強(qiáng)群 李明海
摘要:由于海上工況條件比較惡劣,使用年限的延長(zhǎng)等外界客觀因素的影響,平臺(tái)吊車的主鉤、副鉤、角度傳感器均不同程度的出現(xiàn)故障,使用狀況堪憂,且使用的力矩儀產(chǎn)品型號(hào)老舊,內(nèi)部程序被廠家進(jìn)行技術(shù)封鎖,沒(méi)有進(jìn)一步的改進(jìn),很多配件已經(jīng)無(wú)法采辦,加大了檢修更換的難度,鑒于此,油田創(chuàng)新思路,通過(guò)對(duì)平臺(tái)吊車力矩儀的選型、設(shè)計(jì)、改造,從源頭綜合治理,確保了吊機(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:吊車;力矩儀;傳感器;載荷曲線
1引言
1.1題目來(lái)源和難點(diǎn)
①平臺(tái)吊車的主鉤、副鉤、角度傳感器均不同程度的出現(xiàn)故障,海上工況條件惡劣,使用年限的延長(zhǎng)等外界客觀因素的影響,加大器件的磨損,使用狀況堪憂;②現(xiàn)有力矩儀型號(hào)老舊,技術(shù)沒(méi)有改進(jìn),配件已經(jīng)無(wú)法采辦,加大檢修難度;③現(xiàn)有力矩儀內(nèi)部程序封閉,日常維護(hù)中不能有效的進(jìn)行數(shù)據(jù)備份及修改,導(dǎo)致力矩儀系統(tǒng)問(wèn)題無(wú)法解決;④現(xiàn)場(chǎng)各種傳感器電纜的磨損日益加劇,達(dá)不到絕緣保護(hù)的目的。
1.2主要研究?jī)?nèi)容及預(yù)期效果
鑒于吊車存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)認(rèn)真地研究與分析,決定對(duì)吊車力矩儀進(jìn)行整體換型改造,列出了如下目標(biāo):①對(duì)吊車主鉤、副鉤、角度傳感器重要部件進(jìn)行整體換型,將現(xiàn)有的信號(hào)電纜進(jìn)行全部更換;②更換駕駛室內(nèi)部的力矩儀顯示器,力矩儀主機(jī)及其控制系統(tǒng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用工況進(jìn)行程序編寫(xiě)調(diào)試;③申請(qǐng)ccs對(duì)更換后的吊車進(jìn)行試重及認(rèn)證,確保換型后的力矩儀達(dá)到安全使用標(biāo)準(zhǔn)。
2新型吊車力矩儀系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
力矩儀系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,儀器主要有顯示儀表、控制箱、主鉤重量傳感器、副鉤重量傳感器、角度傳感器、控制穩(wěn)壓電源等組成。
其工作原理為:主鉤、副鉤及角度傳感器將多路頻率信號(hào)發(fā)送給控制板,控制板將這幾路頻率信號(hào)進(jìn)行選頻,然后將高頻降為低頻發(fā)送給單片機(jī)處理,單片機(jī)將處理后的數(shù)據(jù)在顯示電路顯示出來(lái),與此同時(shí),操作人員可以通過(guò)顯示屏對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù),進(jìn)行觀測(cè),實(shí)時(shí)監(jiān)控,方便記錄數(shù)據(jù)。
3新型吊車力矩儀硬件選擇
針對(duì)平臺(tái)現(xiàn)有情況,我們選擇力矩儀的型號(hào)為WT-A650V,該型力矩限制器采用模塊化結(jié)構(gòu),由重量傳感器,角度傳感器,信號(hào)傳輸電纜,微電腦主機(jī)(信號(hào)處理,電源電路,控制電路),顯示等部分組成。
4新型吊車力矩儀系統(tǒng)安裝
新型吊車力矩儀系統(tǒng)的儀器主要有顯示儀表、控制箱、主鉤重量傳感器、副鉤重量傳感器、角度傳感器、控制穩(wěn)壓電源燈組成。考慮到該系統(tǒng)的儀表必須與平臺(tái)現(xiàn)實(shí)情況匹配,經(jīng)過(guò)多次實(shí)測(cè)和研究,具體布線與安裝如下圖:
在安裝過(guò)程中,其主副鉤傳感器、角度傳感器、連接電纜都必須滿足傳感器出線口采用不銹鋼防水航插,方便以后檢修,傳感器的屏蔽線長(zhǎng)度合適。風(fēng)速傳感器出線采用全防水處理,支架采用L型全不銹鋼,焊接在吊車駕駛樓頂部,對(duì)吊車的結(jié)構(gòu)完全沒(méi)有破壞與影響。吊車走線全部用不銹鋼扎帶,捆綁固定,駕駛室內(nèi)需要打孔的地方,要安裝鎖頭。
5新型吊車力矩儀系統(tǒng)調(diào)試
新型吊車力矩儀安裝后,完成力矩儀的調(diào)試工作,同時(shí)申請(qǐng)CCS對(duì)更換后的吊車進(jìn)行試重及認(rèn)證,確保換型后的力矩儀達(dá)到安全使用標(biāo)準(zhǔn)。①對(duì)角度傳感器進(jìn)行校準(zhǔn),調(diào)整爬桿角度,分別選取5個(gè)點(diǎn),進(jìn)行角度校準(zhǔn),確定完角度后,將吊車在最小工作幅度和最大工作幅度處各運(yùn)動(dòng)三次,檢查爬桿上下限位是否正常;②根據(jù)吊車的載荷曲線,分別對(duì)吊車小鉤鋼絲繩和大鉤鋼絲繩進(jìn)行配重塊的測(cè)試校準(zhǔn)。用試重塊從小到到依次對(duì)大小鉤進(jìn)行測(cè)試校準(zhǔn),選取多個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行標(biāo)定,確定完成后,進(jìn)行載荷試驗(yàn),試驗(yàn)完成后,檢查吊車狀態(tài)良好后,已額定載荷的1.25倍進(jìn)行靜載試吊,起吊重物高度離地10-20cm.靜止10分鐘。試驗(yàn)結(jié)束后恢復(fù)力矩儀的動(dòng)作數(shù)值;最后,已額定載荷的1.1倍測(cè)試動(dòng)載試吊,分別作吊鉤起升、制動(dòng)、變幅、回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)及根據(jù)設(shè)計(jì)要求的組合動(dòng)作。各機(jī)構(gòu)動(dòng)作靈敏、制動(dòng)性能可靠、結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)不應(yīng)損壞、聯(lián)結(jié)無(wú)松動(dòng),試驗(yàn)不少于三次,試驗(yàn)結(jié)束后恢復(fù)正常。
綜上所述,通過(guò)對(duì)平臺(tái)吊車的力矩儀進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,有效徹底的解決了吊車主鉤、副鉤、角度傳感器故障頻發(fā)的現(xiàn)象,升級(jí)了原有系統(tǒng),打破了廠家的技術(shù)封鎖,實(shí)現(xiàn)了力矩儀國(guó)產(chǎn)化的改造,降低了吊車力矩儀檢修的成本,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,同時(shí)對(duì)小平臺(tái)吊車力矩儀的整體更換提供了借鑒意義,有利于新型吊車力矩儀的推廣和應(yīng)用。
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