王雯佳,章婷婷
(1.同濟(jì)大學(xué) 環(huán)境工程與科學(xué)學(xué)院,上海 200082;2.同濟(jì)大學(xué)蘇州研究院,江蘇 蘇州 215100)
隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,高科技電子產(chǎn)品的應(yīng)用越來越廣泛,推動了集成電路制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計[1],2014年全球集成電路制造業(yè)的產(chǎn)值達(dá)468.12億美元,2015年達(dá)488.91億美元。集成電路制造需用到大量的水,據(jù)統(tǒng)計[2],產(chǎn)出一片300 mm的集成電路晶圓需消耗2 200加侖的水,其中包含1 500加侖超純水。因此,在水資源日益緊缺的大環(huán)境下,對廢水進(jìn)行回收是集成電路制造企業(yè)必須解決的問題,關(guān)系到企業(yè)未來的發(fā)展。在制造集成電路過程中,化學(xué)機(jī)械研磨的用水量占總用水量的15%~25%[3],若能對化學(xué)機(jī)械研磨廢水進(jìn)行回收利用(以下簡稱“回用”),則能對集成電路制造企業(yè)的廢水回用做出很大貢獻(xiàn)。本文對集成電路制造廠化學(xué)機(jī)械研磨廢水回用技術(shù)進(jìn)行研究,以期找到有效的廢水回用方案。
化學(xué)機(jī)械研磨是使晶圓表面平坦化的方法之一,又稱化學(xué)機(jī)械平坦化(Chemical Mechanical Planarization,CMP),其原理是利用化學(xué)藥劑提供的化學(xué)反應(yīng)和晶片在研磨機(jī)臺上承受的機(jī)械研磨,將晶片上突出的介電層(氧化層)除去。CMP設(shè)備示意見圖1[4]。
研磨之后,需使用大量超純水對晶片表面進(jìn)行沖洗,清洗水用量占集成電路制造廠超純水總用量的15%~25%[3],有很大的回用價值。
本文所述集成電路制造廠每天排放約300 m3CMP廢水,顏色呈乳白色,pH值為9~10,靜置時無分層現(xiàn)象。CMP廢水與自來水外觀對比見圖2。
圖1 CMP設(shè)備示意
圖2 某集成電路制造廠CMP廢水與自來水外觀對比
取樣進(jìn)行粒徑分析,結(jié)果顯示該集成電路制造廠的CMP廢水中大部分顆粒物的粒徑在0.05~0.10 μm(見圖3)。
圖3 某集成電路制造廠CMP廢水粒徑分布
取樣進(jìn)行水質(zhì)分析,并將其與自來水相比較,結(jié)果見表1。
表1 某集成電路制造廠CMP廢水與自來水水質(zhì)對比
從表1中可看出,CMP廢水在導(dǎo)電度、TOC含量和鈣鎂離子含量等多項指標(biāo)上均遠(yuǎn)優(yōu)于自來水,其主要污染物為溶解硅、膠體硅和濁度,種類較少,若能有效去除其中的硅和濁度,CMP廢水將能替代部分自來水作為制備超純水的原水。
廢水中溶解硅的去除方法主要有混凝法、反滲透法、離子交換法和電凝聚法等。
1) 混凝法是通過添加化學(xué)藥劑使廢水中的溶解硅與金屬離子反應(yīng),生成金屬硅酸鹽類沉淀物,從而去除廢水中的溶解硅的方法。采用該方法時,溶解硅的去除效率與化學(xué)藥劑的投加量成正比,隨著加藥量的增加,處理后產(chǎn)水的導(dǎo)電度升高,過高的導(dǎo)電度使廢水無法達(dá)到回用的要求。
2) 反滲透法無需添加化學(xué)藥劑,通過壓力和反滲透膜的選擇性,可有效地將廢水中的溶解硅轉(zhuǎn)移至濃水側(cè)排除。然而,CMP廢水中溶解硅的濃度較高,若直接采用該方法,則濃水中溶解硅的濃度能達(dá)到150 mg/L以上(以75%回收率計算)。根據(jù)已有研究[5],當(dāng)反滲透膜組中溶解硅的濃度大于120 mg/L時,二氧化硅會從膜表面析出積垢,從而嚴(yán)重影響反滲透膜的處理效率。
