(四川瀘天化股份公司,四川瀘州, 646300)
瀘天化股份公司合成車(chē)間新系統(tǒng)合成氨裝置是上世紀(jì)70年代從美國(guó)凱洛格公司成套引進(jìn)的年產(chǎn)30萬(wàn)噸生產(chǎn)裝置,是公司天然氣最大用戶和耗能大戶,合成車(chē)間新系統(tǒng)經(jīng)過(guò)第二次擴(kuò)能技改后,年產(chǎn)量增加了50%,噸氨綜合能耗降到KBR公司考核的32.86GJ/t,合成車(chē)間新系統(tǒng)裝置工藝生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖如圖1。
圖1 工藝生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖
近幾年公司合成車(chē)間新系統(tǒng)裝置由于生產(chǎn)原材料短缺和價(jià)格的上漲,裝置平均負(fù)荷較低,能耗高,生產(chǎn)成本增加,產(chǎn)品利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮?。浑m然噸氨綜合能耗能夠達(dá)到國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn),但作為公司新系統(tǒng)裝置與國(guó)內(nèi)先進(jìn)合成氨裝置能耗比較還有較大差距。為了完成公司節(jié)能減排目標(biāo),合成新系統(tǒng)裝置必須深挖潛能,合理優(yōu)化操作,降低系統(tǒng)成本物耗,提升公司經(jīng)濟(jì)效益,為此車(chē)間結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,將降低合成新系統(tǒng)噸氨綜合能耗為作一個(gè)新的目標(biāo)課題。
合成車(chē)間新系統(tǒng)裝置是以天然氣為原料的耗能大戶,雖然經(jīng)過(guò)1988年和2004年兩次擴(kuò)能技改,年產(chǎn)量增加了50%達(dá)45萬(wàn)噸,其噸氨綜合能耗在實(shí)際操作時(shí)降到了34 GJ/t左右,但與先進(jìn)裝置還存在一定差距。本裝置的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)主要是用天然氣鍋爐加熱爐水和回收裝置廢熱鍋爐的熱量產(chǎn)生蒸汽,由于天然氣價(jià)格上漲,導(dǎo)致噸氨綜合能耗增加;所以在生產(chǎn)操作中只能通過(guò)深挖裝置潛能,在裝置開(kāi)、停車(chē)和正常生產(chǎn)中優(yōu)化工藝參數(shù),使噸氨綜合能耗達(dá)到最優(yōu),從而降低噸氨生產(chǎn)成本。
在合成新系統(tǒng)合成氨生產(chǎn)中,燃料氣是由本系統(tǒng)高壓天然氣、回收系統(tǒng)馳放氣、合成老系統(tǒng)低壓天然氣和馳放氣組成;燃料氣的消耗主要是一段轉(zhuǎn)化加熱用的頂燒、煙燒燃料氣為轉(zhuǎn)化反應(yīng)提供熱量;其次是輔鍋產(chǎn)汽所需要的天然氣和為提高高壓蒸汽過(guò)熱度所需要天然氣,所以節(jié)約燃料氣也要從這幾方面著手[1]。
減少一段爐蒸汽轉(zhuǎn)化的熱負(fù)荷就要降低轉(zhuǎn)化反應(yīng)的水碳比,降低水碳比不但降低了工藝蒸汽消耗量而且可有效地降低一段爐轉(zhuǎn)化的熱負(fù)荷,但是水碳比不是越低越好,因?yàn)檫^(guò)量的水蒸汽還是防止轉(zhuǎn)化爐管析炭的重要手段。所以要從實(shí)際情況出發(fā),根據(jù)一段爐催化的效率,將水碳比控制在3.38—3.41左右,在全面評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上確定轉(zhuǎn)化反應(yīng)的最優(yōu)水碳比。
在生產(chǎn)中,氣礦輸送的天然氣組分經(jīng)常發(fā)生變化,根據(jù)一段爐出口殘余甲烷量參數(shù)AI-1A和原料氣壓縮機(jī)的負(fù)荷參數(shù),及時(shí)調(diào)整天然氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速和一段爐出口溫度參數(shù),將一段爐的殘余甲烷調(diào)控在<13.28%,以控制燃料氣的消耗,減少轉(zhuǎn)化燃料氣的消耗量。
生產(chǎn)中根據(jù)一段爐負(fù)壓和氧氣含量參數(shù),隨氣溫和工況的變化及時(shí)調(diào)整引風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷,確保一段爐燃料氣充分燃燒,加強(qiáng)了盤(pán)管余熱回收,減少蒸汽耗用。
降低輔鍋負(fù)荷,2018年2月優(yōu)化操作前輔鍋負(fù)荷為1200kg/h,參照和對(duì)比國(guó)內(nèi)同類(lèi)型合成氨裝置的輔鍋負(fù)荷(700kg/h),并結(jié)合本系統(tǒng)的蒸汽管網(wǎng)構(gòu)成特點(diǎn),我們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程加強(qiáng)了輔鍋負(fù)荷的控制,充分利用廠供外管網(wǎng)中壓蒸汽,2018年輔鍋優(yōu)化操作后將其負(fù)荷降至900-820kg/h左右;2019年系統(tǒng)2月份開(kāi)車(chē)正常后,輔鍋燃料氣消耗下降,運(yùn)行數(shù)據(jù)如表1。
