郁 雷,孫 敏,尹開波,單軍戰(zhàn),楊 斌
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,馬鞍山 243000)
硅鋼氧化色是因退火爐爐內(nèi)氣氛、工藝速度等因素導致硅鋼表面顏色不均勻或整體發(fā)暗、發(fā)藍的表面缺陷。隨著工業(yè)電機行業(yè)的快速發(fā)展,用于電機磁性材料的硅鋼不僅應滿足設計規(guī)范的磁性能及力學性能要求,其表面觀感質量也應達到整體均勻美觀。目前,氧化色缺陷仍是硅鋼產(chǎn)品的主要表觀缺陷之一,影響產(chǎn)品美觀性且埋下質量隱患,可能給公司帶來經(jīng)濟利益的損失和產(chǎn)品形象的損害。因此,必須對硅鋼氧化色缺陷開展質量管理與攻關。
某硅鋼分廠連退生產(chǎn)線成立了以“降低硅鋼氧化色封閉率”為課題的現(xiàn)場型QC 小組,由生產(chǎn)、機械、電氣單元共15 人組成,成員經(jīng)驗豐富并均已通過QC 培訓。通過運用質量管理工具和方法,按照PDCA 循環(huán)的QC 小組活動程序,為消除連退生產(chǎn)線氧化色缺陷,進一步提高產(chǎn)品質量管理水平展開攻關活動。
由表1 可知,2017 年1-12 月硅鋼氧化色平均封閉率為0.55%,根據(jù)分廠下達指令,本次QC小組活動目標設定為:使硅鋼氧化色封閉率由0.55%降至0.35%。經(jīng)分析,氧化色封閉率歷史最好水平為2017 年8 月的0.40%,已十分接近所設目標值。
表1 2017 年1-12 月硅鋼氧化色封閉率
小組成員從工藝、設備、原料角度對造成硅鋼氧化色的因素進行分析查找,通過反查封閉卷的生產(chǎn)工藝記錄,統(tǒng)計出各因素引起硅鋼氧化色所占比重,結果如表2 所示??梢?,退火爐爐內(nèi)氣氛異常占比達81.5%,是影響硅鋼氧化色封閉率的主要問題癥結。如果能解決退火爐爐內(nèi)氣氛異常問題的50%,那么氧化色封閉率可降低至0.33%[即0.55%×(1-81.5%×50%)],低于目標值0.35%。
表2 導致硅鋼氧化色的因素統(tǒng)計表
通過歷史最佳水平比較和理論計算分析,小組認為“硅鋼氧化色封閉率由0.55%降至0.35%”的預期目標是具有可行性的。
小組成員運用頭腦風暴法,從“人、機、料、法、環(huán)”五個方面[1-4]對退火爐爐內(nèi)氣氛異常進行了原因分析,歸納總結出7 條末端因素(即培訓不足、爐體密封性差、輻射管開裂、來料油污嚴重、工藝溫度設定不當、爐內(nèi)氣體流動性差、冷卻循環(huán)水滴落),并制作了因果圖,如圖1 所示。
圖1 退火爐爐內(nèi)氣氛異常因果圖
針對原因分析中查找出的7 條末端因素,小組成員明確分工,逐一進行現(xiàn)場確認,主要確認內(nèi)容見表3。
表3 導致硅鋼氧化色的要因確認表
在末端因素逐一現(xiàn)場驗證過程中,小組成員發(fā)現(xiàn):
(1)輻射管開裂數(shù)量較多,2017 年輻射管因開裂更換套數(shù)為13 套,高于標準要求的10 套,確認為主要因素。
(2)退火爐內(nèi)因氣體流動性不佳,造成氧含量存在局部高點,氧含量最高點超過100ppm,造成帶鋼表面氧化,確認為主要因素。
(3)爐體密封性狀況不佳,密封性缺乏系統(tǒng)性檢查和有效處理,漏率>10-4mbar·l/s 的漏點數(shù)量較多,確認為主要因素。
除以上3 種末端因素,其余末端因素經(jīng)過確認均滿足標準要求,為非主要原因。
找到主要原因后,小組召開群策群力會議,商討對策,針對要因提出最佳解決方案,明確落實負責人、完成時間等,并制定了對策表,如表4 所示。
表4 降低硅鋼氧化色封閉率的對策表
