楊文軍
(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鋼廠,河北056404)
1994 年1 月24 日,天津鐵廠煉鋼廠正式組建,最初只有143 名職工,平均年齡22 歲。通過煉鋼人晝夜的拼搏,第一座氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐于1994 年8 月5 日建成投產(chǎn)。1995—1996 年相繼建成3 座方、矩坯連鑄機(jī)、兩座公稱容量為30 t(后擴(kuò)容為45 t 復(fù)吹)的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐;2001 年建成第一條帶鋼生產(chǎn)線;2005 年建成第一臺(tái)板坯連鑄機(jī)、二座50tLF 鋼包精煉爐;2008 年建成第一臺(tái)圓坯連鑄機(jī)、第一座雙工位VD 真空精煉爐、第三座LF鋼包精煉爐。2014 年3#方坯連鑄機(jī)進(jìn)行更新改造。
機(jī)型:四機(jī)四流多點(diǎn)矯直弧形連鑄機(jī);
澆鑄斷面:150×150 mm2;
中包容量:28 t;
結(jié)晶器銅管長(zhǎng)度:900 mm;
采用結(jié)晶器電磁攪拌;
二次冷卻采用氣水霧化冷卻;
弧形半徑R9 m;
液面自動(dòng)控制;
中間包快換滑塊外裝浸入式水口;
大包水口氬封保護(hù);
拉速:2.4~3.2 m/min;
主要澆鑄鋼種:Q235B HRB400。
表1 2019 年1—8 月連拉爐數(shù)
鋼鐵市場(chǎng)下滑,產(chǎn)品利潤(rùn)空間越來越?。槐WC產(chǎn)品質(zhì)量、壓縮生產(chǎn)成本、才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲取利潤(rùn);使用的耐材價(jià)格昂貴,生產(chǎn)成本高。由于長(zhǎng)期的欠修,連鑄機(jī)的生產(chǎn)狀況較差,鑄機(jī)連拉率長(zhǎng)期在低水平徘徊,如表1 所示。
3#機(jī)生產(chǎn)所用的中間包和上水口等耐材的使用壽命平均約24h,對(duì)2019 年1—8 月中包使用情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表2 所示。
表2 2019 年1—8 月中包使用情況統(tǒng)計(jì)表
對(duì)目前中間包使用的調(diào)查結(jié)果表明:操作、其他工序或外圍、設(shè)備和耐材原因造成的各類中斷事故是導(dǎo)致耐材使用未到壽命停澆的主要原因。生產(chǎn)有事故,連拉爐數(shù)就偏低,各種費(fèi)用消耗大,生產(chǎn)成本就高,因此提高連拉爐數(shù)是降本增效的關(guān)鍵點(diǎn)。
(1)中包包底包壁溫度高共造成4 次提前停澆,與包襯材料及涂抹質(zhì)量有直接關(guān)系。
(2)大包機(jī)構(gòu)竄鋼造成停澆發(fā)生3 次。
(3)中包滑塊裂造成變流使?jié)蹭撝芷谘娱L(zhǎng)。
(4)中包快換機(jī)構(gòu)未及時(shí)更換影響換滑塊甚至造成打不到位開車停澆。
查閱近幾年的生產(chǎn)記錄,因停水、停電、轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)故障、天車故障、中壓煤氣停供或壓力低、電氣系統(tǒng)、鐵水供應(yīng)等外圍因素造成的被迫停澆次數(shù)僅次于操作原因造成的停澆,說明圍繞連鑄生產(chǎn)的各個(gè)系統(tǒng)還遠(yuǎn)未達(dá)到理想狀態(tài)。
