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ZGM80G中速輥式磨煤機排渣量大故障診斷及處置措施

2019-09-10 19:46:40任志佳
科學導報·科學工程與電力 2019年39期
關鍵詞:振動

任志佳

【摘??要】對ZGM80G中速輥式磨煤機運行中排渣量大的原因進行分析判斷,并針對具體故障提出了運行調整手段及處置措施。

【關鍵詞】中速輥式磨煤機;磨煤機磨輥;加載桿;振動;排渣量

1.引言

磨煤機運行中排渣量大是ZGM80G中速輥式磨煤機運行中常見的一種異?,F(xiàn)象,它的判斷處理直接影響磨煤機的安全穩(wěn)定運行,同時直吹式制粉系統(tǒng)磨煤機是否安全穩(wěn)定直接影響電廠的負荷接待能力及安全與經(jīng)濟運行,尤其目前配煤參燒工作的進一步深化,煤質的多變對磨煤機的運行調整、故障判斷更是提高了要求,本文介紹了ZGM80G型磨煤機的工作原理和特點,著重就運行中對ZGM80G中速輥式磨煤機運行中排渣量大的原因進行分類查找判斷,并針對每一種故障提出了處置措施。

2.ZGM80G中速輥式磨煤機工作原理

ZGM80G磨煤機是種中速輥盤式磨煤機,其碾磨部分是由轉動的磨環(huán)和三個沿磨環(huán)滾動的固定且可自轉的磨輥組成。原煤從磨煤機的中央落煤管落到磨環(huán)上,在離心力作用下將原煤運動至碾磨滾道上,通過磨輥進行碾磨。三個磨輥沿圓周方向均布于磨盤滾道上,碾磨力則由液壓加載系統(tǒng)產(chǎn)生,通過靜定的三點系統(tǒng),碾磨力均勻作用至三個磨輥上,這個力是經(jīng)磨環(huán)、磨輥、壓架、拉桿、傳動盤、減速機、液壓缸后通過底板傳至基礎的,原煤在碾磨和干燥同時進行,一次風通過噴嘴環(huán)均勻進入磨環(huán)周圍,將從磨環(huán)上切向甩出的煤粉吹送至磨機上部的分離器,在分離器中進行分離,粗粉被分離出來返磨中,合格的細粉被一次風帶出分離器。難以粉碎的且一次風帶不走的較重的石子煤,鐵塊等雜物通過碰嘴環(huán)落進一次風室,被刮板刮進渣箱,排出磨外。

3.磨煤機排渣量大的原因

主要有煤質,設備,運行調整三個原因,下面針對這三個原因進行分析

3.1煤質

若磨煤機僅是個單純的渣量大,無其他異?,F(xiàn)象,則可判斷是煤質原因導致磨煤機排渣量大;

3.1.1原煤中石子煤較多

若磨煤機排出的煤渣中石子煤較多,則是由于原煤中石子煤較多,應適當減小磨煤機的給煤量,安排掏渣人員加強掏渣,避免磨煤機炭精環(huán)損壞.

3.1.2煤質較硬

若磨煤機排出的煤渣中煤粒較多,這是由于原煤煤質較硬,應立即提高磨煤機加載壓力,增強磨煤機的磨粉出力。

3.2?設備

3.2.1?磨輥卡澀

中速輥式磨煤機有一磨輥卡澀不轉后第一反映出的現(xiàn)象是排渣量顯著增加,磨煤機振動增大,,并且經(jīng)調整磨煤機給煤量,加載壓力與磨煤機一次風量后,排渣量及振動無明顯改善,在經(jīng)過一段時間后磨煤機入口一次風壓升高,出口風溫下降,與磨煤機堵煤現(xiàn)象相似,但在查詢磨煤機電流,加載壓力的變化趨勢會發(fā)現(xiàn)磨煤機電流突降后回升,但較正常電流稍微低1-2A左右,磨煤機加載壓力突降后恢復正常(突降幅度一般在3-4MPa);在初步判斷出故障原因后要及時降低磨煤機給煤量,同時就地要安排掏渣人員及時掏渣,避免渣量太大將磨煤機碳精環(huán)損壞,逐步降低機組負荷,將磨煤機停運。待磨煤機停運后,改變磨煤機的磨輥的加載方式,將磨煤機磨輥升起,同時調整一、二次風量,空載啟動磨煤機,注意控制磨煤機的出口風溫,以及出口NOX的調整,將磨煤機空載運行一段時間(一般15分鐘左右),打開排渣門看是否能將磨輥中的卡澀物甩出,若經(jīng)上述處理無效,則立即將磨煤機停運轉檢修處理。

