顧磊 李慶 侯宗倫 羅剛
摘要:雷三增壓集氣站主要擔(dān)負(fù)中壩氣田雷三氣藏的7口生產(chǎn)單井所產(chǎn)含硫天然氣的匯集、油水分離、計量及天然氣增壓輸送、地層水處理、輸送、回注等任務(wù),天然氣通過壓縮機(jī)進(jìn)行增壓輸送至凈化廠。本文依據(jù)雷三增壓集氣站的生產(chǎn)資料,應(yīng)用流體力學(xué)基礎(chǔ)知識、流量的關(guān)系等進(jìn)行了推導(dǎo),并對雷三增壓集氣站的放空流程進(jìn)行實(shí)例驗(yàn)證,以消除隱患、滿足生產(chǎn)需要為前提,提出改造建議,為指導(dǎo)該站的后期生產(chǎn)提供一定的參考。
關(guān)鍵詞:流程優(yōu)化;風(fēng)險;阻火器;放空背壓
雷三增壓集氣站是一具有集、輸、增壓功能為一體的集輸氣增壓站。該站天然氣壓縮機(jī)組于2001年投入運(yùn)行,該站站內(nèi)匯集的天然氣為雷三氣藏高含硫氣,H2S含量為107~109g/m3,CO2含量為4~5%,工藝介質(zhì)惡劣。生產(chǎn)中產(chǎn)生的放空天然氣必須充分燃燒,以防止人員中毒及環(huán)境污染事故發(fā)生。
1 雷三增壓集氣站的概況及開發(fā)現(xiàn)狀
雷三增壓集氣站自1982年3月28日建成投產(chǎn)。在1982年至1999年由于進(jìn)站壓力高,且凝析油含量高,站內(nèi)采用低溫分離技術(shù),因而在該階段稱為“低溫集氣站”。隨著開采時間的推移,氣藏進(jìn)入后期開發(fā),地層壓力和井口壓力不斷降低,無法再進(jìn)行低溫分離。1999年進(jìn)行技改,變?yōu)椤俺丶瘹庹尽?。?000年新建天然氣壓縮機(jī)組并于2001年投入運(yùn)行,因此改名為“雷三增壓集氣站”。
目前該站有兩臺ZTY440MH9×9(2000年安裝)和一臺DPC2803 MH9×9(2003年安裝)天然氣壓縮機(jī)組,采用“兩用一備”方式進(jìn)行增壓開采。機(jī)組運(yùn)行時日產(chǎn)天然氣約15×104 m3(不增壓開采時產(chǎn)氣約10×104 m3/d)。
1.1 雷三增壓集氣站工藝流程
該站主要設(shè)備流程:所有氣井來氣在經(jīng)過一次重力分離后進(jìn)行計量,匯集后進(jìn)行二次重力分離,然后再經(jīng)過濾分離進(jìn)入增壓機(jī),增壓后輸送至凈化廠。分離后的油水通過計量罐計量,進(jìn)入油罐區(qū)進(jìn)行沉降分離,然后分別管輸(或泵輸)至各回注井。生產(chǎn)區(qū)放空氣與油罐區(qū)放空氣匯合后進(jìn)入火炬(見附圖1)。
1.2 生產(chǎn)工藝控制參數(shù)(見表1)
2 該站存在問題的分析
2.1 放空區(qū)流程現(xiàn)狀
1982年至2012年放空流程分為高、中、低壓三根放空管線分別至火炬,火炬直徑Φ159×11。2012年火炬使用30年進(jìn)行更換,進(jìn)行流程改造,將中壓和低壓放空管線匯合后進(jìn)入火炬,火炬直徑Φ108×10。
目前放空區(qū)流程:生產(chǎn)區(qū)放空在距火炬60米處、兩級阻火器前端與油罐區(qū)放空管線T接在一起。油罐區(qū)放空進(jìn)入火炬區(qū)放空分離器,然后經(jīng)過兩級阻火器,進(jìn)入火炬燃燒(見附圖2)。
油罐區(qū)在未進(jìn)行操作時應(yīng)保持常壓,放空總閥處于常開。油罐區(qū)油罐使用年限超過20年,壁厚減薄降壓使用,最高工作壓力由0.5MPa調(diào)整至0.25MPa。當(dāng)站內(nèi)生產(chǎn)過程中,在應(yīng)急放空或放空帶液,需大氣量放空時,放空氣無法全部通過兩級阻火器進(jìn)入火炬。超量放空時,會形成較高的背壓,對串接在中壓放空管路上的低壓系統(tǒng)將產(chǎn)生較高的安全風(fēng)險,嚴(yán)重時會導(dǎo)致事故,存在重大安全隱患。
2.2 存在的問題
①不符合《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50183-2015中規(guī)定:“放空管道必須保持暢通,高壓、低壓放空管宜分別設(shè)置,并應(yīng)直接與火炬或放空總管連接;不同排放壓力的放空管接入同一排放系統(tǒng)時,應(yīng)確保不同壓力的放空點(diǎn)能同時安全排放?!庇凸迏^(qū)低壓放空管接入中壓放空管,大氣量放空時,產(chǎn)生的背壓通過低壓放空管路傳遞至油罐區(qū),造成憋壓;
②放空氣必須經(jīng)過兩級阻火器后才能進(jìn)入火炬,存在很大的流動阻力,形成較高的背壓。應(yīng)急處置時放空氣竄入低壓放空系統(tǒng),造成憋壓;
