何富福 吳文鴻 周林 陳國宏
摘要:對(duì)貴州黔桂發(fā)電有限責(zé)任公司“上大壓小”工程2X660MW機(jī)組#1爐水浸式刮板撈渣機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,分析其產(chǎn)生的原因,采取相應(yīng)的技術(shù)改造措施,并有針對(duì)性地提出切實(shí)可行的處理辦法。
關(guān)鍵詞:撈渣機(jī);刮板;參數(shù)
中圖分類號(hào):TM617
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):2095-6487(2019)03-0132-02
0引言
貴州黔桂發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱貴州盤縣電廠)“上大壓小”工程兩臺(tái)660MW超臨界機(jī)組HG-2141/25.4-YM16型660MW超臨界鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司(簡稱哈鍋)自主開發(fā)研制的660MW等級(jí)超臨界鍋爐,該鍋爐為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行,采用不帶再循環(huán)泵的大氣擴(kuò)容式啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型露天布置。除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)為灰渣分除系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐下設(shè)置1臺(tái)水浸式刮板撈渣機(jī)。鍋爐排渣經(jīng)渣井落入水浸式刮板撈渣機(jī)內(nèi)經(jīng)冷卻水冷卻、?;螅晒伟鍝圃鼨C(jī)連續(xù)撈出。直接輸送至渣倉儲(chǔ)存。由于設(shè)計(jì)及安裝的問題,盤縣電廠#1爐刮板撈渣機(jī)在機(jī)組試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)其灰渣輸送能力不能滿足鍋爐排渣量。為此,對(duì)刮板撈渣機(jī)進(jìn)行了全面的分析,針對(duì)出現(xiàn)的問題,采取了相應(yīng)的措施。
1設(shè)備簡介
貴州盤縣電廠使用的是GL-60型刮板撈渣機(jī)設(shè)備,由山.西省電力設(shè)備廠設(shè)計(jì)供貨。
#1爐撈渣機(jī)現(xiàn)裝設(shè)刮板數(shù)量為91塊(10扣一塊),按照設(shè)計(jì)撈渣機(jī)正常出力為25t/h(干渣),最大出力為80t/h(干渣)。刮板運(yùn)行速度正常出力+0.5m/min、最大出力牛2.0m/min,正常工況下底渣輸送系統(tǒng)采用連續(xù)輸送方式。
2故障現(xiàn)象、影響及原因分析
貴州盤縣電廠在#1機(jī)組試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)撈渣機(jī)上船體內(nèi)部有大量積渣的現(xiàn)象,隨后在機(jī)組168運(yùn)行期間,撈渣機(jī)上船體內(nèi)部積渣的現(xiàn)象越來越明顯,最后灰渣越積越多,直接由上船體邊緣不斷大量地往外溢渣,致使撈渣機(jī)周圍灰渣大量堆積,嚴(yán)重影響撈渣機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行及現(xiàn)場文明生產(chǎn)。經(jīng)檢查撈渣機(jī)設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)參數(shù)后,發(fā)現(xiàn)刮板撈渣機(jī)現(xiàn)裝設(shè)刮板數(shù)量與設(shè)計(jì)安裝數(shù)量不符,#1爐撈渣機(jī)現(xiàn)裝設(shè)刮板數(shù)量為91塊(10扣一塊),刮板間距為1260mm,大于設(shè)計(jì)刮板之間的間距1008mm,初步分析這是導(dǎo)致其灰渣輸送量不能滿足目前鍋爐排渣量的主要原因,就其原因提出相應(yīng)的處理措施及整改方法,改善撈渣機(jī)運(yùn)行現(xiàn)狀。3對(duì)策分析及處理措施
3.1撈渣機(jī)灰渣輸送量的計(jì)算
刮板撈渣機(jī)基本參數(shù)如表1所示。
綜合以上參數(shù)并聯(lián)系撈渣機(jī)現(xiàn)場實(shí)際安裝情況可計(jì)算出撈渣機(jī)排渣量。
根據(jù)排渣量計(jì)算公式:
V——排渣量m*/h;
ψ——堆高系數(shù)一般取1.3;
B——刮板長度m;
h——刮板高度m;
B——刮板推進(jìn)速度m/min;
h——斜坡段水平傾角度;
T——刮板節(jié)距m。
由此可知,刮板數(shù)量為91塊(10扣一塊)時(shí),撈渣機(jī)排渣量為:
V≈9.5m/h,約合22.8t/h(以干渣計(jì)),小于設(shè)計(jì)正常輸送量25t/h。
3.2鍋爐排渣量的計(jì)算
鍋爐排渣量計(jì)算:鍋爐設(shè)計(jì)煤種為盤縣地方煤礦礦供給煤,燃用煤種為洗混煤,煤質(zhì)資料見表2。
由上表根據(jù)鍋爐排渣量計(jì)算公式:
Gz=(Aor9exDner.ar
(10033727x100,|Bxa.
