張 釬
(陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司一礦, 山西 陽泉 045008)
山西陽煤一礦井下地質(zhì)條件復(fù)雜,受構(gòu)造影響較大,鉆爆法作為巖巷掘進中主要施工手段,在現(xiàn)場采用較多。國內(nèi)學(xué)者對于鉆爆法在巖巷掘進過程中的應(yīng)用展開過大量的研究:龔敏等[1]通過采用數(shù)值模擬,對掏槽爆破過程進行模擬,對比優(yōu)化前后的有效應(yīng)力等參數(shù),并結(jié)合現(xiàn)場情況進行檢驗,新的方案取得了良好的效果;宗琦等[2]通過理論結(jié)合實際,對影響爆破掘進的主要因素進行了討論,提出了合理的掏槽形式和掏槽參數(shù)等;東兆星等[3]基于模糊綜合評價理論和觀場實測數(shù)據(jù),對掏槽方式及爆破參數(shù)進行優(yōu)化評價,結(jié)果符合實際情況;孟小瑞[4]針對原有方案中進尺低、炮眼利用率小的問題,通過結(jié)合理論對掏槽參數(shù)進行優(yōu)化,新的爆破方案中掏槽采用三級楔形掏槽,在現(xiàn)場施工中有效提高了循環(huán)進尺。
本文通過選取該礦具有代表性的北翼回風(fēng)巷道作為試驗巷道,主要針對原有爆破方案中的掏槽參數(shù)進行優(yōu)化,結(jié)合數(shù)值模擬進行分析,經(jīng)過一段時間的現(xiàn)場試驗后,根據(jù)統(tǒng)計進尺、炮眼利用率等指標(biāo),取得了良好的試驗效果。
山西陽煤一礦北翼回風(fēng)巷道為直墻半圓拱形斷面,巷道毛寬4800 mm、毛高3900 mm、毛斷面16.243 m2、埋深-850 m,掘進范圍內(nèi)的巖層為硬度較高的砂巖。通過對巷道圍巖進行取芯加工后,進行單軸試驗測得巖石的單軸抗壓強度達到了100 MPa,粘聚力為25 MPa,巖石硬度系數(shù)f>10。由于巖石硬度較高,在原有爆破方案中,掏槽采用單楔形掏槽爆破,孔間距較大,當(dāng)掏槽爆破最先起爆后,爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力波對圍巖的破壞作用較小,掏槽區(qū)域巖石未能充分破壞,影響巖石的拋擲,造成后續(xù)炮眼起時夾制作用較強,因此對掏槽參數(shù)進行優(yōu)化對于提高爆破進尺有著重要影響,在新的爆破方案中,在楔形掏槽眼的中部與掘進方向平行鉆中心眼,采用楔直復(fù)合掏槽,這種方案主要在于首先起爆斜眼,用以擴大槽孔,中心眼分段起爆加強爆破后的拋渣力,楔直復(fù)合掏槽可以發(fā)揮擴大自由面、增強拋擲力度的作用。
表1 北翼回風(fēng)巷道巷參數(shù)表
楔直復(fù)合掏槽爆破模型由被爆巖體、炸藥、封堵炮泥、空氣四部分組成。被爆巖體尺寸大小為4 m×3 m×2.4 m。巖體中心位置處垂直方向上對稱布置2個中心炮孔,中心直眼設(shè)置延時起爆,在楔形掏槽眼爆破1000 μs后起爆。在距中心炮孔0.5 m左右兩側(cè)處各布置1列楔形炮孔,每列設(shè)置3個楔形炮孔,炮孔間距為0.3 m,楔形炮孔與巖體斷面夾角為75°,炮孔布置圖見下頁圖1。由于研究問題具有對稱性,只建立四分之一模型,掏槽眼直徑均為40 mm,炸藥直徑為35 mm,炸藥長度1.0 m,炮泥封堵長度為1.2 m,采用反向起爆方式。被爆巖體采用拉格朗日網(wǎng)格建模,被爆巖體和空氣、炸藥間采用流固耦合算法,模型中均采用六面體劃分網(wǎng)格。為模擬巷道掘進過程圍巖無邊際巖體情況,邊界設(shè)置為無反射邊界。
被爆巖體和炸藥的主要物理力學(xué)參數(shù)見下頁表2。
圖1 數(shù)值模型圖
表2 材料物理力學(xué)參數(shù)
為研究楔形掏槽爆破過程中被爆巖體內(nèi)應(yīng)力波傳播規(guī)律,從被爆巖體內(nèi)部觀察應(yīng)力波傳播過程。圖2為應(yīng)力波傳播時程圖。
圖2 應(yīng)力波傳播時程圖
從有效應(yīng)力波的傳播過程圖中可以看出,隨著炸藥從炮孔底部起爆后,有效應(yīng)力波迅速擴展開來,在260 μs時楔形掏槽眼炸藥爆炸完畢,此后隨著爆破應(yīng)力波向工作面擴展,在560 μs時應(yīng)力波達到自由面,在此階段由于中心空孔的原因,應(yīng)力波向此處集中,在1020 μs時隨著中心炮眼的起爆,爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力波與楔形掏槽眼爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力波發(fā)生疊加,有利于巖體的二次爆破。
結(jié)合上述數(shù)值模擬,對北翼回風(fēng)巷道試驗巷道進行現(xiàn)場試驗,提出了楔直復(fù)合掏槽爆破的施工方案。具體爆破方案布置圖如下圖3所示,爆破參數(shù)表如下表3所示。
圖3 炮眼布置圖(mm)
表3 爆破參數(shù)表
爆破作業(yè)采用一次打眼、一次裝藥起爆的施工方式,采用反向起爆,炸藥采用三級礦用乳化炸藥,雷管采用毫秒延期電雷管。
采用新方案后,對巷道施工情況進行一段時間的監(jiān)測后,得出試驗巷道的爆破效果表如表4所示。
表4 爆破效果表
采用新的爆破方案后,同原有爆破方案所產(chǎn)生的掘進效果進行對比如表5所示。
表5 施工工藝效果對比表
通過對比分析可以看出,采用楔直復(fù)合掏槽爆破的優(yōu)勢主要有:可以充分將掏槽區(qū)域巖石破碎,爆破后大塊矸石少,出矸速度快,減少出矸時間;爆破進尺增大,炮眼利用率增高,大大提高了掘進效率。
通過數(shù)值模擬分析出,楔直復(fù)合掏槽在爆炸開始后,應(yīng)力波從炮孔底端呈橢圓狀向自由面方向擴展,并迅速與相鄰炮孔的應(yīng)力波開始疊加作用,當(dāng)楔形掏槽爆破應(yīng)力波到達自由面后,在自由面處發(fā)生應(yīng)力波反射形成拉伸波,隨著中心炮眼的起爆,楔形掏槽產(chǎn)生的有效應(yīng)力波同其發(fā)生疊加,應(yīng)力作用增強,有利于造成被爆巖體的二次破碎。以此作為基礎(chǔ),采用新的爆破方案后,有效提高了巷道的掘進進尺,增大了炮眼利用率,由原來的75%提高到了90%,掘進進尺由3 m/d提升至3.6 m/d,提升了掘進效率。