趙永清,馮學(xué)寧,朱德林,張祖華,余永德
(1.四川瀘天化股份有限公司 四川瀘州 646300; 2.九禾股份有限公司 重慶 402260)
在硫酸鉀生產(chǎn)過程中會副產(chǎn)大量的鹽酸,這種品質(zhì)較低的鹽酸作為工業(yè)原料銷售不僅價(jià)值低,而且銷售困難。為此,創(chuàng)新性地開發(fā)了利用副產(chǎn)鹽酸分解磷礦轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥的綠色新工藝,并實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。
過量的鹽酸和氯化鉀與磷礦粉發(fā)生如下反應(yīng):
Ca5F(PO4)3+10HCl=5CaCl2+HF+3H3PO4
6Ca5F(PO4)3+58HCl+2KCl+SiO2=30CaCl2+K2SiF6+18H3PO4+2H2O
從以上反應(yīng)式可知,鹽酸分解磷礦后主要生成易溶于水的氯化鈣和磷酸,避免了硫酸分解磷礦時(shí)硫酸鈣包裹現(xiàn)象的發(fā)生,使反應(yīng)更迅速、更完全;加入氯化鉀后,氟離子與鉀離子、二氧化硅結(jié)合生成氟硅酸鉀,無氟化氫溢出,生產(chǎn)更環(huán)保。
反應(yīng)后得到的料漿再用氨中和,發(fā)生如下反應(yīng):
H3PO4+NH3=NH4H2PO4
H3PO4+2NH3=(NH4)2HPO4
2H3PO4+CaCl2+2NH3=Ca(H2PO4)2+2NH4Cl
H3PO4+CaCl2+2NH3=CaHPO4+2NH4Cl
通過分解反應(yīng)和氨中和反應(yīng),就可制得低濃度復(fù)合肥[1]。
根據(jù)轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)N-P2O5-K2O=15-5-5低濃度復(fù)合肥所需物料配比范圍,尋求最佳的工藝條件。鹽酸分解磷礦轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥包括磷礦有效P2O5的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)化后的中和2個(gè)過程,預(yù)設(shè)了P2O5轉(zhuǎn)化率和最終產(chǎn)品含水溶性有效P2O5的質(zhì)量分?jǐn)?shù)2個(gè)評價(jià)指標(biāo)。
影響P2O5轉(zhuǎn)化率的因素主要包括鹽酸與磷礦的添加比例、攪拌強(qiáng)度、反應(yīng)時(shí)間和反應(yīng)溫度,采用單因素變量控制法分別對4個(gè)影響因素進(jìn)行試驗(yàn)和分析,獲得鹽酸分解磷礦的最佳工藝條件[2-3];然后用氨中和分解后的料漿,分析中和后不同pH下水溶性P2O5占有效P2O5的比例,獲得最佳的中和度控制點(diǎn)。通過以上研究,確定鹽酸分解磷礦生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥的工藝控制指標(biāo),為工業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
1.3.1 試驗(yàn)原料
鹽酸,w(HCl)≥31%,九禾股份有限公司低溫轉(zhuǎn)化副產(chǎn)品;四川馬邊磷礦,w(P2O5)≥29%,細(xì)度150 μm(100目)通過率90%;氯化鉀,w(K2O)≥57%,產(chǎn)地為青海鹽湖。
1.3.2 試驗(yàn)過程
設(shè)定反應(yīng)溫度40 ℃、攪拌速率40 r/min、反應(yīng)時(shí)間60 min、氯化鉀添加量50 g,磷礦添加量作為可變條件,確定鹽酸與磷礦的最佳配比。氯化鉀按超量添加,不進(jìn)行試驗(yàn)考察。每次反應(yīng)結(jié)束后,分析料漿中的有效P2O5含量并計(jì)算P2O5轉(zhuǎn)化率,試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 不同磷礦添加量對P2O5轉(zhuǎn)化率的影響
鹽酸/g磷礦/gP2O5轉(zhuǎn)化率/%1 00048097.311 00050096.921 00052096.861 00054095.321 00056091.921 00058087.86
通過表1試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出:在磷礦添加量小于540 g時(shí),隨磷礦添加量的增加,P2O5轉(zhuǎn)化率降低幅度較??;當(dāng)磷礦添加量超過540 g后,P2O5轉(zhuǎn)化率降低幅度較大;當(dāng)磷礦與鹽酸質(zhì)量比在520~540∶1 000時(shí),P2O5轉(zhuǎn)化率達(dá)到95%以上,符合工業(yè)反應(yīng)要求。經(jīng)綜合考慮,在此后的研究中選定磷礦與鹽酸質(zhì)量比為530∶1 000。