連鑄設(shè)備先進(jìn),自動(dòng)化程度高,對(duì)檢修維護(hù)水平的要求也高,根據(jù)前面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),因?yàn)橐簤合到y(tǒng)、中包車軌道擺槽和大包油缸等關(guān)鍵設(shè)備故障造成的停澆次數(shù)達(dá)到了7%左右,同時(shí)因?qū)⒏畈粩嗯髯釉斐身斉鳉w入了操作原因,究其根本原因是火切機(jī)運(yùn)行狀態(tài)差,并且因?yàn)檫@幾個(gè)原因造成的事故后果嚴(yán)重?fù)p失極大,處理事故或人工割坯危險(xiǎn)性也很高,曾經(jīng)發(fā)生過這類的安全事故。如何提高檢修質(zhì)量,降低事故率對(duì)于以設(shè)備為主的連鑄車間至關(guān)重要。
分析是操作原因造成的。因?yàn)閺? 月份開始,對(duì)3#機(jī)操作工進(jìn)行了大幅度更換,因?yàn)橹邪儆谑炀毠?,突然改變操作設(shè)備和操作習(xí)慣對(duì)于已參加工作幾十年的職工來說確實(shí)比較困難,因此開澆造成的事故明顯增多。
(1)主要原因是火切機(jī)故障造成切不斷,限位和煤氣小。煤氣小有兩種情況:一是主網(wǎng)壓力低;二是煤氣管線因?yàn)槊簹馀K或年久不清理堵塞。
(2)出坯工操作水平差,割坯慢。
(3)責(zé)任心不強(qiáng),處理事故不及時(shí)。
(4)輥道輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn)造成鋼坯之間間隔過小,來不及翻鋼頂坯,而且隨著生產(chǎn)強(qiáng)度的加大和設(shè)備失修,該種事故有愈演愈烈的趨勢(shì)。
3#連鑄機(jī)更新改造后主要用無錫廠家的結(jié)晶器銅管,過鋼量雖然沒有大的提升,但一直較穩(wěn)定,近幾個(gè)月使用河南的銅管后,明顯感覺漏鋼率及脫方量上升,結(jié)晶器作為連鑄工序的核心設(shè)備,如同轉(zhuǎn)爐的氧槍噴頭,十分重要。
鋼水溫度過高,結(jié)晶器內(nèi)初生坯殼薄,容易漏鋼;鋼水溫度低,會(huì)造成中包甚至大包絮流,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。在1—8 月份的73 次生產(chǎn)事故中,低溫絮流占到了7 次,說明我廠整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行狀況遠(yuǎn)未達(dá)到理想狀態(tài)。
能夠造成事故的二次冷卻基本集中在零段和一段。此階段坯殼薄,在急冷過程中水的均勻性和覆蓋情況直接影響坯殼的穩(wěn)定性,容易造成漏鋼和脫方。我廠的情況主要是停臺(tái)時(shí)間短,需要處理的問題太多,無暇顧及看似沒有明顯問題的二冷系統(tǒng),加之漏鋼多,水嘴水架粘鋼造成惡性循環(huán),使二冷系統(tǒng)的問題越積越多,最終成為主要問題。
操作不當(dāng)主要體現(xiàn)在開澆和更換水口滑塊,開澆操作已單獨(dú)說明,更換滑塊問題主要是因?yàn)椴僮鞑皇炀?,發(fā)生事故后不注意總結(jié)。1~8 月份因?yàn)椴僮鞑划?dāng)造成的各類生產(chǎn)事故達(dá)26 次,超過1/3。
此處不作贅述。
(1)大包問題加強(qiáng)反饋。大包機(jī)構(gòu)竄鋼屬于前道工序的問題,發(fā)現(xiàn)苗頭立即上報(bào)當(dāng)班調(diào)度,并反映到廠里相關(guān)部門,立即解決。
(2)中包準(zhǔn)備設(shè)立單項(xiàng)獎(jiǎng),對(duì)于全月不出事故的生產(chǎn)崗位和中包耐材崗位獎(jiǎng)勵(lì)500 元。
(1)因其他工序的原因造成鋼水跟不上,連鑄工序沒有控制措施,只能加強(qiáng)聯(lián)系,盡可能早地降低拉速或堵個(gè)別流,以最大程度挽回生產(chǎn)。
(2)停水停電或電氣故障引起的中斷往往事發(fā)突然,沒有挽回的余地,作為連鑄崗位,要熟知相關(guān)應(yīng)急預(yù)案,以減少損失,盡快復(fù)產(chǎn)。
(1)設(shè)備事故集中在液壓系統(tǒng),包括冷床、提鋼機(jī)、翻鋼機(jī),既有機(jī)械閥臺(tái)卡頓、液壓管崩漏油,也有限位失靈等問題,基本都與設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行缺乏有效的維護(hù)有關(guān)。其中影響最大的是液壓站漏油,不僅會(huì)造成全停,而且處理時(shí)間長(zhǎng),易反復(fù),一直是個(gè)難點(diǎn),在沒有充足時(shí)間定修更換的情況下,只能加強(qiáng)點(diǎn)巡檢,監(jiān)控好油位和油溫變化,及時(shí)處理。
