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提高Ф50 m環(huán)形加熱爐熱效率的措施

2019-09-02 06:43:18藺俐枝馬新宇
鋼管 2019年3期
關鍵詞:燃耗坯料布料

藺俐枝,馬新宇,房 旭

(內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司,內蒙古 包頭 014010)

內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司鋼管公司(簡稱包鋼鋼管公司)Φ460 mm連軋管生產線2012年7月29日全線熱負荷試車成功,其環(huán)形加熱爐中徑50 m,爐膛斷面尺寸5 800 mm×1 900 mm,爐底有效寬度約5 300 mm,單個鋼坯Φ350/390/430 mm長度1 480~5 000 mm,每個鋼坯質量不超過5 670 kg;最大產量220 t/h,最快節(jié)拍90件/h;采用側加熱及頂部加熱,分6個加熱控制區(qū),如圖1所示[1-6]。

1 投產初期情況分析

1.1 指標情況

2013年Φ50m環(huán)形爐的天然氣噸鋼燃耗和熱效率指標見表1,熱效率為38.14%,低于行業(yè)40%的水平;天然氣噸鋼燃耗74.78 m3/t,遠高于行業(yè)值46.67 m3/t。

1.2 作業(yè)率情況

2014年Φ460 mm連軋管生產線有效作業(yè)率對比如圖2所示。從圖2看出,2014年天津某Φ460 mm連軋管生產線的有效作業(yè)率為87.79%,日歷作業(yè)率77.29%;包鋼鋼管公司Φ460 mm連軋管生產線的平均有效作業(yè)率61.7%(最高為69.72%),日歷作業(yè)率51.25%,分別比天津低26.09%和26.04%。而環(huán)形爐每時每刻都在消耗天然氣,因此制定合理的停軋降溫制度非常重要。

1.3 停軋原因分析

2014年12月包鋼鋼管公司Φ460 mm連軋管生產線停軋原因排列如圖3所示,熱軋后工序堵料是當時Φ460 mm連軋管生產線比較大的停軋影響因素。而堵料應該是可以提前預警的,2014年以前沒有完整的預警系統(tǒng)。

圖1 Φ50 m環(huán)形爐分區(qū)示意

表1 2013年Φ50 m環(huán)形爐的天然氣噸鋼燃耗和熱效率指標

圖2 2014年Φ460 mm連軋管生產線有效作業(yè)率對比

圖3 2014年12月Φ460 mm連軋管生產線停軋原因排列

預警待軋2 h以上天然氣量為400~2 000 m3/h,無預警待軋?zhí)烊粴饬繛? 000~3 000 m3/h。2014年之前大多是無預警待軋,每班累計待軋時間長,但待軋頻率高、單次待軋時間短,待軋降溫時,溫度降低的幅度就小,待軋大多是高溫待軋。很多情況下堵料停軋環(huán)形爐未空角度,仍然是滿爐料待軋,待軋降溫難,造成天然氣浪費。因此,建立科學的待軋降溫預警系統(tǒng)是重要的。

1.4 加熱制度

Φ50 m環(huán)形爐加熱制度過于寬泛,不同壁厚相同材質的鋼管,穿孔后和連軋前的溫度應不相同,但是初期的加熱制度僅分材質(20、Q345B、34Mn6、P91、1Cr5Mo低CrMo等幾大系列)制定,溫度和速度的制度范圍較大。以后應進一步根據(jù)不同壁厚以及坯料長度等情況細化加熱制度。

1.5 計劃排產狀況

排產計劃要求連續(xù)生產,根據(jù)市場要求進行柔性化生產,因此鋼種結構較復雜。每個計劃支數(shù)大部分在50支以下,高合金Cr-Mo鋼僅有十多支,穿插在低合金和普碳鋼中間。但高合金Cr-Mo鋼要求加熱制度為低溫慢速加熱、高溫快速加熱,軋制節(jié)奏較其他鋼慢10 s,每次軋制高合金Cr-Mo鋼種時加熱制度只能以高合金Cr-Mo鋼為主,入爐后需要放慢節(jié)奏,因此也較整爐高合金鋼或整爐低合金、普碳鋼浪費天然氣。

