肖述琴 衛(wèi)亞明 楊旭東 劉雙全 陳勇
1.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室;2.中國石油長慶油田分公司油氣工藝研究院
井下節(jié)流技術(shù)是保障蘇里格氣田“中低壓集氣”模式平穩(wěn)正常運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)[1-2]。隨著氣田的深入開發(fā),氣井產(chǎn)量逐漸下降,低產(chǎn)氣井普遍出現(xiàn)積液,為了充分發(fā)揮氣井產(chǎn)能,實(shí)際生產(chǎn)中需要對(duì)井筒內(nèi)的井下節(jié)流器進(jìn)行打撈。目前常用的井下節(jié)流器主要由帶齒的卡瓦卡定、“V”型組合膠筒密封,存在打撈時(shí)解卡工藝復(fù)雜、部分卡瓦咬死油管難以解卡、打撈張力大等問題[3-8]。為了保障氣井中后期排水采氣工藝的實(shí)施,研發(fā)了接箍座落式井下節(jié)流裝置。該裝置依靠卡爪伸入油管接箍槽間隙定位,缸體內(nèi)外壓力差推動(dòng)膠筒變形密封,高強(qiáng)度耐磨配產(chǎn)嘴節(jié)流,打撈時(shí)卡爪收縮解卡,膠筒回縮解封,不下滑,鋼絲作業(yè)可一趟完成打撈,解決了井下節(jié)流器難打撈的難題?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明,接箍座落式井下節(jié)流裝置打撈工藝簡(jiǎn)單,打撈成功率高,大大降低了人力物力消耗,降低了安全風(fēng)險(xiǎn),有利于生產(chǎn)管理。
接箍座落式井下節(jié)流裝置由錨定機(jī)構(gòu)、密封結(jié)構(gòu)和解封機(jī)構(gòu)組成,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
接箍座落式井下節(jié)流裝置的工作步驟如下。
(1)接箍座落式井下節(jié)流裝置連接試井鋼絲工具串,以小于50 m/min的速度下入到井筒設(shè)計(jì)深度以上100 m位置時(shí),加快速度下放至設(shè)計(jì)深度后剎車,裝置的丟手剪釘剪斷,座落爪從丟手管中釋放,卡爪進(jìn)入油管接箍間隙,打撈頸向下移動(dòng)撐開卡爪完成卡定;上提鋼絲,芯桿跟隨上行,坐封銷釘剪斷,坐封鎖爪解鎖,活塞套受井筒內(nèi)高壓擠壓密封筒變形完成密封,起出投送工具串,中心氣流通道暢通,完成裝置投放,如圖2所示。
圖2 接箍座落式井下節(jié)流裝置坐封狀態(tài)Fig.2 Setting state of collar seating type downhole throttling device
(2)打撈時(shí)通過鋼絲連接內(nèi)撈工具,抓住打撈頸后震擊,打撈頸向上移動(dòng)后卡爪失去支撐,裝置解卡;繼續(xù)上擊剪斷解封銷釘,解封爪解鎖上提打撈頸依次聯(lián)動(dòng)座落爪套、解封軸、解封套、連接套、擋環(huán)上移,密封筒上端不受力而恢復(fù)彈性形變,密封失效后上提鋼絲,容易撈出,如圖3所示。
圖3 接箍座落式井下節(jié)流裝置解卡狀態(tài)Fig.3 Unfreezing state of collar seating type downhole throttling device
(1)錨定機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)。針對(duì)現(xiàn)用卡瓦結(jié)構(gòu)打撈出現(xiàn)的難解卡、卡瓦卡死等問題,設(shè)計(jì)了無齒小卡爪錨定機(jī)構(gòu),充分利用油管接箍槽間隙定位,將解卡方式由下?lián)艮D(zhuǎn)化為上擊,避免解卡時(shí)工具滑落井底,降低了解卡難度,實(shí)現(xiàn)鋼絲一趟作業(yè)完成打撈。
