曹建新
摘要:針對茨34斷塊存在的地層能量不足,卡井、檢泵頻繁,油稠,膠質(zhì)瀝青質(zhì)高,地層易堵塞,產(chǎn)量下降的問題。采取了加強(qiáng)注水,使用螺桿泵和加降粘劑的措施很好的解決了問題,增產(chǎn)3100原油余噸,累計(jì)創(chuàng)效410萬元。
關(guān)鍵詞:注水;螺桿泵;降粘劑;解堵
一、基本概況
茨34塊地理上位于遼寧省遼中縣四方臺(tái)鄉(xiāng),構(gòu)造上位于遼河斷陷東部凹陷北部茨榆坨構(gòu)造帶中段,茨16-156C井位于34塊中部,對應(yīng)水井2口:茨15-156井和16-G156井。儲(chǔ)層物性中等、非均質(zhì)性強(qiáng),原油物性差,屬于普通稠油。
該井于2007年4月10日射開投產(chǎn),初期日產(chǎn)液29.6t,日產(chǎn)油7.7,含水74%,動(dòng)液面1207m,因砂影響,井卡頻繁,同年8月下入螺桿泵,一直生產(chǎn)至今,累產(chǎn)液68078噸,累產(chǎn)油16512噸。
二、生產(chǎn)過程中存在問題
(一)天然能量開發(fā),地層能量不足,產(chǎn)量下降快
茨16-156C井壓裂防砂初期效果明顯,但壓力和產(chǎn)量下降較快,2007年7月日產(chǎn)液29.6t,日產(chǎn)油7.7,含水74%,生產(chǎn)到2008年2月日產(chǎn)液下降到6.3t,日產(chǎn)油下降到1.6t,動(dòng)液面由190米下降到1027米,月產(chǎn)量遞減率達(dá)到10.4%,動(dòng)液面下降140米/月。
(二)地層易出砂,卡井頻繁,檢泵周期短
茨16-156C井所屬的茨34塊儲(chǔ)層主要由砂礫巖組成,膠結(jié)疏松,生產(chǎn)一段時(shí)間后就會(huì)出現(xiàn)因油層出砂造成的井卡、桿斷或泵漏現(xiàn)象。統(tǒng)計(jì)茨16-156C井7次作業(yè)數(shù)據(jù),平均砂埋油層40米,平均沖砂厚度48米,最嚴(yán)重的一次是2008年6月砂埋油層高達(dá)98.6米。油井在2007年4月到2007年8月抽油生產(chǎn)期間,一共井卡11次,平均井卡周期7天,導(dǎo)致生產(chǎn)時(shí)率較低,僅有85%,并伴隨發(fā)生多次皮帶燒、鐵殼燒、電機(jī)壞等設(shè)備損壞現(xiàn)象,檢泵周期僅有33天。
(三)油稠,膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量高,地層易堵塞
稠油中的膠質(zhì)瀝青質(zhì)在地層條件下達(dá)到熱力平衡,通常分散溶解于原油中,當(dāng)?shù)貙訅毫?、溫度發(fā)生改變后,瀝青質(zhì)和其他有機(jī)物就會(huì)從原油中析出并沉積出來,堵塞地層造成傷害。茨16-156C井粘度590.48mPa·s,膠質(zhì)瀝青質(zhì)高達(dá)30.22%,油井投產(chǎn)后一直依靠加藥降粘維持正常生產(chǎn),在此期間還出現(xiàn)過兩次嚴(yán)重的地層堵塞,第一次是2008年2月,日產(chǎn)油由6.6t下降到0.3t,第二次是2013年8月日產(chǎn)油由9.8t下降到不出關(guān)井。
三、管理對策
(一)注水開發(fā),補(bǔ)充地層能量
茨16-156C對應(yīng)水井2口。高部位的茨15-156井在茨16-156C投產(chǎn)前已經(jīng)注水,但連通關(guān)系較差,無論茨15-156如何調(diào)配,茨16-156C都無明顯效果。2012年4月,低部位茨16-G156井轉(zhuǎn)注,茨16-156C含水下降,日產(chǎn)液上升,日產(chǎn)油上升,動(dòng)液面上升,見到明顯注水效果。油井注水見效增油1074噸。
(二) 應(yīng)用螺桿泵生產(chǎn),優(yōu)化工作制度
茨16-156C投產(chǎn)初期采用泵徑44mm,沖程5m,沖次3次/min的工作制度,但由于油稠和地層出砂,井卡頻繁,最嚴(yán)重的時(shí)候三天一卡,檢泵頻繁,為了解決這個(gè)問題,2007年8月引入螺桿泵技術(shù),初期采用105轉(zhuǎn)/分,在生產(chǎn)過程中,我們根據(jù)油井供排能力不斷地調(diào)整轉(zhuǎn)數(shù),既要保證油井高效產(chǎn)能,也要延長設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)率。2009年2月為提高產(chǎn)量,我們將轉(zhuǎn)數(shù)由105轉(zhuǎn)/分逐步上調(diào)至150轉(zhuǎn)/分,產(chǎn)量增加。