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某渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率降低故障原因分析與驗(yàn)證

2019-12-02 08:02鐘櫚黃慶丁金濤
中國科技縱橫 2019年16期
關(guān)鍵詞:改進(jìn)設(shè)計(jì)故障

鐘櫚 黃慶 丁金濤

摘 ?要針對(duì)某渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)輸出扭矩降低的現(xiàn)象,分析了功率下降的原因。采用整機(jī)臺(tái)架模擬試驗(yàn)的方法,研究了進(jìn)氣道不同堵塞面積對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)功率的影響。針對(duì)進(jìn)氣道膠圈提出了改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,并在車臺(tái)上進(jìn)行了兩種密封膠圈的對(duì)比驗(yàn)證試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明改進(jìn)設(shè)計(jì)的密封膠圈方案將發(fā)動(dòng)機(jī)最大狀態(tài)功率提升了17%。

關(guān)鍵詞:渦槳發(fā)動(dòng)機(jī);進(jìn)氣堵塞;進(jìn)氣道密封圈;改進(jìn)設(shè)計(jì);故障

中圖分類號(hào):V263.6??文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A ???文章編號(hào):1671-2064201916-0000-00

航空發(fā)動(dòng)機(jī)安裝到飛機(jī)上之后,由于進(jìn)氣道、排氣管設(shè)計(jì)的固有形式,進(jìn)氣分離系統(tǒng)(防砂濾系統(tǒng))對(duì)進(jìn)氣的影響,以及從發(fā)動(dòng)機(jī)引氣等因素,會(huì)消耗一部分發(fā)動(dòng)機(jī)功率,即發(fā)動(dòng)機(jī)安裝損失。隨著飛機(jī)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的要求變?yōu)楦鼮閷iT化,飛機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配問題變得突出,20世紀(jì)60年代初期,美國裝TF30渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的F-111戰(zhàn)斗機(jī)甚至由于匹配問題而被迫從戰(zhàn)場(chǎng)退役。直八型飛機(jī)也曾出現(xiàn)進(jìn)氣道污染積垢后造成發(fā)動(dòng)機(jī)功率下降,飛機(jī)無法在最大重量起飛。

某型渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)使用過程中出現(xiàn)多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩不足,造成飛機(jī)爬升率偏低,不能爬升至最大高度等問題。針對(duì)此問題進(jìn)行原因分析排查和試驗(yàn)驗(yàn)證,并提出相關(guān)零件的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。

1 飛發(fā)連接結(jié)構(gòu)

發(fā)動(dòng)機(jī)采用單平面安裝,通過三個(gè)減振器固定在飛機(jī)的承力框架上。來流經(jīng)過S型進(jìn)氣道后直接進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)軸流壓氣機(jī)內(nèi),渦輪后的尾氣由排氣裝置兩側(cè)向后排出。

飛機(jī)進(jìn)氣道與發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)機(jī)匣連接情況如圖1所示。半圓型的密封膠圈通過壓板螺釘固定在壓氣機(jī)機(jī)匣的法蘭邊上,發(fā)動(dòng)機(jī)固定在飛機(jī)的承力框后,密封膠圈通過零件的制造公差保證壓在進(jìn)氣道的出口法蘭邊上,實(shí)現(xiàn)密封、隔振和補(bǔ)償機(jī)匣軸向位移等功能。密封膠圈與進(jìn)氣道只有接觸和軸向約束,無其它連接件固定。

2 故障現(xiàn)象

多架飛機(jī)在執(zhí)行任務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)在滿載狀態(tài)下,由7000米高度向上爬升,發(fā)動(dòng)機(jī)Ng處于最大轉(zhuǎn)速狀態(tài),飛機(jī)的爬升率僅有0.2~0.3m/s,無法到達(dá)指定高度,爬升困難。即這些飛機(jī)性能沒有達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),功率不足。

3原因排查

一般造成發(fā)動(dòng)機(jī)功率降低的原因可能為發(fā)動(dòng)機(jī)的性能衰減,安裝損失增加等等。

3.1發(fā)動(dòng)機(jī)本體性能檢查

將發(fā)動(dòng)機(jī)本體返廠進(jìn)行臺(tái)架性能檢查,在試車臺(tái)上使用測(cè)扭器精確測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)槳軸的輸出扭矩,得到發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率,考慮環(huán)境溫度轉(zhuǎn)換為換算轉(zhuǎn)速下的換算功率,如圖2所示。從圖中可以看出在返廠檢查的發(fā)動(dòng)機(jī)換算功率曲線與出廠時(shí)的換算功率曲線基本重合,試車時(shí)環(huán)境溫度相差較大使得換算轉(zhuǎn)速的范圍不同。據(jù)此數(shù)據(jù),可以排除發(fā)動(dòng)機(jī)本體性能衰退因素造成輸出功率降低。

3.2 飛機(jī)安裝情況檢查

通過排查飛機(jī)進(jìn)氣道與發(fā)動(dòng)機(jī)的連接情況,發(fā)現(xiàn)多架飛機(jī)的連接密封膠圈向流道內(nèi)凸起,凸起量約為3~5mm。如圖3所示,在發(fā)動(dòng)機(jī)安裝完成后,由于膠圈內(nèi)徑與壓氣機(jī)機(jī)匣內(nèi)徑一致,膠圈受壓變形后膠圈必然向內(nèi)側(cè)凸起,發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),壓氣機(jī)前流道內(nèi)的靜壓P1要比環(huán)境壓力P0低,在壓差的作用下凸起量將進(jìn)一步增大,且發(fā)動(dòng)機(jī)功率狀態(tài)越高壓差越大,凸起量也將隨著增加。