表1 優(yōu)化前后輔鍋負(fù)荷及高壓蒸汽過(guò)熱溫度對(duì)照表
(1)合成氨在生產(chǎn)過(guò)程中要放一部分馳放氣,經(jīng)過(guò)普里森系統(tǒng)處理后的高低壓氫氣回收至合成回路系統(tǒng),增加了氨產(chǎn)量,高純氫外送油脂,非滲透氣送至101-B燃料氣系統(tǒng),有效降低了一段爐燃料氣的消耗。
(2)2006年合成車(chē)間設(shè)計(jì)了回收大甲醇尾氣管線,不僅解決了甲醇生產(chǎn)中尾氣排放對(duì)大氣的污染問(wèn)題,而且裝置通過(guò)回收氫氣也增加了氨產(chǎn)量。
(3)2015年車(chē)間新配回收老系統(tǒng)馳放氣管線,通過(guò)回收老系統(tǒng)排放的馳放氣(作為燃料氣)至一段爐燃料氣系統(tǒng),減少了老系統(tǒng)馳放氣的放空,同時(shí)也降低了本系統(tǒng)燃料氣用量。
(4)鈷鉬加氫、氧化鋅升溫放空天然氣的回收,每次開(kāi)車(chē)天然氣回收量達(dá)70000 Nm3,停車(chē)降溫時(shí)可同樣進(jìn)行回收,天然氣回收流量在20000 Nm3左右。
(5)系統(tǒng)停車(chē)過(guò)程中,合成系統(tǒng)卸壓氣體液回收至一段爐燃料氣系統(tǒng),合成系統(tǒng)停車(chē)后可對(duì)馳放氣回收作為一段爐燃料氣用,直至合成系統(tǒng)壓力降至3MPa,可回收馳放氣量約50000 Nm3。
(6)低變還原載氣的回收,新更換低變催化劑在開(kāi)車(chē)過(guò)程中需進(jìn)行催化劑還原操作,還原載氣一般為脫硫后天然氣,平均流量約為16000 Nm3/H,在滿足還原質(zhì)量和系統(tǒng)穩(wěn)定的情況下,車(chē)間技改通過(guò)新配專用回收載氣管線,可實(shí)現(xiàn)載氣的全部回收。
在合成氨生產(chǎn)中,蒸汽主要有以下三個(gè)方面的用途:一是作為工藝原料為轉(zhuǎn)化反應(yīng)原料,二是作為蒸汽透平的動(dòng)力來(lái)源,三是作為加熱介質(zhì);在實(shí)際生產(chǎn)中也是根據(jù)水蒸汽的上述用途,進(jìn)行節(jié)能降耗工作,主要是增加系統(tǒng)自產(chǎn)蒸汽,減少外界輸入蒸汽;生產(chǎn)中加強(qiáng)和調(diào)度聯(lián)系減少中壓蒸汽和低壓蒸汽的放空;減少高、中壓蒸汽的直接降級(jí)使用。
首先,在不影響一段爐轉(zhuǎn)化反應(yīng)的和催化劑的效率情況下,控制水碳比在底限值操作,以減少轉(zhuǎn)化蒸汽的消耗和一段爐燃料氣消耗;其次,合理調(diào)整MIC-25的蒸汽用量,減少加入二段爐的蒸汽量,同時(shí)也降低系統(tǒng)阻力,降低了生產(chǎn)能耗。
合理降低循環(huán)水溫度,可以減少透平蒸汽消耗量,根據(jù)裝置運(yùn)行采集參數(shù)得出,在高負(fù)荷情況下如果涼水塔的出水溫度在28~30℃以上,通過(guò)增開(kāi)涼水塔一臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī),可以讓循環(huán)水溫度下降2℃左右,增開(kāi)風(fēng)機(jī)雖然噸氨電耗成本增加了0.007Gcal,大機(jī)組透平段間冷卻溫度下降,四大壓縮機(jī)蒸汽透平的蒸汽用量減少,噸氨蒸汽耗降低了0.025Gcal,綜合能耗降低0.018 Gcal,所以系統(tǒng)高溫季節(jié)高負(fù)荷下涼水塔需全開(kāi)風(fēng)機(jī),在較低負(fù)荷下壓縮機(jī)返回閥有開(kāi)度時(shí)應(yīng)適量少開(kāi)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)調(diào)整的同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)各崗位應(yīng)對(duì)各機(jī)泵油溫作相應(yīng)調(diào)整,并根據(jù)工藝參數(shù)的變化對(duì)各水冷器水量作相應(yīng)調(diào)整,以達(dá)到最優(yōu)化。
系統(tǒng)可以通過(guò)加強(qiáng)回收廢熱鍋爐熱和合成塔熱量,以增加系統(tǒng)自產(chǎn)高壓蒸汽量;適當(dāng)提高高壓蒸汽的過(guò)熱溫度,可以提高高壓蒸汽能級(jí),高壓蒸汽的做功能力和熱利用率相應(yīng)增強(qiáng),降低系統(tǒng)的能耗;系統(tǒng)產(chǎn)生的高壓蒸汽主要由合成壓縮機(jī)的高壓透平使用,生產(chǎn)中高壓蒸汽通過(guò)PIC-12做功后轉(zhuǎn)化為中壓蒸汽進(jìn)入中壓蒸管網(wǎng),合理調(diào)節(jié)PIC-12開(kāi)度和PIC-6的壓力,103-J的一級(jí)后壓力,降低中壓蒸汽用量。正常生產(chǎn)中為了防止中壓蒸汽直接通過(guò)低壓蒸汽減壓閥減壓至低壓蒸汽系統(tǒng),脫碳冷貧液泵用背壓透平,蒸汽通過(guò)背壓透平做功轉(zhuǎn)化為低壓蒸汽,以平衡脫碳系統(tǒng)再生塔再沸器再生所用蒸汽,減少中壓蒸汽的降級(jí)使用。
