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660MW超臨界機(jī)組FCB控制技術(shù)研究與實施

2019-09-10 17:48
國企管理 2019年12期
關(guān)鍵詞:廠用電旁路開度

創(chuàng)造單位:中國能源建設(shè)集團(tuán)華東電力試驗研究院有限公司

主創(chuàng)人:蔣根華 王孟

創(chuàng)造人:張來平 盛錦鰲 陳國清 陳霄峰

[摘要]FCB英文全稱Fast Cut Back,又稱Houseload,是指機(jī)組在外網(wǎng)故障,發(fā)電功率不能輸送至電網(wǎng)時,機(jī)組快速降負(fù)荷帶廠用電并維持運行一段時間,待電網(wǎng)故障消除后,機(jī)組可在短時間內(nèi)恢復(fù)并網(wǎng)。印尼當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)與發(fā)展的水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)同期水平,電網(wǎng)的穩(wěn)定性較差,易發(fā)生電網(wǎng)故障事故。因此電網(wǎng)要求機(jī)組具有FCB功能,同時也是當(dāng)?shù)貦C(jī)組能否進(jìn)入商業(yè)運行的一個必要條件,是公司在印尼芝拉扎二期1*660MW機(jī)組整套啟動調(diào)試必須攻關(guān)解決的課題。公司組織技術(shù)團(tuán)隊進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),分析100%負(fù)荷下FCB過程的難點和要點,并針對這些關(guān)鍵點進(jìn)行了一系列的優(yōu)化措施,同時對一系列優(yōu)化措施進(jìn)行驗證試驗,最終完成了660MW機(jī)組滿負(fù)荷下的FCB功能試驗。

[關(guān)鍵詞]FCB控制技術(shù);660MW超臨界機(jī)組

一、項目概況

(一)項目背景

芝拉扎二期1×660MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組位于印尼爪哇島中部芝拉扎市。其鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行直流爐、單爐膛、前后墻對沖燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)n型布置。汽輪機(jī)組采用上海汽輪機(jī)廠制造的N660-24.2/566/566型660MW超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī),主蒸汽壓力24.2MPa,主蒸汽溫度566℃,再熱蒸汽壓力4.127MPa,溫度566℃。旁路為瑞士SULZER公司生產(chǎn)的兩級串聯(lián)液壓驅(qū)動的高、低壓旁路系統(tǒng)(高旁容量是額定壓力溫度下的60%BMCR流量,低旁容量是60%BMCR流量再加高旁的噴水量)。

FCB英文全稱Fast Cut Back,又稱Houseload,是指機(jī)組在外網(wǎng)故障,發(fā)電功率不能輸送至電網(wǎng)時,機(jī)組快速降負(fù)荷帶廠用電并維持運行一段時間,待電網(wǎng)故障消除后,機(jī)組可在短時間內(nèi)恢復(fù)并網(wǎng)。本論文所涉及FCB試驗的內(nèi)容:機(jī)組在100%負(fù)荷即660MW負(fù)荷下,模擬外網(wǎng)故障(手動分并網(wǎng)開關(guān)),機(jī)組在與外網(wǎng)斷開后自動帶廠用電負(fù)荷維持孤島運行,在外網(wǎng)具備條件后重新并網(wǎng)升負(fù)荷。

由于印尼當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)與發(fā)展的水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)同期水平,電網(wǎng)的穩(wěn)定性較差,易發(fā)生電網(wǎng)故障事故,因此電網(wǎng)要求機(jī)組具有FCB功能,同時也是當(dāng)?shù)貦C(jī)組能否進(jìn)入商業(yè)運行的一個必要條件。

相較RB與甩負(fù)荷工況,F(xiàn)GB工況更為惡劣,需要自動甩負(fù)荷至FCB目標(biāo)值,風(fēng)量、煤量、水量、主汽壓力均以一定的速率降至目標(biāo)值,還需要維持主汽溫度穩(wěn)定,因此對控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)、設(shè)備眭能有著很高的要求。

