張萬(wàn)龍 孫正棟
中鹽吉蘭泰電石廠的27000KVA電石爐采用的是自焙電極,過(guò)去電石廠所使用的電極筒體直徑為Φ1250mm,筒體高度為1250mm,總高度為1680mm,材質(zhì)為冷軋鋼板(SPCC),年度產(chǎn)量約6000節(jié),鋼材消耗總量1470噸/年,平均單位成本為1730元,電極殼制作工序繁雜,人員工作緊張,廢料率及成本居高不下,產(chǎn)量不能如期完成。同時(shí),也意味著1493.1噸鋼材隨電極消耗進(jìn)入爐內(nèi),眾所周知,在電石生產(chǎn)過(guò)程中,進(jìn)入電石爐內(nèi)的雜質(zhì)越少越好,鐵元素的帶入,會(huì)和原料中的硅元素反應(yīng)生產(chǎn)硅鐵,增加電耗,縮短爐子壽命。所以,需要研究出一種電極筒制作的新工藝,達(dá)到減少勞動(dòng)強(qiáng)度、降低生產(chǎn)成本的目的。
原電極筒制作包括由弧板(1)圍成的鋼筒,垂直切入筒壁的大筋板(2)與大筋板與小筋版相連接的焊接處(3)大筋板內(nèi)側(cè)焊附的圓鋼(4)如圖2.1所示。
2.1 電極筒外觀圖
目前對(duì)電極筒制作工藝的改進(jìn)包括以下三個(gè)部分:
一是將電極筒的高度由1250mm增加至1500mm,大筋板隨著筒的高度增加而增加;與筒的高度平齊。減少了筒與筒之間的焊接工作量,減少了焊接人員焊接作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的中毒的危險(xiǎn),電極殼焊縫減少,降低了電石爐電極系統(tǒng)發(fā)生故障的風(fēng)險(xiǎn)。
二是小筋板的高度由430mm減小至130mm,數(shù)量由12片減為6片。
三是圓鋼全部取掉,圓鋼的取消節(jié)省了鋼材,同時(shí)減少進(jìn)入爐內(nèi)鐵含量,有利于爐況的調(diào)整控制。
1.電極筒制作工藝改進(jìn)后,是否具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度
工藝改進(jìn)后節(jié)省大量鋼材,小筋板的高度由430mm減小至130mm,小筋板的主要作用是電極筒接長(zhǎng)焊接時(shí)的定位對(duì)中作用,數(shù)量由12片減為6片后仍然可以準(zhǔn)確定位,不影響電極筒后續(xù)的焊接;取掉所有圓鋼,圓鋼的作用主要是增加電極焙燒后的機(jī)械強(qiáng)度,但在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),大筋板就可以起到圓鋼的作用,經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的電極筒在后續(xù)電石生產(chǎn)中,沒(méi)有出現(xiàn)變形或是電極事故的發(fā)生。
2.電極筒制作工藝改進(jìn)后,是否對(duì)電極燒結(jié)產(chǎn)生影響
電極糊在電極筒內(nèi)的燒結(jié),熱源來(lái)自三個(gè)方面:一是電極本身熱量傳導(dǎo),電極端頭產(chǎn)生電弧,高溫自下而上傳導(dǎo),電極糊遇熱逐步燒結(jié);二是電流通過(guò)電極本身產(chǎn)生的電阻熱;三是爐面火焰的輻射熱。三種熱源中,電弧熱的傳導(dǎo)是焙燒電極所需熱量的最主要來(lái)源,而電阻熱只提供一定熱量,所以取消圓鋼,不會(huì)對(duì)電極燒結(jié)產(chǎn)生影響[1]。
3.電極筒制作工藝改進(jìn)后,是否對(duì)電石爐產(chǎn)生影響
電極殼制作過(guò)程中鋼材減少,意味著進(jìn)入爐內(nèi)的鐵含量減少,鐵含量越少,對(duì)電石爐的裝置和生產(chǎn)越有益。
根據(jù)電極筒產(chǎn)量預(yù)算,工藝改進(jìn)后對(duì)比改進(jìn)前,節(jié)約375噸鋼材,即減少375噸鐵進(jìn)入電石爐,鐵進(jìn)入電石爐內(nèi)在高溫條件下被迅速氧化成Fe2O3,F(xiàn)e2O3在750℃條件下與碳發(fā)生還原反應(yīng):
按照理論計(jì)算,375噸鐵產(chǎn)生Fe2O3535.7噸,同時(shí)535.7噸Fe2O3被還原,消耗能量361597500千卡即419000KWh的電量。另外,原料中的SiO2與C和Fe經(jīng)過(guò)1500-1800度高溫還原的硅熔于鐵液中,形成硅鐵合金:
SiO2+2C+nFe=[Si]Fen+2CO-367.5Kcal形成硅鐵過(guò)程需要消耗能量2460937500千卡即2858200KWh的電量。按照目前電價(jià)0.19元/Kwh計(jì)算,共計(jì)節(jié)約成本62.3萬(wàn)元。由此可以看出,減少鐵元素入爐,同時(shí)可以降低電耗。
根據(jù)2015年預(yù)算,電極殼制作工序年產(chǎn)量為6000節(jié),總長(zhǎng)度為7500m,鋼材消耗共計(jì)1470噸,約500萬(wàn)元。改進(jìn)后在總長(zhǎng)度7500m年產(chǎn)量不變的情況下只需生產(chǎn)5000節(jié)(按長(zhǎng)度折算),鋼材共消耗1095噸,較改進(jìn)前節(jié)約鋼材375噸,約127.5萬(wàn)元。
電極殼焊接為138元/節(jié),改進(jìn)后可減少電極殼焊接1000節(jié),節(jié)約焊接費(fèi)用13.8萬(wàn)元。由于電極殼制作減少圓鋼焊接及下料工序,小筋板制作工序是原來(lái)工作量的一半,因此單節(jié)電極殼人工工資成本由原來(lái)的136元/節(jié),下降至105元/節(jié),全年可節(jié)約成本15.5萬(wàn)元。
極筒工藝改進(jìn)后,一方面大幅度降低電極殼制造成本,同時(shí)減少人工,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。對(duì)于電石爐生產(chǎn)來(lái)說(shuō),減少鐵進(jìn)入爐內(nèi),降低工藝電消耗,減少爐底升高的風(fēng)險(xiǎn),延長(zhǎng)電石爐使用壽命,是一項(xiàng)一舉多得的改進(jìn)項(xiàng)目。