韓德夫
現(xiàn)階段國家環(huán)保力度不斷加大,沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和四川、河南等省分別出臺(tái)了水泥窯超低排放標(biāo)準(zhǔn),提出水泥行業(yè)煙氣治理超低排放目標(biāo)值,要求顆粒物的排放濃度≤10mg/m3(標(biāo))。面對國家越來越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),早期設(shè)計(jì)的袋除塵器已不能滿足現(xiàn)在的排放標(biāo)準(zhǔn),對其進(jìn)行改造勢在必行。本文以中材天山水泥有限公司5 000t/d窯尾袋改袋的成功實(shí)踐為例,闡述我公司的改造方法。
此次改造的基本思路是在不改變原有工藝流程的原則下,依據(jù)目前袋除塵器的運(yùn)行情況進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)投資少、阻力小、排放濃度低等目標(biāo)。
原有袋除塵器的設(shè)計(jì)風(fēng)量為820 000m3/h,配備4 160 條?160mm×6 000mm 的濾袋,過濾面積為12 540m2,過濾風(fēng)速1.09m/min。本次改造設(shè)計(jì)風(fēng)量增大到880 000m3/h,為滿足粉塵排放濃度<10mg/m3(標(biāo))的要求,將過濾風(fēng)速調(diào)整為0.8m/min,需要的總過濾面積為18 328m2。為滿足過濾面積要求,共有3種方案可選:
方案1:更換更長的濾袋。經(jīng)計(jì)算,只有將除塵器所有的4 160 條濾袋全部更換為?160mm×9 000mm濾袋,才能確保總過濾面積和過濾速度。
方案2:增加原有規(guī)格濾袋的數(shù)量,經(jīng)計(jì)算,需增加1 920條?160mm×6 000mm的濾袋。
方案3:調(diào)整濾袋長度,增加濾袋數(shù)量。
原袋除塵器已使用了所有的殼體空間,布局為2列,每列5個(gè)袋室,每個(gè)袋室416條濾袋。如果采用方案2,需要新增袋室,經(jīng)分析,如果增加袋室,只能放置在除塵器入口或出口,而除塵器的入口和出口均已無空間布置新的袋室。方案3相對方案1新增的殼體高度小,設(shè)備鋼耗少,更加經(jīng)濟(jì)。另外,方案1 選用9m 超長濾袋,原除塵器殼體結(jié)構(gòu)難以保證濾袋的使用性能。但如果更換為超長濾袋低壓行噴吹除塵器,則需要進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)構(gòu)改造,費(fèi)用將大大增加。綜上比較,優(yōu)選了方案3(見圖1)。
圖1 窯尾改造方案圖
為了降低改造成本和減少拆除成本,保留了原袋除塵器的基礎(chǔ)、排灰系統(tǒng)、灰斗、收塵器殼體,僅拆除原袋除塵器頂部的噴吹箱。針對改造風(fēng)量增大、濾袋布置空間有限的問題,經(jīng)過現(xiàn)場勘查和數(shù)據(jù)比較,我們決定拆除原袋除塵器殼體內(nèi)沿氣流方向的橫撐,重新調(diào)整濾袋布置,將每個(gè)袋室的濾袋數(shù)量由原來416 個(gè)增加到456 個(gè),同時(shí)采用?160mm×8 000mm 的濾袋,將過濾風(fēng)速降低到0.8m/min 以下。原袋除塵器及改造后除塵器參數(shù)見表1。
表1 窯尾改造設(shè)計(jì)參數(shù)
由于拆除了原袋除塵器殼體內(nèi)沿氣流方向的橫撐,原殼體端板需進(jìn)行強(qiáng)度校核。拆除原殼體端板部分保溫材料,測量原殼體端板的主筋為10 號槽鋼,間距為2m,加強(qiáng)筋強(qiáng)度校核不能滿足殼體耐壓要求,需對殼體進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。如果在殼體端板內(nèi)部進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),增加的型材距離濾袋間距僅為90mm,容易損壞濾袋,且施工作業(yè)難度大。綜合考慮后,我們決定在殼體端板外部進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),將原端板主筋處保溫材料拆除,在其原來端板的主筋處增加型材,組成組合截面,提高強(qiáng)度。由于業(yè)主停窯時(shí)間短,改造工程工期緊張,在外部進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)工作可以利用除塵器整體保溫層制造時(shí)間進(jìn)行,避免占用改造工程工期。
原袋除塵器的噴吹箱采用頂部換袋結(jié)構(gòu),由于頂部換袋結(jié)構(gòu)的噴吹箱人孔門尺寸大、壓蓋不嚴(yán)、密封膠條老化等問題,造成噴吹箱漏風(fēng)率高。而室內(nèi)換袋結(jié)構(gòu)的每個(gè)袋室只有一個(gè)比較小的側(cè)面人孔門,且采用雙層檢修門,漏風(fēng)率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于頂部換袋結(jié)構(gòu)。所以此次改造采用了室內(nèi)換袋結(jié)構(gòu)配以雙層檢修門,同時(shí)加強(qiáng)對除塵器本身和除塵系統(tǒng)中其他設(shè)備和管道的密封,可將漏風(fēng)量降到最低。
由于工期緊張,安裝時(shí)采用模塊化安裝,吊裝前在地面上對凈氣室和噴吹單元進(jìn)行預(yù)組裝,再整體吊裝坐落于殼體頂部,減少起吊次數(shù)和高空作業(yè)施工焊接量。
水泥窯尾除塵器濾袋一般使用玻纖覆膜或P84 濾料。P84 濾料性能優(yōu)良但價(jià)格昂貴,玻纖覆膜濾料耐溫、耐濕、耐腐蝕、“表面”過濾性能高,但不耐折、易損壞。此次改造選用了復(fù)合P84覆膜濾料,該濾料具有以下三個(gè)顯著特點(diǎn):
(1)能夠在260℃溫度下長期使用,具有足夠的溫度空間以應(yīng)付停機(jī)與意外事件等。
(2)在酸性廢氣及堿性粉塵環(huán)境下,有很好的化學(xué)穩(wěn)定性。
(3)過濾效率高。覆膜濾料主要是通過微孔PTFE薄膜進(jìn)行表面過濾。微米級的孔徑使覆膜濾料幾乎能截留含塵氣流中的全部粉塵,具有極高的過濾效率,可將灰塵截留在濾料表面。過濾的粉塵很容易從薄膜表面清除,清灰效果好,使用的清灰壓力強(qiáng)度較低,從而提高了濾料的使用壽命,并可顯著減少除塵器的檢修工作量,降低運(yùn)行成本。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)及CFD 模擬驗(yàn)證,普通3″脈沖閥在低壓(0.2~0.3MPa)噴吹條件下,袋長8m 的濾袋袋底的壓力與普通濾袋(6m)比較,并無太大變化,其產(chǎn)生的振幅,足以將濾袋表面的粉塵清除。
中材天山水泥窯尾技改項(xiàng)目提前順利完工,在運(yùn)行一段時(shí)間后,我們對系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了核驗(yàn),粉塵排放值得到了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門認(rèn)可。考核結(jié)果優(yōu)于原定的考核目標(biāo),低阻力、低排放、低能耗等一系列優(yōu)勢完全得以體現(xiàn),驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的可靠性和優(yōu)越性。本項(xiàng)目的成功運(yùn)行,展示了一個(gè)用最低的經(jīng)濟(jì)成本完成二次袋除塵器改造的新方法,能適應(yīng)日趨嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法規(guī)。