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綜放工作面智能化生產(chǎn)系統(tǒng)在鮑店煤礦的常態(tài)化應(yīng)用

2019-09-10 22:28李永明
關(guān)鍵詞:智能化

李永明

【摘 ?要】為認(rèn)真落實(shí)國家煤監(jiān)局“一優(yōu)三減”工作部署,根據(jù)山東煤礦安監(jiān)局、山東省能源局關(guān)于加快推進(jìn)沖擊地壓礦井智能化工作的通知要求,鮑店煤礦積極推進(jìn)智能開采示范化工作面建設(shè),在7302綜放工作面推廣使用國內(nèi)外先進(jìn)的采煤智能化技術(shù)與控制裝備,2019年4月30日開始進(jìn)行調(diào)試生產(chǎn),各項(xiàng)智能化功能均達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,可實(shí)現(xiàn)液壓支架中部自動跟機(jī)、采煤機(jī)記憶截割、工作面自動找直、設(shè)備遠(yuǎn)程集控等功能,最大限度減少現(xiàn)場作業(yè)人員,提高了礦井安全保障水平。

【關(guān)鍵詞】智能化;綜放工作面;自動跟機(jī);記憶截割;遠(yuǎn)程集控

中圖分類號:TD823 ????文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

0 ?背景

鮑店煤礦地處中國文化圣地——孔孟之鄉(xiāng),井田走向長7.2km,傾斜寬5km,面積37km,處于兗州煤田中部,于1986年6月10日建成投產(chǎn),是我國自行設(shè)計(jì)施工的大型現(xiàn)代化礦井?!按蟊妱?chuàng)新、全員創(chuàng)效”,一直以來是兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦的亮點(diǎn),2019年借國家煤監(jiān)局“一優(yōu)三減”工作部署及山東煤礦安監(jiān)局、山東省能源局關(guān)于加快推進(jìn)沖擊地壓礦井智能化工作的要求,鮑店煤礦積極推進(jìn)智能開采示范化工作面建設(shè),成功在7302綜放工作面推廣使用國內(nèi)外先進(jìn)的采煤智能化技術(shù)與控制裝備,并保持常態(tài)化應(yīng)用。

1 ?工作面概況

7302綜放工作面為七采區(qū)首采工作面,開采煤層為山西組3煤,平均煤厚9.04m,采高3.5m,采放比1:1.57,煤層傾角平均8;工作面長度287m,推進(jìn)長度2132m,儲量718.9萬噸。為最大限度回收煤炭資源,工作面初期設(shè)計(jì)為扇形旋轉(zhuǎn)開采,其中輔運(yùn)順槽超前膠帶順槽167m,膠帶順槽與切眼夾角126,可以多回收煤炭資源29萬噸。7302綜放工作面于5月24日正式開始調(diào)試生產(chǎn),6月18日順利完成旋轉(zhuǎn)開采,同時該工作面也正式進(jìn)入全面智能化的常態(tài)應(yīng)用階段,日產(chǎn)高達(dá)2.2萬噸。

2 ?智能化生產(chǎn)系統(tǒng)

7302智能化綜放工作面由集控中心、支架電液控、智能煤機(jī)、智能三機(jī)、智能泵站、視頻監(jiān)控、千兆網(wǎng)絡(luò)和智能手持終端等系統(tǒng)組成,形成了“以工作面自動控制為主,人工干預(yù)控制為輔”的智能化生產(chǎn)新模式。

(一)集控中心。集控中心是智能化工作面的控制核心,主要由防爆計(jì)算機(jī)、硬盤刻錄機(jī)、環(huán)網(wǎng)交換機(jī)、三機(jī)控制主機(jī)和操作臺等設(shè)備組成,通過通訊控制、以太網(wǎng)、視頻、液壓等技術(shù),將工作面三機(jī)、采煤機(jī)、泵站等設(shè)備有機(jī)融合,對工作面各設(shè)備進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測分析,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程或就地啟??刂?、視頻監(jiān)控、語音通話等功能。通過千兆網(wǎng)絡(luò)與地面調(diào)度臺集控中心通訊,經(jīng)井下授權(quán),實(shí)現(xiàn)地面遠(yuǎn)程操作。目前,各項(xiàng)功能已全部完善,實(shí)現(xiàn)了地面一鍵啟停、設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控。

(二)支架電液控系統(tǒng)。液壓支架裝備了天津華寧電液控制系統(tǒng),該系統(tǒng)由支架控制器、隔爆電源箱、電液換向閥、電磁閥驅(qū)動器、傳感器、遙控器等設(shè)備組成,能夠?qū)崿F(xiàn)鄰架控制、成組控制、自動跟機(jī)、遙控控制、急停閉鎖、故障顯示報(bào)警等功能。采用四路電源供電、有線+無線“雙總線”設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)無線通訊和跳架傳輸,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。裝備壓力、行程、傾角、紅外等傳感器,為自動化控制提供有力保障。系統(tǒng)配備全功能遙控器,通過紅外+無線雙重通訊實(shí)現(xiàn)精確對碼和遙控控制,一次對碼即可操作工作面所有支架,操作更加靈活、快捷。目前,系統(tǒng)整體運(yùn)行正常,可靠性較強(qiáng),8月份有效自動跟機(jī)率均在80%以上。

