陳定嶺
摘要:結(jié)焦問題是油漿混合物在分餾過程中經(jīng)常會發(fā)生的一種現(xiàn)象,造成這種現(xiàn)象的原因有很多種,常見的有催化劑比例問題、反應(yīng)溫度問題、固體物質(zhì)含量問題、反應(yīng)時間問題、循環(huán)量問題等等,針對這些不同的原因,工作人員需要制定不同的解決方案,這也是將要與大家進(jìn)行分享的核心內(nèi)容。
關(guān)鍵詞:分餾塔油漿系統(tǒng);結(jié)焦問題;分析及處理
分餾塔裝置是石油生產(chǎn)企業(yè)中非常常見的一種生產(chǎn)設(shè)備,合理地使用分餾塔裝置不僅可以顯著提升油漿混合物質(zhì)的分餾效率,同時還可以大幅度提高石油物質(zhì)的純度,但是目前存在一些石油生產(chǎn)企業(yè)在實際生產(chǎn)運(yùn)營過程中經(jīng)常會受到結(jié)焦問題的困擾,針對這種情況,筆者將以分餾塔裝置為主體,從分餾塔裝置改善、結(jié)焦問題分析以及優(yōu)化措施等方面內(nèi)容對其展開詳細(xì)的論述,希望以下所提出的意見和建議可以為相關(guān)技術(shù)人員提供一些有價值性的參考意見。
一、分餾塔裝置概述
分餾塔裝置主要是一種用于蒸餾液體的塔狀氣液裝置,該裝置在石油生產(chǎn)企業(yè)中有著非常廣泛的應(yīng)用,其在實際應(yīng)用中通常是將石油混合物在分餾塔中進(jìn)行多次氣化和冷凝,最終完成石油液體的提純,提高整體生產(chǎn)質(zhì)量水平,與傳統(tǒng)的蒸餾法相比,該方法的生產(chǎn)效率有著顯著的應(yīng)用優(yōu)勢,因此也得到了很多石油生產(chǎn)企業(yè)的廣泛認(rèn)可和應(yīng)用。
二、油漿系統(tǒng)結(jié)焦分析
結(jié)焦問題在石油分餾作業(yè)中是非常普遍出現(xiàn)的一種現(xiàn)象,導(dǎo)致油漿系統(tǒng)在分餾過程中出現(xiàn)不同程度上結(jié)焦問題的主要原因有以下幾點:第一,油漿在分餾時所添加的催化原料配合比例存在不合理的現(xiàn)象,導(dǎo)致油漿自身的化學(xué)性質(zhì)發(fā)生了一定的改變,其密度、芳烴以及粘稠度都會顯著升高,最終導(dǎo)致油漿系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)焦問題;第二,油漿系統(tǒng)在實際應(yīng)用中的反應(yīng)溫度相對來說較高,而油漿內(nèi)含有瀝青等物質(zhì),這些物質(zhì)在高溫環(huán)境條件下會出現(xiàn)變性,從而極易引發(fā)結(jié)焦等相關(guān)問題;第三,油漿內(nèi)含有一定量的固體物質(zhì),這些固體物質(zhì)在油漿系統(tǒng)的分餾過程中會增加磨蝕的概率,造成結(jié)焦現(xiàn)象[1];第四,油漿混合物在催化裂化過程中是以氣態(tài)為主要的呈現(xiàn)形式,同時還帶有少量的顆粒,由于這些帶有顆粒的油氣不能直接輸入分餾塔進(jìn)行精餾提純操作,因此分餾塔內(nèi)需要設(shè)置相應(yīng)的過濾裝置,其主要作用是用來過濾油漿中多余的顆粒物,若油漿過濾裝置的功能特性達(dá)不到既定的要求和標(biāo)準(zhǔn),在實際應(yīng)用中未能達(dá)到良好的顆粒物過濾效果,則很容易造成結(jié)焦現(xiàn)象;第五,從技術(shù)的層面上來說,需要分餾的油漿混合物在分餾塔的塔底通常需要停留8min左右,長時間在高溫狀態(tài)下進(jìn)行滯留也極易引起油漿物質(zhì)的結(jié)焦問題;第六,循環(huán)量不足也很容易導(dǎo)致油漿系統(tǒng)內(nèi)壁形成滯留層,長此以往會在分餾塔內(nèi)的高溫環(huán)境中逐漸形成結(jié)焦現(xiàn)象。
三、優(yōu)化措施
(一)嚴(yán)格控制溫度
工作人員在對油漿混合物進(jìn)行分餾的過程中,通常會將塔底的反應(yīng)溫度控制在350℃以內(nèi),上述我們也提到油漿混合物中含有一定量的芳烴物質(zhì),該物質(zhì)在高溫條件下非常容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成焦炭,因此工作人員可以通過嚴(yán)格地控制分餾塔內(nèi)的溫度來有效地緩解塔內(nèi)結(jié)焦的效率,具體措施如下:第一,分餾塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)中底部的反應(yīng)溫度是影響油漿混合物質(zhì)的重要因素,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果我們可以判斷出,當(dāng)油漿混合物質(zhì)的相對密度一致時,塔底的反應(yīng)溫度越高,則油漿的反應(yīng)效率就越高