王宏明
摘 要:排煙、排渣熱損失是鍋爐各項(xiàng)熱損失中最大的兩項(xiàng),燃燒低熱值煤的CFB鍋爐相比煤粉爐具有排煙溫度高,排渣量大的特點(diǎn),本文結(jié)合山陰二期2X350MW低熱值煤發(fā)電供熱工程分析研究了CFB鍋爐的余熱利用方案,可為同類型機(jī)組的節(jié)能減排提供借鑒。
關(guān)鍵詞:350MW CFB鍋爐;余熱利用;經(jīng)濟(jì)性
中圖分類號(hào):TK229.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)14-0155-02
0 前言
根據(jù)熱量法的分析,火電廠的燃料燃燒發(fā)熱量中只有35~42%轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽仩t的排煙溫度通常為120~150℃,相應(yīng)的熱損失相當(dāng)于燃料熱量的5%~12%,如果能夠把煙氣系統(tǒng)排出的熱量回收再利用,將為火電廠的節(jié)能減排做出重大貢獻(xiàn)。
山陰二期2X350MW低熱值煤發(fā)電供熱工程安裝兩臺(tái)東方鍋爐廠生產(chǎn)的1217t/h超臨界CFB鍋爐。該鍋爐采用單爐膛兩側(cè)進(jìn)風(fēng)、M型布置、前墻給煤、后墻排渣、設(shè)三臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器。汽輪機(jī)為超臨界、一次中間再熱、單軸、單抽、表面式間接空冷雙缸雙排汽凝汽式。本文就該項(xiàng)目的鍋爐余熱利用方案進(jìn)行分析研究。
1 煙氣余熱利用的方案
結(jié)合本工程采用熱電聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)流化床鍋爐的特點(diǎn),鍋爐余熱回收利用考慮以下兩種形式:
(1)采用鍋爐冷渣器加熱凝結(jié)水,回收鍋爐排渣熱量;
(2)采用低溫省煤器加熱凝結(jié)水,回收鍋爐排煙熱量。
2 冷渣器方案
2.1 冷渣方案概述
本工程每臺(tái)爐配置4臺(tái)滾筒冷渣器+2臺(tái)風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,鍋爐BMCR工況設(shè)計(jì)煤種的渣量為62.57t/h,冷渣器進(jìn)渣溫度900℃,冷渣器出渣溫度150℃。結(jié)合熱平衡圖經(jīng)與冷渣器廠配合,被冷渣器加熱后的冷卻水溫度不宜超過95℃。在THA工況,冷渣器熱量可以把269.5t/h凝結(jié)水,從48.5℃加熱至91.3℃;在TRL工況,冷渣器熱量可以把457.3t/h凝結(jié)水,從67.5℃加熱至92.9℃。
2.2 冷渣器方案經(jīng)濟(jì)分析
根據(jù)本工程的冷渣器配置情況,與汽輪機(jī)廠配合了THA工況和TRL工況的熱平衡修正計(jì)算。以機(jī)組THA工況為基礎(chǔ),未設(shè)鍋爐冷渣器時(shí),汽機(jī)熱耗為8064.3kJ/kW.h;設(shè)置鍋爐冷渣器后,269.5t/h凝結(jié)水溫度升高42.7℃,汽機(jī)熱耗為8048.5kJ/kW.h,發(fā)現(xiàn)能夠改善機(jī)組的熱耗約15.8kJ/kWh。
以機(jī)組THA工況為基礎(chǔ),保證發(fā)電量350MW不變,標(biāo)準(zhǔn)煤耗量比較見表1。
由表1可以看出,當(dāng)凝結(jié)水通過冷渣器被加熱后,汽輪發(fā)電機(jī)組效率提高了0.09%,電廠發(fā)電效率提高了0.09%,電廠發(fā)電標(biāo)煤耗降低了0.61g/kW.h,單臺(tái)機(jī)組全年可節(jié)約燃煤費(fèi)用52.8萬元。
3 低溫省煤器方案
3.1 低溫省煤器的布置方案
目前,低溫省煤器的布置方案有以下幾種:
方案一:低溫省煤器布置在空預(yù)器出口與除塵器入口之間的煙道上。