③新火炬直徑為Φ108,而場站放空管線為Φ159,為與之相匹配,在火炬前60米安裝了同心異徑大小頭Φ159×108?;鹧娴娜紵俣扰c管徑成正比關(guān)系。因此,火焰燃燒速度降低,回壓上升,導(dǎo)致放空速度降低,產(chǎn)生的背壓反串至低壓管路;
④本站生產(chǎn)的為高含硫天然氣,因腐蝕會形成大量硫化鐵粉末,易造成阻火器濾網(wǎng)(芯)堵塞,導(dǎo)致通過能力大幅下降。
2014年5月28日出站至凈化廠輸氣管線積液,輸壓達(dá)到2.7MPa,通過出站手動放空閥進(jìn)行放空帶液,導(dǎo)致油罐區(qū)超壓。壓力表顯示全部超量程(壓力表量程為0~0.6MPa)。
2014年12月29日,由于停電造成凈化廠裝置停運(yùn),站內(nèi)壓力超過2.8MPa,站內(nèi)采取放空泄壓,油罐區(qū)超壓導(dǎo)致排污管線穿孔泄漏。
2.3 火炬區(qū)放空背壓計算分析。
2.3.1 相關(guān)計算數(shù)據(jù)的依據(jù)
①SH-3009-2013《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》6.8.7的規(guī)定:“對場站發(fā)生事故,氣體需全部排放時,按最大排放量計算。馬赫數(shù)可取0.5”;
②GB/T 13347-2010《石油氣體管道阻火器》10.1的要求:廠家提供的《產(chǎn)品合格證》中包含“氣體流量—壓力降曲線”。本站阻火器廠家提供的數(shù)據(jù)顯示阻火器的通過能力為95%。
2.3.2 計算由阻火器通過能力產(chǎn)生的背壓。
兩級阻火器串聯(lián)的通過量:
95%×95%=90.25%
按場站應(yīng)急放空瞬時流量10×104m3/d計算剩余氣量:
100000×(1-0.9025)=0.975×104m3/d
按應(yīng)急放空10分鐘計算阻火器前的背壓,根據(jù)氣體狀態(tài)方程式:
不考慮溫度、壓縮系數(shù)的影響。則:
由放空管線規(guī)格Φ159×11,至阻火器的距離450m,得到:
2.3.3 計算管線達(dá)到臨界放空量時的背壓(音速為340m/s):
臨界放空量:
放空10分鐘后的剩余氣量:
153×10×(1-0.9025)=149.175m3。
根據(jù)式(1)計算背壓:
2.3.4 計算火炬臨界流量排放時產(chǎn)生的背壓:
依據(jù)SH-3009-2013《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》管道摩阻損失計算公式(7.1.1-1):
式中:
f-水利摩擦系數(shù);
L-管道長度,(m);
d-管道內(nèi)徑,(m);
Ma-管道出口馬赫數(shù);
P1-管道入口壓力,(絕壓)(kPa);
P2-管道出口壓力,(絕壓)(kPa)
從上式可以看出:放空管出口馬赫數(shù)一定的情況下,放空管直徑越大,造成的背壓越小。
根據(jù)公式,將T接點(diǎn)作為入口計算背壓值,L取值60m,d取值108-(10×2)=88mm=0.088m,M取值0.5,P2取值101.325kPa,f水利摩擦系數(shù)取值0.08.求背壓P1值。
公式計算思路以公式(2)左右平衡為基礎(chǔ),根據(jù)對壓力、管徑等參數(shù)的設(shè)置,保障兩端平衡。
計算以:
并擬定管徑為定值,兩根放空管線接入點(diǎn)距離L為變量,計算接入點(diǎn)背壓進(jìn)行對比。計算結(jié)果(見附表2):
以上數(shù)據(jù)分析可見:場站應(yīng)急超量放空時,因達(dá)到臨界流量產(chǎn)生的背壓為1~2MPa,加之因氣質(zhì)原因造成阻火器濾網(wǎng)堵塞會加劇背壓升高。背壓已遠(yuǎn)超油罐區(qū)0.25MPa的操作壓力,存在重大安全隱患。
3 解決安全隱患的方法
以上分析和計算表明:放空時產(chǎn)生的背壓主要有兩方面的因素:一是阻火器流通能力的影響;二是放空管直徑的影響。其中阻火器流通能力的影響最為明顯,阻火器流通能力越小、放空氣量越大產(chǎn)生的背壓會成倍增加。
3.1 解決方案
①更換較大直徑的火炬,中、低壓放空管線分別鋪設(shè)至火炬口,并單獨(dú)使用阻火器。
優(yōu)點(diǎn):符合設(shè)計規(guī)范要求,消除了安全風(fēng)險。
缺點(diǎn):費(fèi)用高(拆除舊火炬,購買、安裝新火炬),施工難度大、周期長。
②利用現(xiàn)有兩只阻火器,分別設(shè)置于中壓和低壓放空管路上,變串聯(lián)為并聯(lián),將中、低壓放空管路的T接點(diǎn)移到距離火炬5m以內(nèi),有效降低放空背壓。(見附圖3)