(2)密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)。針對(duì)前期節(jié)流器傘型膠筒密封面積過大,錐體支撐擴(kuò)充膠筒導(dǎo)致打撈張力增大的情況,采用單個(gè)矩形膠筒設(shè)計(jì),充分利用氣井高壓壓縮矩形膠筒實(shí)現(xiàn)密封,同時(shí)考慮密封過盈,缸體內(nèi)采用限位設(shè)計(jì),降低了打撈阻力。
(3)解封機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)。針對(duì)節(jié)流器因密封膠筒無法回縮導(dǎo)致打撈困難的問題,設(shè)計(jì)了解封膠筒回縮機(jī)構(gòu),打撈時(shí)上擊剪短解封銷釘,解封軸、解封套、連接筒、擋環(huán)等部件隨座落爪套一起上移,密封筒軸向受力解除而回縮,降低了打撈張力,提高了打撈可靠性。裝置中密封機(jī)構(gòu)、解封機(jī)構(gòu)在單膠筒防下滑節(jié)流器基礎(chǔ)上優(yōu)化[8],主要對(duì)卡爪錨定機(jī)構(gòu)及剪銷進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
卡爪錨定機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)對(duì)節(jié)流裝置的坐封、解卡至關(guān)重要,利用有限元分析方法進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
錨定機(jī)構(gòu)整體所受的載荷Ft,由節(jié)流器上下游壓差作用產(chǎn)生為
式中,F(xiàn)t為錨定機(jī)構(gòu)整體所受載荷,kN;Rn為油管的內(nèi)半徑,mm;Δp為節(jié)流器上下游壓差,MPa。
其他邊界條件:壓力載荷為芯軸錐體底面所受壓力(施加于芯軸下表面),25 MPa;計(jì)算軸向載荷為75 kN;溫度條件根據(jù)工況條件確定,卡定系統(tǒng)溫度條件為150 ℃;在給定溫度條件下取金屬接觸面摩擦系數(shù)為0.15,且隨溫度變化不大;材料屬性為金屬材質(zhì)的彈性模量和強(qiáng)度屬性,隨溫度變化很小,具體參數(shù)見表1。
表1 有限元模型材料屬性參數(shù)Table 1 Material property parameters of finite element model
裝置初始設(shè)計(jì)參數(shù)為卡爪厚度2.5 mm、長度100 mm、接觸面角度45°,置于?73 mm油管中。根據(jù)初始結(jié)構(gòu)在工況下應(yīng)力分析結(jié)果(圖4),卡爪與接箍的最大接觸應(yīng)力為601 MPa,超過材料屈服強(qiáng)度極限600 MPa,未達(dá)到塑性破壞強(qiáng)度極限689 MPa,屬于彈塑性接觸,因此需要優(yōu)化降低最大接觸應(yīng)力。
圖4 卡爪與接箍模型應(yīng)力分析Fig.4 Stress analysis of claw and collar model
通過改變卡爪厚度、長度和接觸面錐角等參數(shù)分別進(jìn)行建模和應(yīng)力分析,結(jié)果表明卡爪厚度和卡爪長度對(duì)卡爪與油管接箍的接觸應(yīng)力影響很小,接觸面錐角對(duì)接觸應(yīng)力影響敏感,隨著接觸面錐角增大,卡爪與接箍的接觸應(yīng)力呈現(xiàn)上升趨勢(shì),當(dāng)接觸面錐角大于60°時(shí),最大應(yīng)力達(dá)到屈服強(qiáng)度極限,當(dāng)接觸面錐角小于30°時(shí),最大應(yīng)力變化趨勢(shì)減小。考慮井筒腐蝕因素,卡爪材質(zhì)采用42CrMo,采用厚度、長度、接觸面錐角3個(gè)因素進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),得出最佳設(shè)計(jì)參數(shù)為厚度4.5 mm、長度115 mm、角度 30°。