3.2磨煤機磨輥軸套脫落

中速輥式磨煤機有一磨輥軸套脫落后顯著現(xiàn)象是排渣量顯著增加,并且經(jīng)調整磨煤機給煤量,加載壓力與磨煤機一次風量后,排渣量無明顯改善,但磨煤機振動,入口一次風壓,出口風溫基本無變化,查詢磨煤機電流,加載壓力的變化趨勢會發(fā)現(xiàn)磨煤機電流突降后回升,但較正常電流稍微低3-4A左右,比磨輥卡澀的降幅要大,磨煤機加載壓力突降后恢復正常(突降幅度一般在1-2MPa),較磨輥卡澀的降幅要小,與磨輥卡澀比較最明顯的現(xiàn)象就是振動。在判斷出磨煤機磨輥軸套脫落后,要及時將故障磨煤機停運,避免異常擴大。

3.2.3?磨煤機磨輥三腳架斷裂

磨煤機磨輥三腳架斷裂后磨煤機排渣量也是顯著增大,磨煤機加載壓力無明顯變化,但是就是堅持磨煤機加載桿會發(fā)現(xiàn)三個加載桿位置不一致,斷裂處的加載桿位置較低,同時磨煤機電流減小無回升現(xiàn)象,同時就地磨煤機會有不規(guī)則的異音,若是有上述現(xiàn)象這可判斷磨煤機內部有故障,需將磨煤機及時停運進行檢查檢修。

3.2.4?碾磨件磨損,磨煤結合面間隙增大

據(jù)ZGM80磨煤機使用維護說明,磨輥輥套和磨盤襯瓦的間隙應調整在6mm~10mm,如果此間隙過大,超過14mm?磨煤機研磨能力將明顯下降。磨煤機運行后期碾磨件磨損,使此間隙進步增大,是造成磨煤機出力不足,排渣量大的主要原因。同時間隙增大使碾磨煤層增厚,碾磨效果降低,重復碾磨量增大,一方面使磨煤電耗增加,另一方面使煤粉變粗,若保持煤粉細度不變則須關小粗粉分離器擋板,進一步減小磨煤出力。另外由于磨內煤層增厚,風環(huán)處沸騰層變厚,一次風不能托起煤粉,則會出現(xiàn)風環(huán)溢粉現(xiàn)象。若是磨煤機其他異常情況,且查看磨煤機加載桿磨損刻度較深,且磨煤機運行周期較長,則可初步判斷磨煤機磨輥磨損嚴重造成排渣量較大,應適當減小磨煤機煤量,結合機組負荷,盡快對磨煤機進行檢修。

3.3運行調整

3.3.1?風壓風量

若磨煤機風壓風量較低,也會使排渣量增大,磨煤機出力下降。ZGM80G中速輥式磨煤機的額定風量為30KNM3/H,在運行調整中,為減小磨煤機排渣量,提高磨煤機出力,風量常保持偏大,入口口風量均保持有+5左右的正向偏置,若排渣中煤粉較多,則可判斷風量較小,調整風量,若大于其額定通風量,仍出現(xiàn)排渣量過大的現(xiàn)象。經(jīng)分析認為造成此現(xiàn)象可能的原因有二:①磨煤機人口風量標定不準確,指示偏大。②磨盤噴嘴動環(huán)和靜環(huán)間異隙偏大,按廠家要求此間隙為8mm,如果此間隙增大,則會增大一次風通過風環(huán)的總面積,而使風環(huán)風速下降。另外,噴嘴喉口磨損截面積增大也會使風環(huán)風速降低。

3.3.1?加載壓力

若加載壓力不足,也會使排渣量增大,磨煤機出力下降,在運行中,若發(fā)現(xiàn)磨煤機排渣量較大,且渣中有大量煤粒,且磨煤機煤層較厚,這排渣量增大是由于加載壓力不足引起的,應立即調整磨煤機加載壓力,若磨煤機加載壓力指令加滿,加載壓力仍達不到額定值,則需調整比例溢流閥,或重新標定加載壓力-給煤量曲線。

4.總結

磨煤機渣量大是磨煤機常見的故障之一,但磨煤機渣量大只是磨煤機內部故障的表象,我們在發(fā)現(xiàn)磨煤機渣量大后一定要仔細,全面的分析、判斷,及時進行調整、處理避免異常的擴大。同時加強運行調整,增加磨煤機出力,應先增加其入口風量,保證正常的風煤比及分離器出口溫度,并適當保持較高的一次總風壓和磨煤機人口風量。啟停磨煤機應及時檢查渣箱內的積渣情況,防止渣箱滿渣妨礙麝煤機正常運行。加強對磨煤機的巡視,檢查加載拉桿應動作正常,無振動、異音,發(fā)現(xiàn)異常應及時聯(lián)系檢修處理。

參考文獻:

[1]趙學斌、國產(chǎn)中速磨煤機制造技術的演變及結構特點分析[J]、電力建設、2012(01)

(作者單位:山西大唐國際云岡熱電有限責任公司)

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