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浸梗工序設(shè)備優(yōu)化 降低能源消耗

2019-10-26 03:50許雄文鄒會(huì)彥張圖偉
設(shè)備管理與維修 2019年17期
關(guān)鍵詞:皮帶秤煙梗電子秤

許雄文,鄒會(huì)彥,張圖偉

(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南漯河 462000)

0 引言

漯河卷煙廠梗處理工藝流程設(shè)置:浸梗機(jī)→浸梗機(jī)網(wǎng)帶(兩條)→斜皮帶輸送機(jī)→DM 行車→一次儲(chǔ)?!駝?dòng)輸送機(jī)→斜皮帶輸送機(jī)(兩條)→電子皮帶秤→振動(dòng)輸送機(jī)→刮板回潮,通過(guò)浸梗、刮板回潮處理,對(duì)煙梗進(jìn)行增溫增濕,提高煙梗的耐加工性。

1 存在問(wèn)題

(1)刮板回潮處理后煙梗內(nèi)部有大量干芯現(xiàn)象。

(2)一次儲(chǔ)梗柜進(jìn)完后二次儲(chǔ)梗才能啟動(dòng),生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),生產(chǎn)效率低。

(3)工藝路徑比較長(zhǎng),一次儲(chǔ)梗至刮板回潮有10 臺(tái)電機(jī)運(yùn)行,增加設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)強(qiáng)度和維修費(fèi)用,造成能源消耗大。

(4)切梗后梗頭量較大,每4000 kg 煙梗經(jīng)過(guò)處理后,梗絲風(fēng)選后平均梗頭量為68.51 kg,梗絲水分合格率偏低,梗絲干燥出口水分平均CPk 值為1.31,造成煙梗利用率較低,原料消耗較大。

2 原因分析

(1)煙梗經(jīng)浸梗處理后進(jìn)入一次儲(chǔ)梗柜,溫度散失后經(jīng)過(guò)刮板回潮處理,造成煙梗內(nèi)部有大量干芯現(xiàn)象。

(2)煙梗表面未吸收的水分滴落在一次儲(chǔ)梗柜DM 行車,DM行車支架銹蝕嚴(yán)重,同時(shí)積聚的水滴入煙梗,出現(xiàn)煙梗水分不均勻。

3 改進(jìn)措施

針對(duì)存在的問(wèn)題,主要是對(duì)工藝路線進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整工藝參數(shù),具體技術(shù)路線如圖1 所示。

3.1 改進(jìn)工藝流程

改進(jìn)后工藝流程:浸梗機(jī)→浸梗機(jī)網(wǎng)帶(兩條)→斜皮帶輸送機(jī)→皮帶輸送機(jī)→振動(dòng)輸送機(jī)→斜皮帶輸送機(jī)(兩條)→電子皮帶秤→振動(dòng)輸送機(jī)→刮板回潮,取消一次儲(chǔ)梗工序,消除設(shè)備銹蝕和磨損現(xiàn)象,降低維保強(qiáng)度和維修費(fèi)用;煙梗溫度來(lái)不及散失,直接進(jìn)入刮板回潮,提高增溫增濕效果;設(shè)備開動(dòng)少,降低能源消耗。

3.2 調(diào)整優(yōu)化工藝參數(shù)

浸梗機(jī)水溫由60 ℃提至65 ℃;浸梗機(jī)刮板轉(zhuǎn)速由45 Hz降到35 Hz;刮板回潮轉(zhuǎn)速由34 r/min 降到13 r/min。優(yōu)化調(diào)整后煙梗在65 ℃水溫的作用下,水分充分滲透到煙梗內(nèi)部,溫度還來(lái)不及散失,煙梗直接進(jìn)入刮板回潮,進(jìn)一步增溫增濕,提高煙?;爻毙Ч?,煙梗更加柔軟,切梗后梗頭量明顯降低。

3.3 完善信息傳遞

圖1 技術(shù)路線

投料電子皮帶秤狀態(tài)信息同步到停用設(shè)備,二次儲(chǔ)梗柜接收浸梗機(jī)前電子秤信息,浸梗機(jī)前電子皮帶秤累計(jì)量運(yùn)用堆棧傳送至儲(chǔ)柜,同時(shí)取秤運(yùn)行信號(hào)和秤占用信號(hào),不改變操作模式,仍使用原來(lái)的選柜信號(hào)。

中間環(huán)節(jié)多臺(tái)設(shè)備停用,運(yùn)行狀態(tài)不連續(xù),造成信息傳輸中斷;二次儲(chǔ)梗柜狀態(tài)信息以電子秤為基礎(chǔ),通過(guò)堆棧等技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息傳遞,該電子秤停用對(duì)儲(chǔ)柜狀態(tài)造成影響。二次儲(chǔ)梗柜不顯示牌號(hào)、工單、批次、物料狀態(tài)等信息。

4 結(jié)論

(1)精益生產(chǎn),提升生產(chǎn)效率。通過(guò)取消一次儲(chǔ)梗工序,簡(jiǎn)化了工藝流程,儲(chǔ)梗時(shí)間可縮短50%,縮短了煙梗預(yù)處理時(shí)間。原二次儲(chǔ)梗與浸梗機(jī)采取聯(lián)運(yùn)控制,操作穩(wěn)定可靠,保證了信息傳遞有效。

(2)優(yōu)質(zhì)保供,提升質(zhì)量管控水平。優(yōu)化調(diào)整后每生產(chǎn)4000 kg 煙梗平均梗頭量為52.61 kg,比調(diào)整前降低了15.9 kg,按30 萬(wàn)箱年產(chǎn)量計(jì)算,每年節(jié)約煙梗128 79kg。CPk 平均值為1.48,比調(diào)整前提高0.17,CPk 大于1.33,占90%。

(3)精益管控,提升降本增效水平。取消原一次儲(chǔ)梗工序,縮短工藝路線,減少工作電機(jī)8 臺(tái),每小時(shí)節(jié)約電能12 kW·h,每天按10 h 計(jì)算,一年按270 個(gè)工作日計(jì)算,電價(jià)0.85 元/(kW·h),全年節(jié)約電費(fèi)27 540 元。

一次儲(chǔ)梗至電子秤等設(shè)備不用進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),根據(jù)全年維修統(tǒng)計(jì),更換刷輥、軸承、輸送帶、傳動(dòng)輥、托輥等每年可節(jié)約維修費(fèi)用10 多萬(wàn)元,降低維保強(qiáng)度。

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