優(yōu)點(diǎn):費(fèi)用低,操作簡單,施工容易。只需少量管子、管件就可完成。
缺點(diǎn):火炬的直徑限定了臨界燃燒速度,大氣量放空時仍然存在一定的背壓。
3.2 方案對比與論證
將火炬直徑更換為Φ159,根據(jù)公式(2),計算結(jié)果對比(見附表3):
附表2、附表3顯示,當(dāng)接入點(diǎn)距離L<5m時,得到背壓低于0.16MPa(絕壓)。在油罐區(qū)操作壓力0.25MPa以下,不會導(dǎo)致油罐區(qū)超壓。
單只阻火器的通過量為95%,剩余氣量:
100000×(1-0.95)=0.5×104m3/d
根據(jù)式(1)得:
阻火器并聯(lián)后,阻火器產(chǎn)生的背壓大幅度降低,且超量放空時產(chǎn)生的背壓只與中壓管路有關(guān)。
兩種方案實(shí)施所需費(fèi)用及周期(見附表4):
對比兩種方案,方案一更換火炬的效果更好,但產(chǎn)生的施工費(fèi)用高,周期長。方案二雖然會產(chǎn)生一定背壓,但遠(yuǎn)低于操作壓力,不會影響生產(chǎn),且施工費(fèi)用低,周期短。
根據(jù)該站實(shí)際生產(chǎn)情況,本人建議采取第二種解決方案。
3.3 優(yōu)化后的地面工藝適應(yīng)性分析
①該站正常生產(chǎn)時,油水計量罐壓力調(diào)節(jié)閥動作和油罐區(qū)操作,會產(chǎn)生少量放空氣,火炬設(shè)計的臨界放空量能夠滿足需要;
②當(dāng)出現(xiàn)應(yīng)急放空或放空帶液時,因超量放空產(chǎn)生的背壓,不會對油罐區(qū)造成影響。
③方案二被氣礦、作業(yè)區(qū)采納,于2015年11月大修中實(shí)施。至今未出現(xiàn)油罐區(qū)憋壓的情況。2016年5月的應(yīng)急處置中生產(chǎn)區(qū)放空正常,油罐區(qū)未見壓力上升。
以上情況證明:優(yōu)化后的放空區(qū)工藝流程對該站的正常生產(chǎn)無不利的影響,完全能夠滿足該站的生產(chǎn)需要,對低壓設(shè)備也無不利影響。
4 結(jié)論及建議
通過對解決雷三增壓集氣站放空工藝流程隱患整改的方案對比分析,和采取在現(xiàn)有工藝流程基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改造的效果。在放空系統(tǒng)設(shè)計或改造時,應(yīng)考慮高壓、低壓放空管分別設(shè)置阻火器,并單獨(dú)連接至火炬。不具備單獨(dú)連接條件的,應(yīng)在阻火器下游端,靠近火炬底部進(jìn)行連接,確保低壓系統(tǒng)不超壓。同時,建議放空火炬的直徑,應(yīng)按場站臨界放空量進(jìn)行選擇。阻火器的類型,宜在滿足防火設(shè)計要求的條件下,選擇較大通過能力的阻火器。
參考文獻(xiàn):
[1] SH-3009-2013.石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范.[S].北京:中華人民共和國工業(yè)和信息化部,2013.
[2] GB/T 13347-2010.石油氣體管道阻火器[S].北京:中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.中國國家級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化委員會,2011.
[3] SYT 10043-2002.泄壓和減壓系統(tǒng)指南[S].北京:國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會,2002.
[4] GB50183-2015.石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范[S].北京:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,2015.
[5]唐川,李長俊.天然氣集輸場站放空管道背壓計算淺析.[J]中文科技期刊,2016(7).
[6]胡慶明.新工藝減少266×104m3天然氣流失[J].石油石化節(jié)能,2013(12):3-3.
[7]王巨川,左萌萌,丁潤華,等.乙二醇富液罐放空管線流程改造方案設(shè)計與分析[J].河南科技,2012(14):71-71.
[8]趙躍凱,趙宣淇.埋地輸油管線試漏方法及工藝流程改造[J].油氣田環(huán)境保護(hù),2014, 24(4):75-76.
[9]蔣化勇,趙艷波,束金洪,等.蒸汽管網(wǎng)放空閥技術(shù)改造[J].石油化工自動化,2014,50(4):82-84.