1.6 布料方式

Φ50 m加熱爐采用比較簡單的、單一的中位布料。關于布料角度,Φ350 mm坯料采用1.11°,Φ390 mm和Φ430 mm坯料采用1.667°。

2 改進措施

2.1 環(huán)形爐運行與維護

新安裝調試后的環(huán)形爐設備往往運行狀況最好,在環(huán)形爐運行一段時間后,必須進行有效維護以保持最優(yōu)化的設備性能,防止故障發(fā)生或運行效率低下。通常在平穩(wěn)并且連續(xù)負荷的狀態(tài)下,加熱爐能保持較高的效率運行;如果加熱爐運行在低負荷,或負荷波動、頻繁啟停、熱備用狀態(tài)時,加熱爐的運行效率會降低。應盡可能采用成熟的技術和自動控制系統(tǒng)來取代人工操作。日常的加熱爐運行和維護應著重關注以下幾個方面。

(1)污染物排放。能源的高效利用與低污染排放的目標一致,因為高效的運行能確保污染物排放水平最低。通過優(yōu)化燃燒效率可以使CO2的排放最小化,合理調整空燃比讓燃料充分燃燒,一般空燃比為 1.05∶1。

(2)計劃排產。每月將一個系列同鋼種的安排為連續(xù)生產,盡量將相近鋼種和所有高合金鋼種計劃排產排在一起軋制。

(3)定期維護爐底,實現(xiàn)爐底工作層壽命長。Φ50 m環(huán)形爐的爐底2012年投產,2017年換了首層,使用壽命為5年,遠遠超過了設計壽命3年以及同行業(yè)先進水平壽命4年。這個長壽命是維護爐底、變換布料方式和角度等的成果。

為了實現(xiàn)爐內裝爐支數(shù)最大化,爐底的平整度非常重要,爐底的平整度在熱態(tài)下只能靠人工扒渣實現(xiàn)。每三個月人工扒渣一次。

(4)每次檢修爐底首層澆注料時做好料位槽。Φ460 mm連軋管生產線的坯料規(guī)格為Φ350 mm、Φ390 mm、Φ430 mm三種,其中Φ350 mm用1.11°的角度布料,Φ390 mm和Φ430 mm用1.667°和1.11°兩種角度布料。如果沒有料位槽,坯料在爐內隨意滾動,不能精準布料,容易造成裝料的料位和出料的料位不能正好是360°對應,導致裝料和出料不一致,從而無法實現(xiàn)自動出料,每出一支料需要手動對正爐底角度,浪費時間,嚴重制約生產。因此重新檢修爐底首層,必須在首層做料位槽。

2.2 燃燒空氣預熱

環(huán)形加熱爐利用天然氣燃燒產生熱量加熱管坯過程中排出大量熱煙氣,含有大量可用余熱。為了保證這些余熱能充分利用,環(huán)形爐采用高效帶插入件管式換熱器預熱空氣。換熱器放置在環(huán)形爐的煙道內,用于回收環(huán)形爐中廢煙氣的熱量。吸收廢煙氣余熱的換熱器可以把常溫的空氣預熱,能更好地提高環(huán)形爐的熱效率。同時芯棒爐也采用換熱器預熱好的熱空氣作為熱源,實現(xiàn)能源充分利用,從而達到降本增效、節(jié)能減排的目的。

2.3 燃燒系統(tǒng)管理

Φ50 m環(huán)形爐采用自動控制的燃燒系統(tǒng),其能夠更精確地調節(jié)和優(yōu)化燃燒空氣與燃料的配比,以及自動調節(jié)爐壓。

燃燒的工況和爐子效率與過量空氣系數(shù)直接關聯(lián)。在爐子運行時必須監(jiān)控爐子的燃燒工況,包括煙氣溫度、煙氣成分、火焰形狀和空氣燃料比的設定等,其中監(jiān)控爐子排煙的氧含量對優(yōu)化爐子的燃燒至關重要。因為煙氣中的氧含量可以直觀地顯示爐子燃燒效率。在爐子不產生不完全燃燒損失的情況下,應盡量減少煙氣中的氧含量。一般煙氣中氧含量每下降2%就可節(jié)約燃料1.2%。