為了使裝置投放、坐封和打撈順利,對(duì)丟手剪釘、坐封銷釘、解封銷釘進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。經(jīng)優(yōu)化,丟手剪釘采用2個(gè)?2 mm銅銷,通過控制鋼絲速度方式剪斷;坐封銷釘采用2個(gè)?3 mm銅銷,通過下震擊方式剪斷;解封銷釘采用2個(gè)?3.5 mm鋼銷,通過上震擊方式剪斷。按剪切強(qiáng)度分別計(jì)算這3組剪銷剪斷所需作用力分別1.2 kN、3.0 kN、5.0 kN,滿足鋼絲作業(yè)要求。
根據(jù)優(yōu)化參數(shù)完成裝置加工,如圖5所示。采用實(shí)心嘴代替配產(chǎn)嘴在模擬井內(nèi)進(jìn)行投放、打撈實(shí)驗(yàn)。4套實(shí)驗(yàn)裝置均一次投放成功,在35 MPa,120 ℃下保壓8 h密封無滲漏,打撈時(shí)平均上擊次數(shù)為6次,最大瞬時(shí)拉力為5.2 kN解封銷釘被剪斷,打撈后膠筒能夠回縮。
圖5 接箍座落式井下節(jié)流裝置實(shí)物照片F(xiàn)ig.5 Picture of collar seating type downhole throttling device
接箍座落式井下節(jié)流裝置在長慶氣田應(yīng)用38口井,坐封容易、密封正常;生產(chǎn)一段時(shí)間后打撈10口井,打撈成功率100%,且打撈最大拉力小于4 kN,平均用時(shí)40 min左右,打撈優(yōu)勢(shì)明顯,解決了常用節(jié)流器難打撈的問題,保障了氣井中后期排水采氣工藝的順利實(shí)施。
以蘇A井為例說明該裝置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況。首先根據(jù)該氣井配產(chǎn)1.5×104m3/d選擇?1.8 mm配產(chǎn)嘴組裝裝置。隨后連接工具串,以50 m/min速度下深至1 400 m后,提速至160 m/min,下深至1 495 m后剎車,丟手銷釘剪斷,緩慢下放至1 505 m張力減小,裝置坐封于1 505 m,剪斷坐封銷釘,投放成功。開井,油壓由25 MPa降低至1.76 MPa,氣量1.56×104m3/d,氣井生產(chǎn)正常。生產(chǎn)457 d后,由于產(chǎn)量降低,井筒積液,需打撈節(jié)流裝置后實(shí)施排水采氣工藝。采用專用打撈工具抓住裝置后,向上震擊9次解卡成功,鋼絲拉力一直在1.8 kN至3.2 kN之間波動(dòng),用時(shí)38 min,打撈成功。
(1)對(duì)常規(guī)卡瓦式節(jié)流器的錨定機(jī)構(gòu)、密封機(jī)構(gòu)、解封機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),成功研發(fā)了接箍座落式井下節(jié)流裝置,該裝置依靠卡爪卡于油管接箍槽間隙定位,改變了常用節(jié)流器卡瓦錨定的定位方式。
(2)卡爪錨定機(jī)構(gòu)、膠筒回縮解封機(jī)構(gòu),解決了卡瓦式節(jié)流器難解卡、難解封、上提阻力大等問題。該裝置打撈時(shí)打撈工具與其對(duì)接卡爪收縮解卡,鋼絲作業(yè)一趟完成打撈,解決了卡瓦式節(jié)流器先解卡再打撈的工藝復(fù)雜問題。
(3)接箍座落式井下節(jié)流裝置不僅打撈工藝簡(jiǎn)單且打撈成功率高,大大降低了人力物力消耗,降低了安全風(fēng)險(xiǎn),有利于生產(chǎn)管理,應(yīng)用前景廣闊。