(二)概述

研究印尼芝拉扎電站l*660MW超臨界機(jī)組特點,針對FCB功能對控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,從而實現(xiàn)機(jī)組成功在660MW滿負(fù)荷狀態(tài)下,快速減負(fù)荷至帶廠用電運行,乃至重新并網(wǎng)的成功經(jīng)驗,總結(jié)并研究了660MW超臨界機(jī)組在100%負(fù)荷下實現(xiàn)FCB功能的關(guān)鍵技術(shù),介紹了對幾個系統(tǒng)的重點優(yōu)化措施,對各個系統(tǒng)FCB試驗階段的效果進(jìn)行實際驗證與總結(jié),對需要FCB功能的機(jī)組主輔機(jī)的硬件配置提出了建議,對其它同類型機(jī)組FCB試驗具有一定的借鑒意義。

(三)項目研究內(nèi)容

印尼芝拉扎二期1*660MW超臨界機(jī)組100%負(fù)荷FCB功能研究。

(四)項目完成情況

本項目已按計劃如期完成印尼芝拉扎660MW超臨界機(jī)組100%負(fù)荷FCB方案編寫和審核,完成對各控制系統(tǒng)的改造優(yōu)化,并順利完成機(jī)組100%負(fù)荷FCB試驗且經(jīng)當(dāng)?shù)卣块T及業(yè)主等單位驗收,機(jī)組完成168小時試運,投入商業(yè)運行,達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)。

(五)參加人員及貢獻(xiàn)

項目主創(chuàng)人員:蔣根華、王孟

項目主要參與人:張來平、盛錦鰲、陳國清、陳霄峰

(六)資金使用情況

本項目計劃總投資81萬元,實際投資78萬元??傆媴⑴c人員17人,共600余工日。

二、設(shè)計思路、總體方案、技術(shù)架構(gòu)、技術(shù)原理、方案及關(guān)鍵技術(shù)等(視項目情況而定)

(一)FCB觸發(fā)條件

在協(xié)調(diào)模式、或者TF模式(風(fēng)、水、煤均在自動位),負(fù)荷大于40%,且FCB功能投入的情況下,采用發(fā)生發(fā)電機(jī)解列信號觸發(fā)FCB動作。

(二)FCB動作邏輯

發(fā)電機(jī)解列觸發(fā)FCB動作后,協(xié)調(diào)系統(tǒng)切換至基本方式,鍋爐目標(biāo)負(fù)荷40%BMCR,按照FCB跳磨順序保留3臺磨煤機(jī),DEH轉(zhuǎn)為本地轉(zhuǎn)速控制,定速目標(biāo)3000r/min,帶自身廠用電運行;旁路控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)入壓力控制模式,按設(shè)定壓力曲線調(diào)整主、再熱蒸汽,打開高低壓旁路系統(tǒng)。

(三)關(guān)鍵技術(shù)

1.從100%負(fù)荷快速降負(fù)荷,防止鍋爐壓力飛升;

2.快速減燃料,又維持燃燒、汽溫的穩(wěn)定;

3.汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速飛升,防止發(fā)電機(jī)超頻保護(hù)動作;

4.旁路控制系統(tǒng)控制主再熱蒸汽壓力,同時要穩(wěn)定閥后溫度,防止超限高低旁快關(guān);

5.給水系統(tǒng)由四抽蒸汽切換至輔助蒸汽,避免給水系統(tǒng)大幅度擾動;

6.FCB發(fā)生后,解決大量的凝結(jié)水需求量;

7.快速打開高排通風(fēng)閥,防止高壓缸排汽溫度超限。

(四)創(chuàng)新技術(shù)