因此,根據(jù)該集成電路制造廠CMP廢水的特性和回用水的水質(zhì)要求,選擇采用混凝法+反滲透法的組合工藝。先采用混凝法降低CMP廢水中溶解硅的濃度,再采用反滲透法作進(jìn)一步處理,這樣既能解決反滲透膜污堵問題,又可降低混凝后產(chǎn)水的導(dǎo)電度。
根據(jù)已有研究[6],在有二價陽離子(Ca2+和Mg2+)和多價金屬離子(Fe3+和Al3+)存在的情況下,水中的溶解性硅酸鹽會與之反應(yīng)形成沉淀。因該集成電路制造廠現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)會用到聚合氯化鋁(PAC),因此選擇PAC作為混凝劑。當(dāng)pH高于中性時,水中的鋁離子會形成2Al(OH)3和Al(OH)4-,繼而與水中的二氧化硅單體和聚合體反應(yīng)生成鋁硅酸鹽類的沉淀[7],其化學(xué)反應(yīng)方程式為
2Al(OH)3+ 10Si(OH)4→ Al2O3·10SiO2+ 23H2O
(1)
(2)
2Si(OH)4+ 2Al3++ 10Si(OH)4→ Al2Si2O5(OH)4+ 6H+
(3)
通過試驗得出該集成電路制造廠CMP廢水處理中PAC加藥量與混凝產(chǎn)水溶解硅的濃度和導(dǎo)電度的關(guān)系見表2。
表2 某集成電路制造廠CMP廢水處理中PAC加藥量與混凝產(chǎn)水溶解硅的濃度和導(dǎo)電度的關(guān)系
從表2中可看出:當(dāng)10% PAC 加藥量達(dá)到500 mL/m3時 ,混凝產(chǎn)水溶解硅的濃度為21.5 mg/L,去除率為61.30%,溶解硅得到有效去除;當(dāng)產(chǎn)水經(jīng)過反滲透系統(tǒng)時,反滲透濃水側(cè)溶解硅的濃度遠(yuǎn)低于飽和溶解度。因此,選取500 mL/m3的PAC加藥量作為最理想的加藥量。
經(jīng)過混凝法處理之后的CMP廢水會出現(xiàn)白色絮狀物,靜置之后出現(xiàn)分層現(xiàn)象(見圖4)。
雖然CMP廢水混凝之后的沉降性能較好,但上清液中仍有少量懸浮顆粒物??紤]到對反滲透膜進(jìn)行保護(hù),采用超濾膜代替?zhèn)鹘y(tǒng)沉淀池對CMP廢水的混凝產(chǎn)水進(jìn)行過濾。
當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的超濾膜主要有中空纖維膜和板式膜2種。根據(jù)已有研究[8],在高濁度廢水的處理中,板式膜相比中空纖維膜具有抗污染性強、通量大和維護(hù)簡便等優(yōu)點?;炷蟮腃MP廢水的SS在2 000 mg/L左右,屬于高濁度廢水,因此選擇SINAP公司的SINAP 80-60板式膜組進(jìn)行中試,采用的板式膜組規(guī)格見表3,板式膜組設(shè)計運行參數(shù)見表4。
a) 靜置5 min
b) 靜置15 min
c) 靜置30 min
參數(shù)型號材質(zhì)產(chǎn)水量/CMD膜面積/m2孔徑/μmpH值范圍出水濁度/NTU數(shù)值SINAP 80-60PVDF19~2948≤0.13~12<1.0
表4 中試用板式膜組設(shè)計運行參數(shù)
膜組調(diào)試運行穩(wěn)定之后記錄膜組產(chǎn)水濁度和膜出口壓力,運行30 d之后得到膜組出口壓力和產(chǎn)水濁度變化曲線見圖5。
圖5 膜組出口壓力和產(chǎn)水濁度變化曲線(30 d)
從圖5中可看出:隨著運行時間的增加,在產(chǎn)水流量不變的情況下,膜組出口壓力逐漸減小,這說明板式膜表面逐漸出現(xiàn)結(jié)垢污堵現(xiàn)象;產(chǎn)水濁度持續(xù)穩(wěn)定在1 NTU以下,這說明板式膜對混凝之后CMP廢水中的顆粒物和膠體的節(jié)流效果穩(wěn)定且良好。
