秦學(xué)謙,賈帥鋒,李琦
淺談電泳縮孔問(wèn)題的分析與解決經(jīng)驗(yàn)
秦學(xué)謙,賈帥鋒,李琦
(奇瑞汽車河南有限公司,河南 開封 475000)
從涂裝前處理、電泳工藝生產(chǎn)過(guò)程分析,調(diào)查、確認(rèn)車身形成大面積電泳漆膜縮孔缺陷的要因,對(duì)導(dǎo)致電泳漆膜產(chǎn)生縮孔缺陷的污染源頭進(jìn)行排查、試驗(yàn),并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)論制定相應(yīng)解決方案。
涂裝;電泳漆膜;縮孔
涂裝工藝主要起到車身防腐、密封和裝飾的作用,前處理、電泳工藝是整個(gè)涂裝過(guò)程較重要的工序,電泳漆膜的優(yōu)劣對(duì)車身防腐質(zhì)量有很大的影響,現(xiàn)針對(duì)電泳車身出現(xiàn)的電泳縮孔缺陷排查、分析并制定解決方案。
觀察車身在濕電泳漆膜上無(wú)法看到,當(dāng)烘干后電泳漆膜表面出現(xiàn)火山口狀的凹坑,直徑在0.5-3.0 mm之間,其主要原因?yàn)殡娪緷衲ぶ谢虮砻嬗泄柰?、油污、與電泳涂料不相溶的物質(zhì)等,成為陷穴中心,使烘干時(shí)電泳漆膜的流平能力不均衡,所產(chǎn)生的涂膜缺陷。
觀察涂裝電泳儲(chǔ)存線體電泳車身縮孔狀態(tài),以大面積縮孔群的形式出現(xiàn),車身平面與立面均有分布(圖1),嚴(yán)重影響電泳車身的防腐性能和漆膜外觀,需在電泳打磨工位將車身表面縮孔缺陷處理至平整、無(wú)觸感,為降低電泳縮孔缺陷對(duì)生產(chǎn)效率和車身質(zhì)量造成的影響,需盡快排查出電泳車身縮孔缺陷產(chǎn)生的原因并加以整改。
圖1
涂裝前處理、電泳工藝流程為:
圖2
按照涂裝前處理、電泳工藝流程,對(duì)主要工藝參數(shù)進(jìn)行排查,主脫脂、預(yù)脫脂工序工藝參數(shù)主要保證車身除油能力,磷化工藝參數(shù)主要保證生成致密磷化膜,為形成良好的電泳漆膜做準(zhǔn)備,電泳工藝參數(shù)保證電泳漆膜狀態(tài)均勻、完整、無(wú)缺陷;具體參數(shù)見表1。
表1 前處理、電泳主要工藝參數(shù)排查
結(jié)論:通過(guò)對(duì)各項(xiàng)工藝參數(shù)化驗(yàn)、確認(rèn),各項(xiàng)參數(shù)實(shí)際值均在工藝范圍內(nèi),查看車身表面有大量縮孔,可排除前處理、電泳實(shí)際工藝參數(shù)不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致電泳縮孔。
沖壓、焊裝車間生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)對(duì)白車身使用各種油品,白車身油污殘留、清洗不凈易產(chǎn)生電泳縮孔,因此現(xiàn)場(chǎng)采用涂裝各類祛污材料對(duì)白車身表面處理,進(jìn)行以下方法進(jìn)行排查(驗(yàn)證過(guò)程見表2):
表2 白車身狀態(tài)驗(yàn)證
結(jié)論:通過(guò)上表排查、驗(yàn)證,使用各種祛污材料去除白車身表面油脂、臟污,電泳后車身仍存在大量縮孔,所以排除白車身油污影響。
停產(chǎn)期間設(shè)備人員對(duì)烘干爐內(nèi)輸送設(shè)備添加各種高溫油品進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù),造成烘干爐內(nèi)部環(huán)境受到污染,從而引起縮孔問(wèn)題,針對(duì)電泳烘干過(guò)程進(jìn)行以下排查、驗(yàn)證:
圖3
圖4
在電泳車身進(jìn)烘干爐之前對(duì)5臺(tái)電泳濕膜車身使用鋁箔進(jìn)行包裹(圖3),與烘干爐內(nèi)環(huán)境隔絕,車身烘干后查看包裹位置縮孔狀態(tài),電泳車身仍存在大量縮孔(圖4)。
結(jié)論:通過(guò)鋁箔包裹車身驗(yàn)證,包裹位置與未包裹位置均有大量縮孔,所以排除烘干爐受到污染影響。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電泳漆液、濾材取樣,利用磷化試板在試驗(yàn)室內(nèi)電泳制板驗(yàn)證,查看電泳板縮孔狀態(tài):
(1)取電泳原材料(乳液與色漿),按照色漿與乳液1 : 5的重量比,補(bǔ)加純水配置10L槽液,熟化48小時(shí)后,做磷化試板電泳驗(yàn)證,烘烤后查看試板電泳縮孔狀態(tài),試板表面無(wú)縮孔缺陷。
(2)取現(xiàn)場(chǎng)電泳槽內(nèi)5L電泳液(經(jīng)過(guò)濾器濾袋循環(huán)過(guò)濾),做磷化試板電泳驗(yàn)證,烘烤后查看試板電泳縮孔狀態(tài),存在大量電泳縮孔缺陷。
(3)取現(xiàn)場(chǎng)電泳槽內(nèi)5L電泳液,使用現(xiàn)場(chǎng)新電泳過(guò)濾袋對(duì)電泳液進(jìn)行過(guò)濾后,磷化試板電泳驗(yàn)證,烘烤后存在大量電泳縮孔缺陷。
(4)取a中新配置5L電泳液,使用現(xiàn)場(chǎng)電泳過(guò)濾袋進(jìn)行過(guò)濾,做磷化試板電泳驗(yàn)證,烘烤后存在大量電泳縮孔缺陷。
