張旭
大唐華東電力試驗(yàn)研究院
安徽某電廠四臺(tái)350MW機(jī)組的鍋爐型號(hào)為DG1125/17.4-Ⅱ4,鍋爐為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛п型布置,設(shè)計(jì)燃用煙煤,一次再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全懸吊結(jié)構(gòu)。
鍋爐設(shè)計(jì)選用SCR脫硝方式,布置南京環(huán)保生產(chǎn)的上中下三層平板式催化劑,脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
機(jī)組自大修后投運(yùn)以來,運(yùn)行人員通過DCS畫面發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組在不同負(fù)荷下脫硝系統(tǒng)氨逃逸測(cè)點(diǎn)顯示氨逃逸濃度均超設(shè)計(jì)值,同時(shí)空預(yù)器的差壓及引風(fēng)機(jī)電流增大,引風(fēng)機(jī)存在失速風(fēng)險(xiǎn),不利于機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量比對(duì),發(fā)現(xiàn)該廠氨逃逸測(cè)點(diǎn)未失準(zhǔn),脫硝系統(tǒng)相關(guān)運(yùn)行參數(shù)見表2。
由表2可知,該廠3號(hào)機(jī)組脫硝入口NOx濃度與設(shè)計(jì)值接近,出口NOx濃度A側(cè)普遍低于B側(cè),且兩側(cè)氨逃逸濃度均在10ppm左右,超過設(shè)計(jì)值2ppm。該機(jī)組在350MW、260MW和170MW負(fù)荷下排放煙氣中NOx濃度分別為37mg/Nm3、37mg/Nm3、35mg/Nm3,已接近設(shè)計(jì)限值 40mg/Nm3。通過調(diào)節(jié)噴氨總閥以減少噴氨量降低氨逃逸的調(diào)節(jié)余地有限,因該機(jī)組A側(cè)NOx濃度普遍低于B側(cè),因此運(yùn)行調(diào)整中適當(dāng)降低A側(cè)噴氨量、同時(shí)調(diào)整B側(cè)噴氨量,DCS顯示氨逃逸濃度有所降低,但仍大于8ppm,氨逃逸問題依然存在。
氨逃逸量超設(shè)計(jì)值對(duì)該機(jī)組運(yùn)行造成的影響主要體現(xiàn)在硫酸氫氨的生成并造成下游空預(yù)器設(shè)備堵塞。自運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)氨逃逸超設(shè)計(jì)值以來,一個(gè)月內(nèi)空預(yù)器兩側(cè)差壓增加至900Pa以上,引風(fēng)機(jī)電流也相應(yīng)增大,詳見表3。
表2 各工況下NOx及氨逃逸濃度
表3 滿負(fù)荷狀態(tài)下預(yù)熱器堵塞前后空預(yù)器差壓及引風(fēng)機(jī)電流值
為解決3號(hào)機(jī)組氨逃逸超標(biāo)、降低空預(yù)器堵塞及引風(fēng)機(jī)失速風(fēng)險(xiǎn),對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行噴氨優(yōu)化試驗(yàn)。試驗(yàn)包括通過對(duì)SCR系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣NOx濃度和O2濃度、閥門開度、鍋爐設(shè)備運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測(cè)量記錄及調(diào)整,根據(jù)不同負(fù)荷下SCR進(jìn)出口NOx、O2濃度分布情況,分析各噴氨支管的氨氮比均勻性,建立SCR反應(yīng)物料平衡表,找到可兼顧不同負(fù)荷下各噴氨支管最佳流量及相應(yīng)閥門開度。