系統(tǒng)運行30 d之后暫停運行,將反應(yīng)槽內(nèi)的水排出至露出部分膜組,觀察發(fā)現(xiàn)膜片之間有乳白色泥餅狀結(jié)垢,以重力的方式逐漸將2% NaF溶液(pH 2.0)灌入膜內(nèi)進(jìn)行化學(xué)清洗,30 min之后大部分泥餅狀結(jié)垢可自行脫落,曝氣之后膜表面結(jié)垢可得到有效清除?;瘜W(xué)清洗完成之后繼續(xù)將系統(tǒng)投入運行,記錄膜組產(chǎn)水濁度和膜出口壓力,運行30 d之后將所得數(shù)據(jù)與清洗之前的運行數(shù)據(jù)相對比,結(jié)果見圖6。
圖6 膜組出口壓力和產(chǎn)水濁度變化曲線(60 d)
由圖6可知:化學(xué)清洗之后膜出口初始壓力為7.2 kPa,小于化學(xué)清洗之前的初始壓力8.2 kPa,說明化學(xué)清洗可清除大部分膜表面結(jié)垢,但仍有部分結(jié)垢無法徹底清除;化學(xué)清洗之后的產(chǎn)水濁度與清洗之前基本一致,說明化學(xué)清洗藥劑沒有對膜結(jié)構(gòu)造成破壞。此外,從圖6中還可看出,系統(tǒng)運行41 d之后,產(chǎn)水濁度開始逐漸上升,到第56天時已超過1 NTU。停機(jī)進(jìn)行化學(xué)清洗時發(fā)現(xiàn)有3片板式膜的產(chǎn)水軟管接頭發(fā)生破損,更換破損接頭并對其進(jìn)行化學(xué)清洗之后重新運行膜組,產(chǎn)水濁度恢復(fù)到0.32 NTU,說明濁度上升是接頭破損導(dǎo)致的,板式膜的截留能力依然良好。第2次化學(xué)清洗之后運行的初始壓力與第1次化學(xué)清洗之后運行的初始壓力基本一致,說明膜組已達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。
中試結(jié)果顯示,板式膜在處理混凝之后的CMP廢水方面效果良好,產(chǎn)水濁度能維持在1 NTU以下,可滿足反滲透系統(tǒng)進(jìn)水要求,且膜表面的結(jié)垢可通過化學(xué)清洗得到有效移除。結(jié)合之前混凝試驗的結(jié)果,證明混凝+板式膜+反滲透的工藝可運用在該廠的CMP廢水回收處理中。
根據(jù)以上試驗數(shù)據(jù)新建一套設(shè)計處理能力為360 CMD的CMP廢水回收處理系統(tǒng),其流程見圖7。
圖7 CMP廢水回收處理系統(tǒng)流程
PAC加藥量為500 mL/m3,反應(yīng)槽控制pH值在6.5~7.5,慢混槽控制pH值在7.8~8.2,系統(tǒng)調(diào)試完成并投入運行之后,各單元的水質(zhì)情況見表5。
表5 CMP廢水回收處理系統(tǒng)投入運行之后各單元的水質(zhì)情況
CMP廢水回收系統(tǒng)投入運行之后各設(shè)備運行穩(wěn)定,產(chǎn)水水質(zhì)良好,平均每天處理CMP廢水283 m3,產(chǎn)水189 m3,回收率66.7%,產(chǎn)水回用至超純水系統(tǒng)過濾水箱作為制備超純水的原水。
在實際運行過程中采用混凝法去除溶解硅的效果要優(yōu)于試驗的效果,推測這是由于實際運行過程中反應(yīng)槽和慢混槽停留時間較長使得反應(yīng)更為充分,且廢水中的絮體對溶解硅有一定的緩慢吸附作用。
系統(tǒng)運行期間的主要維護(hù)工作為:保安過濾器濾芯(0.5 μm)每月更換一次;板式膜每2個月化學(xué)清洗一次;反滲透膜每3個月化學(xué)清洗一次。運行成本分析見表6。
表6 運行成本分析
采用混凝+板式膜+反滲透的處理工藝對集成電路廠產(chǎn)生的化學(xué)機(jī)械研磨廢水進(jìn)行處理,產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于自來水標(biāo)準(zhǔn),可回用于超純水系統(tǒng)作為制備超純水的原水,可在節(jié)省水資源的同時提升超純水原水的水質(zhì),降低超純水系統(tǒng)中前處理單元的負(fù)荷。實際運行結(jié)果表明,CMP回收水系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)水水質(zhì)達(dá)標(biāo),但受現(xiàn)有膜產(chǎn)品性能的制約,回收率偏低。