利用黑匣子測溫技術,可以準確地測量出環(huán)形爐內產品的溫度分布。根據(jù)管坯在爐內的溫度變化規(guī)律,可分析影響加熱質量的主要因素,找出加熱過程中存在的問題,從而對加熱過程和加熱制度進行真實的評價,并進行改進,達到更好的優(yōu)化加熱制度的目的。Φ50 m環(huán)形爐黑匣子測量溫度曲線如圖4所示。主要從以下幾個方面進行了優(yōu)化:

圖4 Φ50 m環(huán)形爐黑匣子測量溫度曲線

(1)根據(jù)不同材質鋼坯的鐵-碳平衡相圖優(yōu)化加熱制度:①優(yōu)化了套管的加熱制度,采用低溫慢速加熱工藝,降低低溫加熱區(qū)溫度,并緩慢加熱,溫度降低利于防止過熱和節(jié)能,并提高了鋼管性能;②采用強化加熱來獲得超細化晶粒,提高高溫加熱區(qū)(四區(qū))的溫度;Φ350 mm管坯拉長預熱區(qū)域,將一區(qū)燒嘴全部關閉,一區(qū)的天然氣不燃燒,利于節(jié)能,利于提高性能指標。

(2)降低均熱段溫度10~20℃,均熱段是奧氏體成分均勻化的關鍵階段,降低均熱二段的溫度,利于加熱長大的晶粒度進一步細化,提高產品性能合格率,同時減少天然氣量100~150 m3/h。

(3)軋制中厚壁鋼管時軋制力相對小,管坯容易出現(xiàn)碳化物分布不均的特點,鋼管的屈服強度、沖擊韌性指標偏低。根據(jù)壁厚的不同,重新優(yōu)化高溫區(qū)的加熱溫度,分別制定出薄、中、厚壁鋼管的加熱制度。

(4)將薄壁鋼管六區(qū)溫度提高到1 290℃,提高連軋后溫度10℃,提高成材率。

(5)根據(jù)不同坯料長度、不同壁厚,制定不同加熱速度、不同節(jié)奏的軋制節(jié)奏表。

(6)合理控制爐膛壓力。爐膛壓力是指單位體積的爐內熱煙氣與外界空氣之間的壓力差??刂茽t膛壓力,是指控制爐底附近的爐氣壓力,應采取微正壓操作,爐膛壓力控制為0~10 Pa。穩(wěn)定的微正壓操作時,爐門或其他爐底縫隙處稍有火苗,但沒有冷空氣吸入爐內,能有效地減少爐膛的上下溫差,保證爐底溫度穩(wěn)定,有利于管坯均勻加熱。

2.4 增大有效換熱面積

改變不同坯型坯料的布料方式,能增加爐底有效換熱面積和布料支數(shù),坯料受熱更加均勻,能更好地保證加熱質量,大大提高了爐子的熱效率。

(1)采取靈活的布料方式,增大鋼坯有效換熱面積。將中位布料的Φ350 mm和Φ390 mm坯料改善為交叉布料,Φ430 mm坯料改善為交叉布料和雙排布料。坯料布料方式如圖5所示。坯料中位布料時坯料有效長度就是一支坯料長度;雙排布料時,坯料有效長度是兩支坯料的2倍長度。根據(jù)有效換熱面積計算公式(坯料換熱面積=坯料有效長度×爐底中徑)可知,相比坯料中位布料,雙排布料的有效換熱面積增加了2倍。

圖5 坯料布料方式

(2)改變布料角度。Φ390 mm和Φ430 mm坯料采用1.11°布料,比原設計1.667°布料裝爐支數(shù)增加了101支;從Φ430 mm坯料采用1.667°雙排布料,比原設計1.667°中位布料裝爐支數(shù)增加了204支??梢姡淖儾剂辖菙?shù)大大地增加了爐子的裝爐量,有效地降低了燃氣消耗,提高了熱效率。

2.5 優(yōu)化待軋降溫制度,建立待軋降溫預警機制

2.5.1 待軋降溫制度

停軋降溫制度是節(jié)能的關鍵,多次優(yōu)化后的待軋降溫制度見表2,優(yōu)化內容如下:①停軋15 min以上,必須從HMI(人機界面)系統(tǒng)上關閉一、二區(qū)燒嘴;②停軋超過30 min必須關閉現(xiàn)場一、二區(qū)燒嘴(僅操作HMI系統(tǒng)關閉仍然有一部分泄流量存在,因此必須關閉燒嘴手閥),并且三、四區(qū)要大幅降溫;③待停軋?zhí)釡貢r,先提高六區(qū)溫度,出10支坯料以后再提高其他區(qū)域溫度;④遇到停軋時各區(qū)域必須馬上同時降溫;⑤遇到換工具停軋,必須提前降低預熱區(qū)溫度,不允許停了之后降溫。

