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銅冶煉煙氣中單質(zhì)硫?qū)χ扑嵯到y(tǒng)的危害及應(yīng)對措施

2019-08-20 07:28楊光彩
中國有色冶金 2019年3期
關(guān)鍵詞:銅精礦單質(zhì)噴槍

楊光彩

(謙比希銅冶煉有限公司, 銅帶省 卡魯魯希市)

謙比希銅冶煉廠采用“ISA富氧頂吹熔池熔煉- 電爐澄清分離- PS轉(zhuǎn)爐吹煉”工藝生產(chǎn)粗銅,銅冶煉煙氣經(jīng)余熱鍋爐冷卻、電收塵后進(jìn)入凈化工段,經(jīng)高效洗滌器稀酸洗滌,絕熱蒸發(fā),煙氣降溫除塵,再經(jīng)冷卻塔稀酸洗滌,使煙氣進(jìn)一步降溫除塵,煙氣再通過兩級電除霧器,在高壓靜電作用下,除去煙氣中的酸霧、礦塵、砷、氟、硒等雜質(zhì),并將氣體溫度降低。二級電除霧器出來后進(jìn)入干吸工序,氣體在干燥塔內(nèi)用93%的酸除去水分后通過SO2鼓風(fēng)機(jī)送往轉(zhuǎn)化工序。在催化劑的作用下,SO2氣體經(jīng)第一次反應(yīng)后生成的SO3,送往干吸工段中間吸收塔用98%的硫酸進(jìn)行第一次吸收,剩余的SO2+SO3氣體送轉(zhuǎn)化工序進(jìn)行二次反應(yīng),再繼續(xù)用98%的硫酸在最終吸收塔內(nèi)進(jìn)行吸收,最后尾氣達(dá)標(biāo)排放。

謙比希銅冶煉廠一期生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力為15萬t粗銅/a,硫酸28萬t/a,一期項(xiàng)目投入運(yùn)行后,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。2010年綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和長期可持續(xù)發(fā)展,啟動了二期產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目,擬將產(chǎn)能擴(kuò)大至25萬t粗銅/a,硫酸67萬t/a。隨著公司擴(kuò)能改造項(xiàng)目的逐步投產(chǎn),ISA爐處理能力逐步提升,目前公司艾薩爐最高下料量已達(dá)到140 t/h,月平均下料量達(dá)118 t/h。然而在艾薩爐處理能力提升的過程中,艾薩爐煙氣單質(zhì)硫超標(biāo),導(dǎo)致硫酸系統(tǒng)生產(chǎn)困難,成為制約效能提升的瓶頸。

1 煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)對制酸系統(tǒng)的影響

1.1 對動力波洗滌器的影響

動力波洗滌器用于冶煉煙氣除塵降溫,煙氣從豎直煙道的頂部進(jìn)入并與大口徑噴嘴向上噴射的洗滌液發(fā)生碰撞,形成一個劇烈喘動的泡沫區(qū),在這個區(qū)域大量液體表面被更新。單質(zhì)硫在動力波冷卻后凝固在溢流堰、逆噴管噴頭(圖1)、動力波循環(huán)泵及系統(tǒng)管道內(nèi)壁,溢流堰堵塞會造成溢流酸不能均勻分布于逆噴管,逆噴管溫度升高,降低其使用壽命;逆噴管噴頭堵塞造成逆噴酸量減少,降低動力波降溫除塵的效果;循環(huán)泵葉輪及管道系統(tǒng)內(nèi)壁凝結(jié),增加泵及管道阻力。

圖1 噴頭堵塞情況

1.2 對板式換熱器的影響

單質(zhì)硫凝結(jié)于板式換熱器濾筒(圖2)及板片上,造成酸側(cè)流量降低,導(dǎo)致?lián)Q熱效率降低,氣體冷卻塔出口煙氣溫度升高,帶入干燥塔水分增加,干燥酸濃度降低,加速設(shè)備腐蝕,若帶入水分過多時可導(dǎo)致無法生產(chǎn)合格的98%硫酸及濾筒堵塞,降低冷卻效果。

圖2 濾筒堵塞情況

1.3 對氣體冷卻塔的影響

單質(zhì)硫冷卻凝結(jié)于填料并堵塞會導(dǎo)致氣體冷卻塔壓差增大(圖3),氣液接觸面積減小,降低氣體冷卻效果,增加帶入干燥塔水分,增加設(shè)備腐蝕速率,如帶入水分過多則導(dǎo)致吸收酸濃度降低,無法生產(chǎn)合格的98%酸;分酸器堵塞導(dǎo)致分酸不均勻,塔內(nèi)氣液接觸面積減小,降低冷卻效果;收水器堵塞會導(dǎo)致氣體冷卻塔壓差增大,降低對煙氣的抽力,增加電霧出口負(fù)壓,增大水封被抽干的風(fēng)險。