2010年11月,動(dòng)液面下降,產(chǎn)量下降,下調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)到120轉(zhuǎn)/分,2013年3月工供液能力上升,轉(zhuǎn)數(shù)上調(diào)到150轉(zhuǎn)/分。2012年3月針對作業(yè)中發(fā)現(xiàn)砂埋油層98米,返砂量達(dá)1.2m3的地層出砂的嚴(yán)重問題,復(fù)產(chǎn)后我們采取控制生產(chǎn)壓差生產(chǎn),復(fù)產(chǎn)初期采用100轉(zhuǎn)/分,油井生產(chǎn)穩(wěn)定后,調(diào)整到120轉(zhuǎn)/分生產(chǎn)至今。螺桿泵技術(shù)的應(yīng)用以來,調(diào)整工作制度7次,累計(jì)增油676噸,檢泵周期比抽油延長了479天,大大緩解了地層出砂,油稠等問題
(三)實(shí)施動(dòng)態(tài)加藥,適時(shí)解堵
茨16-156C井投產(chǎn)以來,我們一直采取點(diǎn)滴加藥方法來降低原油粘度,維持油井正常生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中,我們根據(jù)油井電流、含水的變化,實(shí)施動(dòng)態(tài)加藥制度。投產(chǎn)初期,產(chǎn)量低,動(dòng)液面低,含水低,油井負(fù)荷大,我們采用每天加藥8m3的制度,到2008年2月?lián)Q用4m3加藥制度。生產(chǎn)至2009年1月,產(chǎn)量穩(wěn)定,地層壓力較高下調(diào)到2m3/d。2009年11月再次上調(diào)到4m3/d持續(xù)生產(chǎn)至今。期間2010年10月日產(chǎn)油量由7.7t下降到4.3t含水上升較快,加藥的同時(shí),每天用泵車打藥4m3,到2011年5月得到緩解。
針對近井地帶油層堵塞造成產(chǎn)量下降的問題,我們配比出千分之十二濃度的降粘劑60-80m3,藥液溫度75℃,從套管用泵車打入,利用溫度對稠油的敏感性,對油層進(jìn)行處理,燜井24小時(shí)后開井,使油井恢復(fù)正常產(chǎn)量。這種方法,我們實(shí)施了兩次,均取得較好效果。2008年2月實(shí)施后日增油2噸,累增油 1013噸。2013年8月增油387噸。
四、經(jīng)濟(jì)效益分析
茨16-156C井注水見效增油1074t,調(diào)參增油676t,解堵增油1400t,根據(jù)增油創(chuàng)效公式:
E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)-I
Q—增加產(chǎn)量(3240t)
P—原油價(jià)格(3444元/t)
T—稅金(588.3元/t)
C—生產(chǎn)成本(957.88元/t)
I—投資(30萬元)
增油創(chuàng)效400.4萬元。
茨16-156C井通過調(diào)整工作制度,提高了油井的免修期,減少作業(yè)費(fèi)用50萬元。
總經(jīng)濟(jì)效益=400.4+10=410.4(萬元)
五、結(jié)論及建議
1.及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)配的有效應(yīng)用,是恢復(fù)地層壓力,抑制注入水水竄,提高油井穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)的必要手段。針對茨16-156C井含水上升的情況,我們建議對茨16-G156井實(shí)施調(diào)剖,改善吸水能力,觀察調(diào)剖效果,及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)配,提高茨16-156C井產(chǎn)量。
2.選擇合理的工作制度,是抑制油井出砂,延長油井免修期的有效管理方法。日常生產(chǎn)中,我們加強(qiáng)資料錄取,針對生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)用合理參數(shù)。
3.螺桿泵技術(shù)的應(yīng)用,有效的緩解油層出砂問題,在同類井中有推廣空間。如茨15-155井目前抽油生產(chǎn),可以改用螺桿泵生產(chǎn)。
參考文獻(xiàn):
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