通過該試驗(yàn),可改變SCR系統(tǒng)煙道內(nèi)噴氨濃度分布,使SCR系統(tǒng)各處氨氮比接近理想數(shù)值,脫硝系統(tǒng)出口煙道內(nèi)各處NOx濃度均勻性大幅提高,避免出現(xiàn)局部過噴點(diǎn),在確保排煙中總NOx濃度基本不變的情況下降低噴氨耗量,減少氨逃逸。
鍋爐噴氨格柵布置方式:?jiǎn)蝹?cè)反應(yīng)器入口有18根分支管,對(duì)應(yīng)18個(gè)手動(dòng)蝶閥,每3個(gè)支管為一組,進(jìn)入煙道后控制對(duì)應(yīng)區(qū)域不同深度方向的噴氨量。圖1為一組內(nèi)的三個(gè)支管,每個(gè)支管由一個(gè)單獨(dú)閥門控制,每個(gè)支管分別對(duì)應(yīng)煙道內(nèi)淺、中、深三個(gè)不同深度。每側(cè)噴氨格柵由六組支管并排構(gòu)成,每個(gè)支管的噴氨量可由閥門單獨(dú)控制。
圖1 SCR脫硝格柵布置方式
每根噴氨分支管獨(dú)立控制一片區(qū)域,噴氨優(yōu)化主要根據(jù)SCR出口NOx分布情況調(diào)整每一支路供氨支管上的手動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度實(shí)現(xiàn),調(diào)整原則為:NOx偏高的區(qū)域?qū)?yīng)閥門開大,NOx偏低區(qū)域?qū)?yīng)閥門減小,最終使區(qū)域內(nèi)NOx濃度趨于平均,避免局部氨量過噴現(xiàn)象。
噴氨優(yōu)化試驗(yàn)調(diào)整前,分別對(duì)該機(jī)組高頻負(fù)荷350MW和260MW進(jìn)行摸底試驗(yàn),測(cè)量?jī)蓚€(gè)負(fù)荷下脫硝出口NOx濃度分布情況,見圖2和圖3。
圖2 350MW負(fù)荷A/B側(cè)原始工況
通過數(shù)據(jù)摸底可知,350MW負(fù)荷ABCD四磨運(yùn)行原始工況SCR出口A側(cè)和B側(cè)NOx濃度均值分別為 38.6mg/Nm3、40.9mg/Nm3,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為92.69%、104.81%,分布不均勻。
圖3 260MW負(fù)荷A/B側(cè)原始工況
通過數(shù)據(jù)摸底可知,260MW負(fù)荷ABC三磨運(yùn)行原始工況SCR出口A、B側(cè)NOx濃度均值分別為38.6mg/Nm3和40.9mg/Nm3,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為72.53%和64.97%,分布不均勻,偏差很大。
根據(jù)上述測(cè)量結(jié)果可知,A、B側(cè)出口NOx濃度不均勻,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差值均在60%以上。其中A1、A2中等深處位置及B2深處位置、B3淺中深處位置NOx濃度遠(yuǎn)低于平均值,經(jīng)分析得知上述幾處位置噴氨調(diào)節(jié)閥門開度過大,存在過噴現(xiàn)象。此外A3、B1處NOx濃度較大,噴氨調(diào)節(jié)閥門開度較小,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié)。
通過對(duì)噴氨調(diào)節(jié)閥門開度進(jìn)行調(diào)節(jié)試驗(yàn)及相應(yīng)位置NOx濃度測(cè)量后,得出了可兼顧高、中、低負(fù)荷的閥門開度方案,見表4。
表4 各噴氨支管調(diào)節(jié)前后閥門開度
采用表4閥門開度調(diào)整策略后,350MW負(fù)荷及260MW負(fù)荷下NOx濃度分布見圖4和圖5。
噴氨優(yōu)化調(diào)整后,350MW ABCD磨運(yùn)行工況下SCR出口A、B側(cè)NOx濃度均值為30.8mg/Nm3、31.6mg/Nm3,與DCS顯示值一致,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由92.69%、104.81%降至47.05%、41.92%,分布均勻性得到明顯改善。