優(yōu)點(diǎn):除塵器入口的煙氣經(jīng)低溫省煤器后溫度降低,煙氣的體積流量也相應(yīng)減少,可以減少除塵器的除塵面積,節(jié)約除塵器的占地面積和用材。缺點(diǎn):后續(xù)設(shè)備如除塵器及引風(fēng)機(jī)存在腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。鍋爐排煙灰濃度大,低溫省煤器存在堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
方案二:低溫省煤器布置在除塵器出口與引風(fēng)機(jī)入口之間的煙道上。
優(yōu)點(diǎn):雖然煙氣系統(tǒng)阻力加大,但進(jìn)入引風(fēng)機(jī)的煙氣體積流量減少,總體軸功率變化不大。煙氣經(jīng)除塵后含灰量大大降低,不存在堵塞問題。
缺點(diǎn):后續(xù)設(shè)備引風(fēng)機(jī)存在腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
方案三:低溫省煤器布置在引風(fēng)機(jī)出口與脫硫吸收塔入口之間的煙道上。
優(yōu)點(diǎn):煙氣經(jīng)除塵后含灰量大大降低,不存在堵塞問題。
缺點(diǎn):引風(fēng)機(jī)壓力上升,導(dǎo)致軸功率增加。
綜合以上分析,結(jié)合本工程煤質(zhì)灰份高、采用電袋除塵器的特點(diǎn),推薦將低溫省煤器布置在引風(fēng)機(jī)出口與脫硫吸收塔入口之間。
3.2 低溫省煤器選型
(1)FGD入口煙氣參數(shù)設(shè)計(jì)值(BMCR工況,按爐內(nèi)脫硫效率80%計(jì))見表2。
(2)煙氣溫降的選取。一般情況下,只要保證低溫?fù)Q熱面金屬壁溫高出煙氣酸露點(diǎn)溫度10℃左右就能避免產(chǎn)生低溫腐蝕。隨著抗酸露點(diǎn)腐蝕鋼的成功研發(fā)應(yīng)用,可不再受限于煙氣酸露點(diǎn)溫度,低溫省煤器金屬壁溫小于85℃且高出煙氣中水蒸汽飽和溫度25℃的區(qū)間,金屬的腐蝕速度≤0.2mm/年。最大露點(diǎn)腐蝕率并不是發(fā)生在露點(diǎn)溫度,而是發(fā)生在酸露點(diǎn)溫度以下10℃~30℃和水露點(diǎn)溫度以下。
本工程煙氣的酸露點(diǎn)溫度分別為:設(shè)計(jì)煤種68.5℃,校核煤種166.9℃,校核煤種275.2℃??紤]到低溫腐蝕的影響,本工程煙溫理論上應(yīng)在85℃以上,但考慮一定的防腐溫度裕量并考慮低溫省煤器換熱溫差后,將換熱后的煙溫控制在95℃以上。
(3)低溫省煤器進(jìn)口水溫的選取。低溫省煤器進(jìn)口水溫的確定應(yīng)綜合考慮傳熱經(jīng)濟(jì)性及腐蝕對(duì)設(shè)備壽命的影響,如選取較低的進(jìn)口水溫,雖然能增大傳熱溫差,提高換熱效率,但將加劇管壁的腐蝕;如選取較高的進(jìn)口水溫,則將因換熱溫差小而降低其換熱效率。
在低溫省煤器中,煙氣與凝結(jié)水換熱時(shí),管壁溫度主要決定于凝結(jié)水的水溫。因此,低溫省煤器進(jìn)口凝結(jié)水水溫不能太低,應(yīng)控制在水露點(diǎn)以上20℃左右,本工程凝結(jié)水溫至少應(yīng)在63℃以上,70℃更好。
3.3 低溫省煤器系統(tǒng)設(shè)想
冬季時(shí),由于凝結(jié)水要經(jīng)過熱網(wǎng)疏水及冷渣器的加熱,如果再回收煙氣余熱的話對(duì)回?zé)嵯到y(tǒng)影響過大。且這時(shí)煙氣溫度比設(shè)計(jì)工況低,可利用余熱量小,所以冬季低溫省煤器停運(yùn),不考慮余熱回收。
夏季時(shí),鍋爐排煙溫度可能高至150℃~160℃,在計(jì)算時(shí)按155℃取值,考慮與凝結(jié)水進(jìn)口溫度保持一定溫差,則考慮煙氣冷卻至115℃,可以回收煙氣155℃至115℃的放熱量,而且煙氣溫度比酸露點(diǎn)溫度高40℃以上,后續(xù)設(shè)備安全。