根據(jù)上述分析和要因情況,小組制定了多項具體對策和解決辦法,其實施情況如下。
(1)針對“輻射管開裂”,采取以下措施:
利用檢修開爐機會檢查輻射管表面狀況,并對輻射管進行打壓、煤油滲漏試驗,查出存在問題輻射管并更換,避免裂紋擴大化;合理調整燒嘴空燃比,檢測分析燃燒廢氣成分,使輻射管處于良好工作狀態(tài),減少裂紋發(fā)生率。
通過對策實施,輻射管年開裂更換數(shù)量由13 套降低至8 套(見表5),達到對策制定目標值10 套,輻射管工作狀態(tài)良好,開裂現(xiàn)象得到了有效控制。
表5 輻射管年開裂更換數(shù)量對比
(2)針對“退火爐爐體密封性差”,采取以下措施:
對爐內(nèi)氣氛分析儀柜的10 個取樣管進行打壓試驗,細微泄露點拆除后更換接頭并用生料帶纏繞后擰緊;退火爐進行氫氣測漏,標準為漏率≤10-4mbar·l/s,并整體打壓,對檢查出的漏點逐一更換密封并打膠,提高爐體密閉性。
通過對退火爐爐體漏點檢查并處理,漏點數(shù)量由對策實施前的106 個降低至到28 個,鞏固期再次測量驗證時為31 個(如圖2 所示),達到目標值35 個,有效提高了退火爐爐體密封性。
圖2 對策實施前后退火爐漏點數(shù)量對比
(3)針對“爐內(nèi)氣體流動性不佳”,采取以下措施:
爐內(nèi)氣體流動性不佳會導致局部氧含量偏高,可通過離線測量退火爐各段氧含量,建立氧含量梯度曲線,觀察其變化趨勢,準確定位局部高點區(qū)域;合理調整入出口密封簾高度、爐內(nèi)各段氮氣流量、各段TAL 擋板及放散口開口度,優(yōu)化各段爐壓分布梯度,增強爐內(nèi)氣體流動性,消除氧含量局部高點。
通過準確定位氧含量高點并增強相應區(qū)域的氣體流動性,有效消除了1#SF 區(qū)域氧含量局部偏高情況(如圖3 所示),減少了此要因引起的產(chǎn)品氧化色。
圖3 對策實施前后退火爐氧含量趨勢對比
(1)目標檢查
各項對策逐一實施后,小組成員再次分析并統(tǒng)計造成硅鋼氧化色各因素所占比重,繪制成排列圖(如圖4 所示)。由活動前后排列圖對比可看出,“退火爐爐內(nèi)氣氛異?!边@個主要癥結明顯減少,已降為影響硅鋼氧化色封閉率的次要因素。
圖4 QC 活動前后影響硅鋼氧化色封閉率因素對比
通過本次QC 活動,2018 年6-10 月的硅鋼氧化色平均封閉率為0.33%,比2017 年的封閉率0.55%降低了0.22%,圓滿完成了本次QC 活動的預期目標(如圖5 所示),活動取得了良好效果。
圖5 QC 活動目標完成情況
(2)產(chǎn)生效益
本次QC 活動使氧化色封閉率下降了0.22 個百分點,顯著提高了硅鋼產(chǎn)品表面質量,減少了讓步降級品的產(chǎn)生,降低了質量損失,提高了經(jīng)濟效益。另外,由于年更換輻射管數(shù)量由13 套減少為8 套,節(jié)省了設備成本。綜上計算,本次QC 活動年創(chuàng)造經(jīng)濟效益折合人民幣41.18 萬元。
為了保持本次QC 活動所取得的效果,小組將以下有效措施形成標準化制度,見表6。
表6 鞏固措施內(nèi)容及實施情況
通過本次QC 活動的開展,很好地解決了硅鋼氧化色問題,進一步提升了產(chǎn)品表面質量和訂單合同兌現(xiàn)率,能夠很好地滿足客戶的質量需求,降低由表面質量引起的異議賠付,有益于公司品牌形象的樹立。同時,全體小組成員集思廣益、團結協(xié)作,發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力得到顯著提升,這不僅增強了團隊的綜合素質,更提高了公司質量管理水平,為公司今后生產(chǎn)中解決類似問題和開展QC 活動打下良好的基礎。