付婧
中石化勝利石油工程有限公司海洋鉆井公司 山東東營(yíng) 257000
柴油消耗是平臺(tái)打井成本支出的重要環(huán)節(jié)之一,如何在保證優(yōu)快鉆進(jìn)的同時(shí)壓縮柴油用量,成了平臺(tái)首要解決的問(wèn)題。
一是合理使用柴油機(jī)控油耗。長(zhǎng)期以來(lái),新勝利一號(hào)平臺(tái)鉆井施工中,一開(kāi)至二開(kāi)1000米以前、起下鉆、設(shè)備檢修時(shí),使用一臺(tái)柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)二開(kāi)進(jìn)尺1000米以后,才使用兩臺(tái)柴油機(jī)。這種做法各個(gè)平臺(tái)一直沿用,可以說(shuō)有效降低了油耗。但是我們可以從柴油機(jī)功率匹配上來(lái)具體分析,正常鉆井過(guò)程中,在井深為1000-1600米的井段,泥漿泵排量38L/S,泵壓在16MPa以下,泥漿泵實(shí)際輸出功率不超過(guò)420KW;頂驅(qū)轉(zhuǎn)速為60-80r/min,扭矩在13-16KN·m,負(fù)載一般在240KW;自動(dòng)壓風(fēng)機(jī)負(fù)載不超過(guò)50KW;外加生活區(qū)用電,平臺(tái)實(shí)際需要柴油機(jī)輸出的的功率在1450KW,而根據(jù)卡特柴油機(jī)特性曲線圖查的在1500r/min時(shí)輸出的功率在1550KW。根據(jù)上述的數(shù)據(jù)可以得出:井深在1000-1600米使用單臺(tái)柴油機(jī)提供動(dòng)力,不存在超負(fù)荷運(yùn)行的情況。由此平臺(tái)使用單臺(tái)柴油機(jī)鉆進(jìn)多了600m,進(jìn)一步的節(jié)省了柴油用量[1]。
二是減少輸出功率控油耗。平臺(tái)加強(qiáng)了工業(yè)區(qū)、生活區(qū)用電監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行人走燈滅,人走所有電器全部關(guān)停。同時(shí)平臺(tái)對(duì)攪拌機(jī)的輪換使用,在保證泥漿性能的前提下,堅(jiān)持正常生產(chǎn)倒替使用攪拌機(jī)來(lái)控制油耗。在埕北6GA井組11井調(diào)整完泥漿性能后,讓1-5號(hào)循環(huán)罐各停一臺(tái)攪拌機(jī),并且讓每個(gè)循環(huán)罐上的攪拌機(jī)輪流運(yùn)轉(zhuǎn),以確保泥漿攪拌均勻,配漿泵、除沙泵隨用隨開(kāi),減少空轉(zhuǎn)時(shí)間,均取得了良好的效果。
三是靠嚴(yán)格管理控油耗。首先是對(duì)設(shè)備的嚴(yán)管理。平臺(tái)堅(jiān)持每個(gè)班次按1、2、3、4#車(chē)輪流保養(yǎng),切實(shí)搞好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作,基本杜絕柴油機(jī)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。其次是優(yōu)化鉆井參數(shù)縮短建井周期降油耗。在鉆井過(guò)程中,平臺(tái)充分利用本井組之前施工井的經(jīng)驗(yàn),再結(jié)合具體實(shí)際情況,制定適合區(qū)塊實(shí)際地層的鉆井參數(shù),同時(shí)利用交叉作業(yè)以及平臺(tái)嚴(yán)格要求零準(zhǔn)備時(shí)間,有效地保證了鉆井速度。同等井深的施工井,建井周期也由起初CB6GA-10井的11.5天縮減到了同井深的CB6GA-7井的6.8天;單考慮柴油成本,打井期間,平臺(tái)每天柴油消耗10m3,按市場(chǎng)價(jià)格,建井周期縮減的4.7天合計(jì)就是25萬(wàn)元,大大降低了柴油的成本消耗。之后施工的8口井平均每口井的建井周期都比預(yù)期少了2天左右,同樣的,單論柴油消耗成本,節(jié)省的柴油消耗合計(jì)就是85萬(wàn)元。