春秋兩季時(shí),鍋爐排煙溫度按照130℃,考慮凝結(jié)水來水溫度可將煙氣冷卻至95℃,可以回收煙氣130℃至95℃的放熱量。這時(shí)煙氣溫度比計(jì)算酸露點(diǎn)高19.8℃,后續(xù)設(shè)備較安全。
3.4 低溫省煤器的經(jīng)濟(jì)性分析
3.4.1 初投資比較
設(shè)置低溫省煤器增加初投資匯總見表3。
3.4.2 運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性比較
以機(jī)組THA工況為基礎(chǔ),設(shè)置低溫省煤器時(shí),可以回收煙氣放熱量9116kW,把269.5t/h凝結(jié)水溫度升高29.1℃。初步估算,能夠改善機(jī)組的熱耗約24kJ/kW.h。
(1)標(biāo)準(zhǔn)煤耗量比較。以機(jī)組THA工況為基礎(chǔ),保證發(fā)電量350MW不變時(shí)的煤耗量比較見表4。
由表4可以看出,當(dāng)凝結(jié)水通過低溫省煤器被加熱后,汽輪發(fā)電機(jī)組效率提高了0.13%,電廠發(fā)電效率提高了0.12%,電廠發(fā)電標(biāo)煤耗降低了0.88g/kW.h,單臺(tái)機(jī)組全年可節(jié)約燃煤費(fèi)用41.6萬元。
(2)增加廠用電費(fèi)。設(shè)置低溫省煤器后,水側(cè)和煙氣側(cè)阻力均增大,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)和凝結(jié)水泵揚(yáng)程、電機(jī)軸功率增大,增加廠用電費(fèi)見表5。
(3)單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性比較。假設(shè)機(jī)組發(fā)電量不變,設(shè)置低溫省煤器,單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性比較見表6。
根據(jù)表6數(shù)據(jù)可見,設(shè)置低溫省煤器加熱凝結(jié)水方案,由于節(jié)約了煤耗和脫硫水耗,單臺(tái)機(jī)組每年可節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用約為56.1萬元。
4 結(jié)語
綜上所述,結(jié)合本工程熱電聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)流化床鍋爐的特點(diǎn),鍋爐余熱回收利用共有兩種形式:
(1)回收鍋爐排渣熱量,采用鍋爐冷渣器加熱凝結(jié)水;
(2)回收鍋爐排煙熱量,采用低溫省煤器加熱凝結(jié)水。
在非采暖期時(shí),本工程回收鍋爐排渣熱量和鍋爐排煙熱量。考慮到低溫腐蝕的影響,凝結(jié)水先經(jīng)過7號(hào)低加換熱,再經(jīng)過低溫省煤器換熱,低溫省煤器和鍋爐冷渣器并聯(lián)運(yùn)行。
在采暖期時(shí),本工程回收熱網(wǎng)疏水冷凝熱量和鍋爐排渣熱量。因熱網(wǎng)疏水冷卻器需要的冷卻水溫度較低,凝結(jié)水先經(jīng)過熱網(wǎng)疏水冷卻器換熱,再經(jīng)過鍋爐冷渣器換熱,鍋爐冷渣器和熱網(wǎng)疏水冷卻器串聯(lián)運(yùn)行。由于本工程熱網(wǎng)疏水冷凝熱量和鍋爐排渣熱量很大,已經(jīng)把可供加熱的熱力系統(tǒng)凝結(jié)水基本用完,且冬季排煙溫度較低,所以低溫省煤器在采暖期不投運(yùn)。
參考文獻(xiàn)
[1] 孫銳,陸國棟,許繼剛,等.大中型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國計(jì)劃出版社,2011.