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YS1井絡(luò)合鐵脫硫液參數(shù)優(yōu)化研究

2019-10-23 14:09林飛熊重寒
關(guān)鍵詞:參數(shù)優(yōu)化海相

林飛 熊重寒

摘? 要:YS1井原料氣中的硫化氫含量為5.23%,為高含硫氣井,采用絡(luò)合鐵脫硫工藝。脫硫液指標(biāo)對(duì)絡(luò)合鐵脫硫效果影響重大,該文基于YS1開(kāi)井試采運(yùn)行情況,在絡(luò)合鐵脫硫工藝原理研究的基礎(chǔ)上,對(duì)絡(luò)合鐵脫硫工藝裝置運(yùn)行過(guò)程中的脫硫液參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。最終根據(jù)優(yōu)化結(jié)果,指導(dǎo)藥劑添加量,保證YS1井的平穩(wěn)運(yùn)行。該文對(duì)絡(luò)合鐵脫硫液參數(shù)優(yōu)化研究對(duì)絡(luò)合鐵脫硫工藝在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用具有一定的借鑒及指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞:海相;高含硫氣藏;絡(luò)合鐵脫硫工藝;脫硫液;參數(shù)優(yōu)化

中圖分類(lèi)號(hào):TE832? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

0 引言

YS1井脫硫前原料氣中硫化氫含量為5.23%,為高含硫氣井,采用絡(luò)合鐵脫硫工藝進(jìn)行脫硫處理。為滿足海相含硫氣井的大規(guī)模開(kāi)發(fā),在YS1井開(kāi)展試采工作,以便在該構(gòu)造圈閉內(nèi)開(kāi)展不同儲(chǔ)層類(lèi)型、不同井型的氣藏產(chǎn)能評(píng)價(jià),并落實(shí)開(kāi)發(fā)技術(shù),為下步整體建產(chǎn)做準(zhǔn)備。同時(shí),絡(luò)合鐵雙塔脫硫工藝在目前國(guó)內(nèi)外油氣田中都沒(méi)有大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用,需要在YS1井試采,根據(jù)試驗(yàn)情況對(duì)脫硫工藝進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化。該文通過(guò)對(duì)YS1井脫硫液運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總,分析不同運(yùn)行參數(shù)下的脫硫效果及裝置運(yùn)行情況,對(duì)比優(yōu)化后,確定最佳運(yùn)行參數(shù)。同時(shí),采用實(shí)驗(yàn)與理論研究相結(jié)合的方式,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)藥劑的添加,確保脫硫液指標(biāo)在最優(yōu)的范圍內(nèi)運(yùn)行。

1 絡(luò)合鐵脫硫工藝原理

絡(luò)合鐵脫硫工藝為脫除H2S提供了一種常溫、低成本運(yùn)行的方法,絡(luò)合鐵脫硫總反應(yīng)為。

H2S + 1/2 O2 → H2O + S ? ? ? (1)

這一反應(yīng)發(fā)生于鐵系水基溶液中,通過(guò)加入水溶性金屬離子完成該反應(yīng)。因?yàn)樵诳諝饣蛩釟庵?,水溶性金屬離子容易被氧氣氧化,并有穩(wěn)定的電極將硫離子氧化成單質(zhì)硫。在水配比溶液中,含有金屬離子的水配比溶液易于將二價(jià)硫(HS-)的電子釋放形成單質(zhì)硫,并在再生過(guò)程中將電子轉(zhuǎn)移給氧氣。

1.1 堿性水溶液吸收H2S、CO2

K2CO3 +H2S → KHCO3 + KHS? ? ? ? ? (2)

K2CO3 + CO2 +H2O→2KHCO3? ? ? ? ? ? ? (3)

1.2 析硫過(guò)程

2Fe3+(絡(luò)合態(tài)) + HS-→ 2Fe2+ (絡(luò)合態(tài)) + S↓ + H+ (4)

1.3 再生反應(yīng)

2Fe2+ (絡(luò)合態(tài)) + 1/2O2 +H+ → 2Fe3+ (絡(luò)合態(tài)) + OH-

(5)

2KHCO3→K2CO3+ CO2 +H2O? ? ? ? ? ? ? (6)

2 脫硫液參數(shù)優(yōu)化研究

2.1 脫硫液pH值優(yōu)化研究

溶液吸收H2S、CO2后呈弱酸性,為穩(wěn)定脫硫液的pH值,需在系統(tǒng)中加入堿性物質(zhì)KOH。pH值過(guò)低,硫化氫吸收不完全,嚴(yán)重影響脫硫效果;pH過(guò)高,則會(huì)導(dǎo)致副反應(yīng)的產(chǎn)生,造成藥劑的消耗。

通過(guò)實(shí)驗(yàn)總結(jié)分析,絡(luò)合鐵脫硫工藝裝置穩(wěn)定運(yùn)行期間富液pH值保持在7.8~8.4,貧液pH值在8.4~8.8時(shí)脫硫效果最佳。