(三)智能煤機(jī)系統(tǒng)。智能煤機(jī)由煤機(jī)傳感器系統(tǒng)、自由工藝段記憶截割系統(tǒng)、LASC慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、基于動力載波調(diào)制通信的煤機(jī)數(shù)據(jù)上傳與遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)煤機(jī)遠(yuǎn)程診斷與服務(wù)系統(tǒng)組成,實(shí)現(xiàn)煤機(jī)實(shí)時狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、記憶截割、煤機(jī)定位與姿態(tài)監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程參數(shù)修改與程序更新、工作面自動找直等功能。目前,采煤機(jī)記憶截割及慣導(dǎo)系統(tǒng)均正常使用,回采期間,采煤機(jī)司機(jī)通過遙控器參數(shù)設(shè)定完成煤機(jī)的記憶截割,特殊區(qū)域只需1名煤機(jī)司機(jī)進(jìn)行自學(xué)習(xí)的人工干預(yù)即可。

(四)智能泵站系統(tǒng)。系統(tǒng)配置630L/min大流量乳化液泵、20噸/時水質(zhì)凈化設(shè)備、電控反沖洗過濾器以及變頻驅(qū)動,可以實(shí)現(xiàn)液壓系統(tǒng)遠(yuǎn)距離恒壓供液、自動清潔,確保了電液控系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。國內(nèi)首家應(yīng)用采區(qū)集中供液泵站系統(tǒng),可供七采區(qū)9個工作面使用,服務(wù)達(dá)12年以上。固定泵站不僅減少頻繁搬家換面影響,更有利于設(shè)備可靠運(yùn)行和維護(hù)。目前,地面乳化液自動配液系統(tǒng)正在建設(shè)中,可實(shí)現(xiàn)乳化液遠(yuǎn)程輸送,減少運(yùn)輸環(huán)節(jié),確保配液質(zhì)量,保證了智能化建設(shè)更上一個臺階。

(五)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。工作面支架、各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、泵站等地點(diǎn)均安裝了高清本質(zhì)安全型攝像儀,具備視頻跟機(jī)自動切換、紅外補(bǔ)光,以及視頻本地存儲功能,通過千兆網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行視頻傳輸,地面調(diào)度臺、集控中心可以對工作面各作業(yè)地點(diǎn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行全過程、無縫隙動態(tài)監(jiān)控。通過近三個月的生產(chǎn),該系統(tǒng)充分發(fā)揮了遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,對工作面穩(wěn)定生產(chǎn)、崗點(diǎn)大幅減員打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(六)手持智能終端系統(tǒng)。具備工作面三機(jī)、皮帶機(jī)等設(shè)備數(shù)據(jù)監(jiān)測、工作面視頻監(jiān)視及沿線語音通話功能,在網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi)可以查詢工作面各設(shè)備運(yùn)行狀況。手持智能終端的推廣使用,有效提高了工作效率。目前,智能手持終端已實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊、實(shí)時查看功能,尤其對工作面設(shè)備故障消除提供了多線程協(xié)助,逐步增強(qiáng)了設(shè)備智能管控力度。

3 ?智能化生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用特點(diǎn)

該工作面智能化生產(chǎn)系統(tǒng)逐步走入正軌,也先后接受了國家能源局、山東省政府、山東能源局、地市級部室及全國各地煤礦行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的檢閱,獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評,為今后的智能化持續(xù)升級奠定了良好的基礎(chǔ)。

結(jié)合鮑店煤礦7302智能化綜放工作面的實(shí)際應(yīng)用情況,常態(tài)化運(yùn)行有很多困難點(diǎn),但是堅(jiān)持“自動化減人”的根本理念不動搖,特殊地質(zhì)條件通過修改程序調(diào)整,工程質(zhì)量管控由人工干預(yù)輔助,職工的操作規(guī)范靠培訓(xùn)和實(shí)踐來強(qiáng)化約束,思想的轉(zhuǎn)變促成了智能化系統(tǒng)的順利推廣。智能化生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用的主要特點(diǎn)總結(jié)如下:

(一)安全系數(shù)高。由原來的現(xiàn)場操作轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊刂?、人工干預(yù)操作,作業(yè)人員遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)域,有效提高了現(xiàn)場作業(yè)安全系數(shù)。

(二)生產(chǎn)效率高。多種傳感器實(shí)時監(jiān)測,能夠超前發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,降低事故率,保證設(shè)備高效穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)效率大幅提高。

(三)勞動強(qiáng)度低。電液自動控制代替人工手動操作,與傳統(tǒng)操作系統(tǒng)相比,可以降低現(xiàn)場作業(yè)人員勞動強(qiáng)度。

(四)作業(yè)人員少。智能化工作面直接參與生產(chǎn)人員每班只需配備7人。包含工班長、煤機(jī)司機(jī)、支架工、運(yùn)輸機(jī)司機(jī)、放煤工、端頭維護(hù)工、集控中心操作工各1人。與傳統(tǒng)工藝相比,每班可減少7人,減幅達(dá)50%。

(五)推廣價值高。支架電液控、智能煤機(jī)、智能

泵站等多種新技術(shù)推廣應(yīng)用,極大地改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,提高了勞動效率,減少作業(yè)人員,保障礦井安全生產(chǎn),具有廣泛的推廣應(yīng)用前景。

參考文獻(xiàn):

[1]王金華,黃樂亭,李首濱等.綜采工作面智能化技術(shù)與裝備的發(fā)展[J]煤炭學(xué)報(bào),2014,39(8):1418-1423.

[2]黃曾華.綜采工作面自動化控制技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J] 工礦自動化,2013(10):17-21.

[3]葛世榮.智能化采煤裝備的關(guān)鍵技術(shù)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2014,42(9):7-11.

[4]何廣東.煤礦機(jī)電設(shè)備EtherNet / IP通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化研究[J].通訊世界,2015,22(11):15-17.

(作者單位:兗州煤業(yè)股份有限公司 鮑店煤礦)

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