李正威
【摘 ?要】杜84塊興Ⅰ組水平井自2005年開(kāi)始部署開(kāi)發(fā),前三年開(kāi)發(fā)效果較好,年產(chǎn)油量保持在9萬(wàn)噸左右,09年開(kāi)始綜合含水逐年上升,年產(chǎn)油量下降至2.4萬(wàn)噸。18年經(jīng)氣體輔助措施改善,吞吐水平井綜合含水由88%下降至65%,日產(chǎn)油量由70t/d上升至350t/d,18年年產(chǎn)油量上升至6.8萬(wàn)噸。
本次匯報(bào)旨在通過(guò)研究興Ⅰ組吞吐水平井生產(chǎn)規(guī)律,合理制定下步計(jì)劃,確保興Ⅰ組開(kāi)發(fā)效果,為公司增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
【關(guān)鍵詞】興Ⅰ組吞吐水平井;CO增壓
1研究背景
杜84塊興Ⅰ組為一向南東傾斜的單斜構(gòu)造,地層傾角5-8°,油藏類型為高孔高滲厚層塊狀邊水油藏,地質(zhì)儲(chǔ)量667萬(wàn)噸,油品性質(zhì)為超稠油。從油層物性上看,儲(chǔ)層孔隙度21.6-31.0%,滲透率1.06-1.55μm,50℃原油粘度14.6-16.8×10mPa·s,屬高孔高滲儲(chǔ)層,油品為超稠油。
興Ⅰ組自2005年開(kāi)始部署水平井,到目前已部署水平井44口。2011年8口水平井轉(zhuǎn)入SAGD生產(chǎn)。2016-2017年對(duì)杜84-興H238等三口井大規(guī)模注入CO2,經(jīng)過(guò)7個(gè)月的排氣,南部吞吐區(qū)域恢復(fù)正常生產(chǎn),自此興Ⅰ組吞吐水平井進(jìn)入高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)階段。
杜84塊興Ⅰ組年產(chǎn)油量
19年開(kāi)始,由于南部區(qū)域長(zhǎng)期未得到能量補(bǔ)充,產(chǎn)量遞減較快,若不及時(shí)采取上產(chǎn)措施,興Ⅰ組吞吐水平井年產(chǎn)油量預(yù)計(jì)僅6萬(wàn)噸。
2主要研究?jī)?nèi)容
為保證興Ⅰ組吞吐水平井產(chǎn)量,原計(jì)劃對(duì)區(qū)域中部杜84-興H238注入大量CO2,并對(duì)區(qū)域內(nèi)水平井進(jìn)行轉(zhuǎn)輪注汽。但井組日產(chǎn)液量858t/d,日產(chǎn)油量376t/d,生產(chǎn)效果依舊較好,并且考慮到大規(guī)模注入二氧化碳可能對(duì)集輸造成沖頂?shù)扔绊?,因此本次嘗試對(duì)井組中部四口水平井進(jìn)行注汽,補(bǔ)充地層能量。
2019年4月1日興Ⅰ組吞吐水平井生產(chǎn)情況
3實(shí)施效果
為保證井組注汽質(zhì)量,增大設(shè)計(jì)注汽量,平均單井增注1861t。除此之外,還對(duì)4口井進(jìn)行整體注入CO措施進(jìn)行增壓。4口井重新投產(chǎn)后,日產(chǎn)液量1110t/d,日產(chǎn)油量310t/d,區(qū)域內(nèi)17口水平井平均液面-420m,上升120m。
興Ⅰ組南部水平井2019年累計(jì)產(chǎn)油8.9×10t,對(duì)比2018年6.8×10t增油2.1×10t,獲得經(jīng)濟(jì)效益1575萬(wàn)元。
4結(jié)論建議
通過(guò)對(duì)杜84塊南部吞吐水平井進(jìn)行研究分析,我們總結(jié)出以下幾點(diǎn)結(jié)論:
(1)、CO2輔助興Ⅰ組水平井吞吐效果顯著,有效補(bǔ)充了地層能量。
(2)、興Ⅰ組地層連通性極好,可選取適當(dāng)位置井點(diǎn)進(jìn)行注汽,保證整體產(chǎn)量。
通過(guò)對(duì)井組內(nèi)適當(dāng)井點(diǎn)進(jìn)行注汽可以有效減少排氣期,但是由于注汽規(guī)模較小,油井轉(zhuǎn)輪后生產(chǎn)效果不如18年5月大規(guī)模注氣效果,下步建議等脫氣罐建成后,在產(chǎn)量不緊張的情況下對(duì)南部吞吐區(qū)域?qū)嵤┱w同注,并對(duì)區(qū)域中心杜84-興H238注入CO,保證地層壓力。
(作者單位:中國(guó)石油遼河油田分公司特種油開(kāi)發(fā)公司)