一是在材料管理使用中找節(jié)點(diǎn)。日常材料使用堅(jiān)持做到“一日三清”,即:進(jìn)料清、出料清、庫(kù)存清。到井材料一律由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,拒絕不合格產(chǎn)品入庫(kù);建立班組定額材料臺(tái)賬,將棕繩、鉗牙、棉紗、工具等一般材料納入班組考核。例如手套發(fā)放鉆工3副/班次,機(jī)房和泥漿都是2副/班次,定額發(fā)放,獎(jiǎng)省罰超。
二是在應(yīng)用技術(shù)工藝上找節(jié)點(diǎn)。首先是泥漿泵盡可能使用陶瓷缸套,實(shí)踐證明,云頂項(xiàng)目采用油基泥漿,中期使用了3只陶瓷缸套總價(jià)格在3萬(wàn)多元,比較昂貴,但已經(jīng)正常使用8個(gè)月無(wú)損壞,而普通缸套泵壓達(dá)到25MPa以上時(shí),成了“極易損件”,一度出現(xiàn)泥漿泵連續(xù)刺漏被動(dòng)局面,平均一個(gè)班次需要更換3個(gè)缸套。就算是使用水基泥漿平均每半年消耗10只,相比而言,陶瓷缸套一次性投入的多,但總成本節(jié)約。2014年埕島西項(xiàng)目由于缸套活塞刺漏問(wèn)題,不但大大增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,而且出現(xiàn)了停工扣費(fèi)的情況。
三是在修舊利廢中找節(jié)點(diǎn)。他們的修舊利廢項(xiàng)目主要有閘門(mén)、凡爾體、液面報(bào)警器等。2014年平臺(tái)將廢高壓閘門(mén)更換膠芯后重新使用、將廢凡爾體分體配裝重新使用等累計(jì)節(jié)約成本萬(wàn)余元。2015年一季度平臺(tái)改良泥漿漏斗
(1)一開(kāi)、二開(kāi)、三開(kāi)選用改性天然高分子海水鉆井液體系:天然高分子包被劑IND30能提高鉆井液抑制性,較好控制地層造漿;天然高分子降濾失劑NAT20和無(wú)熒光白瀝青NFA-25復(fù)配能改善鉆井液的濾失性和造壁性,提高封堵能力;聚合醇PGCS-1提高井壁潤(rùn)滑性,SYF-1和QS-2用于保護(hù)油氣層。
改性天然高分子海水鉆井液體系經(jīng)國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心采用GB /T18420.1-2001以及GB/T18420.2-2001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)更新式鹵蟲(chóng)(artemiidae)幼蟲(chóng)96h急性毒性試驗(yàn),結(jié)果證明,改性天然高分子鉆井液體系的生物毒性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一類(lèi)海區(qū)生物毒性容許值,完全符合生物毒性要求。
(2)古潛山水平段選用聚合醇無(wú)固相海水鉆井液體系:有利于發(fā)現(xiàn)和保護(hù)油氣層,有利于預(yù)防和減緩古生界地層的漏失。PAC和TV-1為抗高溫高效增粘劑,用于改善鉆井液的流變性提高其攜巖能力,聚合物選用K-PAM,用來(lái)抑制潛山泥巖層的水化分散,聚合醇具有潤(rùn)滑和保護(hù)油氣層作用。
定向造斜段,充分利用離心機(jī)控制鉆井液中的固相含量和澎潤(rùn)土含量,同時(shí)加大IND30的含量,抑制粘土的分散性,使膨潤(rùn)土含量控制在40g/L以內(nèi)。隨著井斜增加,增加NAT20和NFA-25的含量,使鉆井液在井壁上形成致密、堅(jiān)韌的泥餅。加入固體潤(rùn)滑劑聚合醚PGCS-1,保持含量在5%以上,以提高鉆井液的潤(rùn)滑性,降低摩阻系數(shù)至0.03以下。工程上采用短起下措施,每鉆進(jìn)200m短起下破壞巖屑床。水平段采用聚合醇無(wú)固相海水鉆井液。全井起鉆摩阻控制在5~6噸以內(nèi),下鉆摩阻控制在5噸以內(nèi),確保井下施工安全。