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淺談可變沖次節(jié)能傳動裝置在魯克沁油田的應用

2019-10-09 12:30陸世宏郭永寶李斌
中國設備工程 2019年16期
關鍵詞:傳動裝置皮帶輪節(jié)電

陸世宏,郭永寶,李斌

(吐哈油田魯克沁采油廠,新疆 鄯善 838202)

游梁式抽油機因其結構簡單、易損件少、故障率低、安裝維修簡單等優(yōu)點,占機械采油設備95%以上,但也存在平衡效果差、系統(tǒng)效率低、啟動困難的缺點,因此在現(xiàn)場,常按抽油機最大負荷來選配電動機。而抽油機正常運行時,平均負荷只有最大負荷的30%左右,形成“大馬拉小車”的現(xiàn)象,造成了電能的浪費。同時,可用于調(diào)節(jié)沖次的皮帶輪直接安裝在電動機軸上,在調(diào)節(jié)抽油機沖次時,需要較大的人力、物力。以下是介紹一種可變沖次節(jié)能傳動裝置在抽油機上的對比實驗及安裝后節(jié)能、效益情況。

1 魯克沁油田基本情況

魯克沁油田是超深稠油油田,2007 年正式開發(fā)。目前,有生產(chǎn)油井600 余口,平均泵掛深度2500m,使用抽油機分別是配裝電動機Y315M-10 型、55kW、的18 型和電動機Y315M-10 型、45kW 的16 型游梁式抽油機。抽油機沖次為2.0n/min、2.5n/min。皮帶輪分別為φ150mm 和φ180mm。

2 可變沖次節(jié)能傳動裝置

2.1 結構組成

BNJS297-2/2.4-37-380V 型可變沖次節(jié)能傳動裝置由:YE3-225S-4 型37kW 的電動機、減變速裝置、變速手柄、φ200mm 皮帶輪等部件組成見圖1。

圖1 可變沖次節(jié)能傳動裝置

2.2 工作原理

在運轉時,減變速裝置將電機的高速旋轉通過齒輪機構變?yōu)榈退傩D傳遞給皮帶輪。利用變速箱減速比比較寬的特性(200-730R/MIN),減速增扭減小電動機功率,提高了電動機效率;增大皮帶輪直徑,達到增大皮帶包角,增加摩擦力,降低損耗,提高系統(tǒng)效率。通過變速手柄實現(xiàn)2.0n/min 和2.5n/min 相互轉換。

2.3 BNJS297-2/2.4-37-380V 型可變沖次節(jié)能傳動裝置性能特點

(1)降 低電機功率。以4極高效節(jié)能lE4(37kW)電動機為驅(qū)動力,采用變速裝置減速后,比原有電機輸出轉速低,通過降速增加轉矩,降低電機功率,提高電動機效率。

(2)增大皮帶輪直徑??勺儧_次節(jié)能傳動裝置轉速都比原有電機轉速低,可變沖次節(jié)能傳動裝置輸出端配裝的皮帶輪直徑比現(xiàn)場使用的Y315M-10 型電機的皮帶輪直徑大(沖次不變),增大皮帶包角,有效地增大皮帶傳動效率,提高了電機功率因數(shù)和抽油機系統(tǒng)效率。

(3)高精度傳動變速技術。采用高精度新穎的斜齒輪傳動變速機械,具有減速比多、2 檔輸出轉速、傳動效率高、運轉平穩(wěn)、噪音小、安裝方便等優(yōu)點。

(4)降低勞動強度。調(diào)整沖次只需停機切換變速手柄,3min 內(nèi)完成沖次調(diào)整,無須其他工具。

3 監(jiān)測對比節(jié)電效果

2016年3月15日和3月29日,對魯克沁油田玉東2-87 井和玉15-11 井,2 臺抽油機更換可調(diào)沖次節(jié)能傳動裝置電機前后進行了對比監(jiān)測。

3.1 現(xiàn)場設備概況(表1)

3.2 監(jiān)測執(zhí)行標準

(1)GB/T15316-2009《節(jié)能監(jiān)測技術通則》。

(2)SY/T5264-2012《油田生產(chǎn)系統(tǒng)能耗測試和計算方法》。

(3)SY/T6422-2008《石油企業(yè)節(jié)能產(chǎn)品節(jié)能效果測定》。

3.3 監(jiān)測內(nèi)容

抽油機沖程、沖次、油壓、套壓、液面深度、電機輸入功率、平衡度和功率因數(shù)等參數(shù)。

3.4 監(jiān)測結果分析與結論

依據(jù)SY/T6422-2008《石油企業(yè)節(jié)能產(chǎn)品節(jié)能效果測定》,在魯克沁油田玉東2-87 井和玉15-11 井上,對2 臺抽油機電機更換前后進行了測試,數(shù)據(jù)見表2。

(1)玉東2-87 井將原來使用的Y315M-10 型電機更換BNJS297-2/2.4-37-380V 型可變沖次節(jié)能傳動裝置后,功率因數(shù)由0.17 提高到0.24,提高了0.07,綜合節(jié)電率為27.3%,抽油機的系統(tǒng)效率由16.07%提升到21.25%。噸液百米提升有功耗電量由1.69kW·h/(102m·t)降低為1.28 kW·h/(102m·t),減少0.41kW·h/(102m·t)。噸液百米提升無功耗電量由9.59kWar·h/(102m·t)降低為5.08kW·h/(102m·t),減少4.51kW·h/(102m·t),玉東2-87 井更換可變沖次節(jié)能傳動裝置電機后日節(jié)約電能51.28kW·h。

表1

表2

(2)玉15-11 井將原來使用的Y315M-10 型電機更換BNJS297-2/2.4-37-380V 型可變沖次節(jié)能傳動裝置后,功率因數(shù)由0.30 提高到0.40,提高了0.10,綜合節(jié)電率為16.10%,抽油機的系統(tǒng)效率由36.35% 提升到42.20%。噸液百米提升有功耗電量由0.75kW·h/(102m·t)降低為0.65kW·h/(102m·t),減 少0.10kW·h/(102m·t)。噸液百米提升無功耗電量由2.42kW·h/(102m·t)降低為1.47kW·h/(102m·t),減少0.95kW·h/(102m·t),玉15-11 井更換可變沖次節(jié)能傳動裝置電機后日節(jié)約電能39.26kW·h。

4 應用實施效果

(1)2018 年4 月9 日至5 月6 日,魯克沁油田更換、安裝了115 臺可調(diào)沖次節(jié)能傳動裝置,其中更換了55kW電機68 臺,45kW 電機47 臺。2018 年11 月21 日 至24日,委托節(jié)能監(jiān)測站對更換后節(jié)能裝置進行了抽測評價,測試數(shù)量24 臺,其中10 臺18 型抽油機,14 臺16 型抽油機,占安裝總臺數(shù)的20%。通過測試數(shù)據(jù)處理分析(測試數(shù)據(jù)匯總表略)得到:平均有功率節(jié)電率5.52%,平均無功節(jié)電率54.11%,平均綜合節(jié)電率13.11%,平均日節(jié)約電量57.26kW·h。

該項目共更換實施115 臺,年可節(jié)約電量:57.26×115×330=217.30×104(kW·h),年可節(jié)約電費:217.30×104×0.72=156.45(萬元)。

(2)每年每口油井按調(diào)整沖次2 次計算,年可節(jié)約人工調(diào)整沖次費用(合同價):2×115×500 元/次=11.5(萬元)。

綜合以上,實施應用可調(diào)沖次節(jié)能傳動裝置115 臺,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本167.95 萬元,效果顯著,具有進一步推廣應用的參考價值。

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