圖4 350MW負(fù)荷噴氨優(yōu)化后A/B側(cè)NOx分布
圖5 260MW負(fù)荷噴氨優(yōu)化后A/B側(cè)NOx分布
噴氨優(yōu)化調(diào)整后,260MW ABC磨運(yùn)行時(shí)優(yōu)化調(diào)整后工況SCR出口A、B側(cè)NOx濃度均值為29.8mg/Nm3、33.2mg/Nm3,與DCS顯示值一致,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由原始的 92.69%、104.81%降至41.63%、45.31%,分布均勻性得到明顯改善。
350MW工況調(diào)整前,總煤量為160t/h,總風(fēng)量為1 093t/h,此時(shí)總尿素溶液使用量為562L/h。350MW工況調(diào)整后,相同負(fù)荷下尿素溶液較調(diào)整前少用63L/h,兩側(cè)氨逃逸測(cè)量均值由9.7ppm/8.1ppm分別下降至4.9ppm/3.5ppm。
260MW工況調(diào)整前,總煤量為132t/h,總風(fēng)量為861.8t/h,此時(shí)總尿素溶液使用量為523L/h。260MW工況調(diào)整后,相同負(fù)荷下尿素溶液較調(diào)整前少用56L/h,兩側(cè)氨逃逸測(cè)量均值由8.1ppm/8.5ppm分別下降至4.3ppm/3.9ppm。
噴氨優(yōu)化調(diào)整后一周內(nèi)空預(yù)器差壓并無明顯上升趨勢(shì),排煙溫度與調(diào)整前相近,由此說明硫酸氫氨生成量較之前顯著減少,未在空預(yù)器尾部繼續(xù)積聚,此現(xiàn)象與調(diào)整后氨逃逸測(cè)量結(jié)果趨勢(shì)一致,說明噴氨優(yōu)化試驗(yàn)取得了較好的效果??疹A(yù)器吹掃兩周后差壓未明顯增長(zhǎng),維持在1.2KPa左右,調(diào)節(jié)效果良好。應(yīng)指出,調(diào)整后氨逃逸均值在3ppm~4ppm,仍大于設(shè)計(jì)值2ppm。經(jīng)分析,這一結(jié)果與SCR催化劑活性降低有關(guān)。通過向有關(guān)方面咨詢得知該廠催化劑已連續(xù)使用3年,在此期間未進(jìn)行活性檢測(cè),已接近設(shè)計(jì)使用壽命,建議該廠對(duì)催化劑活性進(jìn)行檢測(cè),若催化劑的活性確實(shí)已不符設(shè)計(jì)要求,應(yīng)及時(shí)更換,避免再次出現(xiàn)氨逃逸超標(biāo)及空預(yù)器堵塞現(xiàn)象。
1)建議在脫硝出口處增加NOx測(cè)點(diǎn)數(shù)量及脫硝出口氨逃逸測(cè)點(diǎn),安裝時(shí)應(yīng)注意測(cè)點(diǎn)的位置選擇是否具有代表性,日常運(yùn)行中經(jīng)常對(duì)測(cè)點(diǎn)維護(hù)與校正,以便作為運(yùn)行人員的調(diào)整依據(jù)。
2)運(yùn)行過程中若發(fā)現(xiàn)氨逃逸超過設(shè)計(jì)值且空預(yù)器有堵塞現(xiàn)象,應(yīng)適當(dāng)提高空預(yù)器吹灰頻率或延長(zhǎng)吹灰時(shí)間,并投入再循環(huán)風(fēng)或暖風(fēng)器系統(tǒng),防止硫酸氫氨聚積在空預(yù)器尾部而造成空預(yù)器嚴(yán)重堵塞。
3)對(duì)NOx分布不均勻的機(jī)組進(jìn)行噴氨優(yōu)化試驗(yàn)使脫硝系統(tǒng)出口NOx分布趨于均衡,避免出現(xiàn)局部NOx過低或過高,可有效避免氨量過噴及氨逃逸現(xiàn)象。
4)避免使用高硫煤。當(dāng)燃燒煤種硫分較高或入口NOx濃度過高時(shí),出口NOx濃度不宜控制在較低值運(yùn)行,防止因噴氨量過大生成較多硫酸氫氨。
5)建議增加脫硝旁路,在負(fù)荷較低時(shí)開啟旁路,運(yùn)行過程中嚴(yán)密監(jiān)視SCR入口煙氣溫度,保證催化劑活性,對(duì)脫硝效率不滿足要求的脫硝催化劑應(yīng)及時(shí)更換。