惠偉民
摘 要:針對(duì)超超臨界直流鍋爐控制汽溫系統(tǒng)的具體需求與特征,將某660MW超超臨界機(jī)組的工程實(shí)例相結(jié)合,對(duì)一種全新的過熱汽溫控制方法加以介紹,就是選用控制給水中間點(diǎn)焓值的相關(guān)方式實(shí)現(xiàn)對(duì)過熱汽溫進(jìn)行粗調(diào),并選用物理減溫水的控制手段細(xì)調(diào)過熱汽溫。經(jīng)工程現(xiàn)場的投運(yùn)試驗(yàn)表明,此種控制對(duì)策是完全可行的,既能實(shí)現(xiàn)過熱汽溫控制質(zhì)量的改善,還能促進(jìn)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的全面提升。
關(guān)鍵詞:660MW超超臨界;直流鍋爐;汽溫控制策略
基于660MW超超臨界直流鍋爐來講,過熱汽溫的加強(qiáng)控制屬于強(qiáng)耦合多輸入特點(diǎn),在汽水流程中能夠一次性可通過,無汽包合理地隔開過熱段、蒸發(fā)段、加熱段,所以,無法像汽包爐設(shè)備組僅僅依靠噴水減溫與燃燒器擺角來調(diào)節(jié)蒸汽溫度。
1 分析超超臨界機(jī)組調(diào)節(jié)汽溫的有效手段
1.1 通過調(diào)節(jié)水煤比例“粗調(diào)”過熱汽溫
因噴水減溫引自融入鍋爐的總體給水量,水煤比例失調(diào)致使溫度出現(xiàn)偏差,是不可僅僅依靠噴水減溫的手段進(jìn)行校正。譬如,若是水煤比例過大致使汽溫逐漸升高的同時(shí),保持過熱汽溫要一成不變需大量減溫水,這樣定會(huì)使水煤比失調(diào)現(xiàn)象日益加劇,噴水點(diǎn)前受熱面,特別是水冷壁之中工質(zhì)流量勢必會(huì)縮減,引發(fā)噴水點(diǎn)前的各段金屬受熱面與工質(zhì)的溫度提升,其結(jié)果不但難以發(fā)揮調(diào)節(jié)汽溫效用,并且還會(huì)使水冷壁超溫加劇,對(duì)鍋爐運(yùn)行的安全性造成嚴(yán)重的影響。
在給定負(fù)載的情況下,和主蒸焓值相同,中間點(diǎn)焓值也會(huì)遭受水煤比例的影響。只要水煤比例稍微出現(xiàn)變化,就會(huì)對(duì)中間點(diǎn)焓值造成影響。而中間點(diǎn)的溫度反應(yīng)水煤比情況,遠(yuǎn)比熱蒸汽溫的反應(yīng)速度快。運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)顯示:每當(dāng)中間點(diǎn)的溫度變化1攝氏度,過熱蒸汽溫度就會(huì)變化5-10攝氏度。為此,選取中間點(diǎn)溫度對(duì)水煤比例進(jìn)行控制,相對(duì)于熱蒸汽能夠發(fā)揮預(yù)先調(diào)節(jié)的作用。當(dāng)運(yùn)行工況出現(xiàn)變化的過程中,依據(jù)中間溫度對(duì)水煤比例進(jìn)行調(diào)節(jié),不但能夠降低調(diào)節(jié)汽溫的滯后時(shí)間,還能及時(shí)對(duì)水冷壁工質(zhì)溫度及時(shí)進(jìn)行控制,避免水冷壁出現(xiàn)水傳熱惡化現(xiàn)象。
通過調(diào)節(jié)水煤比使中間點(diǎn)溫度保持穩(wěn)定,并確保合適的過熱度,實(shí)質(zhì)上相等于通過調(diào)節(jié)水煤比把中間點(diǎn)到過熱器調(diào)出口間的過熱段進(jìn)行固定,以此讓汽包爐具和直流鍋爐具備相同的過熱汽溫特征。因此,基于超超臨界直流的鍋爐而言,應(yīng)確保過熱汽溫的定值,同時(shí)必須保證合適的水煤比。
1.2 通過減溫噴水“細(xì)調(diào)”過熱汽溫
在中間點(diǎn)的溫度基本上穩(wěn)定之后,過熱汽溫不會(huì)發(fā)生較大的溫度偏差,但因調(diào)節(jié)超超臨界鍋爐存在諸多影響因素,僅依靠粗調(diào)對(duì)水煤比進(jìn)行調(diào)劑是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還要運(yùn)用噴水減溫設(shè)備快速進(jìn)行細(xì)調(diào),由于噴水減溫的惰性不大及反應(yīng)快,從剛開始噴水至噴水點(diǎn)之后溫度發(fā)生變化僅需幾秒時(shí)間。因?yàn)槌R界鍋爐的過熱管道加長了,整體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,這就會(huì)增加滯后性與慣性,為此,需使用多級(jí)噴水減溫設(shè)備進(jìn)行細(xì)調(diào)。
2 分析控制水煤比的有效措施
2.1 選取控制水煤比例的反饋信號(hào)