2.2 脫硫液ORP值優(yōu)化研究

ORP值代表氧化還原能力,也即Fe3+與Fe2+的比例,ORP越高,氧化能力越強(qiáng),F(xiàn)e3+/Fe2+的比值越高,反之,ORP越低,F(xiàn)e3+/Fe2+的比值越低。ORP較高時(shí)(大于-100 mV),系統(tǒng)操作運(yùn)行穩(wěn)定,但過(guò)高的ORP(大于-75 mV)會(huì)形成過(guò)度氧化,導(dǎo)致硫代硫酸鹽被氧化為硫酸鹽。另外,過(guò)低的ORP(-320 mV~-350 mV)會(huì)造成脫硫液的過(guò)度還原,導(dǎo)致催化劑鈍化失活。通常情況下,為保證系統(tǒng)催化劑的活性,富液ORP需維持在-250 mV~-350 mV,貧液ORP維持在-100 mV~-220 mV。

2.3 表面活性劑對(duì)硫磺起泡的研究

富液在氧化塔中再生成貧液,同時(shí)生成單質(zhì)硫。大量的單質(zhì)硫沉積于氧化塔錐形底,由硫漿泵抽出至硫磺成型單元。由于富液再生成貧液的過(guò)程中需要持續(xù)鼓入空氣,因此在單質(zhì)硫形成的過(guò)程中,細(xì)小的硫顆粒會(huì)成為氣泡聚集的凝結(jié)核。硫周?chē)鴼馀?,?huì)導(dǎo)致硫不能因重力而沉淀并積聚,反而會(huì)因?yàn)槊芏鹊脑蚱≡谌芤罕砻?,在宏觀上表現(xiàn)為脫硫液表面形成硫磺泡沫。脫硫液中不僅含有空氣,還含有其他有機(jī)化合物,也會(huì)導(dǎo)致硫泡沫的形成。

為了避免硫泡沫的形成,使硫沉積在氧化塔底部,需要在溶液中加入適量的表面活性劑。表面活性劑可以阻止氣泡聚集在硫顆粒周?chē)?,從而使硫顆粒能夠順利沉降在氧化塔底部。

開(kāi)車(chē)初始階段,表面活性劑的添加量依賴(lài)封瓶試驗(yàn)來(lái)確定。封瓶試驗(yàn)的主要步驟為:首先用透明的玻璃瓶或塑料瓶取氧化塔溶液樣品,用力搖勻后靜置樣品,同時(shí)注意觀察樣品中硫的沉降。若1分鐘之內(nèi)硫完全沉降在底部,則不需要添加表面活性劑;若1分鐘后樣品表面仍懸浮有硫泡沫,向樣品中加入4滴表面活性劑,此時(shí)若硫磺迅速沉降則需要將表面活性劑的添加量增加5%~10%;若加入4滴表面活性劑后樣品表面產(chǎn)生白色泡沫或有漂浮的硫磺,則需要減少表面活性劑的添加量。

經(jīng)過(guò)多次封瓶試驗(yàn)并調(diào)整表面活性劑的添加量后,目前確定的穩(wěn)定適用于YS1井脫硫裝置的表面活性劑添加量為,若每天產(chǎn)出1 t液體硫磺,需要每小時(shí)添加0.15 L表面活性劑。實(shí)際表面活性劑添加量的調(diào)整按此比例根據(jù)日產(chǎn)液硫的量來(lái)計(jì)算。

2.4 脫硫液固含量?jī)?yōu)化研究

脫硫液中含固量太高易導(dǎo)致設(shè)備及系統(tǒng)流程管線堵塞,有效降低溶液含固量,提高硫膏脫出效率,對(duì)整個(gè)脫硫系統(tǒng)平穩(wěn)、長(zhǎng)期運(yùn)行至關(guān)重要。可通過(guò)優(yōu)化硫漿泵機(jī)封冷卻管線、更換真空過(guò)濾機(jī)不銹鋼軸承、優(yōu)化操作規(guī)程等方式提高硫膏產(chǎn)出效率,將脫硫液中含固量控制在4%以下。

3 脫硫液添加量?jī)?yōu)化

脫硫溶液是由一定比例的藥劑配比而成,生產(chǎn)中定時(shí)對(duì)脫硫溶液取樣化驗(yàn),并根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整藥劑添加量。鐵離子催化劑添加速率為1.5 L/h~2 L/h,螯合劑47 L/h~55 L/h,殺菌劑0.3 L/h~0.4 L/h,表面活性劑1.5 L/h~2 L/h,45%KOH20-30 L/h。

4 結(jié)語(yǔ)

(1)絡(luò)合鐵脫硫液指標(biāo)優(yōu)化范圍:富液pH值7.8~8.4,貧液pH值8.4~8.8;富液ORP-250 mV~-350 mV,貧液ORP-100 mV~-220 mV,溶液含固量在4%以下,產(chǎn)出1 t液體硫磺,需要每小時(shí)添加0.15 L表面活性劑。

(2)采用實(shí)驗(yàn)與理論研究相結(jié)合的方式,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)藥劑的添加,確保脫硫液指標(biāo)在最優(yōu)的范圍內(nèi)運(yùn)行,該研究方式為海相含硫氣井的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

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