呂會(huì)靜
摘 要:我單位來水80%以上為粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)排放的廢水,硫酸鹽、纖維素等有機(jī)物對(duì)我單位污水處理單元的V型砂濾池穩(wěn)定運(yùn)行造成重大沖擊導(dǎo)致運(yùn)行效果大幅降低,通過研究探討對(duì)石英砂的再生處理,改善提高V型砂濾池的運(yùn)行效率。結(jié)果表明:在國內(nèi)污水處理廠V型砂濾池未見“過濾砂材板結(jié)、增厚的相關(guān)再生處理措施”的報(bào)道,我單位探討試驗(yàn)的采用水磨機(jī)研磨、水洗、篩分選取后的石英砂凈化處理粘膠企業(yè)廢水固體懸浮物、COD去除率顯著,與新石英砂效果相當(dāng),經(jīng)濟(jì)效益可觀,減少再生處理石英砂帶來的二次水體污染,值得在同行業(yè)推廣應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:V型砂濾池;石英砂;板結(jié);再生;去除率
1 前言
我單位深度處理單元的V型砂濾池是污水處理工藝的重要處理環(huán)節(jié),V型砂濾池是引進(jìn)德國得利滿的技術(shù),V型砂濾池從建成到使用已經(jīng)將近4年多的時(shí)間,前期的使用效果非常不錯(cuò),它的固體懸浮物的去除率可達(dá)到60%以上,COD的去除率能達(dá)到10%。
但是隨著使用時(shí)間的增長V型砂濾池出現(xiàn)了各種各樣的問題,濾池的濾料層逐步上漲,并且漲高的趨勢(shì)是越來越快,固體懸浮物的去除率下降到10-20%,COD的去除基本無效果。
挖除砂層時(shí)發(fā)現(xiàn)濾池部分地方出現(xiàn)了大大小小的坑洞,并且發(fā)現(xiàn)濾料板結(jié)嚴(yán)重,形成大塊且硬度較大,不易粉碎。
將濾池內(nèi)的板結(jié)石英砂使用電鎬進(jìn)行松動(dòng),人工使用電鎬敲擊碾碎自然風(fēng)干后,沙粒表面有白色粉末狀固體還有透明的結(jié)晶物,結(jié)合上游來水企業(yè)廢水性質(zhì)及進(jìn)行物理化學(xué)分析,研究得知是以濾料為結(jié)晶核進(jìn)行硫酸鹽結(jié)晶造成濾池中濾料板結(jié),致使濾料層不斷上漲,并且隨著使用時(shí)間的增長濾池濾料板結(jié),不能正常濾水和反沖洗,造成濾池基本無任何處理效果。
我單位V砂濾池中所用濾料全部是天然海砂,粒徑d=1.35、圓球度>0.7、硬度七級(jí),我單位所用的濾料全部從福建地區(qū)采購。價(jià)格達(dá)到600元/噸,并且國家限制海砂的開采,所以在市場上很難采購到。
2 堿液再生處理
為了恢復(fù)濾池的使用功能,試驗(yàn)將結(jié)晶物用堿液浸泡進(jìn)行去除,小試將板結(jié)的濾料泡在濃度為10%燒堿的1.5立方米水池中機(jī)械攪拌,充分溶解后過濾水洗,出砂效果不錯(cuò)。
于是我們將堿液加入到濾池中,將濾料全部浸泡在堿液中,浸泡過程中氣沖,使充分反應(yīng),浸泡6小時(shí)后利用氣沖和水沖進(jìn)行清洗,浸泡后濾料較以前的使用效果有所改善但仍不理想,大塊板結(jié)物去除還是不太充分,并且閥門受到一定程度腐蝕。
總結(jié)此方法的弊端一是藥劑成本不低每噸砂清洗折合200元,二是強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕設(shè)備,三是堿性水排入系統(tǒng)造成活性污泥受沖擊,綜合評(píng)價(jià)此方法不太適應(yīng)。
3 水磨機(jī)研磨、水洗、篩分再生處理
經(jīng)過拓展思路,討論研究采用砂石料加工廠的選礦和洗礦設(shè)備為基礎(chǔ),增加細(xì)篩等專用設(shè)備篩分設(shè)備為我單位的板結(jié)濾料進(jìn)行再生處理,效果明顯,具體流程如下:
實(shí)踐證明此種方式清洗濾料基本可以滿足我廠使用要求,經(jīng)成本核算每噸砂清洗成本大約在360元左右,污水廠共需要清洗大約1000噸,洗砂較購買為單位節(jié)約資金20萬元。
4 結(jié)語
采用水磨機(jī)研磨、水洗、篩分選取后的石英砂凈化處理粘膠企業(yè)廢水固體懸浮物、COD去除率顯著,與新石英砂效果相當(dāng),經(jīng)濟(jì)效益可觀,減少再生處理石英砂帶來的二次水體污染,值得在同行業(yè)推廣應(yīng)用。