雷 維 岳, 范 春 艷, 張 智 勇
(中國水利水電第十工程局有限公司 勘測設(shè)計院,四川 都江堰 611830)
在一些引水工程或相關(guān)工程的隧洞施工中,常因隧洞斷面較小、長度長等設(shè)計特點,不適宜選用大型輪式罐車或其他大型機械直接入倉的方式澆筑。而泵送混凝土作為一種有效的混凝土拌合物運輸方式,有著速度快,投入勞動力少等優(yōu)點,通過在泵送混凝土的配合比設(shè)計過程中,使其工作性能達到施工要求,并在泵機選型上選擇能夠滿足施工需要的機械設(shè)備,以解決小斷面隧洞混凝土運輸難的問題。
雅安市銅頭引水工程取水口位于蘆山縣思延鄉(xiāng)境內(nèi),工程取寶興河銅頭電站尾水徑流,干渠經(jīng)蘆山縣、天全縣等地,以解決沿線7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9.82萬畝耕園地灌溉和沿線6.71萬人的飲水等問題,同時也將作為雅安市區(qū)的應(yīng)急備用水源,是雅安市重點水利工程之一。在整個引水工程中的楊叉崗隧洞,全長2 500 m,分別由銅頭引水Ⅱ、Ⅲ標同時施工。其中由銅頭引水工程III標段承擔施工的洞長1 276.1 m,隧洞斷面為城門洞型,洞經(jīng)成型斷面面積僅為4.9 m2,寬×高=1.8 m×2.7 m。隧洞襯砌采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土襯砌,洞身、底板混凝土設(shè)計強度等級為C25。若采用輪式罐車配合泵機入倉,輪式罐車運輸速度低,同時運輸量僅為0.5 m3,影響單倉混凝土澆筑效率,澆筑時間過長可能導致混凝土結(jié)構(gòu)冷縫,造成質(zhì)量問題。故選取泵送混凝土直接入倉方式。
在楊叉崗隧洞的整體襯砌施工中,選用定型模板1套,組合鋼模2套,泵送入倉?;炷琳駬v時,分別通過鋼模臺車自帶的平板振動器和組合模板的人工振搗器的振搗來實現(xiàn)。澆筑分為兩段接力澆筑,第一臺泵機安置于楊叉隧洞出1+276.10洞口位置,第二臺安置于楊叉隧洞出0+610位置。第二臺泵機待楊叉遂洞出0+000-楊叉遂洞出0+605襯砌澆筑完成后,將其移出洞外退場,混凝土兩臺泵機配管均在600 m以上同時作業(yè)。在此方案中,泵送混凝土的工作性能及混凝土泵車的選型成為整體泵送施工成敗與否的的關(guān)鍵點。
泵送混凝土原材料的質(zhì)量直接影響著泵送混凝土的工作效果,在原材料的選擇上應(yīng)在滿足質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上,優(yōu)先考慮能取得良好工作效果的原材料。[1]
3.1.1 水泥
選用四川省峨勝水泥廠的低熱硅酸鹽水泥P·LH42.5,其比表面積317 m2/kg,密度3.01 g/cm3,初終凝時間分別為193 min、278 min,28 d抗壓強度44.7 MPa ,抗折強度8.4 MPa,安定性合格。
3.1.2 粉煤灰
選用攀枝花市利源粉煤灰廠生產(chǎn)的II級粉煤灰,其細度15.8%,燒失量7.1%,需水量比104%,游離氧化鈣0.79%,含水量0.1%,三氧化硫含量1.9%,密度2 510 kg/m3。
3.1.3 細骨料
選用雅安銅頭蘆山縣天然II區(qū)中砂。細度模數(shù)2.71;表觀密度2 700 kg/m3,堆積密度1 520 kg/m3,含泥量0.6%,吸水率1.3%,有機物合格。
3.1.4 粗骨料
選用雅安銅頭蘆山縣人工碎石。采用5~10 mm、10~20 mm碎石組成的合成級配,其中5~10 mm碎石占比40%,10~20 mm碎石占比60%;表觀密度2 690 kg/m3,孔隙率43%,吸水率0.62%,含泥量0.2%,針片狀顆粒含量2.9%。
3.1.5 外加劑
選用彭州市敖平晉川建材廠出產(chǎn)的JC聚羧酸高性能減水劑。減水率26.3%,泌水率比54%,1 h經(jīng)時變化量56 mm,含氣量2.4%,凝結(jié)時間之差初凝+54 min,終凝+57 min;3 d、7 d、28 d抗壓強度比分別為165%、157%、151%。
3.1.6 水
選用符合要求的飲用水。
考慮到此次施工泵送的距離,在配合比設(shè)計上除了滿足設(shè)計的強度等級要求外,還要求混凝土在施工過程中的水化熱足夠低,以保證混凝土在經(jīng)過楊叉遂出1+276.1泵機泵送抵達第二臺泵機時,坍落度損失足夠??;另外要增強混凝土粘聚性,解決在泵送過程中的混凝土泌水、離析兩個關(guān)鍵問題。通過采用低熱硅酸鹽水泥、摻粉煤灰達到降低水化熱,達到了減少坍落度損失的效果。通過調(diào)整砂率,使用高性能減水劑,合理調(diào)整水膠比例、砂率及骨料級配以提高混凝土粘聚性的效果。[2]為了保證有足夠的膠凝材料,根據(jù)計算確定水灰比,并結(jié)合經(jīng)驗選取0.45。
經(jīng)反復試配,調(diào)整得到楊叉崗泵送C25混凝土配合比(見表1)。
