文_徐加興 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
高密度泥漿法工藝流程,在傳統(tǒng)的石灰中和法基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)過實證是一種可靠的技術(shù),比較實用。通過實驗室小試和工業(yè)試驗,確定了工藝優(yōu)化和生產(chǎn)控制操作參數(shù),解決了采用傳統(tǒng)石灰中和法處理含氰含銅酸性廢水難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo),未經(jīng)進(jìn)一步處理不能夠直接排放的生產(chǎn)實際問題。
為解決余田坑3萬m3/d水處理系統(tǒng)外排水水質(zhì)總銅無法迅速達(dá)標(biāo)(出水濃度1~2mg/L)的問題,進(jìn)行了絮凝劑優(yōu)化、底流回流(高密度泥漿法)、增加中和渣輔助沉降等試驗。
1.1.1 絮凝劑選型試驗
試驗方法:取1L上述中和渣漿置于量筒中,加入絮凝劑后沉降0.5h,取上清液測總銅濃度,加入絮凝劑試驗。得知,采用 DRYFLOC05、EDRYFLOC05E+PAC和 SA1107+PAC對該系統(tǒng)出水使用中和渣漿進(jìn)行輔助沉降,0.5h后只有用SA1107時上清液總銅濃度可達(dá)標(biāo),為0.376mg/L。
1.1.2 底流回流試驗
用系統(tǒng)濃密機(jī)底流(濃度為1.7%)將中和渣漿濃度調(diào)至0.5%,加入絮凝劑后沉降0.5h,取上清液測總銅濃度,底流回流試驗表明采用DRYFLOC05和SA1107兩種絮凝劑對中和渣漿進(jìn)行沉降,0.5h 后上清液總銅濃度均達(dá)標(biāo),分別為0.455 mg/L和0.41 mg/L。
1.2.1 絮凝劑選型試驗
試驗方法:取1L上述中和渣漿置于量筒中,加入絮凝劑后沉降0.5h取上清液測總銅濃度,絮凝劑選型試驗結(jié)果見表1。
表1 絮凝劑選型試驗結(jié)果
由表1結(jié)果可見,采用DRYFLOC05、EDRYFLOC05E+PAC 、SA1107和SA1107+PAC對某3萬m3/d水處理系統(tǒng)中和渣漿進(jìn)行沉降,0.5h后其上清液總銅濃度均無法達(dá)標(biāo),為1~2mg/L。
1.2.2 底流回流試驗
用該3萬m3/d水處理系統(tǒng)濃密機(jī)底流(濃度為1.7%)將中和渣漿濃度調(diào)至0.5%,加入絮凝劑后沉降半小時取上清液測總銅濃度,底流回流試驗結(jié)果見表2。
表2 底流回流試驗結(jié)果
由表2可見,采用SA1107對赤水庫區(qū)水中和渣漿進(jìn)行沉降,0.5h 后上清液總銅濃度為0.483 mg/L,可達(dá)標(biāo)。
(1)采用絮凝劑AP8120時:當(dāng)沉降速度小于2.4m/h時,上清液總銅濃度小于0.1mg/L。
(2)采用絮凝劑SA1107時,當(dāng)沉降速度小于0.32m/h時,上清液總銅濃度才能小于0.1mg/L。
(1)處理赤水庫區(qū)水,直接添加絮凝劑沉降,工藝出水不能達(dá)標(biāo)(總銅1~2mg/L),底流回流(高密度泥漿法)工藝出水可以達(dá)標(biāo)(總銅0.483mg/L),采用添加中和渣輔助沉降效果最好,出水總銅可降至0.2~0.3 mg/L,絮凝劑同處理余田坑1#庫廢水。
(2)處理赤水庫區(qū)水,若不添加中和渣輔助沉降,直接底流回流(高密度泥漿法),選擇AP8120和SA1107兩種絮凝劑進(jìn)行沉降時,兩種絮凝劑最佳用量分別為3mg/L和4mg/L,最佳用量條件下總銅濃度分別為0.18mg/L和0.311mg/L。
(3)處理赤水庫區(qū)水,采用添加廢渣輔助沉降,廢渣選用銅濕法廠膏體中和渣輔助沉降效果比較理想,采用添加銅濕法廠膏體中和渣輔助沉降,控制添加中和渣后,固體濃度保持在1%~2%較為適宜。
(3)絮凝劑選型及用量試驗表明,采用AP8120的沉降效果優(yōu)于絮凝劑SA1107若采用做絮凝劑。
(1)處理水量1250m3/h(即30000m3/d)。
(2)漂白粉按總氰質(zhì)量40~50倍量添加,保證溢流水質(zhì)總氰<0.2mg/L。
(3)石灰按進(jìn)濃密機(jī)水pH>8~9控制添加 。
(4)絮凝劑選用愛森23E,用量控制在2~3 mg/L,在處理水進(jìn)入濃密機(jī)前添加,兩個絮凝劑溶解桶輪流使用,一個溶解時另外一個使用,每桶50m3水配25kg絮凝劑,每桶用8h,每臺濃密機(jī)絮凝劑溶液加入 速度約為11~12s加入10L。
(5)濃密機(jī)底流全回流,約200m3/h(濃度約3%~5%),要分別測量進(jìn)入濃密機(jī)渣漿及濃密機(jī)底流的固含量及沉渣體積。
取回流后進(jìn)入濃密機(jī)前的渣漿在試驗室進(jìn)行絮凝劑選型試驗,從試驗結(jié)果來看,SA1107和AP8120的效果差不多,在絮凝劑最佳用量范圍2~4mg/L,水質(zhì)總銅均達(dá)標(biāo)。根據(jù)絮凝劑選型結(jié)果,增加AP8120的用量到每班1.5包(約4mg/L)。絮凝劑更換后,出水總銅指標(biāo)有所改善。
系統(tǒng)調(diào)試期間,采用高密度泥漿法進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化升級改造后,工業(yè)試驗結(jié)果數(shù)據(jù)表明,高密度泥漿法處理1#庫區(qū)含氰含銅酸性廢水,取得2臺濃密機(jī)出水水質(zhì)連續(xù)一周持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的理想效果(見表3)。
表3 環(huán)保系統(tǒng)優(yōu)化前后情況對比
通過工業(yè)試驗前3萬m3/d廢水處理系統(tǒng)藥劑使用情況(5月6日~5月14日)與工業(yè)試驗后藥劑使用情況(8月17日~8月23日)進(jìn)行統(tǒng)計比較,系統(tǒng)升級優(yōu)化改造后,某礦山金選礦廠3萬m3/d廢水處理系統(tǒng)綜合藥劑處理成本由系統(tǒng)升級優(yōu)化改造前的7.72元/m3,降到7.01元/m3,節(jié)約成本0.71元/m3,降低幅度達(dá)9.2%。節(jié)約的成本主要來自新處理方法不需要再使用聚合氯化鋁;石灰的用量成本也從原來的0.27元/m3,降到0.23元/m3。環(huán)保車間廢水處理系統(tǒng)現(xiàn)場控制石灰按進(jìn)濃密機(jī)水pH8~9控制添加、漂白粉按總氰質(zhì)量40~50倍量添加、絮凝劑選用愛森23E,用量控制在2~3mg/L。以三年平均廢水處理量482萬m3/a進(jìn)行估算,即可節(jié)約藥劑成本343萬元/a。更為重要的是,通過采用高密度泥漿法對該系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級改造,解決了過去一段時期在雨季處理系統(tǒng)出水難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)難題,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。