旁路控制,采用精準(zhǔn)定位,F(xiàn)CB發(fā)生后高旁及高旁減溫水預(yù)開的開度經(jīng)過精準(zhǔn)計算定位。通過高旁蒸汽流量及蒸汽焓值精準(zhǔn)計算定位出高旁及高旁減溫水的預(yù)開啟開度,控制主蒸汽壓力滑壓至目標(biāo)值,快速穩(wěn)定閥后溫度,防止再熱器溫度突降,使旁路控制效果達(dá)到最優(yōu)。

三、技術(shù)特點

在部分設(shè)計、設(shè)備配置未能考慮100%負(fù)荷FCB功能的情況下,通過對鍋爐、汽機(jī)、電氣等控制系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)了在660MW負(fù)荷狀態(tài)下,因外部電網(wǎng)故障解列時,快速甩掉負(fù)荷的工況下,不觸發(fā)停機(jī)、停爐,帶廠用電的維持孤島運行,待在外網(wǎng)具備條件后重新并網(wǎng)升負(fù)荷,機(jī)組各參數(shù)正常,提高了機(jī)組的安全性及穩(wěn)定性。

四、系統(tǒng)主要特點(成果轉(zhuǎn)化)

(一)各系統(tǒng)的改造

1.旁路系統(tǒng)的精準(zhǔn)定位控制

在FCB發(fā)生時,高旁低旁快開,自動投入FCB下的壓力控制模式,滑壓至當(dāng)前壓力設(shè)定值,設(shè)定值根據(jù)鍋爐燃料量決定。旁路減溫水預(yù)開至一定開度后,自動調(diào)節(jié)旁路閥后溫度值。

FCB發(fā)生后高旁及高旁減溫水預(yù)開開度的精準(zhǔn)定位:對高壓旁路及高壓旁路減溫水開度通過計算進(jìn)行擬合。根據(jù)旁路廠家提供的高旁蒸汽流量的計算公式,如式(1):

f=kv×kvs×P÷|509x(0.031×E-18.5)| (1)

公式中kv為旁路開度;kvs為高旁閥全開時兩側(cè)差壓,是一常數(shù);P是主蒸汽壓力;E為蒸汽焓值。由此在任意負(fù)荷下,由蒸汽流量、主蒸汽壓力、溫度即可擬合出高旁快開的預(yù)設(shè)開度,如式(2):

kv=f×[509×(0.031×E-18.5)]÷(P×kvs) (2)

高旁減溫水開度的擬合:當(dāng)為主蒸汽流量f1,主蒸汽焓值為E1,減溫水流量f2,為減溫水焓值E2,減溫減壓后蒸汽流量f,減溫減壓后蒸汽焓值E,根據(jù)能量守恒定律,有以下關(guān)系,如式(3):

f×E+f×E=f×E (3)

則所需高旁減溫水流量如式(4):

f=f×(E-E)÷(E-E) (4)

而高旁減溫水流量與高旁減溫水調(diào)節(jié)閥基本成線性關(guān)系,因此在實際過程中用當(dāng)前工況下的蒸汽流量的函數(shù)作為旁路快開時高旁減溫水瞬啟開度值。

2.鍋爐的控制

在FCB發(fā)生時,鍋爐需保持一定的熱負(fù)荷,且保證旁路有一定的調(diào)節(jié)能力,鍋爐在確定FCB目標(biāo)負(fù)荷時,將目標(biāo)負(fù)荷定為400/0BMCR。參考一次風(fēng)機(jī)RB及給水RB時的變負(fù)荷速率,F(xiàn)CB降負(fù)荷速率定為200%/min。在FOB發(fā)生時按照上層、中層順序立即切除一臺磨煤機(jī),間隔7秒后切除第二臺磨煤機(jī),保留3臺磨煤機(jī)運行。為了維持汽溫及燃燒的穩(wěn)定,自動投入上層、微油層油槍運行。為了維持供油壓力的穩(wěn)定,各層油槍投入時加入一定延時,最多保持2支油槍共同投入。

