王志建
(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院,福建 福州 350008)
工業(yè)鍋爐是重要的熱能轉(zhuǎn)換設(shè)備,同時也是用能大戶和污染大戶。隨著環(huán)保政策日益重視,燃煤鍋爐改清潔能源的大力推廣,燃?xì)夤I(yè)鍋爐已經(jīng)逐漸成為工業(yè)市場的主流。而隨著國家節(jié)能政策的日益嚴(yán)格,對于燃?xì)夤I(yè)鍋爐而言,如何降耗,提高鍋爐熱效率顯得迫在眉睫。文中通過對126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐進行熱效率測試,根據(jù)測試結(jié)果對影響鍋爐熱效率的因素進行分析,找出鍋爐熱效率存在的主要問題,并提出節(jié)能措施。
本次鍋爐運行工況熱效率的測試方法采用TSG G0003—2010《工業(yè)鍋爐能效測試與評價規(guī)則》[1]中用于鍋爐運行工況熱效率簡單測試規(guī)則,按照TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》[2]要求進行評判。
計算方法如下式所示:
對某地區(qū)所測試的126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐熱效率數(shù)據(jù)結(jié)果進行匯總分析。其中鍋爐熱效率、排煙溫度以及過量空氣系數(shù)的主要試驗結(jié)果詳見表1。
表1 鍋爐熱效率、排煙溫度以及過量空氣系數(shù)測試結(jié)果統(tǒng)計表
根據(jù)表1匯總的測試數(shù)據(jù)并結(jié)合現(xiàn)場測試情況來看,發(fā)現(xiàn)存在問題總結(jié)如下:所測126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐計算的加權(quán)平均熱效率為89.99%,與最低限定值92%相差2.01%;所測試126臺鍋爐中僅有32臺鍋爐熱效率符合TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》要求限定值,達(dá)標(biāo)率為25.4%;排煙溫度不符合TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》限定值要求的31臺,所占比例偏高;過量空氣系數(shù)不符合TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》要求的有94臺,所占比例高達(dá)74.6%;另外,僅10臺鍋爐在鍋爐熱效率、排煙溫度以及過量空氣系數(shù)同時滿足TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》要求,所占比例較低。綜合來看,熱效率偏低,能源浪費現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
假如所測試126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐的熱效率全部符合TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》中最低限定值的要求,即鍋爐平均熱效率提高2%來計算,按80m3/(t·h)天然氣耗量粗略計算,所測試126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐總?cè)萘繛?46t,全年運行300天,日均運行工作16h,每年天然氣耗量約為1.71×108m3,則全年可節(jié)約天然氣約28.5萬m3,減少CO2排放約28.5萬m3,減少NOX排放約6.27萬m3。另外,參照非居民燃?xì)?.2元/m3,每年能夠節(jié)約120萬元的燃料成本。鍋爐熱效率的提高,產(chǎn)生良好的環(huán)境效益、社會效益以及經(jīng)濟效益,由此可見,鍋爐熱效率測試工作具有重要的意義。
(1)降低排煙溫度。有文獻(xiàn)指出,鍋爐排煙溫度每升高12℃~15℃,將提高1%[3]。在測試的126臺鍋爐中,發(fā)現(xiàn)高達(dá)30.2%比例的鍋爐排煙溫度高于TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》的限定值,其中最高排煙溫度為348℃,超過限定值149%,鍋爐排煙溫度tpy偏高占較大比例。另外,筆者在實際所測試的126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐中發(fā)現(xiàn)鍋爐尾部有配空氣預(yù)熱器與省煤器(節(jié)能器)各占比例分別為4.76%、55.5%。以2噸燃?xì)夤I(yè)鍋爐為例,如表2所示為近年某地區(qū)部分燃?xì)夤I(yè)鍋爐尾部有無安裝節(jié)能裝置的熱效率測試數(shù)據(jù)對比表。