2.5.2 建立待軋預警系統(tǒng)

建立了停軋預警系統(tǒng),要求職工在各工序正常生產中預先判斷事故發(fā)生的可能性,之后提前通知調度室和環(huán)形爐操作人員,停止裝料,并做好停軋降溫的預案。事故發(fā)生造成停軋時,環(huán)形爐操作人員要按照待軋降溫制度的要求做好降溫工作,同時把環(huán)形爐爐底回轉,并按照停軋的時間控制裝爐時間與節(jié)奏。

采用上述措施后,2015年一般非計劃性停軋最少可以提前10 min預知,不僅使各部門各區(qū)域之間信息互通,提高了爐子的運行效率,同時有效地節(jié)約了天然氣的使用量。

表2 多次優(yōu)化后的待軋降溫制度

2.6 建立燃氣實時查詢錄入系統(tǒng)

利用網絡建立方便操作的統(tǒng)計系統(tǒng),以利于更好地控制天然氣的使用量,達到節(jié)能降耗目的。

2015年2月,包鋼鋼管公司在環(huán)形爐操作臺增加1臺可以連接集團公司OA網的電腦,以實時查看天然氣流量,關注燃氣消耗,由操作人員完成數(shù)據(jù)下載和統(tǒng)計工作。將本班的小時天然氣量及時輸入車間編制好的微機表格中,4個班在一張表中輸數(shù)據(jù),利于各班及時掌握用量,及時調整加熱手法,同時互相學習交流經驗,以利于加熱技能水平的提高,從而提高加熱爐的運行效率和熱效率。

2.7 建立績效考核上墻制度

構建業(yè)績與噸鋼燃耗掛鉤的薪酬績效機制,并上公示欄。此措施的實施大大調動了員工的積極性和主動性,變“要我控制”為“我要控制”。

2.8 產線產量的不斷提升

2013—2018年Φ460 mm連軋管生產線的產量統(tǒng)計見表3。

表3 2013—2018年Φ460 mm連軋管生產線的產量統(tǒng)計

從表3統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2013—2016年包鋼鋼管公司Φ460 mm生產線的產量逐年提升,2017年有所下降,月平均產量比2016年下降了160 t,2018年月平均產量比2017年提升了5 764 t。從2016年開始Φ460 mm連軋管生產線產量達到了設計產能6萬t的指標。Φ460 mm連軋管生產線的有效作業(yè)率逐年提升,從2013年的60.75%提升到2018年的72.48%,提升了11.73%。生產線產量和作業(yè)率的提升,利于降低天然氣噸鋼燃耗。

3 實際應用效果

2013—2018年Φ50 m環(huán)形加熱爐噸鋼燃耗和熱效率統(tǒng)計見表4。從表3~4統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2013—2016年包鋼鋼管公司Φ460 mm連軋管生產線的產量逐年提升,2017年產量比2016年有所下降,但是2017年環(huán)形爐的天然氣噸鋼燃耗比2016年降低了0.35 m3/t。環(huán)形爐的天然氣噸鋼燃耗從2013年的74.78 m3/t逐年降低到2018年的46.42 m3/t,降低幅度為38%。2018年上半年環(huán)形爐天然氣噸鋼燃耗累計指標46.42 m3/t與同行一流水平46.67 m3/t比已經對標。Φ460 mm環(huán)形爐天然氣的單位成本從2013年的122.22元/t,降低到2018年1—6月累計的76.97元/t,降低了45.25元/t,降低幅度為37.02%;單位成本也是逐年下降。還可以看出,Φ50 m環(huán)形爐的熱效率指標逐年提升,2013年為38.14%,以后逐年提高,2018年1—6月為60.25%,比普通水平40%提高了20%,證明環(huán)形爐的改進措施得力,取得了較好的效果。

表4 2013—2018年Φ50 m環(huán)形加熱爐噸鋼燃耗和熱效率統(tǒng)計

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