3.汽輪機(jī)側(cè)系統(tǒng)的控制

FOB觸發(fā)瞬間,OPC立即動作,高調(diào)門、中調(diào)門迅速關(guān)閉,控制機(jī)組轉(zhuǎn)速短暫飛升后下降,DEH由“遙控”模式自動變?yōu)閹月纺J?,轉(zhuǎn)為“本地轉(zhuǎn)速控制”。

增加倒缸邏輯:FCB動作時間滿2s后,如果轉(zhuǎn)速低于3060(OPC復(fù)位轉(zhuǎn)速),OPC指令復(fù)位,IV開啟至預(yù)設(shè)開度,GV保持關(guān)閉,IV控制轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3000轉(zhuǎn),并帶廠用電維持運行,待外網(wǎng)恢復(fù)正常后,進(jìn)行同期、并網(wǎng)。并網(wǎng)后由中壓缸帶初負(fù)荷,升負(fù)荷至11%

13%負(fù)荷,冷再熱壓力小于1MPa后,DEH提示倒缸條件滿足,進(jìn)行倒缸操作。在倒缸的過程中,高排壓比會低于保護(hù)值1.8。因此汽機(jī)廠將高排壓比低保護(hù)變?yōu)榈垢姿查g延遲1分鐘生效。隨著高調(diào)門逐漸開啟,轉(zhuǎn)為高中壓缸聯(lián)合控制,可繼續(xù)正常升負(fù)荷。

FCB發(fā)生時,四抽蒸汽壓力驟降,給水泵汽輪機(jī)供汽汽源需平穩(wěn)切換至輔助蒸汽供給,通過優(yōu)化邏輯,將冷再汽源切換閥的開啟指令從原有的低調(diào)閥開度100%改為70%,保證小機(jī)轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定,同時將冷再至輔聯(lián)壓力調(diào)節(jié)閥設(shè)定值跟蹤一定值,保證輔汽聯(lián)箱壓力正常,避免給水流量出現(xiàn)大幅波動。

4.電氣系統(tǒng)的控制

FCB發(fā)生時,發(fā)電機(jī)迅速降負(fù)荷至39MW左右,維持帶廠用電運行,初期汽輪機(jī)會存在一個瞬間轉(zhuǎn)速飛升過程,由于機(jī)組仍維持自帶廠用電的方式,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的飛升幅度也相對100%甩負(fù)荷要小一些,仍然有動作的可能性。參考相關(guān)文獻(xiàn)及國外100%負(fù)荷下FCB成功的經(jīng)驗,與廠家及各方確認(rèn)后,將超頻保護(hù)的時間延長至30s。

5.順控系統(tǒng)的改造

FCB發(fā)生瞬間,快開4個電磁泄壓閥,延時20s或壓力低于設(shè)定值時,自動關(guān)閉電磁泄壓閥。FCB發(fā)生時,聯(lián)啟第二臺凝結(jié)水泵,保證凝結(jié)水壓力及低壓系統(tǒng)減溫水量的供應(yīng);自動開啟高排通風(fēng)閥,關(guān)閉高排逆止閥,防止高壓缸排汽溫度超限。