考慮到鹽酸在高溫下易揮發(fā)的特性,設(shè)置了30、40和50 ℃ 3個(gè)反應(yīng)溫度分別進(jìn)行了試驗(yàn),設(shè)定攪拌速率為40 r/min、反應(yīng)時(shí)間為60 min,試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 不同反應(yīng)溫度對P2O5轉(zhuǎn)化率的影響
反應(yīng)溫度/℃P2O5轉(zhuǎn)化率/%3093.474095.725097.51
通過表2試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出:升高反應(yīng)溫度對P2O5轉(zhuǎn)化率提高幅度不大,而提高反應(yīng)溫度后鹽酸揮發(fā)度增大,對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響;反應(yīng)溫度在40 ℃時(shí),P2O5的轉(zhuǎn)化率達(dá)到95.72%,已符合工業(yè)反應(yīng)的要求,同時(shí)相對較低的反應(yīng)溫度可降低能耗。經(jīng)綜合考慮,選定該品種磷礦與鹽酸的分解反應(yīng)溫度為40 ℃。
設(shè)定原料磷礦與鹽酸質(zhì)量比為530∶1 000、反應(yīng)溫度為40 ℃、攪拌速率為40 r/min,設(shè)置不同反應(yīng)時(shí)間開展試驗(yàn),考察反應(yīng)時(shí)間對P2O5轉(zhuǎn)化率的影響,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 不同反應(yīng)時(shí)間對P2O5轉(zhuǎn)化率的影響
反應(yīng)時(shí)間/minP2O5轉(zhuǎn)化率/%3093.286095.729097.1112098.47
由表3試驗(yàn)數(shù)據(jù)可看出,延長反應(yīng)時(shí)間可以提高P2O5轉(zhuǎn)化率。但鹽酸在40 ℃也易于揮發(fā),且在該溫度下反應(yīng)60 min的P2O5轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達(dá)到95.72%,只要控制合適的磷礦添加速率,在60 min的反應(yīng)時(shí)間內(nèi),無需加熱和冷卻即符合工業(yè)反應(yīng)的要求,同時(shí)相對較短的反應(yīng)時(shí)間可降低能耗,故選定該品種磷礦與鹽酸的反應(yīng)時(shí)間為60 min。
設(shè)定原料磷礦與鹽酸質(zhì)量比為530∶1 000、反應(yīng)溫度為40 ℃、反應(yīng)時(shí)間為60 min,設(shè)置不同攪拌速率開展試驗(yàn),考察攪拌速率對P2O5轉(zhuǎn)化率的影響,試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表4 不同攪拌速率對P2O5轉(zhuǎn)化率的影響
攪拌速率/(r·min-1)P2O5轉(zhuǎn)化率/%2094.294095.726097.218097.48
由表4數(shù)據(jù)可看出:增大攪拌速率后,P2O5轉(zhuǎn)化率有所提高;當(dāng)攪拌速率低于40 r/min時(shí),添加的磷礦容易沉淀至反應(yīng)釜底部,使反應(yīng)難以進(jìn)行;當(dāng)攪拌速率超過40 r/min后,提高攪拌速率對提高P2O5轉(zhuǎn)化率的作用不大;當(dāng)攪拌速率達(dá)到40 r/min時(shí),工業(yè)生產(chǎn)條件較為有利,P2O5轉(zhuǎn)化率達(dá)到95.72%,符合工業(yè)反應(yīng)要求,因此選定該品種磷礦與鹽酸反應(yīng)的攪拌速率為40 r/min。
用氨中和反應(yīng)料漿,測試中和后的料漿中和度并分析料漿水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù),試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。
表5 中和度對料漿水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響
中和度水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%0.9596.280.9893.081.0152.191.0349.741.0531.03