表1 楊叉崗泵送C25混凝土配合比
在坍落度的選擇上,通過泵送混凝土壓力泌水試驗,得出不同坍落度的情況下,混凝土拌合物泌水量見楊叉崗泵送C25混凝土受壓泌水量(見表2)。低坍落度混凝土的泌水量較小,但粘滯系數(shù)較大,同時高坍落度混凝土泌水量大,有離析現(xiàn)象發(fā)生。同時要保證在經(jīng)過楊叉遂出1+276位置泵機泵送至楊叉遂出0+610后混凝土還有著較為良好的工作性能,最終選取180~220 mm坍落度為設(shè)計配合比坍落度。
在楊叉崗隧洞襯砌施工方案中,位于樁號楊叉遂出1+276.1單泵機水平距離配管665 m;垂直配管0根;錐形管0根,1 m長軟管1根,每根軟管換算長度20;變徑管個數(shù)1個,每個變徑管換算長度16。最終,楊叉遂出1+276.1位置一號泵機換算后配管的水平距離為:
表2 楊叉崗泵送C25混凝土受壓泌水量表
(1)L1=665+1×20+1×16=701 m;
位于樁號楊叉出0+610單泵機水平距離配管605 m;垂直配管0根;位于樁號楊叉遂出0+610單泵機水平距離配管605 m;垂直配管0根;錐形管1根,每根錐形管換算長度9;軟管根數(shù)0根;變徑管個數(shù)1個。最終楊叉遂出0+610位置二號泵機換算后配管的水平距離為:
(2)L2=605+1×9+1×20=634 m。
在泵機上,選用了由中聯(lián)重科生產(chǎn)的HBT110.26.390RS混凝土拖泵,并選擇配套的直徑125 mm的泵管。性能參數(shù)見HBT110.26.390RS混凝土拖泵參數(shù)表3。
表3 HBT110.26.390RS混凝土拖泵參數(shù)表
泵送最大水平距離Lmax、泵車最大出口壓力Pmax及混凝土在水平輸送管內(nèi)流動每米的壓力損失ΔPH之間的關(guān)系為:
Lmax=Pmax/ΔPH
K1=(3.00-0.01S)×102
K2=(4.00-0.01S)×102
則楊叉遂出1+276.1一號泵機中:
K1=(3.00-0.01×18)×102=282 Pa;
K2=(4.00-0.01×18)× 102=382 Pa;
0.8〗 ×0.9=17 945.86 Pa/m
該型號泵車輸送壓力為16 MPa/26 MPa(低壓/高壓),為了保證泵送施工中混凝土的泵送穩(wěn)定,選取較低的工作壓力16 MPa。則該功率一號泵車的最大輸送距離為:Lmax=16 000 000/17 945.86=891.57 m,遠大于換算后配管的水平距離701 m。
由于選用了低熱水泥,并摻和能降低混凝土水化熱的粉煤灰。經(jīng)實測,混凝土的坍落度損失在經(jīng)由第一臺泵機泵送600余米后僅有4~6 cm的損失。
則楊叉遂出0+610二號泵機中:
K1=(3.00-0.01×15)×102=285 Pa;
K2=(4.00-0.01×15)× 102=385 Pa;
0.8] ×0.9=19 739.52 Pa/m
也選取較低的工作壓力16 MPa,則該功率二號泵車的最大輸送距離為:Lmax=16 000 000/19 739.52=810.56 m,也遠大于換算后配管的水平距離634 m。
在泵管連接過程中,要做好接頭處、彎管處的防震工作。在泵送混凝土前檢查泵管枕木是否有松動現(xiàn)象,確保泵管在泵送過程中,不會出現(xiàn)較大偏移,導致有爆管情況發(fā)生。如有條件時,盡可能的將泵管在保持密閉的情況下,安裝在水下,能有效降低泵管工作時的熱量,從而降低混凝土坍落度損失;
此次泵送混凝土施工中,采用商品混凝土,在混凝土送到施工現(xiàn)場后,應(yīng)將滾筒高速旋轉(zhuǎn)幾轉(zhuǎn),使混凝土進一步均勻,而后才能出料?,F(xiàn)場工地試驗室應(yīng)按規(guī)定要求檢測混凝土坍落度是否達到要求,是否有離析現(xiàn)象。確保入倉混凝土工作性能達到要求。水灰比調(diào)整應(yīng)由攪拌站試驗檢測人員進行,在現(xiàn)場嚴禁任意加水;
在泵送混凝土正式澆筑開始前,應(yīng)依次泵送拌合用水1~2 m3,以檢查泵管氣密性;然后泵送同標號水泥凈漿1 m3,使全泵管均勻掛漿,以減少混凝土與泵管之間的摩擦力;最后泵送1∶1的水泥砂漿0.5 m3,[4]有效填充泵管之間的空隙;
在泵送混凝土施工過程中,應(yīng)隨時觀察整條泵管線路的運行情況,其中要密切關(guān)注泵管溫度變化,應(yīng)采取噴水冷卻法對泵管進行冷凝降溫。[5]且要求現(xiàn)場試驗檢測人員密切關(guān)注中繼泵機處混凝土拌合物的工作性能,保證第二臺泵機的穩(wěn)定運行。
雅安市銅頭引水工程楊叉崗隧洞采用泵送混凝土襯砌施工方案后,有效的縮短了施工工期,確保了整體工程的施工進度。全程1 276.1 m的澆筑過程中混凝土性能良好,無出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,混凝土強度經(jīng)后期材料試驗也能滿足設(shè)計要求。