(二)100%FCB試驗過程及效果

1.試驗過程概述

2016年6月4日10時00分,機(jī)組協(xié)調(diào)方式下運行,負(fù)荷660MW,主汽壓力24.2MPa,給水流量1948.7t/h,主汽溫度568.6℃,再熱器溫度569.2℃,再熱器壓力4.12MPa,機(jī)組給煤量404t/h(經(jīng)BTU修正后)。2016年6月4日10點05分01秒,手動分并網(wǎng)開關(guān),觸發(fā)FCB動作,汽機(jī)轉(zhuǎn)速開始飛升,最高至3198rpm,OPC動作后開始迅速下降,最低至2968rpm。經(jīng)過25秒鐘后,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3000轉(zhuǎn)附近,期間汽輪機(jī)各個參數(shù)正常,軸承金屬溫度、推力瓦溫度無明顯變化。FCB發(fā)生后,鍋爐燃料以200%/min的速率,16s后到達(dá)目標(biāo)燃料量40%;給水流量以同樣的速率降至目標(biāo)流量,因四抽蒸汽切除,轉(zhuǎn)為輔汽控制,小機(jī)轉(zhuǎn)速出現(xiàn)瞬時下降,18s后給水流量最低降至581t/h(鍋爐最小流量保護(hù)為360t/h延時20s),1分鐘后穩(wěn)定在40%負(fù)荷時對應(yīng)的給水流量。主蒸汽溫度隨著FCB的發(fā)生,逐漸下降,從568.6℃最低降至553℃,F(xiàn)CB試驗完成重新并網(wǎng)時升至564℃,再熱器溫度從試驗前的569.2℃降低到544℃,高壓缸排汽溫度從327℃升高至362.1℃;主蒸汽壓力最高至25.8MPa,后自動滑壓至14MPa,凝汽器真空從-93.3kPa,最高到-88.7kPa,重新并網(wǎng)后恢復(fù)至-91.88kPa。FCB期間主要參數(shù)如圖3所示。

2.高低壓旁路控制效果

從曲線上可以看出:FCB發(fā)生瞬間,高旁快開,高旁閥開至預(yù)設(shè)開度,隨后高旁壓力設(shè)定值按既定的滑壓速率(本工程設(shè)定為0.7MPa/min)到目標(biāo)值,主汽壓力在FCB瞬2間最高飆升至25.8MPa,隨后在高旁閥的調(diào)節(jié)作用下緊隨著設(shè)定值斜線,滑壓至鍋爐主控輸出函數(shù)對應(yīng)的目標(biāo)壓力。高旁減溫水隨著高旁快開信號開至預(yù)設(shè)開度,高旁閥后溫度最低至265.57℃,后由高旁減溫水自動調(diào)節(jié)并維持溫度穩(wěn)定在300℃。

3.低旁調(diào)節(jié)閥及低旁減溫水控制效果

FCB發(fā)生瞬間,低旁快開,低旁減溫水全開,隨后低旁壓力設(shè)定值按既定的滑壓速率(本工程設(shè)定為0.1MPa/min)到目標(biāo)值,再熱器壓力試驗前4.12MPa,在低旁閥的調(diào)節(jié)作用下緊隨著設(shè)定值斜線,滑壓至鍋爐主控輸出函數(shù)對應(yīng)的再熱器目標(biāo)壓力1.82MPa。低旁減溫水隨著低旁快開信號開至全開,低旁閥后溫度最高到122℃,后經(jīng)低旁減溫水自動調(diào)節(jié)并維持溫度穩(wěn)定在90℃。

4.給水系統(tǒng)控制效果

由于本工程輔汽聯(lián)箱容積有限,輔汽用量不能同時保證兩臺小機(jī)同時帶負(fù)荷運行,因此在試驗前將A小機(jī)的供汽汽源切至輔汽,B小機(jī)仍舊由四抽供汽。如圖6所示:FCB發(fā)生后,給水指令以200%/min的速率減至40%鍋爐負(fù)荷下的給水流量,B小機(jī)由于四抽氣源的切除,指令反饋的偏差跳閘,A小機(jī)由于平衡塊的作用,將B小機(jī)的當(dāng)前轉(zhuǎn)速指令自動疊加。給水流量最低至581t/h,一分鐘后穩(wěn)定在880t/h。

5.爐瞠負(fù)壓控制效果

FCB發(fā)生前,爐膛壓力75Pa,設(shè)定值50Pa,F(xiàn)CB發(fā)生后,伴隨兩次跳磨,爐膛負(fù)壓開始波動最低至1175Pa,最高至526.7Pa,如圖7所示,70秒后穩(wěn)定在50Pa附近。

6.FCB試驗期間電氣參數(shù)

