楊國君,樊曉磊
(新興鑄管股份有限公司,河北 武安 056300)
堿度R穩(wěn)定率是燒結(jié)礦重要質(zhì)量指標,直接關系到煉鐵高爐的穩(wěn)定順行及技術(shù)經(jīng)濟指標的改善。2017年初3#燒結(jié)機燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率下降至60%,影響到高爐順行,提高堿度穩(wěn)定率保證高爐成為重點工作,為此我部組建攻關小組開展提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率攻關活動。通過攻關小組開展工作,查找造成堿度波動的主要因素,采取相應措施,使3#燒結(jié)機堿度穩(wěn)定率逐步回升。
表1-1 2017年1-5月份堿度穩(wěn)定率
我公司3#燒結(jié)機主要生產(chǎn)鑄管鐵水用燒結(jié)礦,對微量元素含量要求較高,原料結(jié)構(gòu)以羅布河粉為主,配加多個非主流鐵原料,配料表見表-1生產(chǎn)過程中公司要求在保微量元素含量的前提下保證降低成本,因此各鐵料配比調(diào)整頻繁,造成混合料成份波動,導致堿度穩(wěn)定率下降。
表2-1 初期鐵料種類及配料表
根據(jù)環(huán)保要求,公司除塵灰不再允許出廠,要求全部回收參與3#燒結(jié)機配料,除塵灰采用氣體管道運輸至一個灰倉內(nèi)。每天約消耗煉鋼灰約60噸;機尾除塵灰約90噸;高爐混合灰約30噸,及少量瓦斯灰。各工序除塵灰成分復雜多變外,配加時間主要根據(jù)倉位情況沒有固定規(guī)律,尤其煉鋼灰成分波動較大,影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定。
表2-2 各除塵灰成分表
表2-3 煉鋼灰成分波動
配料系統(tǒng)鐵料采用圓盤皮帶稱給料,下料過程中料倉下料不穩(wěn)波動較大,皮帶稱粘料影響下料準確。
熔劑采用單向卸灰閥給料,靠調(diào)節(jié)卸灰閥電機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)給料大小,卸灰閥經(jīng)常被大顆粒生燒熔劑卡住,懸斷料頻繁,在處理時造成噴倉,致使混合料SiO2和CaO波動。
3#燒結(jié)機料場無混勻中和設施,原料采取直接入倉或二次倒運方式入倉,原料種類多,料倉平臺空間狹小,料倉邊界不清易導致混料現(xiàn)象。
在鐵料采購上根據(jù)增加羅布河配比,減少使用鐵料種類,穩(wěn)定原料配比,配料工序了減少調(diào)整頻次,穩(wěn)定了混合料成分。
表3-1 調(diào)整后原料種類及配比
針對各工序除塵灰成分波動,輸送時間不規(guī)律的現(xiàn)狀,將各種除塵分倉逐一配加,減少配比延長除塵灰配加時間,成分波動較大的煉鋼除塵灰,1#燒結(jié)機配料系統(tǒng)的改造。
所有鐵料子倉電震加上定時繼電器,每隔半小時振打一次,保證了鐵料下料穩(wěn)定。
單向卸灰閥改為雙向卸灰閥,增加拖拉皮帶秤,熔劑稱量方法由調(diào)節(jié)卸灰閥轉(zhuǎn)速改為皮帶稱稱量,穩(wěn)定熔劑下料量。
加強原料場管理,安排專人專崗監(jiān)督卸車杜無序卸車,并對母倉進行了改造隔離。
經(jīng)過有針對性的采取措施,有效減少了造成燒結(jié)礦堿度波動的因素。優(yōu)化原料種類穩(wěn)定了料比結(jié)構(gòu),減少了調(diào)整頻次。除塵灰分倉使用,方便了崗位工根據(jù)每種除塵灰的成分變動進行計算調(diào)整。配料系統(tǒng)和溶劑上料的改造,提高了上料精度。加強料場管理杜絕了混料造成的成分波動。經(jīng)過近一年攻關,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率由60%左右提高到83%以上,為高爐運行提供了保障,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率每提升10%,高爐焦比降低1%,產(chǎn)量可提高1.5%,噸鐵成本降低6元。
表4-1 2017年6月以后堿度穩(wěn)定率提升
引起燒結(jié)礦堿度波動原因有多種,但主要是混合料中SiO2和CaO成分的變化。在日常生產(chǎn)過程中,只要從源頭抓起,消除混料現(xiàn)象,保證下料精度和穩(wěn)定性,減少生產(chǎn)波動,可提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率,為高爐提供精料。