圖3 冷卻塔填料上部堵塞情況

1.4 對電霧的影響

單質(zhì)硫凝結(jié)于陰極線及陽極管內(nèi)壁,降低了電霧工作效率。

2 單質(zhì)硫形成的機(jī)理

無論是傳統(tǒng)的鼓風(fēng)熔煉爐還是先進(jìn)的熔池熔煉爐——艾薩爐、奧斯麥特爐、瓦紐柯夫爐、白銀爐、富氧側(cè)吹熔池熔煉爐,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,煙氣中都會出現(xiàn)單質(zhì)硫超標(biāo)的現(xiàn)象,單質(zhì)硫產(chǎn)生的機(jī)理如下所述。

2.1 高價硫化物分解所產(chǎn)生的元素硫

煙氣動力學(xué)條件不完善,爐料中高價硫化物分解所產(chǎn)生的元素硫未能完全氧化而部分殘存于煙氣中,銅精礦中高價硫化物主要有黃鐵礦(FeS2)和黃銅礦(CuFeS2),在熔煉爐中從673 K開始受熱分解,到1 173 K時,分解反應(yīng)激烈進(jìn)行[1],主要有式(1)、式(2)反應(yīng)。

(1)

(2)

分解的出的S2將繼續(xù)氧化成SO2進(jìn)入煙氣中,見反應(yīng)式(3)。

(3)

上述反應(yīng)生成的元素硫在溫度超過硫的沸點(diǎn)(717.7 K)時,比較容易被煙氣中的氧氧化生成SO2,但如果煙氣中的氧氣濃度不夠或者混合不均勻,則煙氣中就會殘留部分解離反應(yīng)所生成的硫。

2.2 次生的還原反應(yīng)使煙氣中的二氧化硫被還原產(chǎn)生單質(zhì)硫

熔池熔煉在配料中都加入一定比例的煤來補(bǔ)充熔煉熱量的不足,熔池熔煉爐爐膛空間有限,致使燃燒產(chǎn)物中尚有微粒碳和一氧化碳,這些物質(zhì)與二氧化硫反應(yīng)生成單質(zhì)硫。

當(dāng)溫度高于1 173 K時,熔池存在式(4)、式(5)反應(yīng)。

本研究結(jié)果顯示,對新生兒采取針對性,不僅可明顯降低新生兒呼吸機(jī)相關(guān)肺炎的發(fā)生率,也有利于促進(jìn)護(hù)患關(guān)系的和諧發(fā)展。

(4)

(5)

熔池熔煉溫度都在1 453 K以上,以上反應(yīng)極易發(fā)生。

3 單質(zhì)硫產(chǎn)生的直接原因及解決措施

艾薩法煉銅熔池內(nèi)熔體- 爐料- 氣體之間發(fā)生強(qiáng)烈的攪拌與混合,只要?dú)夤桃喝嘀腥魏我幌嗍艿接绊?,爐內(nèi)熱量傳遞、質(zhì)量傳遞和化學(xué)反應(yīng)速率都會受到影響。從單質(zhì)硫產(chǎn)生的機(jī)理可以看出,單質(zhì)硫產(chǎn)生的主要原因?yàn)橐睙挓煔庵醒鯘舛鹊秃蜖t內(nèi)動力學(xué)條件差。

本文結(jié)合謙比希銅冶煉廠的生產(chǎn)實(shí)踐,分析單質(zhì)硫產(chǎn)生的直接原因,找到了相對應(yīng)的解決措施。

3.1 供氧不足

熔煉分廠轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)從艾薩爐供氧主管上引出支管供氧氣,由于轉(zhuǎn)爐吹煉的間斷性以及轉(zhuǎn)爐用氧波動很大(0~3 000 m3/h),艾薩爐供氧量及供氧壓力不足,導(dǎo)致爐內(nèi)熔體攪動力變?nèi)?,爐內(nèi)高價硫化物分解出的硫來不及氧化就被煙氣帶走,煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)嚴(yán)重。

針對以上問題,生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏,調(diào)配給轉(zhuǎn)爐一定氧氣流量,保證艾薩爐足夠的氧氣流量和氧氣壓力。