F CB發(fā)生后,發(fā)電機(jī)有功功率從660MW突降到帶廠用電42.8MW,無功功率從140.24MVar降到19.11MVar;到發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓從初始的22.51kV在30ms降低到21.88kV,最終電壓穩(wěn)定在21.7kV。

五、系統(tǒng)實施前后對比

通過本次對超臨界機(jī)組100%負(fù)荷下FCB功能的研究以及本次100%負(fù)荷下FCB試驗的成功進(jìn)行,機(jī)組具備了抗電網(wǎng)故障的能力,在外部電網(wǎng)故障解列的情況下,能快速降負(fù)荷至帶廠用電孤島運行,不觸發(fā)停機(jī)停爐,而且能在較短時間內(nèi)快速并網(wǎng),升負(fù)荷。通過本項目的實施,提高了機(jī)組的安全可靠性,避免了因外網(wǎng)故障造成的停機(jī)損失,同時也延長了機(jī)組的使用壽命。

六、存在不足

(一)給水泵汽輪機(jī)汽源的切換

本次試驗過程中,考慮到輔汽系統(tǒng)由于管道容量的限制,以及汽源切換對給水的擾動,而電泵又不能作為備用泵,試驗前給水泵汽輪機(jī)供汽分別用四抽蒸汽及輔汽供汽,為避免搶汽,F(xiàn)CB發(fā)生后手動停一臺汽泵。建議輔汽聯(lián)箱及管道容量應(yīng)能滿足兩臺小機(jī)同時用輔汽帶到滿負(fù)荷或者配置全壓35%容量的電泵。

(二)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的控制

如圖3:汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速最高至3177r/min,最低至2960r/min,F(xiàn)OB觸發(fā)OPC動作2秒復(fù)位后,高調(diào)門仍處于關(guān)閉狀態(tài),中調(diào)門開至預(yù)設(shè)開度(3000r/min記憶開度)來控制轉(zhuǎn)速。建議重新完善計算DEH控制參數(shù),提高控制品質(zhì)。

(三)汽輪機(jī)倒缸的控制

FCB觸發(fā)后,中調(diào)門帶負(fù)荷至13%左右,中調(diào)門全開后,開始逐漸開啟高調(diào)門,高壓缸排汽上升較快,最高到達(dá)424℃,保護(hù)動作值428℃,建議優(yōu)化DEH倒缸邏輯,倒缸時增加高壓缸的通流流量。

七、效益分析

經(jīng)濟(jì)效益:通過本科技項目的實施,保證機(jī)組安全運行,避免了停機(jī)帶來損失,保證了機(jī)組連續(xù)發(fā)電的利潤,增強(qiáng)了機(jī)組穩(wěn)定安全運行使用壽命,為電廠以后運行節(jié)約了成本,具有極大的潛在經(jīng)濟(jì)效益。

社會效益:印尼芝拉扎二期1*660MW超臨界機(jī)組為公司首次承接大型超臨界機(jī)組的調(diào)試項目,F(xiàn)CB功能試驗在超臨界機(jī)組中的應(yīng)用也是公司首次,通過本項目的實施,不但填補(bǔ)了公司在FCB研究領(lǐng)域的空白,為公司拓展調(diào)試業(yè)務(wù)提供了必要的技術(shù)積累,也為公司在印尼電力調(diào)試領(lǐng)域樹立了標(biāo)桿,為公司開拓印尼市場做鋪墊,具有極大的潛在社會效益;同時培養(yǎng)了一批專業(yè)人才,為以后同類型機(jī)組的調(diào)試提供依據(jù)。

八、項目推廣前景

本項目獲得的成果,可廣泛適用于其他新建同類型超臨界機(jī)組或者更高參數(shù)機(jī)組的調(diào)試和運行,使機(jī)組具備FCB功能,提高機(jī)組抗電網(wǎng)故障的能力,保證機(jī)組穩(wěn)定、高效、長時間運行,具有廣闊的應(yīng)用前景和推廣價值。

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