嚴(yán)浩東
【摘? 要】某核電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)投運(yùn)后導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器液相中SO濃度升高,為此,分析了凝結(jié)水處理系統(tǒng)存在的諸多問(wèn)題,如樹脂混合、樹脂分離及樹脂擾動(dòng)等。通過(guò)在混床內(nèi)增加二次混合設(shè)備,采用先進(jìn)的高塔分離法,設(shè)計(jì)均勻的布水裝置,選用優(yōu)質(zhì)的離子交換樹脂等措施,將使問(wèn)題得到解決。
【關(guān)鍵詞】核電廠;凝結(jié)水處理;離子交換樹脂;混床;蒸汽發(fā)生器
1? 某核電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)設(shè)備與水質(zhì)指標(biāo)
某核電廠(下文稱A電廠)凝結(jié)水處理系統(tǒng)由并列的3臺(tái)前置氫型陽(yáng)床(RH)和并列的3臺(tái)氫型混床(RH-RH/ROH)串聯(lián)組成,為中壓系統(tǒng)。氫型陽(yáng)床(DN3800mm)和氫型混床(DN3800mm)的配水管由1根母管及4根支管組成,出口加有擋水板。
再生采用錐體分離法,錐體設(shè)備上部DN2000mm,下部DN2600mm,高5450mm。
2? A電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)存在的問(wèn)題
2.1蒸發(fā)器液相所含SO明顯增高
A電廠1997年7月至9月將凝結(jié)水處理系統(tǒng)并入二回路主系統(tǒng)試運(yùn)行,處理水量為33%。運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn),蒸發(fā)器液相所含SO濃度明顯增高,最高達(dá)30μg/kg,一般為4~6μg/kg,而當(dāng)凝結(jié)水處理系統(tǒng)退出后,SO濃度則隨之逐步下降,最低為1μg/kg。2006年將陽(yáng)陰樹脂分別更換為美國(guó)Rohmandhaas公司生產(chǎn)的強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂Amberjet1600H和強(qiáng)堿陰樹脂Amberjet9000OH(全部為新樹脂)后,6月27日至7月4日將該處理系統(tǒng)并入二回路主系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),也出現(xiàn)了同樣的現(xiàn)象。
A電廠蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)水汽質(zhì)量為:氫電導(dǎo)率小于0.5μS/cm,[Na]<3us/Kg,[CL]<2ug/Kg,[SiO]<40ug/kg??梢?,該凝結(jié)水處理系統(tǒng)投運(yùn)與否,會(huì)使蒸發(fā)器液相中的SO濃度最大相差近30倍,一般情況下為4~6倍。可以推測(cè),當(dāng)該凝結(jié)水處理系統(tǒng)處理水量為100%時(shí),蒸發(fā)器液相中的SO濃度將更高。
2.2氫型混床存在問(wèn)題
2.2.1樹脂混合
由于強(qiáng)堿陰樹脂的濕真密度比強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂的濕真密度小,因此其在混床內(nèi)混合后上部主要是ROH型強(qiáng)堿陰樹脂,底部主要是RH型強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂,中間則是這些型號(hào)樹脂的混合物。
2.2.2樹脂分離
研究表明,樹脂的粒徑、濕真密度決定樹脂沉降速度,樹脂的粒徑、濕真密度愈大則其沉降速度也愈大。
凝結(jié)水混床樹脂失效后,一般利用強(qiáng)堿陰樹脂與強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂的濕真密度差和粒徑差對(duì)陰陽(yáng)樹脂進(jìn)行反洗分離,然后分別進(jìn)行再生。然而,強(qiáng)堿陰樹脂與強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂的濕真密度差很小,例如RHSO4(R2SO4)為1.12g/mL,RH為1.19g/mL,僅相差0.07g/mL,尤其是樹脂污染后,濕真密度相差就更小。另外,部分強(qiáng)堿陰樹脂與強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂的粒徑接近,特別當(dāng)樹脂破碎后,兩種樹脂粒徑更接近,部分強(qiáng)堿陰樹脂與強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂的沉降速度幾乎相同,所以兩種樹脂分離后仍有一定的混雜。例如,某熱電廠凝結(jié)水混床在分離后的強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂中混有6.11%的強(qiáng)堿陰樹脂,強(qiáng)堿陰樹脂中混有4.46%的強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂,再生時(shí)凝結(jié)水混床中濕真密度大的強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂多在床層的底部(表2)。這種情況下,強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂會(huì)有SO和其它溶出物溶出,通過(guò)給水進(jìn)入到蒸發(fā)器,并在其中濃縮。SO在蒸汽中的攜帶系數(shù)很小,多數(shù)存留在蒸發(fā)器液相內(nèi),從而導(dǎo)致蒸發(fā)器液相中的SO濃度逐步增加。
