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漢鋼公司1#高爐停爐大修實(shí)踐

2019-09-10 00:25張小帥葛育
關(guān)鍵詞:大修

張小帥 葛育

摘 要:考慮到高爐長(zhǎng)期安全生產(chǎn),加之配合冬季環(huán)保限產(chǎn),漢鋼公司1#高爐于2月13日6:50休風(fēng)停爐,開始大修,3月30日11:16分送風(fēng)點(diǎn)火開爐,歷時(shí)46天。1#高爐本次大修圍繞的主線項(xiàng)目為更換爐缸側(cè)壁、陶瓷杯、第四層炭磚,更換5-10段冷卻壁及11-14段冷卻壁共計(jì)235塊,風(fēng)口區(qū)域、鐵口通道澆注,對(duì)爐身、爐腰、爐腹部位進(jìn)行噴涂造襯等;同時(shí)外圍同步進(jìn)行設(shè)備檢修項(xiàng)目共計(jì)106項(xiàng),計(jì)劃大修工期51天,實(shí)際用時(shí)46天,較計(jì)劃提前5天完成。

關(guān)鍵詞:停爐;放殘鐵;大修

1大修背景

1#高爐(1080m3)自2011年12月23日點(diǎn)火開爐,至2019年2月13日停爐,共生產(chǎn)運(yùn)行7年零3個(gè)月。共產(chǎn)生鐵771萬噸,歷年來的生產(chǎn)指標(biāo)見下表,平均單位爐容產(chǎn)鐵7140.7噸/m3。

2018年12月鑒于高爐已到爐齡后期,利用錯(cuò)峰停機(jī)檢修,在爐缸7.9米,8.4米,8.8米,9.2米標(biāo)高位置共計(jì)增加60根測(cè)溫?zé)犭娕?。出現(xiàn)局部爐缸側(cè)壁溫度高出報(bào)警值,從12月28日開始護(hù)爐操作。通過采取調(diào)整高爐參數(shù)、配加鈦礦護(hù)爐、加強(qiáng)爐前操作、堵風(fēng)口、加強(qiáng)爐缸狀態(tài)監(jiān)控,建立完善的應(yīng)急預(yù)案體系等措施,高爐爐況基本穩(wěn)定良好,各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定,爐缸側(cè)壁溫度有持續(xù)下降趨勢(shì),爐殼溫度和冷卻壁熱流強(qiáng)度穩(wěn)定,初步達(dá)到了較好的護(hù)爐效果,但每天影響產(chǎn)量約500噸??紤]到高爐長(zhǎng)期安全生產(chǎn),加之配合冬季環(huán)保限產(chǎn),于2月13日6:50休風(fēng)停爐,開始大修,3月30日11:16分送風(fēng)點(diǎn)火開爐,歷時(shí)46天。

2大修重要節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)組織實(shí)踐

1#高爐本次大修圍繞的主線項(xiàng)目為更換爐缸側(cè)壁、陶瓷杯、第四層炭磚,更換5-10段冷卻壁及11-14段冷卻壁共計(jì)235塊,風(fēng)口區(qū)域、鐵口通道澆注,對(duì)爐身、爐腰、爐腹部位進(jìn)行噴涂造襯等;同時(shí)外圍同步進(jìn)行設(shè)備檢修項(xiàng)目共計(jì)106項(xiàng),計(jì)劃大修工期51天,實(shí)際用時(shí)46天,較計(jì)劃提前5天完成。

3安全為天,層層把關(guān),順利停爐

2月12日15:56分高爐順利預(yù)休風(fēng),拉開了大修的序幕,抓好停爐前的準(zhǔn)備工作,是安全順利停爐的前提條件。所以本次預(yù)休風(fēng)檢修項(xiàng)目主要圍繞安全停爐,完成以下主要工作:①焊補(bǔ)爐殼焊縫15處②盲堵漏水冷卻壁水管12根。③爐體冷卻壁系統(tǒng)查漏。④更換爐頂蒸汽閥門一組。

因在爐體系統(tǒng)查漏過程中,新發(fā)現(xiàn)6根漏水水管,進(jìn)行了盲堵處理,導(dǎo)致計(jì)劃4小時(shí)的預(yù)休風(fēng)實(shí)際用時(shí)6小時(shí),以上隱患的及時(shí)處理為安全空料線停爐奠定了基礎(chǔ)。

2月12日22時(shí)開始送風(fēng),采用打水空料線法降料面停爐,加蓋面焦14批(共112噸),2月13日6:50休風(fēng),共計(jì)用時(shí)8小時(shí)50分鐘,休風(fēng)后實(shí)測(cè)料線19m。

本次空料線打水停爐操作達(dá)到了安全順利的目的,但因預(yù)休風(fēng)時(shí)間延長(zhǎng),加之為了避免環(huán)境污染事故,提前約兩小時(shí)休風(fēng),雖料面已降到爐腹位置,但距預(yù)期還有所差距;

4科學(xué)評(píng)估,精心組織,安全高效排放殘鐵

根據(jù)大修計(jì)劃安排,要求休風(fēng)后24小時(shí)內(nèi)將殘鐵放出,為清理爐缸創(chuàng)造條件,盡量縮短工期,確保放殘鐵整個(gè)過程安全、順暢、高效。準(zhǔn)確確定殘鐵口位置是此項(xiàng)工作的關(guān)鍵所在,大修指揮部組織相關(guān)技術(shù)人員依據(jù)現(xiàn)有熱電偶溫度情況,熱流強(qiáng)度變化情況,對(duì)爐缸侵蝕預(yù)測(cè),最終確定殘鐵口選在距爐底封板上表面2.319m高度上。即爐殼外標(biāo)高7.672m,此標(biāo)高為第二帶冷卻壁下部水管中心線,選擇此位置也便于使用氧燃燒法將爐殼及冷卻壁燒穿后,使用開孔風(fēng)鉆鉆入時(shí)向上傾斜7—8度,鉆到接近鐵水層時(shí)預(yù)計(jì)鉆深已達(dá)1.2米--1.4 m。從而以向上抬升標(biāo)高0.6米--0.8m,殘鐵口里側(cè)位置標(biāo)高已接近8.320 m。