,與之相對應(yīng)的焦炭量也就越大,塔內(nèi)發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象的概率也會顯著升高,因此工作人員需要對分餾塔內(nèi)的溫度進(jìn)行嚴(yán)格地控制,在保障油漿混合物能夠順利反應(yīng)的情況下盡可能地降低反應(yīng)溫度,減少焦炭物質(zhì)的生產(chǎn),從而有效地抑制了結(jié)焦問題的產(chǎn)生[2];第二,結(jié)合該石油生產(chǎn)企業(yè)的實際生產(chǎn)情況,適當(dāng)?shù)貙τ蜐{混合物的密度進(jìn)行調(diào)節(jié),降低油漿混合物內(nèi)芳烴物質(zhì)的含量,從根本上降低焦炭物質(zhì)的產(chǎn)量,減少結(jié)焦現(xiàn)象的發(fā)生。
(二)科學(xué)調(diào)節(jié)循環(huán)量
除了控制溫度、減少芳烴含量之外,科學(xué)地調(diào)節(jié)循環(huán)量,盡可能地減少油漿混合物質(zhì)在塔底結(jié)構(gòu)內(nèi)的滯留時間也可以有效地緩解結(jié)焦問題,具體措施如下:第一,工作人員可以將分餾塔裝置中換熱器的流速設(shè)置在1.3m/s左右,與此同時還可以在換熱器的管口處設(shè)置過濾網(wǎng),以減少顆粒物混入換熱器內(nèi)形成堵塞,導(dǎo)致?lián)Q熱器無法正常工作;第二,分餾塔內(nèi)反應(yīng)溫度的控制通常是通過冷流控制閥門和熱流控制閥門相互協(xié)調(diào)來完成分餾塔內(nèi)的溫度控制,在不同的溫度條件下工作人員需要將分餾塔內(nèi)的液體循環(huán)量調(diào)至最適值,由于該項工作過于依賴人工操作,而人工調(diào)節(jié)循環(huán)量時不可避免地會出現(xiàn)操作失誤,導(dǎo)致油漿混合物的循環(huán)量未能達(dá)到既定的設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn),為了可以有效地減少人工操作的失誤,同時也為了可以更好地順應(yīng)時代的發(fā)展,一些石油生產(chǎn)企業(yè)都引進(jìn)了自動化溫控調(diào)節(jié)系統(tǒng),工作人員可以合理地使用該系統(tǒng)來完成循環(huán)量的調(diào)節(jié)工作,提高油漿混合物的分餾效率,同時也大幅度降低了結(jié)焦問題發(fā)生的概率[3]。
(三)添加適量阻垢劑
若分餾塔內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度上的結(jié)焦現(xiàn)象,工作人員則需要在油漿系統(tǒng)中添加適量的阻垢劑,其主要作用是輔助工作人員在較短的時間內(nèi)完成對結(jié)焦物質(zhì)的清理,工作人員在使用該化學(xué)試劑時一定要對阻垢劑的用量和用法引起重視,結(jié)合分餾塔內(nèi)實際發(fā)生的結(jié)焦程度來針對性地調(diào)整阻垢劑的用量,以求能夠達(dá)到最佳的阻垢效果,從而有效地環(huán)節(jié)結(jié)焦問題對油漿系統(tǒng)的順利運(yùn)行所產(chǎn)生的負(fù)面影響。
(四)加強(qiáng)攪拌效率
適當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)攪拌效率也可以在一定程度上減緩油漿結(jié)焦的效率,工作人員在攪拌時需要綜合考慮分餾塔裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在焦塊堆積處以某一特定順序進(jìn)行攪拌,通過這種方式不僅可以有效地破壞分餾塔裝置內(nèi)流速緩慢區(qū)和滯留區(qū),同時還可以減少其他催化劑和焦炭粒在其他區(qū)域內(nèi)的沉積,與此同時,加強(qiáng)攪拌效率還可以有效地提高分餾塔裝置的散熱效果,有利于減少結(jié)焦現(xiàn)象[4]。
四、結(jié)束語
雖然現(xiàn)階段國內(nèi)一些石油生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)作業(yè)中頻繁出現(xiàn)結(jié)焦等相關(guān)問題,但是工作人員可以通過嚴(yán)格控制溫度、科學(xué)調(diào)節(jié)循環(huán)量、添加適量阻垢劑以及加強(qiáng)攪拌效率等方式來有效地解決這些結(jié)焦問題,從而更好地確保油漿系統(tǒng)能夠在石油精餾生產(chǎn)作業(yè)中順利開展,為石油生產(chǎn)領(lǐng)域的未來成長和發(fā)展添加助力。
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(作者單位:陜西延長中煤榆林能源化工有限公司)