Gz——鍋爐額定負(fù)荷下的排渣量t/h
B——鍋爐額定負(fù)荷下的耗煤量t/h
Aar——燃用煤的收到基灰分%
qe——未燃盡炭的熱損失%
Qnet.ar——燃用煤的收到基低位發(fā)熱量kJ/kg
az——排渣量占總灰渣量的份額%(查各種排渣方式時(shí)鍋爐的排渣量表)33727——炭的熱值kJ/kg
由上式,根據(jù)目前#1爐運(yùn)行情況可知,額定負(fù)荷下鍋爐排渣量為:
煤質(zhì)較好時(shí)鍋爐排渣量為:24.77t/h;煤質(zhì)較差時(shí)鍋爐排渣量為:31.96t/h
3.3分析及處理措施
綜上可知#1爐撈渣機(jī)安裝參數(shù)不能滿足額定負(fù)荷下鍋爐排渣量。由此,需增大其排渣能力。由撈渣機(jī)排渣量計(jì)算公式可知,在其他參數(shù)不變的情況下,減小刮板節(jié)距可增大撈渣機(jī)排渣量,且目前撈渣機(jī)輸送量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)輸送量,所以可通過增加撈渣機(jī)刮板的方法來增大輸送量,這樣既保證輸送量能夠滿足鍋爐排渣量,同時(shí)在增大輸送量的同時(shí)也可確保其所需扭矩不大于目前液壓系統(tǒng)最大輸出扭矩2]。
根據(jù)撈渣機(jī)圖紙及設(shè)計(jì)參數(shù)分析得知,將刮板數(shù)量由91塊(10扣一塊,刮板節(jié)距為1260mm)改為每隔8扣鏈條裝設(shè)一塊刮板(刮板節(jié)距為1008mm),將刮板數(shù)量增至114塊能滿足現(xiàn)有的運(yùn)行工況,且符合撈渣機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù),對(duì)撈渣機(jī)進(jìn)行整改后其正常輸送量為:32t/h(以濕渣計(jì)算),完全滿足鍋爐正常情況下的排渣量。
3.4處理方法
此次刮板加裝需在不停爐的情況下進(jìn)行加裝,先將液壓張緊裝置泄壓,用葫蘆將刮板逐塊拉緊后在撈渣機(jī)下船體水平段加裝刮板(水平段總長為22.445m,鏈條長度為126X8=1008mm),根據(jù)機(jī)組近期負(fù)荷情況,中調(diào)允許最低運(yùn)行負(fù)荷為400MW。由此,在考慮機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益的前提下,為了能夠在最短時(shí)間內(nèi)安全有效地完成本次工作。經(jīng)討論協(xié)商后,決定按照以下方案進(jìn)行。
按400MW負(fù)荷計(jì)算產(chǎn)生的灰渣量為10.8t/h,每塊刮板加裝的時(shí)間為10分鐘,將全部刮板加裝完成需耗時(shí)18個(gè)小時(shí),若利用晚上晚高峰后降低負(fù)荷進(jìn)行階段性安裝每晚用時(shí)2小時(shí)所產(chǎn)生的渣量為21.6t,運(yùn)行撈渣機(jī)除渣需連續(xù)運(yùn)行1小時(shí)將其全部除完,每日機(jī)組負(fù)荷在400MW負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間為8小時(shí),由此計(jì)算需3個(gè)工作日安裝完畢。本方案工作時(shí)間較長,灰渣堆積量較大,可能影響工作正常有序進(jìn)行,且啟動(dòng)撈渣機(jī)除渣時(shí)存在損壞設(shè)備的可能。但是能夠在滿足機(jī)組在最大效益的前提下完成整改工作,確保其經(jīng)濟(jì)性。
經(jīng)過近3個(gè)工作日的連續(xù)工作,順利完成了本次整改工作。整改結(jié)束后運(yùn)行效果顯著,撈渣機(jī)船體無積渣、溢渣的現(xiàn)象發(fā)生,保證了撈渣機(jī)安全、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行。
4經(jīng)濟(jì)效益
撈渣機(jī)大量積渣,并不斷往外溢渣,除增加設(shè)備檢修維護(hù)和更換范圍為,還需額外增加人力及機(jī)器除渣和現(xiàn)場文明生產(chǎn)維護(hù),額外產(chǎn)生大量的檢修維護(hù)費(fèi)用。進(jìn)行整改后所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益如下。
(1)經(jīng)過整改處理后大大加強(qiáng)了撈渣機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,大大降低了因撈渣機(jī)排渣量不足而導(dǎo)致的機(jī)組負(fù)荷下降甚至機(jī)組跳停概率,對(duì)維護(hù)本廠經(jīng)濟(jì)效益有突出作用,致使每月至少多發(fā)電量900萬KWh,折合人民幣333萬元。
(2)節(jié)約大量人工及機(jī)器清理費(fèi)用,每月省去清理費(fèi)
用至少19200元。
(3)減緩設(shè)備磨損速度,并減少設(shè)備損壞,每年至少節(jié)約設(shè)備檢修及更換費(fèi)用180萬元3]。
5結(jié)束語
采用上述方案。對(duì)撈渣機(jī)排渣系統(tǒng)進(jìn)行改造,自改造至今,在除渣系統(tǒng)有效可靠運(yùn)行的前題下,#1爐撈渣機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,再?zèng)]出現(xiàn)過輸送量小于鍋爐排渣量的情況,且撈渣機(jī)上船體從未向外溢渣。實(shí)踐證明,上述改造方案是成功有效的。這樣既保證了撈渣機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行,也消除了溢渣對(duì)現(xiàn)場衛(wèi)生的影響。
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