表2 有節(jié)能裝置和沒有節(jié)能裝置的熱效率測試數(shù)據(jù)對比
由表2可知,鍋爐尾部有無安裝節(jié)能裝置,通過排煙溫度與排煙熱損失的比較可以發(fā)現(xiàn),尾部有安裝節(jié)能裝置的鍋爐平均排煙溫度僅為70.98℃,平均值為2.39%;未安裝尾部節(jié)能裝置的鍋爐平均排煙溫度高達(dá)209.8℃,平均為11.46%;從數(shù)據(jù)對比中可以看出,鍋爐尾部有安裝節(jié)能裝置能大幅度降低排煙溫度,可使減少8%~9%。
改進措施:鍋爐尾部適當(dāng)加裝或改造尾部受熱面(導(dǎo)熱油鍋爐尾部可加裝余熱鍋爐或者空氣預(yù)熱器)。
(2)加強鍋爐水質(zhì)管理。在實際的檢測過程中,筆者根據(jù)現(xiàn)場檢驗發(fā)現(xiàn),存在一定比例的企業(yè)未進行鍋爐給水預(yù)處理或者水處理裝置失效未及時更換情況,導(dǎo)致鍋爐結(jié)垢現(xiàn)象較為嚴(yán)重。結(jié)垢使鍋爐內(nèi)部受熱面的傳熱性能減弱,降低了受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù),使傳熱體積減小,致使排煙溫度升高。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)顯示,灰垢每增加1mm,將造成鍋爐熱損失增加4%~6%,水垢每增厚1mm鍋爐就要多消耗3%的燃料[4]。
改進措施:①鍋爐管理人員應(yīng)增加鍋爐水質(zhì)監(jiān)測和排污的頻次;②鍋爐使用單位對鍋爐水處理裝置要及時維護保養(yǎng)以及更換樹脂;③企業(yè)要對水質(zhì)化驗員加強水質(zhì)化驗工作,提高專業(yè)水平,讓專業(yè)的人做專業(yè)的事;④鍋爐本體以及尾部受熱面應(yīng)及時清灰除垢。
(3)優(yōu)化配風(fēng)。文中所測試126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐按TSG G0002—2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》的要求不大于1.15(所測試鍋爐均為正壓燃?xì)夤I(yè)鍋爐),但在實際測試過程中能符合要求僅32臺鍋爐。從現(xiàn)場煙氣成分檢測情況來看,鍋爐燃燒器風(fēng)氣量配比不當(dāng)是py過高的主要原因。偏大或偏小對于均產(chǎn)生較大的影響。偏大,風(fēng)量過高,煙氣流速增加,會帶走大量煙氣熱量,造成增大;偏小,風(fēng)量不足,導(dǎo)致天然氣(液化石油氣等燃料)的燃燒不完全,CO含量驟增,造成增大。因此,需要將控制在合理的范圍之內(nèi),顯得尤為重要。
改進措施:①在鍋爐尾部增設(shè)測氧裝置或者安裝在線監(jiān)測裝置;②鍋爐管理人員應(yīng)加強鍋爐燃燒器的風(fēng)量調(diào)節(jié)技術(shù)培訓(xùn),有能力對鍋爐的風(fēng)量進行合理調(diào)節(jié)。
文中所測試126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐中發(fā)現(xiàn)有50%左右鍋爐是低負(fù)荷運行狀態(tài),出現(xiàn)“大馬拉小車”情況,造成鍋爐整體運行熱效率較低。
表3 鍋爐在不同負(fù)荷下散熱損失比較
改進措施:1、管理人員合理安排生產(chǎn),在設(shè)計參數(shù)下運行,購買相匹配燃料,鍋爐盡可能在高負(fù)荷下運行[6];2、鍋爐房設(shè)計時應(yīng)根據(jù)運行負(fù)荷合理選擇鍋爐,避免出現(xiàn)“大馬拉小車”的現(xiàn)象[7]。
綜上所述,通過對126臺燃?xì)夤I(yè)鍋爐進行熱效率測試并對測試結(jié)果進行匯總,從排煙溫度、過量空氣系數(shù)及鍋爐熱效率三個指標(biāo)出發(fā),并對各項熱損失進行系統(tǒng)的分析,發(fā)現(xiàn)所測試的燃?xì)夤I(yè)鍋爐中普遍存在排煙溫度偏高、過量空氣系數(shù)偏大以及鍋爐負(fù)荷率偏低等問題,導(dǎo)致鍋爐整體熱效率偏低,重點分析了排煙熱損失的這一環(huán)節(jié),并提出造成的原因和改進措施。