2月13日6:50高爐順利休風(fēng)停爐,休風(fēng)后高爐看水工開始配合施工人員對(duì)殘鐵口區(qū)域水管進(jìn)行排水、盲堵,用時(shí)僅40分鐘,7:30分開始燒殘鐵口冷卻壁,12:50分殘鐵口冷卻壁割除完畢,13:00開始鉆殘鐵孔,15:30鉆入約1.6米,出現(xiàn)紅點(diǎn),開始用氧氣燒,16:12分殘鐵口燒開,16:15分鐵水進(jìn)罐,18:45分殘鐵放完,共計(jì)271噸,放殘鐵用時(shí)2小時(shí)30分鐘,整個(gè)施工過程用時(shí)11小時(shí)15分鐘,整個(gè)工期較計(jì)劃提前12小時(shí)45分鐘順利進(jìn)入涼爐階段。

清理爐缸時(shí)在爐缸中心發(fā)現(xiàn)一塊殘鐵,直徑約1.5m,厚度約為300mm,清除此殘鐵僅用時(shí)3小時(shí)。

1.4全員發(fā)力科學(xué)爆破,聚焦扒爐

2月15日4:30,東西場(chǎng)鐵口、殘鐵口均發(fā)現(xiàn)有液態(tài)水流出,標(biāo)志著涼爐工作安全順利結(jié)束,具備扒爐條件,當(dāng)日16:00爐前人員將20個(gè)直吹管、中小套全部拆除,移交施工人員開始扒爐作業(yè),由于停爐過程中大量渣皮脫落,冷卻壁漏水加劇,風(fēng)口區(qū)物料大量凝結(jié),無法使?fàn)t內(nèi)物料于風(fēng)口貫通,大修進(jìn)入困難期。

在與施工人員進(jìn)行充分溝通后,決定對(duì)風(fēng)口及殘鐵口進(jìn)行定向爆破,同時(shí)割除在11#風(fēng)口上方第五段冷卻壁爐殼并拆除相對(duì)應(yīng)一塊冷卻壁,在對(duì)爐內(nèi)進(jìn)行徹底排險(xiǎn)后,人員進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè),以扒爐施工人員為主體,內(nèi)部人員全方位,全過程,全天候無條件的輔助配合,爆破、清理、轉(zhuǎn)移各環(huán)節(jié)銜接有力,配合得當(dāng),保證了扒爐工作的有序推進(jìn),2月24日15:30分爐料全部扒至風(fēng)口以下,扒爐工作取得階段性勝利。

5夯實(shí)職責(zé),安全與質(zhì)量并重,不留遺憾

隨著扒爐工作的階段性結(jié)束,2月24日15:30主體設(shè)備檢修項(xiàng)目開始進(jìn)入施工階段,針對(duì)主線檢修項(xiàng)目交叉作業(yè)、環(huán)環(huán)相扣,大修指揮部結(jié)合實(shí)際情況,牢固樹立”所有成績(jī)抵不上一起事故” 的安全管理理念,參檢工班長(zhǎng)人員分項(xiàng)負(fù)責(zé),深入施工隊(duì)伍,崗前進(jìn)行安全、技術(shù)交底,崗中監(jiān)督配合,崗后總結(jié)分析,營(yíng)造出“寧可過之不可誤之”的安全管理氛圍。

2月24日16:05隨著第一塊冷卻壁的拆除,再次吹奏響了總攻的號(hào)角,截止3月3日16:20分220塊冷卻壁全部拆除并清出爐外,與此同時(shí)也同步完成了爐缸剩余物料的清理工作,總工期較計(jì)劃提前20小時(shí),本階段首戰(zhàn)徹底扭轉(zhuǎn)了大修工期滯后的被動(dòng)局面,順利進(jìn)入冷卻壁安裝階段。

6結(jié)語

6.1停爐過程中前期采用全風(fēng)量,高風(fēng)溫,中后期控制好風(fēng)壓、風(fēng)量和爐頂打水,使?fàn)t頂溫度控制在350℃~450℃之間,成功杜絕了將料面過程中的爆震現(xiàn)象;

6.2用機(jī)械探尺結(jié)合爐頂煤氣取樣中二氧化碳含量可以相對(duì)準(zhǔn)確判斷料面深度;采用空料線停爐法,可有效回收高爐煤氣,控制環(huán)境污染。

6.3冷卻壁安裝過程中因配管過程中冷卻壁移位累計(jì)停工整改3次,爐缸砌筑過程中因磚縫寬、未按錯(cuò)縫要求砌筑累計(jì)返工7次,充分發(fā)揮級(jí)人員的主體責(zé)任意識(shí),營(yíng)造出堅(jiān)決不犧牲施工質(zhì)量搶工期的施工氛圍;

參考文獻(xiàn):

[1] 蔣友源湘鋼陽(yáng)春2號(hào)高爐大修停爐操作實(shí)踐 金屬材料與冶金工程 第41卷第1期 2013 年 2 月

作者簡(jiǎn)介:

張小帥 1985.1,助理工程師,陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司1#高爐爐長(zhǎng),

(作者單位:陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司)

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