渠少波,寇篤敬,文 卓,李榮龍
(東莞德永佳紡織制衣有限公司,廣東東莞 523000)
近年來,環(huán)保壓力日益增大,印染行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展迫在眉睫。據(jù)統(tǒng)計(jì),印染加工過程的總能耗中,印染前處理工序的能耗占到七成以上,前處理工序環(huán)境污染嚴(yán)重,其污染程度也占到79%以上[1]。因此,前處理工藝是改善紡織印染行業(yè)高污染、高能耗現(xiàn)狀的突破口。
棉纖維具有良好的吸濕透氣性、保暖性、抗靜電性和穿著舒適柔軟性,深受消費(fèi)者的喜愛。然而棉纖維上含有棉籽殼、蠟質(zhì)、果膠、油脂等天然雜質(zhì),需要經(jīng)過精煉和漂白工序,以去除纖維上的雜質(zhì),提高面料的吸濕性和白度[2]。
傳統(tǒng)棉針織物前處理工藝通常使用強(qiáng)堿和高溫(90~110 ℃)進(jìn)行煉漂處理,不僅導(dǎo)致面料強(qiáng)度受損、織物失重率增加、手感粗糙等問題,而且能耗大、排污嚴(yán)重,增加了廢水處理難度,造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。此外,傳統(tǒng)的前處理工藝中需要使用滲透劑、雙氧水、雙氧水穩(wěn)定劑、燒堿等助劑,助劑種類繁雜,操作復(fù)雜,不利于工廠管理。
低溫前處理工藝?yán)玫蜏厍疤幚碇鷦┙档吞幚頊囟?,使棉織物在較低溫度下完成煉漂處理,獲得較好的毛效、白度及面料強(qiáng)力的同時(shí),降低能源消耗、提高生產(chǎn)效率[3-4]。
面料:100%棉平紋布(自制),100%棉羅紋布(自制),100%棉雙面布(自制)。
設(shè)備:氣流染色機(jī)(立信染整機(jī)械深圳有限公司),計(jì)算機(jī)測(cè)色配色儀(Datacolor 公司),毛效測(cè)試儀,分析天平,恒溫干燥箱。
助劑:低溫前處理助劑(自制)、表面活性劑(自制)、醋酸(HAc)、NaOH、50%H2O2。
1.2.1 傳統(tǒng)前處理工藝
工藝配方:表面活性劑1.5 g/L,NaOH 2.0 g/L,50%H2O23.0 g/L,處理溫度105 ℃,處理時(shí)間30 min,浴比1∶4,HAc 0.5 g/L。
工藝流程:坯布準(zhǔn)備→室溫進(jìn)缸→3 ℃/min 升溫至105 ℃→保溫30 min→3 ℃/min降溫至80 ℃排水→冷水洗一缸→過酸→冷水洗。
1.2.2 低溫前處理工藝
工藝配方:低溫前處理劑2.0 g/L,NaOH 2.0 g/L,50% H2O23.0 g/L,處理溫度75 ℃,處理時(shí)間40 min,浴比1∶4,HAc 0.5 g/L。
工藝流程:坯布準(zhǔn)備→室溫進(jìn)缸→6 ℃/min 升溫至75 ℃→保溫40 min→直接排水→冷水洗一缸→過酸→冷水洗。
1.3.1 白度
按GB/T 8424.2—2001《紡織品色牢度試驗(yàn)相對(duì)白度的儀器評(píng)定方法》測(cè)定。試樣折疊成4層,采用計(jì)算機(jī)測(cè)配色儀測(cè)4次,取其平均值。
1.3.2 毛效
按FZ/T 01071—2008《紡織品毛細(xì)效應(yīng)試驗(yàn)方法》測(cè)試。將實(shí)驗(yàn)沿橫、直方向分別剪為25 cm×5 cm布樣,采用毛效測(cè)試儀,記錄30 min 內(nèi)水沿織物爬升的高度。
1.3.3 失重率
將處理前后的布樣在恒溫干燥箱中烘干至恒重,隨后放置于干燥器中平衡24 h至室溫,用分析天平分別測(cè)其質(zhì)量m,按如下公示計(jì)算得到面料失重率。
m1為處理前布重,g;m2為處理后布重,g。
本實(shí)驗(yàn)在前處理配方中加入雙氧水活化劑,增強(qiáng)雙氧水在低溫條件下的氧化能力,實(shí)現(xiàn)織物的漂白處理。在堿性條件下,雙氧水分解得到HOO-,HOO-可與色素的羰基、共軛結(jié)構(gòu)、醌基等基團(tuán)發(fā)生反應(yīng),破壞其發(fā)色結(jié)構(gòu),從而達(dá)到漂白的目的。據(jù)研究表明,在95~100 ℃的條件下,雙氧水1 h 的分解率不高于40%;而常溫下,雙氧水24 h 的分解率不超過15%。因此,要實(shí)現(xiàn)低溫漂白處理,需要提高雙氧水在低溫下的分解速率。
