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提高150t 轉爐爐齡的生產(chǎn)實踐

2019-09-12 08:17孟凡陳
中國金屬通報 2019年8期
關鍵詞:堿度爐渣石灰

孟凡陳

(河北鋼鐵集團唐山分公司第一鋼軋廠,河北 唐山 063000)

唐鋼第一鋼軋廠建有150t轉爐三座,于1999年正式投產(chǎn)運行,長期以來,受轉爐操作不規(guī)范、物料結構不合理、濺渣護爐操作不科學等因素影響,轉爐爐齡長期維持在7000左右。而且自2019初,唐鋼第一鋼軋廠施行“品種結構再優(yōu)化”戰(zhàn)略,提高了低碳鋼的比例,特別是以TYH、700L為代表的超低碳鋼的冶煉,對轉爐爐襯的侵蝕成倍增加,給轉爐爐襯的維護帶來巨大挑戰(zhàn)。同時過低的爐齡,不僅造成唐鋼第一鋼軋廠轉爐冶煉成本居高不下,而且也帶來巨大的安全隱患。為降低轉爐冶煉成本,消除安全隱患,唐鋼第一鋼軋廠結合自身實際,開展技術公關,努力將轉爐爐齡提高至10000爐以上。

1 優(yōu)化渣料結構

1.1 造渣料及對煉鋼的影響

1.1.1 石灰(CaO)

石灰的主要成分為CaO,它是轉爐堿度的重要組成部分,在一定程度上代表著轉爐脫P、脫S的能力。唐鋼第一鋼軋廠煉鋼用石灰要求有效CaO>85%,活性度>300ml/4N-HCl,粒度5mm~20mm,生燒或過燒率低,氣孔率高,具有較強的冶金反應能力。

1.1.2 鎂球(MgO)

鎂球的主要成分是MgO,轉爐在吹煉及造渣過程中補加適量的鎂球,主要是利用其中的MgO,改變爐渣特性,增大爐渣的粘稠度,進而減少高溫、高FeO爐渣對爐襯的侵蝕以及鐵水廢鋼的沖擊。唐鋼第一鋼軋廠所用鎂球粒度為20mm~40mm,MgO含量>80%。

1.1.3 鐵礦石、鐵皮求

唐鋼第一鋼軋廠目前入爐含鐵物料有兩種,鐵礦石和鐵皮球。鐵礦石為天然塊礦,鐵皮球為連鑄、軋鋼產(chǎn)生的氧化鐵皮配加一定量的粘合劑后,壓實成球。以上兩種物料的主要作用是輔助轉爐快速成渣,但如果加入量及加入時機出現(xiàn)偏差,就有可能造成轉爐噴濺。

表1 唐鋼一鋼軋廠入爐含鐵物料成分

1.2 渣料結構及加入順序的優(yōu)化

渣料的結構及加入順序的優(yōu)化,可直接影響爐內(nèi)成渣速度及爐渣成份,進而影響對轉爐爐襯的侵蝕程度。唐鋼第一鋼軋廠轉爐渣料中60%為石灰,30%為鎂球,其余10%為礦石或鐵皮球。操作中分三批加入:頭批料加入20kg/t左右的鎂球及石灰,能較好的保證爐渣堿度及MgO含量;二批料在吹煉2min~6min,既Si、Mn氧化期結束后分三小批加入7kg/t左右的石灰;三批料在吹煉10min左右時,根據(jù)爐內(nèi)溫度情況加入8kg/t~10kg/t礦石或鐵皮球。此時爐渣中堿度約為2.6,MgO含量約為8%,F(xiàn)eO含量約為20%,具有一定的流動性,且溫度適中,從而達到提高爐襯壽命的目的。

2 加強爐襯維護

2.1 濺渣護爐

2.1.1 爐渣調(diào)整

轉爐出鋼后,爐內(nèi)渣的主要成份如下:R≥2.6,MgO約為8%,F(xiàn)eO約為20%,此時爐渣堿度適中,MgO含量偏低,F(xiàn)eO含量偏高,物理狀態(tài)偏稀,強度差,不利于爐渣吸附爐壁。唐鋼第一鋼軋廠采取的措施為加入3.5kg/t的鎂碳調(diào)渣劑,該物料的加入,不僅能提高MgO含量,降低FeO含量,而且能在保證一定流動性的基礎上,提高爐渣的粘稠度,能在爐壁上形成一定厚度和強度的爐渣,從而達到保護爐襯耐材的目的。

2.1.2 濺渣槍位控制

轉爐容量確定后,在一個爐役周期內(nèi)濺渣槍位就相對固定。唐鋼第一鋼軋廠150噸轉爐濺渣槍位如下:槍位4.5m時開氮氣并加料,之后徑直降低至1.2m進行攪拌,然后根據(jù)轉爐爐襯薄弱位置,在1.2m~2.0m上下攢動,通過觀察爐口飛濺出的爐渣形態(tài),判斷濺渣效果。

2.1.3 氮氣壓力與流量控制

氮氣的壓力及流量是濺渣護爐效果好壞的一個關鍵參數(shù)。過高會造成氮氣的浪費;低于標準值會嚴重影響濺渣效果。唐鋼一鋼軋廠150t轉爐濺渣操作氮氣壓力控制≥1.1 Mpa,流量控制≥35000m3/h,實際操作中會根據(jù)終渣狀況進行適當調(diào)整。

2.1.4 濺渣時間

濺渣時間是濺渣護爐效果好壞的另一關鍵參數(shù)。過長會造成大量爐渣滯留爐內(nèi),影響下一爐鋼冶煉;過短濺渣層厚度、強度不足,不能很好的對爐襯進行保護。唐鋼第一鋼軋廠根據(jù)爐渣形態(tài)不同,濺渣操作時間一般控制在2.0min~3.0min。

表2 唐鋼一鋼軋廠轉爐濺渣護爐相關參數(shù)

2.2 加強爐襯維護

2.2.1 磚補技術的應用

磚補是一種新型的爐襯維護方法,其原理為利用轉爐爐內(nèi)的高溫環(huán)境將爐渣與鎂碳磚快速燒結在一起,達到保護爐襯的目的。具體操作如下:轉爐出完鋼后留渣,將鎂碳磚倒入爐內(nèi),通過搖爐將鎂碳磚運送到轉爐薄弱部位,燒結20min~30min即可。根據(jù)實測數(shù)據(jù),當出鋼溫度控制在1650℃時,能滿足爐渣燒結時的熱量要求。

表3 鎂碳鋼包耐火磚的理化指標

2.2.2 水基料補技術的應用

水基料根據(jù)顆粒級配原理,大面料粒度由1cm至粉末狀按照一定配比混合而成,其中大顆粒充當骨架作用,增加強度。補爐前將適量的補爐料(1.0t~1.5t)加水10%~15%混合,將爐內(nèi)剩余爐渣倒干凈,用料斗將補爐料覆蓋在需修補部位,形成30mm~50mm的補爐層,燒結時間20min~30min,從而完成對爐襯的維護。

3 結論

實踐證明,通過優(yōu)化渣料結構及加入順序,改進濺渣護爐技術和加強爐襯維護,唐鋼一鋼軋廠轉爐爐齡得到大幅度提高,三座轉爐爐齡均穩(wěn)定在11000爐左右,不僅降低了護爐成本,而且提高了煉鋼作業(yè)效率,取得了顯著的經(jīng)濟效益。

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