李文君
(中金嶺南丹霞冶煉廠,廣東仁化 512300)
硫化物濾餅是丹霞冶煉廠100 kt鋅氧壓浸出工藝在生產(chǎn)硫磺過程中的中間產(chǎn)物。其硫含量高達58%左右,絕大部硫是以單質(zhì)硫的形態(tài)存在,同時礦中的銀、汞也會在此產(chǎn)物中富集,硫化物濾餅產(chǎn)出量為20 kt/a。由于該物料具有較高的經(jīng)濟價值,如果不及時處理的話,會導致大量的資金閑置,且?guī)齑娣e壓還會帶來環(huán)保風險。
丹霞冶煉廠現(xiàn)有流程較為單一,未有專門的渣處理設(shè)施。通過對比鋅精礦和硫化物濾餅的主要成分,及采用沸騰焙燒爐的反應機理,工廠決定采用現(xiàn)有27 m2沸騰焙燒爐對硫化物濾餅進行處理,綜合回收鋅、硫、銀、汞,解決該物料的出路。
沸騰焙燒爐處理的凡口鋅精礦(成分見表1),其在爐內(nèi)最主要的反應是:ZnS+3/2O2=ZnO+SO2;放熱量為443.5 kJ/mol。硫化物濾餅(詳細成分見表2)的來源是鋅精礦氧壓浸出后在硫磺回收過程中的中間產(chǎn)物,其除去單質(zhì)硫,有部分成分與鋅精礦相似,屬于鋅精礦未參與浸出反應的殘渣,采用焙燒爐處理硫化物濾餅的爐內(nèi)主要反應是:S+O2=SO2;放熱量為297.2 kJ/mol。硫化鋅與氧氣的反應變?yōu)榇我磻?/p>
表1 鋅精礦主要成分%
表2 硫化物濾餅主要成分%
通過對比硫化物濾餅和鋅精礦,兩者在爐內(nèi)的主要反應不同,在處理等量的硫的情況下,鋅精礦的需氧量高于硫化物濾餅,反應放出的熱量也高;但如果消耗同樣多的氧氣,所產(chǎn)生的熱量則較為接近。兩者都產(chǎn)出制酸用的二氧化硫煙氣和鋅焙砂。因此,采用沸騰焙燒直接處理硫化物濾餅,從原理上確實可行,且不需要對風煙系統(tǒng)進行大的改變,爐內(nèi)換熱情況可視負荷情況進行調(diào)節(jié)。
由于硫化物濾餅中硫主要以單質(zhì)硫的形式存在,常溫狀態(tài)下是結(jié)硬的塊狀物,加入焙燒爐內(nèi)處理前需要進行破碎。為了防止單質(zhì)硫的自燃,采用濕式破碎,將大塊的硫化物濾餅破碎成粒狀,通過皮帶輸送至中間料倉存儲,再通過皮帶輸送至入爐料倉。
破碎后的濾餅進入沸騰焙燒后,工藝流程與處理鋅精礦的工藝流程并無太大的區(qū)別,達到入爐要求的硫化物濾餅顆粒經(jīng)加料皮帶由下料管加入焙燒爐內(nèi),與空氣中的氧氣發(fā)生反應。產(chǎn)生的鋅焙砂和塵砂經(jīng)過收集后送入浸出系統(tǒng)進行處理,產(chǎn)生的SO2煙氣經(jīng)過余熱鍋爐、旋風收塵器、電收塵器等設(shè)備除塵后送入制酸系統(tǒng)。其中硫化物濾餅所含的銀和汞由于其特性的不同,經(jīng)過焙燒后,銀進入鋅焙砂中,在浸出渣中富集;汞隨煙氣進入制酸系統(tǒng),在煙氣凈化系統(tǒng)被收集。工藝流程如圖1所示。
圖1 硫化物濾餅處理工藝流程
1)開創(chuàng)性地使用沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅。沸騰焙燒爐本身是被用作處理硫化礦物料的裝置,并不用于處理含有大量單質(zhì)硫的物料;而對于硫磺制酸,采用的是焚硫爐,將經(jīng)過液化的硫噴入爐內(nèi)反應,并未有礦渣產(chǎn)出。硫化物濾餅破碎后含硫高達58%,介于鋅精礦和硫磺之間,兼具鋅精礦和硫磺的性質(zhì)。對于此種物料,國外鋅氧壓浸出冶煉廠是將此種物料配入鉛系統(tǒng)中進行處理,國內(nèi)類似物料無處理經(jīng)驗,因此國內(nèi)外并未有經(jīng)驗可以借鑒。此次采用沸騰焙燒爐直接處理經(jīng)過破碎后含硫高達58%的硫化物濾餅屬國內(nèi)首創(chuàng)。
2)充分利用現(xiàn)有條件,投資小,見效快。充分利用原有的沸騰焙燒系統(tǒng),并未做大的改動,只增設(shè)一套破碎及上料系統(tǒng)就實現(xiàn)了用沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅,解決了硫化物濾餅的出路問題。