(2)中包車軌道和擺槽梁因?yàn)殚L(zhǎng)期反復(fù)粘鋼氧氣吹掃,運(yùn)行狀態(tài)極差,經(jīng)常利用天車才能把中包車開到位,不僅影響時(shí)間,在發(fā)生竄包事故時(shí),車開不動(dòng)也是非常危險(xiǎn)的。首先需要時(shí)間檢修,再者檢修的質(zhì)量也要提高。
(3)大包油缸漏油經(jīng)常發(fā)生,生產(chǎn)時(shí)在重包下處理油管也很危險(xiǎn),主要是油管質(zhì)量波動(dòng),要及時(shí)的反饋信息,講明利害,提高備件質(zhì)量
(1)火切機(jī)故障,打不開口或切不斷坯子,出坯工如果切割不及時(shí)就會(huì)造成頂坯,這是主要原因。提高檢修質(zhì)量,加強(qiáng)和儀電的配合很關(guān)鍵,不能互相推諉,想方法解決問題。
(2)輥道不轉(zhuǎn)。電機(jī)或者輥?zhàn)颖旧淼膯栴}:一是要保證輥?zhàn)渔湕l備件充足;二是找機(jī)會(huì)檢修或換輥;三要保證檢修質(zhì)量,避免低水平重復(fù)。
(1)對(duì)中包工加置冷料進(jìn)行專門培訓(xùn),保證冷料在結(jié)晶器內(nèi)放置疏密一致,高度以剛好蓋住引錠鉤為準(zhǔn),開澆操作保證注流要圓,脫模后再起步給拉速、減少冷料化不透及過度熔化。
(2)開澆操作時(shí)拉速擺槽要配合好保證鋼水注流穩(wěn)定,避免忽塊忽慢,導(dǎo)致冒鋼。
出坯工割不斷坯子主要是因?yàn)樨?zé)任心不夠,處理不及時(shí),預(yù)留的處理時(shí)間短,車間制定措施,明確責(zé)任,加強(qiáng)考核。維護(hù)好火切機(jī)是關(guān)鍵。
(1)不能允許獨(dú)家供貨的現(xiàn)象存在,要進(jìn)行比較。
(2)對(duì)于職工反映強(qiáng)烈的銅管要及時(shí)更換。
(1)主控室加強(qiáng)和轉(zhuǎn)爐及調(diào)度的聯(lián)系,避免連續(xù)高溫或低溫。
(2)堅(jiān)持高溫慢澆低溫快澆的原則,中包黑液面,做好保溫措施。
(3)恢復(fù)大包加蓋。
(1)更換結(jié)晶器時(shí),提前處理好零段水嘴,保證冷卻均勻。
(2)處理滯坯時(shí)注意保護(hù)水架,如有拖拽變形及時(shí)恢復(fù)。
(3)抓住機(jī)會(huì)更換堵塞的水嘴。
(1)更換水口滑塊前先派專人檢查滑道是否粘鋼,有粘鋼時(shí),必須清理干凈再進(jìn)行下一步操作,防止打滑塊失敗造成停澆。
(2)更換水口要先降低拉速再適當(dāng)降液面,同時(shí)將自動(dòng)改為手動(dòng)。
(3)人員配合好,各司其職,防止慌亂中把坯子拉出,造成事故。
將拉速由2.5 m/min 提高到2.8 m/min。根據(jù)拉速試驗(yàn)選擇合適的保護(hù)渣,對(duì)應(yīng)調(diào)整了各工藝參數(shù),在提速后質(zhì)量完全能達(dá)到國(guó)標(biāo)要求。
圖1 1—9 月平均連拉爐數(shù)
減少了開澆次數(shù),提高了連鑄機(jī)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益;減少了中間包的準(zhǔn)備工作,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度;減少了坯頭坯尾等工藝廢品量。
新天鐵公司煉鋼廠提高3#連鑄機(jī)方坯連拉率的技術(shù)攻關(guān)取得初步成效,提高了煉鋼廠的綜合管理水平、專業(yè)人員的技術(shù)水平和崗位工的操作水平。針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的高拉速下的脫方、劃傷等質(zhì)量問題,今后仍需逐一解決。