(5)取現(xiàn)場(chǎng)電泳槽內(nèi)5L電泳液,使用重新采購(gòu)的新批次電泳濾袋對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電泳液進(jìn)行過(guò)濾,做磷化試板電泳驗(yàn)證,電泳縮孔狀態(tài)對(duì)比b中試板狀態(tài)電泳縮孔數(shù)量明顯減少。
(6)利用a中新配置電泳液,使用新批次電泳濾袋對(duì)新配置槽液進(jìn)行過(guò)濾,做磷化試板電泳驗(yàn)證無(wú)電泳縮孔。試驗(yàn)過(guò)程見表3:
表3 電泳原材料、濾材排查
結(jié)論:對(duì)電泳原材料與濾材試驗(yàn)排查、驗(yàn)證,最終確定縮孔缺陷為電泳濾材在生產(chǎn)或運(yùn)輸過(guò)程被污染,現(xiàn)場(chǎng)電泳槽液又使用被污染的電泳濾材導(dǎo)致車身縮孔,電泳濾材是形成電泳縮孔的主要污染源,圖5為使用現(xiàn)用污染濾袋過(guò)濾電泳漆后的試板狀態(tài)。
圖5
圖6
(1)現(xiàn)場(chǎng)立即停止使用引起槽液污染的電泳過(guò)濾袋,電泳過(guò)濾罐內(nèi)更換為采購(gòu)的新批次電泳過(guò)濾袋,并把現(xiàn)場(chǎng)所有的問(wèn)題濾袋進(jìn)行封存,嚴(yán)禁使用。
(2)將新批次電泳過(guò)濾袋固定在電泳主槽與副槽中間,利用電泳液循環(huán)流動(dòng),增加過(guò)濾、吸附電泳槽內(nèi)污染物的能力,逐步減少電泳槽污染物含量,改善車身表面電泳縮孔缺陷(圖6)。
(3)污染電泳漆液置換試驗(yàn):通過(guò)用新電泳漆對(duì)污染電泳漆置換,現(xiàn)場(chǎng)取2L電泳槽液,分別取出200ml、400ml、600ml電泳漆,然后補(bǔ)入相應(yīng)容積的新電泳漆進(jìn)行置換,電泳制板查看縮孔數(shù)量逐步減少。試驗(yàn)結(jié)果見表4。
表4 電泳槽液置換試驗(yàn)
通過(guò)試驗(yàn)證明電泳槽內(nèi)污染物可通過(guò)逐步更新槽液減少,制定停產(chǎn)電泳倒槽實(shí)施方案,更新、置換污染槽液,降低縮孔數(shù)量。
(4)針對(duì)縮孔狀態(tài)對(duì)接電泳漆供應(yīng)商從電泳原材料方面制定解決方案,使用電泳漆供應(yīng)商提供的抗縮孔藥劑(圖7),改善電泳漆膜流平不均問(wèn)題,減少電泳縮孔缺陷形成。通過(guò)試驗(yàn)室電泳制板試驗(yàn),效果同比現(xiàn)有縮孔狀態(tài)有明顯改善(圖8)。
圖7
圖8
按照抗縮孔藥劑產(chǎn)品說(shuō)明,向電泳槽內(nèi)按照0.05%的比例向電泳槽液中添加抗縮孔藥劑并循環(huán)4個(gè)小時(shí)后,查看電泳車身縮孔明顯好轉(zhuǎn),問(wèn)題已得到控制。
經(jīng)過(guò)對(duì)涂裝前處理、電泳整個(gè)工藝流程排查和試驗(yàn)驗(yàn)證,最終確定電泳濾材受到污染是導(dǎo)致電泳車身縮孔的要因,通過(guò)更換新批次電泳過(guò)濾袋并增加槽液過(guò)濾,倒槽置換新電泳槽液,使用抗縮孔藥劑改善電泳漆膜狀態(tài),有效控制電泳縮孔問(wèn)題,降低電泳車身打磨返修的同時(shí)提高了生產(chǎn)效率和車身防腐性能。
[1] 王錫春.漆膜縮孔缺陷及其防治[J]汽車工藝與材料,2001,(6)2-5.
[2] 符蘇俊.牛力超.高廣亮.章軍.解決電泳漆膜縮孔問(wèn)題的方法-汽車工藝與材料,2015(3).
A brief talk on the Analysis and solution of the problem of Electrophorestic shrinkage
Qin Xueqian, Jia Shuaifeng, Li Qi
( Qirui Automobile Henan Co., Ltd., Henan Kaifeng 475000 )
Based on the analysis of pretreatment and electrophoretic production process, the causes of shrinkage defect of electrophoretic paint film on automobile body were investigated and confirmed. The pollution sources causing shrinkage defect of electrophoretic paint film were investigated and tested, and the corresponding solutions were worked out according to the verification conclusions.
Painting; Electrophoretic paint film; Shrinkage cavity
B
1671-7988(2019)21-193-03
U445
B
1671-7988(2019)21-193-03
秦學(xué)謙,就職于奇瑞汽車河南有限公司。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.21.069
CLC NO.:U445