3)將鋅氧壓浸出系統(tǒng)的工藝優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成了經(jīng)濟效益。鋅精礦進氧壓浸出系統(tǒng)后,礦中的銀和汞都富集到了硫化物濾餅中,如果硫化物濾餅得不到處理,礦中銀和汞的價值以及同時含有的鋅和硫的價值都將得不到實現(xiàn)。通過使用沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅,鋅、銀、硫、汞可以得到綜合回收。
該廠開始處理硫化物濾餅后,整個流程快速打通,硫化物濾餅的日處理量可達到70 t/d;但硫化物濾餅與鋅精礦的性質(zhì)有著較大的區(qū)別,運行狀況大為不同,遇到的問題也較多,頻繁地停機,作業(yè)率不足。27㎡的焙燒爐不能平衡年產(chǎn)20 kt的硫化物濾餅。運行一段時間后,主要情況有以下幾點:1)運行底壓低。主要是處理硫化物濾餅時,焙砂的產(chǎn)出率遠低于鋅精礦,爐內(nèi)料層難以在高位維持平衡,不斷降低,到6~7 kPa才能維持住。2)下料管易堵塞。主要是由于濕式破碎后的濾餅帶水過大,易附著在料管內(nèi)壁,同時遇高溫熔化,引起更多的濾餅粘結(jié),冷熱交替,越粘越多,從而堵塞下料管。3)下料口區(qū)域易堆積。主要是由于粒狀的硫化物濾餅進入爐內(nèi)后,不能及時反應完,顆粒狀的濾餅會沉底,在爐床底部遇冷會再次粘結(jié),造成爐床板結(jié),爐況惡化。由此不斷地堆積,直至停爐清理。4)煙道易堵塞。由于濾餅中硫主要以單質(zhì)硫的形式存在,濾餅進入爐內(nèi)后,會出現(xiàn)硫的升華現(xiàn)象,反應不完全的硫會進入后部煙道,遇冷后粘結(jié)并堵塞煙道。5)爐料同質(zhì)化。運行一段時間后,爐內(nèi)焙砂會出現(xiàn)粒徑外觀相似統(tǒng)一的情況,同質(zhì)化導致爐內(nèi)沸騰弱化,影響硫化物濾餅在爐內(nèi)的反應速度,導致升華硫情況更加嚴重。6)爐壓不穩(wěn)。處理硫化物濾餅后,爐底壓變化比較大,出現(xiàn)爐料粘結(jié)的情況,時間長久會導致爐床板結(jié),需停爐清理。
以上的情況導致焙燒爐處理硫化物濾餅后,每個月要清爐1次,每個星期要冷爐清理1次煙道,作業(yè)率極低,效率低下,且頻繁地開停爐加速了后部余熱鍋爐和電收塵器的腐蝕,導致系統(tǒng)設(shè)備故障率更高,反過來會影響爐子的運行。為了解決這些技術(shù)難題,針對性地采取了以下幾點措施:1)減少入爐硫化物濾餅含水。硫化物濾餅本身具有疏水性,為了減少水分,在破碎進倉后,增設(shè)疏水孔,濾干后,再送到入爐料倉。2)減小入爐硫化物濾餅粒徑。在原有破碎的基礎(chǔ)上,增設(shè)一級對輥破碎,將入爐濾餅粒度降至10mm以下。3)提高料層厚度。通過對排渣口進行改造,提高排渣口的高度,減少砂的排出,使之與處理硫化物濾餅相適應,保障足夠的料層厚度,將原來1m高度調(diào)整至1.3m。4)增設(shè)振打裝置。針對煙道易粘結(jié)堵塞的點位,著重加強振打,通過在線振打,及時將粘結(jié)塊清理掉。5)及時調(diào)整爐料,避免同質(zhì)化。通過加強排砂、補砂、燒鋅精礦等方式進行調(diào)節(jié),確保爐料粒度分布合理,能充分沸騰。6)定風提速,提高爐況穩(wěn)定性。通過采用羅茨風機提供穩(wěn)定的風量,同時將原有風帽眼的6 mm孔徑改為5mm孔徑,將風速提高1.44倍,確保爐內(nèi)沸騰的充分性,增加爐況的穩(wěn)定性。
通過以上的改進措施,沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅的狀況大為改進,作業(yè)率顯著提高,不需專門停爐理,清爐的周期延長至6個月,可實現(xiàn)煙道的在線清理,年處理量超出20 kt,解決了全部硫化物濾餅的出路。
丹霞冶煉廠采用焙燒爐處理硫化物濾餅,盡管投入運行后,遇到了眾多工藝難題,但通過逐步摸索研究逐一攻克,現(xiàn)運行平穩(wěn)有序,在創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時,也解決了固廢渣的出路問題。