3.2 下料不穩(wěn)定

艾薩下料量在某一時刻入爐物料突然增加,導(dǎo)致總供氧量不能與入爐物料匹配,熔池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)不完全,煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)。引起下料量不穩(wěn)定的因素:一是給料機(jī)倉門機(jī)械故障;二是工人定期清理運(yùn)輸皮帶下面漏料,清理結(jié)束后一次性鏟入給料皮帶過多漏料。

3.3 鍋爐掉渣

鍋爐振打器故障或振打頻率太長,鍋爐大塊結(jié)渣會脫落,鍋爐大塊渣掉入熔池引起熔池溫度急劇下降,爐渣物理性能受到影響,熔池內(nèi)化學(xué)反應(yīng)不完全,煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)。

針對鍋爐振打器故障,設(shè)備部在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù),在鍋爐結(jié)渣相對嚴(yán)重的三米過渡段,振打器振打頻率從80 min/次調(diào)整為50 min/次,減少大塊渣一次性掉入爐內(nèi)。

3.4 噴槍彎曲和噴槍頭部燒損

噴槍平均使用壽命12天左右,噴槍使用到后期,噴槍會發(fā)生彎曲以及噴槍頭燒損嚴(yán)重,爐內(nèi)某些區(qū)域攪動混合力減弱,熔池表面出現(xiàn)局部堆料和反應(yīng)不全[2],煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)。

針對以上問題,一是定期組織停產(chǎn)計(jì)劃更換噴槍,二是嚴(yán)格控制操作溫度在1 180±5 ℃,減少噴槍燒損和彎曲。

3.5 入爐精礦含硫過高

當(dāng)入爐銅精礦含硫超過30%,艾薩爐煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)現(xiàn)象明顯增加。艾薩爐工段每天取各種銅精礦送到檢驗(yàn)分析中心化驗(yàn),高鐵硫銅精礦和低鐵硫銅精礦合理配料,從歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)上看,入爐銅精礦含硫在28%時,煙氣質(zhì)量較好。

3.6 爐內(nèi)動力學(xué)條件不足

隨著公司產(chǎn)能不斷提升,原有的部分設(shè)備已不能滿足現(xiàn)在的工藝需求,為增強(qiáng)爐內(nèi)動力學(xué)條件采取了兩項(xiàng)措施:噴槍直徑從325 mm加大到377 mm,擴(kuò)大噴槍直徑,可提高氣流橫向攪動能力,加快熔池反應(yīng)速率。當(dāng)艾薩爐小時料量達(dá)到120~140 t,KKK風(fēng)機(jī)風(fēng)量從13 000 m3/h加大到14 000 m3/h。

3.7 煙氣成分不知曉

根據(jù)密閉鼓風(fēng)爐煉銅、白銀爐、奧斯麥特爐和富氧側(cè)吹爐煉銅處理煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)[3-7],熔煉爐出口煙氣中氧氣的含量控制在2%以上可以有效防止單質(zhì)硫的生成。2014年硫酸分廠在鍋爐出口煙氣管道上安裝氣體分析儀,主要監(jiān)測煙氣中的氧氣、一氧化碳和二氧化硫含量。煙氣監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)值和硫酸板式換熱器壓力值顯示于艾薩爐主控室操作電腦上,當(dāng)發(fā)現(xiàn)硫酸板式換熱器壓力上升以及煙氣氧氣含量低于2%時,ISA爐主控制人員及時調(diào)整,提高氧料比,稍稍降低下料量,待煙氣殘氧高于2%以及硫酸板式換熱器壓力穩(wěn)定后,艾薩工段再恢復(fù)料量。

4 實(shí)施效果

2012~2018年上半年單質(zhì)硫?qū)?shí)際生產(chǎn)的影響情況見表1。從表1看以看出,隨著料量的逐年提升,艾薩爐煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)的次數(shù)逐漸減少,硫酸分廠因單質(zhì)硫超標(biāo)引起的停產(chǎn)和減產(chǎn)次數(shù)逐漸降低。

5 結(jié)語

艾薩爐煉銅煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo),將會導(dǎo)致火法系統(tǒng)和制酸系統(tǒng)停產(chǎn)或減產(chǎn),主要原因?yàn)闊煔庵袣堁鯘舛鹊鸵约鞍_爐內(nèi)動力學(xué)條件差,要減少煙氣中單質(zhì)硫超標(biāo)現(xiàn)象就必須保證煙氣中殘氧濃度不低于2%,并加強(qiáng)爐內(nèi)動力學(xué)條件。

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