為了確定密封膠圈的凸起量對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)功率的影響,進(jìn)行整機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)?zāi)M進(jìn)氣道被膠圈凸起時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作情況。

4地面臺(tái)架模擬進(jìn)氣道堵塞試驗(yàn)

4.1 試驗(yàn)方案

為減少試驗(yàn)變量,只模擬膠圈凸起高度對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響。如圖4所示,利用現(xiàn)有的試驗(yàn)資源,在車臺(tái)進(jìn)氣道和壓氣機(jī)機(jī)匣之間安裝一個(gè)模擬堵塞環(huán)形金屬板。設(shè)置三個(gè)零件加工方案,分別選擇凸起量△H為0mm、3mm和5mm,模擬堵塞板的具體參數(shù)如表1所示。

4.2試驗(yàn)結(jié)果

安裝三種不同的模擬堵塞板時(shí)錄取發(fā)動(dòng)機(jī)各轉(zhuǎn)速狀態(tài)下的穩(wěn)態(tài)性能參數(shù)和加速時(shí)的數(shù)據(jù)。

4.2.1 功率影響

圖5為試驗(yàn)各狀態(tài)下發(fā)動(dòng)機(jī)換算功率與換算轉(zhuǎn)速關(guān)系曲線,從圖中可以看出,在低換算轉(zhuǎn)速下,模擬板的影響較小,隨著換算轉(zhuǎn)速增加,功率降低的絕對(duì)量值有非常明顯的增加。

功率下降量值統(tǒng)計(jì)如圖6所示,圖中可以看出方案B的最大狀態(tài)功率損失達(dá)到7.6%,而方案C的最大狀態(tài)功率損失高達(dá)26.1%。

4.2.2 溫度影響

圖7為發(fā)動(dòng)機(jī)換算轉(zhuǎn)速下的渦輪見溫度T4.5曲線,方案B和方案A的T4.5數(shù)據(jù)基本一致,而方案C較方案A在低功率狀態(tài)時(shí)T4.5要高,高功率狀態(tài)時(shí)兩者基本一致。

4.2.3 壓氣機(jī)后壓力影響

圖8為壓氣機(jī)后的氣流靜壓參數(shù),其變化趨勢(shì)與發(fā)動(dòng)機(jī)功率變化趨勢(shì)基本一致。

4.2.4 耗油率的影響

圖9為發(fā)動(dòng)機(jī)換算轉(zhuǎn)速下的耗油率曲線,數(shù)據(jù)表明凸起量越大,耗油率上升越多。方案C的耗油率相比方案A,在慢車時(shí),耗油率升高達(dá)到15.8%;在最大狀態(tài)時(shí),耗油率升高了19.4%。

5 機(jī)理分析

發(fā)動(dòng)機(jī)功率降低的機(jī)理分析如下:第一,膠圈凸起后使流動(dòng)損失增加,壓氣機(jī)前的來流總壓降低,同時(shí)流通面積減少,導(dǎo)致流量減少,使發(fā)動(dòng)機(jī)的功率下降。第二,由于膠圈凸起后使壓氣機(jī)前流場(chǎng)產(chǎn)生較大畸變,壓氣機(jī)效率降低,壓氣機(jī)出口壓力降低,循環(huán)壓比降低后導(dǎo)致輸出功減少。

基于以上分析,膠圈變形凸起將導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率下降,耗油率上升,與模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)一致。

6 改進(jìn)設(shè)計(jì)

針對(duì)膠圈出現(xiàn)的變形情況,提出一種改進(jìn)方案,改進(jìn)前后的對(duì)比如圖10所示。

(1)在進(jìn)氣道與機(jī)匣之間增加一個(gè)連接導(dǎo)套,進(jìn)氣道增加一個(gè)連接槽;

(2)將軸向密封改為徑向密封。

7 臺(tái)架驗(yàn)證試驗(yàn)

在臺(tái)架上進(jìn)行改進(jìn)前后兩種結(jié)構(gòu)的整機(jī)試驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)試車數(shù)據(jù)如表2所示,可以看出,發(fā)動(dòng)機(jī)更換密封膠圈后T4.5溫度下降6℃,功率上升17%,改進(jìn)措施有效。

8 結(jié)語

(1)發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率降低的原因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)與飛機(jī)進(jìn)氣道連接密封膠圈變形凸起所致;

(2)地面模擬試驗(yàn)表明當(dāng)膠圈凸起堵塞面積分別為7.9%和13%時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)最大狀態(tài)的功率損失達(dá)7.6%和26.1%。

(3)改進(jìn)設(shè)計(jì)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)連接方案裝機(jī)試驗(yàn)表明發(fā)動(dòng)機(jī)最大狀態(tài)功率提升17%。

收稿日期:2019-07-29

作者簡介:鐘櫚(1985),男,江西贛州,碩士研究生,主管,工程師,研究方向:發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)。

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