從表5試驗(yàn)數(shù)據(jù)可看出:隨著中和度的提高,料漿水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)急劇降低,當(dāng)中和度為1.05時(shí),水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至31.03%;中和度在1.01~1.03時(shí),水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)符合低濃度復(fù)合肥料的要求。因此,適合低濃度復(fù)合肥料工業(yè)化生產(chǎn)的中和度應(yīng)控制在1.01~1.03。
根據(jù)小試試驗(yàn)確定的物料配比和工藝條件,在生產(chǎn)裝置上進(jìn)行了工業(yè)化應(yīng)用試驗(yàn)驗(yàn)證,以確定采用鹽酸分解磷礦轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥的工藝指標(biāo)和工藝控制方法,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新工藝的工業(yè)化應(yīng)用。
按小試試驗(yàn)得出的結(jié)論,實(shí)現(xiàn)有效P2O5轉(zhuǎn)化的分解反應(yīng)料漿質(zhì)量配比為鹽酸∶磷礦∶氯化鉀=1 000∶530∶50,氨中和料漿的中和度控制在1.01~1.03,鹽酸與氨質(zhì)量比為1 000∶60,其余固體原料添加量按轉(zhuǎn)鼓法常規(guī)配方計(jì)算添加。工業(yè)化應(yīng)用試驗(yàn)配方設(shè)計(jì)如表6所示。
表6 工業(yè)化應(yīng)用試驗(yàn)配方設(shè)計(jì)
原料規(guī)格/%配料量/t料漿 鹽酸w(HCl)=312.80 磷礦w(P2O5)=291.49 氯化鉀w(K2O)=570.14 液氨w(N)=820.17固體料 尿素w(N)=461.08 氯化銨w(N)=252.38 氯化鉀w(K2O)=570.59 填充料1.35合計(jì)10.00
根據(jù)小試工藝參數(shù),在500 t/d 復(fù)合肥裝置上生產(chǎn)N-P2O5-K2O=15-5-5低濃度復(fù)合肥的各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)如下。
磷礦分解反應(yīng)槽:反應(yīng)溫度40~45 ℃,反應(yīng)時(shí)間60 min,攪拌槳轉(zhuǎn)速40~45 r/min,料漿相對密度1.35~1.36,管式反應(yīng)器溫度100~110 ℃,中和度1.01~1.03。
轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)系統(tǒng):一段烘干機(jī)機(jī)頭風(fēng)溫290~310 ℃,一段烘干機(jī)機(jī)尾風(fēng)溫90~100 ℃,二段烘干機(jī)機(jī)頭風(fēng)溫210~230 ℃,二段烘干機(jī)機(jī)尾風(fēng)溫70~75 ℃,固體料循環(huán)量2.0~2.5倍新投料量,噴漿量8.0~8.5 m3/h。
鹽酸分解磷礦轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥工藝流程如圖1所示。
圖1 鹽酸分解磷礦轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥工藝流程
將鹽酸、氯化鉀按配比添加至分解反應(yīng)槽中,邊攪拌邊加入磷礦粉并根據(jù)料漿溫度控制磷礦粉的添加速率;磷礦粉添加完畢后反應(yīng)60 min,然后將反應(yīng)料漿送至帶攪拌的中間槽;尿素、氯化銨、氯化鉀、填充料通過計(jì)量秤按比例投入系統(tǒng),在系統(tǒng)循環(huán)量達(dá)到60 t/h以上后,用泵將料漿通過計(jì)量后送入管式反應(yīng)器,同時(shí)向管式反應(yīng)器中通入計(jì)量的氣氨;在管式反應(yīng)器中反應(yīng)后的中和料漿經(jīng)噴嘴噴至造粒機(jī)的料層上,蒸發(fā)的水分通過風(fēng)機(jī)抽出造粒機(jī);控制料漿、氨與投入的固體料比例符合配方設(shè)計(jì)要求,根據(jù)造粒成球情況控制噴漿速率,保持合理的成品粒度比例;經(jīng)造粒機(jī)造粒后的物料送入兩級烘干機(jī),水分合格后再進(jìn)行冷卻、篩分,得到的大顆粒物料經(jīng)破碎后與細(xì)粒物料重新送入造粒機(jī)造粒,符合粒度要求的顆粒經(jīng)包膜后送入成品工段包裝。
