PIMS軟件對(duì)催化裂化原料進(jìn)行優(yōu)化,以期獲得全廠效益最大化。
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是優(yōu)選回?zé)捲系闹匾康闹唬瑥谋?中給出的不同回?zé)捲系漠a(chǎn)品收率可以看出,按汽油+液化氣總收率由高到低的順序?yàn)椋撼R痪€>焦化石腦油>加氫輕循環(huán)油>分煉減渣。不同回?zé)捲蠈?duì)催化裂化產(chǎn)品質(zhì)量的影響及實(shí)際可回?zé)捔渴羌庸み^(guò)程中需要考慮的重要因素。
石蠟基減渣具有金屬含量高、密度大、殘?zhí)几?、在催化裂化反?yīng)中未氣化重油分子比例大等特點(diǎn)[1],摻渣比例高會(huì)造成催化劑中毒、燒焦量大、加工量降低以及產(chǎn)品收率變差等不良后果。通過(guò)實(shí)踐探索,按6%進(jìn)行摻渣的催化裂化原料中鎳+釩含量6.5 μg/g,殘?zhí)迹?%,對(duì)催化原料無(wú)明顯影響[2],結(jié)合每月分煉原油量,石蠟基減渣原料量平均最大為6 000 t/m。因摻渣比低,催化裂化產(chǎn)品性質(zhì)無(wú)明顯變化。石蠟基減渣與催化裂化混合原料性質(zhì)見(jiàn)表2。
表1 不同催化原料回?zé)挼漠a(chǎn)品收率 %(w)
表2 石蠟基減渣與催化裂化混合原料性質(zhì)
加氫輕循環(huán)油是利用煉廠柴油加氫裝置在生產(chǎn)車用普通柴油的閑置時(shí)間,通過(guò)調(diào)整反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力和空速等工藝參數(shù)選擇性地將LCO中的多環(huán)芳烴定向加氫,轉(zhuǎn)化為環(huán)烷基苯后送至特定儲(chǔ)罐進(jìn)行儲(chǔ)存,擇機(jī)進(jìn)催化裂化提升管底部LTAG專用噴嘴進(jìn)行回?zé)?,加氫LCO中的烷基苯進(jìn)行開環(huán)裂化反應(yīng),轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油[3](見(jiàn)圖1)。由于加氫裝置采用間歇式生產(chǎn)加氫輕循環(huán)油,最大回?zé)捔繛? 000 t/m。
圖1 加氫循環(huán)油技術(shù)反應(yīng)路徑
常一線餾程一般為150~225℃(95%點(diǎn)),其中150~205℃的汽油餾分占80%,進(jìn)催化裂化提升管回?zé)捒稍霎a(chǎn)汽油,但對(duì)汽油辛烷值影響較大。該煉廠常一線單獨(dú)或與加氫輕循環(huán)油混合進(jìn)提升管底部LTAG專用噴嘴進(jìn)行回?zé)?,最大回?zé)捔? 000 t/m。
焦化石腦油進(jìn)催化裂化裝置改質(zhì)已在多家煉廠應(yīng)用,但回?zé)捊够秃蟠呋偷男镣橹禃?huì)明顯降低[4],使焦化汽油的回?zé)捔渴艿较拗疲M(jìn)催化裂化重油進(jìn)料噴嘴中最大量為2 200 t/m。
催化裂化裝置產(chǎn)品效益的最大化與煉廠整體效益增加存在著正向關(guān)系,因此可在以催化裂化產(chǎn)品效益為導(dǎo)向的基礎(chǔ)上測(cè)算煉廠整體效益。以催化裂化裝置產(chǎn)品為基準(zhǔn):
上述計(jì)算公式相當(dāng)于多元函數(shù)求解最大值,手工計(jì)算很難得到最佳配比值。利用RSIM軟件內(nèi)嵌優(yōu)化器設(shè)置各回?zé)捲狭康淖兓秶⒃吓c產(chǎn)品價(jià)格,以催化裂化最大燒焦量為限制條件,回?zé)捲袭a(chǎn)生的效益為目標(biāo)函數(shù),可自動(dòng)計(jì)算出對(duì)催化裂化裝置的局部最優(yōu)解。表3是常壓原油加工量為23萬(wàn)t/m的情況下,按2018年4月產(chǎn)品價(jià)格體系結(jié)合主要裝置運(yùn)行成本,利用優(yōu)化器進(jìn)行優(yōu)化的結(jié)果。
表3 回?zé)捲蟽?yōu)化情況 萬(wàn) t/m
表4是利用PIMS軟件對(duì)表3中兩種方案進(jìn)行測(cè)算的結(jié)果。由表4可以看出,方案優(yōu)化后高附加值產(chǎn)品丙烯增加0.05萬(wàn)t/m,汽油增加0.13萬(wàn)t/m,石腦油和柴油也有所增長(zhǎng),低附加值產(chǎn)品燃料油產(chǎn)量減少0.56萬(wàn)t/m,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善,產(chǎn)品收入增加788萬(wàn)元/月,噸油效益增加33.7元/t。
因缺少航煤加氫及催化柴油改質(zhì)等裝置,隨著普通柴油配置計(jì)劃的不斷減少以及3#粗白油的停產(chǎn),低十六烷值的常一線和輕循環(huán)油組分僅能以低附加值燃料油形式外銷。為改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),煉廠以效益最大化為目標(biāo),自2017年12月起根據(jù)產(chǎn)品配置計(jì)劃、催化裂化裝置加工負(fù)荷及產(chǎn)品價(jià)格變化等情況,利用RSIM和PIMS軟件及時(shí)進(jìn)行測(cè)算,調(diào)整催化裂化回?zé)捲系姆N類及比例。2018年1季度與2017年同期相比,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善,液化氣、丙烯及汽油收率均增加,柴油產(chǎn)量下降,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化合計(jì)增加效益3 861萬(wàn)元(見(jiàn)表5)。
表4 優(yōu)化前后主要外銷產(chǎn)品情況對(duì)比 萬(wàn)t/m
利用流程模擬軟件RSIM中的優(yōu)化器,將不同催化回?zé)捲狭孔鳛樽兞?,每種原料最大可回?zé)捔颗c催化燒焦負(fù)荷作為限制條件,效益為目標(biāo)函數(shù),可快速計(jì)算出催化回?zé)捲献罴呀M合方式。結(jié)合PIMS軟件對(duì)組合方式進(jìn)行論證分析,可為煉廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及效益提高提供依據(jù)。通過(guò)實(shí)踐,煉廠2018年一季度與2017年同期相比液化氣、丙烯及汽油收率增加,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化合計(jì)增加效益3 861萬(wàn)元。
表5 2018年一季度與2017年同期效益對(duì)比
續(xù)表