生產(chǎn)中加強(qiáng)與調(diào)度聯(lián)系,減小中壓蒸汽放空,2017年系統(tǒng)經(jīng)過(guò)技改,新增低壓蒸汽調(diào)節(jié)閥,將系統(tǒng)富余低壓蒸汽送入外界低壓蒸汽管網(wǎng),減少低壓蒸汽的放空;生產(chǎn)中為了給脫鹽水加熱物理脫氧,需要低壓蒸汽加熱,在保證脫鹽水中溶解氧含量的情況下,可適當(dāng)減少脫氧槽的低壓蒸汽消耗,通過(guò)蒸汽調(diào)節(jié)閥控制脫氧槽的壓力在0.07—0.09MPa左右,加強(qiáng)給水系統(tǒng)熱量回收。
(1)提高天然氣壓縮機(jī)進(jìn)口壓力,當(dāng)外界天然氣壓力充足時(shí)適當(dāng)提高天然氣壓縮機(jī)入口壓力,降低天然氣壓縮機(jī)蒸汽消耗,高負(fù)荷的情況下,將天然氣壓縮機(jī)入口壓力控制在0.56-0.57MPa左右,由于進(jìn)口壓力提高,天然氣壓縮機(jī)蒸汽透平調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度變小,天然氣壓縮機(jī)耗用的蒸汽量減少。
通過(guò)查閱近兩年生產(chǎn)資料,我們發(fā)現(xiàn):相同負(fù)荷下,原料氣壓縮機(jī)的進(jìn)口壓力不同,對(duì)應(yīng)的蒸汽耗量也不相同,如表3。
表2 系統(tǒng)負(fù)荷與原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口壓力對(duì)應(yīng)表
表3 原料氣壓縮機(jī)能耗對(duì)應(yīng)表
如果我們?cè)谏a(chǎn)維護(hù)過(guò)程中將原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口壓力提至高限操作,從表3中我們可以看到負(fù)荷一定的情況下原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口壓力每提高0.01MPa,可節(jié)約蒸汽2.1261 t/h,降低能耗60.3812×108J/h。
(2)提高氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)一級(jí)后壓力,相同負(fù)荷(即氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)低壓缸出口壓力相差不大)的條件下,其一級(jí)后壓力的值越小,說(shuō)明該壓縮機(jī)所耗的蒸汽也就越多,所以,生產(chǎn)操作中將其一級(jí)后壓力向設(shè)計(jì)值靠,并統(tǒng)計(jì)氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)2017與2018年進(jìn)行比對(duì)、核算如表4。
表4 系統(tǒng)優(yōu)化前后氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)汽耗對(duì)照表
為實(shí)現(xiàn)公司合成新系統(tǒng)裝置年噸氨綜合能耗降至33.5 GJ/t,即:噸氨綜合能耗降0.5 GJ/t目標(biāo),生產(chǎn)中通過(guò)降低合成新系統(tǒng)噸氨綜合能耗優(yōu)化操作,合成崗位冷氨泵由透平倒電機(jī)運(yùn)行;原料氣壓縮機(jī)進(jìn)口壓力靠高限操作,氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)一級(jí)后壓力提高0.1MPa;降低輔鍋天然氣消耗負(fù)荷680-800kg/h,高壓蒸汽過(guò)熱溫度靠460℃運(yùn)行;回收大甲返氫時(shí)按比例配入空氣時(shí)適當(dāng)降低一段爐出口溫度等操作更為合理,2018年合成車(chē)間新系統(tǒng)裝置噸氨綜合考核能耗達(dá)到了前所未有的33.05 GJ/t,圓滿實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目標(biāo),裝置節(jié)能、降耗增效起了良好明顯效果,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本;提升和增強(qiáng)了企業(yè)的生存能力和競(jìng)爭(zhēng)能力,在以后的生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,要精心操作,細(xì)心維護(hù),繼續(xù)深挖裝置潛能,使裝置能夠發(fā)揮出更大的潛力以降低裝置噸氨能耗。
表5 裝置優(yōu)化前后產(chǎn)量與能源消耗考核表(含氫介質(zhì)折氨)