利用氯化鉀低溫轉(zhuǎn)化裝置進(jìn)行了3次試生產(chǎn),生產(chǎn)總時(shí)長1個(gè)月,生產(chǎn)合格產(chǎn)品13 kt,考核期內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到裝置設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),P2O5轉(zhuǎn)化率接近試驗(yàn)設(shè)計(jì)值,符合工業(yè)生產(chǎn)要求。第3次試生產(chǎn)的平均產(chǎn)量達(dá)到520 t/d,生產(chǎn)控制平穩(wěn),產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。根據(jù)3次試生產(chǎn)的復(fù)合肥產(chǎn)品綜合收率計(jì)算的有效P2O5轉(zhuǎn)化率及水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)如表7所示,生產(chǎn)的低濃度復(fù)合肥產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)如表8所示。
表7 有效P2O5轉(zhuǎn)化率及水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)%
試生產(chǎn)期P2O5轉(zhuǎn)化率水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)第1次94.4750.49第2次94.4246.57第3次94.5345.89
表8 低濃度復(fù)合肥產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
項(xiàng)目指標(biāo)值分析值w(總養(yǎng)分)/%≥25.025.2w(總氮)/%≥13.514.90w(總磷)/%≥4.05.02水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥4047.65w(K2O)/%≥4.05.31w(H2O)/%≤5.03.8Ф 1.00~4.75 mm顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≥8099.9機(jī)械強(qiáng)度/(N·顆-1)16.3pH4.1
工業(yè)化應(yīng)用試驗(yàn)的P2O5轉(zhuǎn)化率比試驗(yàn)值略低,其原因是尾氣洗滌系統(tǒng)的洗滌液未全部投入系統(tǒng)利用。為了提高產(chǎn)量,第2次和第3次試生產(chǎn)逐步提高了料漿中和度,以改善造粒工況,造成水溶性P2O5占有效P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)略有降低,但仍滿足低濃度復(fù)合肥指標(biāo)要求。
通過表8產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)可以看出,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)《復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)》(GB 15063—2009)的要求,非國家標(biāo)準(zhǔn)要求的機(jī)械強(qiáng)度遠(yuǎn)高于普通轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)的N-P2O5-K2O=15-5-5產(chǎn)品,具有較好的產(chǎn)品物理特征。
通過近4年來的實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用和改進(jìn),鹽酸分解磷礦轉(zhuǎn)鼓法生產(chǎn)低濃度復(fù)合肥綠色新工藝日趨成熟,體現(xiàn)出如下突出的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢:
(1) 工藝流程簡單,無需大的裝置建設(shè)和資金投入,利用氯化鉀低溫轉(zhuǎn)化裝置并進(jìn)行適當(dāng)改造,即可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。
(2) 生產(chǎn)成本低,省去了傳統(tǒng)生產(chǎn)方法的磷礦加工成磷酸鹽再投入復(fù)合肥生產(chǎn)的中間加工過程,磷養(yǎng)分成本大幅降低;消耗了氯化鉀低溫轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的鹽酸,降低了副產(chǎn)鹽酸的處置費(fèi)用;產(chǎn)品物性好,減少了包膜劑的用量。
(3) 高效環(huán)保,不產(chǎn)生磷礦渣,消耗副產(chǎn)鹽酸,利用氯化鉀固化磷礦中的氟離子,無三廢排放。
(4) 產(chǎn)品養(yǎng)分更全面,產(chǎn)品中帶入了磷礦富含的鎂、硅、鐵、鈣等作物所需的中、微量元素。
(5) 產(chǎn)品具有機(jī)械強(qiáng)度高的物性特點(diǎn),更耐儲運(yùn),不易板結(jié)和粉化;產(chǎn)品中的氯化鈣溶解性好,溶解速率快,更便于施用。