此外,強(qiáng)堿陰樹脂會(huì)轉(zhuǎn)為RCl型,混入強(qiáng)堿陰樹脂的強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂會(huì)轉(zhuǎn)為RNa型,這不僅降低了樹脂的再生度,而且會(huì)導(dǎo)致混床樹脂保護(hù)層由于可能存在RCl和RNa型樹脂,破壞了保護(hù)層的保護(hù)作用
A電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)氫型混床(RH-RH/ROH)樹脂的分離,采用的是錐體分離法。由于錐形分離裝置(兼陰樹脂再生裝置)直徑較大(高度直徑比小)、反洗流速低和樹脂膨脹率低,使得陰、陽(yáng)樹脂相互夾雜而無(wú)法徹底分離,因此存在交叉污染。錐形分離裝置的理論保證值是陽(yáng)樹脂中混雜的陰樹脂的體積量不超過(guò)0.4%,陰樹脂中混雜的陽(yáng)樹脂的體積量不超過(guò)0.1%。另外,該分離裝置配置的樹脂界面檢測(cè)儀容易損壞或精度下降,也會(huì)導(dǎo)致分離裝置分離效果下降。還有,該分離裝置無(wú)法排除破碎樹脂,導(dǎo)致與錐體連結(jié)的排水裝置容易堵塞和損壞。
2.2.3樹脂擾動(dòng)
A電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)混床擾動(dòng)主要由混床的布水裝置等自身結(jié)構(gòu)缺陷導(dǎo)致。布水裝置為4個(gè)向下的且下部裝有擋板的大噴頭,當(dāng)流速高達(dá)110~115m/h的4股水流自上而下沖擊下部樹脂層時(shí),樹脂會(huì)發(fā)生擾動(dòng),嚴(yán)重影響樹脂的離子交換效果。對(duì)于混床來(lái)說(shuō),本來(lái)已混合好的樹脂,由于發(fā)生擾動(dòng)而使樹脂重新分層,使比重大的陽(yáng)樹脂向下部移動(dòng),而比重小的陰樹脂向上部移動(dòng)。A電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)氫型混床(RH-RH/ROH)采用的是最大直徑的離子交換器,直徑達(dá)3800mm。由于樹脂層高為1000~1200mm,與直徑相比,樹脂層相對(duì)較薄,在高速水流的沖擊下,使樹脂更容易被攪動(dòng)起來(lái)。據(jù)觀察,樹脂擾動(dòng)嚴(yán)重時(shí)可使交換器內(nèi)樹脂層高相差300~400mm,會(huì)造成偏流或短路,影響混床的出水水質(zhì)和運(yùn)行周期。同時(shí),擾動(dòng)還會(huì)將碎樹脂擾動(dòng)到混床的底部,碎樹脂從水帽和樹脂捕捉器漏入給水系統(tǒng)進(jìn)入蒸發(fā)器,受熱分解出SO2-4和其它溶出物。另外,由于樹脂的擾動(dòng)使比重大的陽(yáng)樹脂大部分在下面,比重小的陰樹脂大部分在上面,混床內(nèi)的樹脂層態(tài)分布發(fā)生了變化,導(dǎo)致由陽(yáng)樹脂溶出的SO等有害溶出物因得不到陰樹脂的交換去除,而直接進(jìn)入蒸發(fā)器。
根據(jù)以上分析認(rèn)為,A電廠前置陽(yáng)床加氫型混床投運(yùn)會(huì)導(dǎo)致蒸發(fā)器液相中的SO濃度超標(biāo)。SO的來(lái)源應(yīng)為碎樹脂及樹脂溶出物。有資料介紹,1mL強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂加熱分解可釋放1.8mmolSO。對(duì)包括S核電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)混床使用的離子交換樹脂在內(nèi)的3個(gè)國(guó)外公司生產(chǎn)的強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂和強(qiáng)堿陰樹脂的溶出物進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明它們都有程度不同的溶出物溶出,強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂溶出的SO濃度分別為1582、2899和1335μg/L。
3? SO在蒸發(fā)器中的濃縮
據(jù)文獻(xiàn)介紹,在飽和蒸汽壓力為17MPa情況下,SiO2,NaCl,NaSO的分配系數(shù)分別為0.1,0.003,0.00001??梢?,微量的SO幾乎全部積聚在蒸發(fā)器液相中。
1臺(tái)1000MW核電廠蒸發(fā)器的水容積約為3×120m3,排污率為1%左右。凝結(jié)水混床處理水量最大為3635m3/h。如混床出水漏過(guò)SO2-4濃度為0.1μg/L,以3635m3/h計(jì),則漏過(guò)SO為363500μg/h,每天漏過(guò)SO為8724000μg,則每天在鍋爐內(nèi)濃縮的SO濃度達(dá)24.2μg/L,比混床出水的SO濃度提高242倍。這樣,因每天由定期排污和連續(xù)排污排放的SO2-4有限,最終導(dǎo)致蒸發(fā)器中的SO濃度越來(lái)越高。A電廠的凝結(jié)水處理系統(tǒng)投運(yùn)處理水量為33%的情況下,蒸發(fā)器所含SO2-4明顯增高,最高達(dá)30μg/kg,與上述計(jì)算值相近。
4S核電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng)改進(jìn)
(1)為混床設(shè)計(jì)了二次混脂功能,使兩種樹脂能充分混合。當(dāng)強(qiáng)酸陽(yáng)樹脂釋放出硫酸根時(shí),立即有強(qiáng)堿陰樹脂交換去除。
(2)混床再生裝置采用了分離效果好的高塔分離法,以減少樹脂的交叉污染,并可將碎樹脂盡可能地去除。
參考文獻(xiàn):
[1]張強(qiáng).某核電站一期工程二回路凝結(jié)水精處理系統(tǒng)簡(jiǎn)介[J].電工技術(shù),2018(20):79-80+83.
(作者單位:福建福清核電有限公司)