關(guān)文博,王 崢,朱 嘉,宋明明
(山西建邦集團(tuán)通才工貿(mào)有限公司,山西 侯馬 043400)
山西建邦集團(tuán)通才工貿(mào)有限公司鋼廠在連鑄生產(chǎn)70 鋼時,連鑄鋼坯表面出現(xiàn)了嚴(yán)重的渣溝缺陷,甚至出現(xiàn)渣溝漏鋼等惡性生產(chǎn)事故。針對此缺陷,經(jīng)過分析認(rèn)為是結(jié)晶器保護(hù)渣熔化性能不良,摩擦阻力大,潤滑不良造成。通過對結(jié)晶器錐度和保護(hù)渣性能的優(yōu)化,解決了渣溝問題,保證了鋼坯質(zhì)量和生產(chǎn)順行。
山西建邦集團(tuán)通才工貿(mào)有限公司鋼廠生產(chǎn)70鋼連鑄鋼坯的鑄機主要參數(shù)如下:
機型:全弧形連鑄機;弧形半徑:9 m;鑄坯斷面:150 mm×150 mm;結(jié)晶器長度:90 mm;二冷形式:全水+氣霧冷卻;電磁攪拌:內(nèi)置式首端電磁攪拌和凝固末端電磁攪拌;振動方式:液壓振動。
70 鋼連鑄坯表面縱向渣溝(見圖1)主要分布在鑄坯的內(nèi)孤,有少部分出現(xiàn)在側(cè)弧。鑄坯表面縱向渣溝外觀特征表現(xiàn):
圖1 70 鋼連鑄坯表面縱向渣溝
1)在連鑄鋼表面出現(xiàn)多道溝狀缺陷。
2)部分缺陷呈現(xiàn)出逐漸變深變寬的趨勢。
3)部分發(fā)展為出現(xiàn)零星焊點狀滲漏的較深溝狀缺陷,后焊點狀滲漏逐漸密集。
4)深溝前方有明顯渣塊。
5)大多數(shù)表面渣溝缺陷消失;少量鑄坯表面缺陷嚴(yán)重時,出現(xiàn)漏鋼(見圖2)。
圖2 70 鋼連鑄坯表面縱向渣溝導(dǎo)致漏鋼
通過現(xiàn)場生產(chǎn)的觀察,在出現(xiàn)渣溝缺陷前,會在結(jié)晶器內(nèi)出現(xiàn)渣條。之前使用的高碳鋼保護(hù)渣,其黏度和熔點較高,消耗量較低,只有0.18 kg/t 左右,使得保護(hù)渣在結(jié)晶器內(nèi)停留時間較長,造成燒結(jié)層發(fā)達(dá),容易出現(xiàn)渣條[1]。
當(dāng)結(jié)晶器下行時,黏在結(jié)晶器壁上的渣條就會阻礙液渣的均勻流入,容易引起鑄坯與結(jié)晶器之間局部潤滑不良,從而造成鑄坯表面冷卻不均,同時渣條對初生坯殼進(jìn)行擠壓,致使坯殼向內(nèi)彎曲(見圖1、圖2)。
在結(jié)晶器上行過程中,由于泵吸作用,在該內(nèi)彎處有較多的液渣被吸入,隨著結(jié)晶器內(nèi)坯殼厚度的不斷穩(wěn)定增長,這些過多的保護(hù)渣會阻礙該處坯殼由于鋼水靜壓力而產(chǎn)生的向外膨脹,一直持續(xù)到坯殼達(dá)到足夠的厚度,在坯殼與結(jié)晶器之間形成穩(wěn)定的氣隙,這種內(nèi)彎被固定在坯殼上形成渣溝。因為渣圈對坯殼的擠壓作用是連續(xù)的,因此形成的渣溝也是連續(xù)的[2]。
由于渣溝的存在,導(dǎo)致該處局部潤滑不良,鑄坯表面冷卻不均,初生坯殼厚度不均勻,在渣溝處坯殼較薄,應(yīng)力集中,當(dāng)應(yīng)力超過坯殼抗拉強度時,會渣溝底部容易產(chǎn)生縱裂紋。