中間點(diǎn)溫度與焓值都能被當(dāng)成反饋水煤比的信號(hào),并且當(dāng)負(fù)荷出現(xiàn)變化的時(shí)候,中間點(diǎn)焓值在線性度與靈活度方面皆具備顯著地優(yōu)勢。中間點(diǎn)焓值不僅能快速的反映出體現(xiàn)煤水逼得失調(diào)變化,焓值還象征著過熱蒸汽作功力,焓值給定值不僅有益于對(duì)符合加強(qiáng)控制,并且還能實(shí)現(xiàn)對(duì)過熱汽溫的粗調(diào)。所以使用中間點(diǎn)焓值,能夠保障調(diào)節(jié)煤比的性能與精準(zhǔn)度。
2.2 控制設(shè)計(jì)水煤比例的回路
調(diào)節(jié)水煤比屬于保持汽溫的最佳手段,但對(duì)過熱汽溫的延遲影響很大;噴水減溫可以快速實(shí)現(xiàn)過熱汽溫的改變,但無法保持恒定的汽溫。如若二者能夠相互協(xié)調(diào),定能得到汽溫調(diào)整與響應(yīng)最優(yōu)的性能。爐膛的吸熱目標(biāo)值屬于給水目標(biāo)和省煤器進(jìn)口到分離器出口概論的焓增乘積,該目標(biāo)值通過金屬鍋爐儲(chǔ)能瞬態(tài)修正金屬鍋爐作為爐膛出口飽和溫度轉(zhuǎn)變率除源自T控制器爐膛焓增值,減鍋爐的減溫水流量,最終得出爐膛實(shí)際的給水流量要求值。
進(jìn)入T控制器偏差屬于一級(jí)減溫器的進(jìn)口汽溫與一級(jí)減溫器前后的溫度偏差。將兩個(gè)控制偏差量相加之后產(chǎn)生T控制器的偏差,通過此種偏差信號(hào)對(duì)水煤比例進(jìn)行修正。增加一級(jí)減溫設(shè)備的前后溫度偏差信號(hào)的目標(biāo)作為信號(hào)表示一級(jí)減溫設(shè)備適量的進(jìn)行噴水。依據(jù)對(duì)水煤比調(diào)節(jié)后會(huì)讓一級(jí)減溫設(shè)備更加穩(wěn)定在布置預(yù)定溫度差比值,保持一級(jí)減溫器在適中的位置進(jìn)行工作,通過及時(shí)響應(yīng)調(diào)整汽溫的上下波動(dòng),規(guī)避減溫器長時(shí)間處在全關(guān)或是全開位置造成滯后調(diào)節(jié)。
3 分析設(shè)計(jì)過熱汽溫的控制策略
通常我國在控制過熱汽溫方面選用串級(jí)PID控制措施,基于工況較為穩(wěn)定的狀況下,此種控制措施基本上可以符合運(yùn)行生產(chǎn)方面的需求,但是在鍋爐啟磨停磨、負(fù)荷大幅度上升下降、鍋爐核的火焰中心變化等比較復(fù)雜的工況下,通常會(huì)出現(xiàn)調(diào)節(jié)落后甚至于反調(diào)。同時(shí)一般的減溫水電動(dòng)落實(shí)結(jié)構(gòu)不具備快速的響應(yīng)速度,不適合頻繁的動(dòng)作,這樣勢必會(huì)使串級(jí)PID調(diào)節(jié)對(duì)突發(fā)性大幅度干擾的控制力。為此,我國使用物理過程控制減溫水的方案,待進(jìn)口的汽溫發(fā)生改變之后通過過熱設(shè)備實(shí)現(xiàn)汽溫出口的改變,進(jìn)口汽溫需通過模擬過熱設(shè)備特點(diǎn)PTn產(chǎn)生變量,在PID調(diào)節(jié)設(shè)備設(shè)定值的回路和經(jīng)過調(diào)節(jié)因子相乘具體出口汽溫互相抵消。若是所模擬的過熱器特征PTn,需要充分接近過熱器的具體特性,需要在整體動(dòng)態(tài)化調(diào)節(jié)中設(shè)定值的回路基本保持恒定,系統(tǒng)的調(diào)節(jié)功能非常穩(wěn)定。同時(shí)為了避免汽溫太低造成過熱器內(nèi)進(jìn)水,需運(yùn)用減溫水附近壓力測點(diǎn)相應(yīng)對(duì)的飽和度加上裕量當(dāng)做出口汽溫的設(shè)定值下限。
4 結(jié)語
總之,本文就控制水煤比例與過熱設(shè)備控制減溫水在超超臨界設(shè)備組在控制汽溫當(dāng)中發(fā)揮的一定作用,著重對(duì)校正中間點(diǎn)溫度思想控制水煤比例粗調(diào)的汽溫方法與物理過程控制減溫水細(xì)調(diào)汽溫方法。上述兩類方案已在660MW×2超超臨界設(shè)備組,當(dāng)AGC運(yùn)營方法中,已具備長時(shí)間承受商業(yè)運(yùn)營以及復(fù)雜工況方面的考驗(yàn),主蒸控制其溫度品質(zhì)完全符合機(jī)組的安全性與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定性需要。
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