目前研究較成熟的是帶有?;Y(jié)構(gòu)的雙氧水低溫活化劑,如烷?;惢衔?、酰胺基類化合物。在漂白過程中,帶有酰基結(jié)構(gòu)的雙氧水低溫活化劑能夠與雙氧水發(fā)生反應(yīng),生成過氧酸離子或更多的過氧離子,過氧酸離子具有更高的氧化電位,是一種氧化性比過氧化氫更強(qiáng)的氧化劑,在低溫條件下具有更強(qiáng)的漂白能力[4]。
本實(shí)驗(yàn)選用特定的帶有?;Y(jié)構(gòu)的化合物,制備得到雙氧水低溫活化劑。該活化劑在70~80 ℃下具有優(yōu)異的雙氧水活化性能,能明顯提高雙氧水在低溫下的分解速率。
選擇本廠自制的任意3 種面料:100%棉平紋布、100%棉羅紋布、100%棉雙面布,分別用傳統(tǒng)前處理工藝和低溫前處理工藝進(jìn)行煮煉和漂白處理,并將不同工藝處理后的半制品性能進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比結(jié)果見表1。
表1 傳統(tǒng)前處理工藝與低溫前處理工藝處理效果對(duì)比
由表1可知:與傳統(tǒng)前處理相比,棉針織面料經(jīng)過低溫前處理工藝進(jìn)行煮煉和漂白處理后,其白度差異基本上控制在±2以內(nèi)且在70左右,基本滿足一般顏色加工需求,若面料待加工顏色為鮮艷色,則可適當(dāng)調(diào)節(jié)配方中的H2O2濃度,從而獲得更高的白度;平紋布處理后毛效(橫、直)優(yōu)于傳統(tǒng)工藝處理后的毛效,而羅紋布與雙面布毛效(橫、直)與傳統(tǒng)工藝的差異控制在±2以內(nèi);此外,相較于傳統(tǒng)前處理工藝,100%棉平紋布、100%棉羅紋布、100%棉雙面布經(jīng)低溫前處理工藝處理后,其失重率分別降低了30%、19%和21%。
由以上數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)傳統(tǒng)前處理工藝和低溫前處理工藝處理以后,100%棉平紋布失重率的變化差異明顯高于100%棉羅紋布和100%棉雙面布。這是因?yàn)?,相較于羅紋布和雙面布,平紋布織法結(jié)構(gòu)簡單、布身較薄、單位面積質(zhì)量較輕,助劑更易滲透進(jìn)入面料中,因此在傳統(tǒng)前處理工藝的高溫(105 ℃)、強(qiáng)堿和濃H2O2條件下,平紋布面料更易損傷。
統(tǒng)計(jì)本廠一段時(shí)間內(nèi)低溫前處理工藝耗電量、耗汽量以及生產(chǎn)耗時(shí),并與傳統(tǒng)前處理工藝的耗電量、耗汽量以及生產(chǎn)耗時(shí)進(jìn)行對(duì)比,其結(jié)果見表2。
表2 傳統(tǒng)前處理工藝與低溫前處理工藝能耗對(duì)比
與傳統(tǒng)前處理工藝相比,低溫前處理工藝將棉針織面料的煮煉、漂白溫度由105 ℃降低至75 ℃,極大程度地降低了蒸汽和電能的消耗,低溫煮漂工藝生產(chǎn)每噸布消耗電能及蒸汽量明顯下降,電能由80 kWh/t布降低為50 kWh/t布,電能消耗量下降了37.5%;蒸汽量0.41 t/t 布減少為0.10 t/t 布,蒸汽使用量減少了75.6%;工藝耗時(shí)也縮短了15.3%。
由以上可知,低溫前處理工藝在一定程度上縮短了工藝時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率;降低了能源消耗,符合目前節(jié)能減排的環(huán)保要求;降低了棉針織物前處理工藝的加工損耗,提高了生產(chǎn)產(chǎn)能。因此棉針織物低溫前處理工藝具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
與傳統(tǒng)前處理工藝相比,棉針織面料低溫前處理工藝獲得的白度、毛效與傳統(tǒng)工藝基本一致,符合后道加工的要求。其失重率少于傳統(tǒng)前處理工藝、工藝設(shè)定時(shí)間減少了15.3%,在一定程度上提高了生產(chǎn)效率和生產(chǎn)產(chǎn)能;此外,采用低溫前處理工藝,其耗電量和耗蒸汽量分別減少了37.5%、75.6%,大大地降低了針織產(chǎn)品的加工成本,具有節(jié)能降耗、綠色環(huán)保、降本增效的優(yōu)勢(shì)。