黏在結(jié)晶器壁上的渣條大小決定了渣溝的深淺,當(dāng)渣溝發(fā)展到足夠深時,對應(yīng)的坯殼足夠薄,不能承受鋼水的靜壓力和熱應(yīng)力,渣溝底部會產(chǎn)生裂紋,鋼水突破坯殼與渣層的阻力滲出,結(jié)晶器內(nèi)滲出的鋼水再次遇冷凝固,下渣的通道被堵塞,渣溝內(nèi)的壓力上升,因而阻礙了滲漏的進(jìn)一步發(fā)展,所以初期發(fā)生的的滲漏是間斷的;但隨著渣溝的進(jìn)一步發(fā)展,進(jìn)一步變寬變深,阻礙滲漏發(fā)生所需的壓力會逐漸增加,當(dāng)一處滲漏所形成的壓力不足以抗拒鋼水的靜壓力時,就會發(fā)生連續(xù)的滲漏,鑄坯表面形成連續(xù)的二次凝固現(xiàn)象[2]。
鑄坯出結(jié)晶器后,渣溝處對應(yīng)的坯殼厚度仍不足以抗拒鋼水的靜壓力時,就會發(fā)生漏鋼事故(見圖2)。當(dāng)黏在結(jié)晶器上的渣條剝離后,鑄坯表面的渣溝隨之消失。
結(jié)晶器合適的倒錐度可以避免出現(xiàn)不均勻的氣隙和不均勻的冷卻,對減少熱縱裂、避免漏鋼超一定的作用[3]。
倒錐度過大會增加拉坯阻力,黏在結(jié)晶器壁上的渣條不易剝離,鑄坯表面的渣溝不易消除。本次生產(chǎn)70 鋼前,鑄機以低碳鋼為主,其結(jié)晶器倒錐度相對較大,上下口差值達(dá)到1.7 mm,錐度為1.21%/m。
相比低碳鋼,70 鋼凝固收縮系數(shù)較小,因此大錐度結(jié)晶器銅管會加大鑄坯表面與結(jié)晶器之間的摩擦力,造成結(jié)晶器內(nèi)鑄坯潤滑不良,加劇了鑄坯表面冷卻不均的程度,加重了渣溝缺陷。
為了消除70 鋼表面渣溝缺陷,可以在提高結(jié)晶器保護(hù)渣消耗量,提高保護(hù)渣熔化性能,加強結(jié)晶器內(nèi)潤滑,降低鑄坯表面與結(jié)晶器之間的摩擦力等方面進(jìn)行攻關(guān)。
1)因70 鋼澆注溫度低,在高溫狀態(tài)下收縮小,為提高保護(hù)渣的耗量,滿足鑄坯的潤滑要求,高碳鋼保護(hù)渣低熔點、低黏度是調(diào)整方向。通過對保護(hù)渣指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整后,70 鋼的渣耗量提高到0.26 kg/t 左右,結(jié)晶器內(nèi)保護(hù)熔化狀態(tài)良好,出現(xiàn)渣條的現(xiàn)象明顯減少。調(diào)整前后保護(hù)渣理化指標(biāo)的對比見表1。
表1 調(diào)整前后保護(hù)渣的理化指標(biāo)
2)根據(jù)70 鋼凝固收縮的特點,對結(jié)晶器倒錐度進(jìn)行了優(yōu)化,由原先的1.21%/m 調(diào)整為1.07%/m,有效降低了鑄坯與結(jié)晶器之間的摩擦力。
通過采取上述措施70 鋼的渣耗量提高到0.26 kg/t 左右,結(jié)晶器內(nèi)保護(hù)渣熔化狀態(tài)良好,出現(xiàn)渣條的現(xiàn)象明顯減少。自2019 年3 月以來,70 鋼鑄坯表面未再次發(fā)現(xiàn)渣溝,也未發(fā)生渣溝導(dǎo)致的漏鋼事故。