甘威
摘要:共模電感(common mode choke),也叫共模扼流圈,常用于主板的開關(guān)電源電路中過濾共模的電磁干擾信號。在實際的應(yīng)用中,售后出現(xiàn)引腳位置斷和引腳脫出本體造成線圈開路從而導(dǎo)致整機(jī)不上電問題相對突出,通過對故障件的分析研究,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)本材料本身沒有問題,跟引腳植入本體深度有關(guān),通過增加引腳的植入深度可以解決此問題。
關(guān)鍵詞:共模電感;引腳;植入深度
0引言
空調(diào)主板上混合了各種高頻電路、數(shù)字電路和模擬電路,它們工作時會產(chǎn)生大量高頻電磁波互相干擾,這就是EMI。EMI還會通過主板布線或外接線纜向外發(fā)射,造成電磁輻射污染,影響其他的電子設(shè)備正常工作。這時候就需要共模電感(如圖1)來進(jìn)行濾波抑制這些干擾,而共模電感主要用在開關(guān)電路上,一單出現(xiàn)失效,整機(jī)將直接出現(xiàn)不通電情況,造成空調(diào)無法使用。
售后投訴電感引腳處斷的問題嚴(yán)重,導(dǎo)致整機(jī)不上電問題突出,故障率相對較高,電感引腳斷問題(如圖
2)需研究整改。
1工作原理
共模電感由磁芯、引腳、骨架和2組線圈組成。
共模電感的濾波電路,L3和L4就是共模電感線圈。這2個線圈繞在同一鐵芯上,匝數(shù)和相位都相同(繞制反向)。這樣,當(dāng)電路中的正常電流流經(jīng)共模電感時,電流在同相位繞制的電感線圈中產(chǎn)生反向的磁場而相互抵消,此時正常信號電流主要受線圈電阻的影響(和少量因漏感造成的阻尼);當(dāng)有共模電流流經(jīng)線圈時,由于共模電流的同向性,會在線圈內(nèi)產(chǎn)生同向的磁場而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗,產(chǎn)生較強(qiáng)的阻尼效果,以此衰減共模電流,達(dá)到濾波的目的。
共模電感在空調(diào)主板上主要用于開關(guān)電源電路(如圖3),開關(guān)電源產(chǎn)生的共模噪聲頻率范圍為10 kHz~50 MHz甚至更高,為了有效衰減這些噪聲,共模電感器采用高磁導(dǎo)率的錳鋅鐵氧體或非晶材料,以提高共模電感器性能。
兩電感器中電流產(chǎn)生的磁場方向相反而抵消,這時正常信號電流主要受電感器電阻的影響(這一影響很小),以及少量因漏感造成的阻尼(電感),加12220V交流電的頻率只有50 Hz,共模電感器電感量不大,所以共模電感器對于正常的220 V交流電感抗很小,不影響交流電對整機(jī)的供電。
共模電流流過共模電感器分析(如圖4)。當(dāng)共模電流流過共模電感器時,電流由于共模電流在共模電感器中同方向,共模電感器L3和L4內(nèi)產(chǎn)生同方向的磁場,這時增大了共模電感器L3和L4的電感量,也就是增大了L3和L4對共模電流的感抗,使共模電流受到了更大的抑制,達(dá)到了衰減共模電流的目的,起到了抑制共模干擾噪聲的作用,因此共模電感在電路中特別是開關(guān)電源電路不可缺少,占據(jù)重要作用。
2共模電感售后失效原因及失效機(jī)理分析
2.1故障復(fù)測情況
將故障主板復(fù)測多遍均報不上電故障,故障穩(wěn)定,此故障廠內(nèi)測試均為可控項。
2.2故障分析
從上圖的故障點可以看出,引腳從本體松脫,本體上無明顯的受力撞擊痕跡,排除器件加工異常。
2.3數(shù)據(jù)分析
查詢生產(chǎn)下線以及售后數(shù)據(jù)報表發(fā)現(xiàn),此板自生產(chǎn)以來,均有售后反饋,時間不集中,統(tǒng)計廠內(nèi)生產(chǎn)下線數(shù)據(jù),每年使用約100萬~150萬,廠內(nèi)生產(chǎn)過程未出現(xiàn)同類故障。
2.4過程隱患點排查
此共模電感位置在主板生產(chǎn)時在板邊,但兩側(cè)有器件遮擋,不會導(dǎo)致碰撞;電器盒生產(chǎn)時,鈑金件有折邊可以起到保護(hù)作用,不會導(dǎo)致碰撞(如圖5)。
2.5模擬跌落驗證
設(shè)置整機(jī)跌落試驗進(jìn)行模擬,發(fā)貨平臺按照2.5 m對濾波器位置進(jìn)行跌落,實驗2次,測試無異常;按照整機(jī)3 m進(jìn)行底部受力進(jìn)行驗證,按照正常卸貨方式極限跌落2次,電感出現(xiàn)本體脫落情況。具體跌落情況見表1。
根據(jù)前面的分析以及驗證,可判斷共模電感失效為運(yùn)輸安裝過程整機(jī)的跌落導(dǎo)致。
3共模電感售后失效解決方案以及=-7靠性
試驗驗證
3.1方案一:通過打膠的方式,固定電感引腳與本體
可靠性試驗驗證:冷熱沖擊試驗,將熱熔膠打在電感下,覆蓋引腳部分,實驗樣品10PCS,5塊黃膠5塊-白膠,試驗條件為-40-80℃循環(huán);中擊240次,2 h循環(huán)1次,試驗結(jié)束,10塊樣品均合格,未出現(xiàn)因為膠熱脹冷縮導(dǎo)致繞組斷裂問題、未出現(xiàn)焊接異常,但做整機(jī)通電長期驗證時,出現(xiàn)引腳焊錫熔化現(xiàn)象,存在質(zhì)量隱患,因此此方案不可行。
3.2方案二:加強(qiáng)引腳與本體的附著力
通過加大引進(jìn)植入深度進(jìn)行優(yōu)化,引腳植入深度為
2.5mm,增加到4mm,如圖6。
可靠性試驗驗證如下。
1)振動實驗:新舊制品同時安排震動實驗(如圖7),頻率75Hz,振幅3.00mm,時間:6 h。
試驗結(jié)束后測試相關(guān)參數(shù)無異常,符合圖紙要求,詳見表2和表3。
專項試驗結(jié)論:增加引腳植入深度后,對產(chǎn)品振動實驗無影響。
2)推力實驗:安排新舊制品焊接在板上做推力實驗。對比無明顯差別,新舊制品推力均在120 N以上。
整理數(shù)據(jù)見表4。
專項試驗結(jié)論:引腳植入深度加深對產(chǎn)品抗推力性能無影響。
3)主板跌落試驗:
跌落高度:75 cm;實驗平臺:地磚;跌落方向:PCB垂直地面、上下左右4個邊分別朝下的方向;準(zhǔn)備新制品電感5個、舊制品電感5個;主板編碼1和主板編碼2,兩個主板上的新舊制品跌落結(jié)果見表5。
專項試驗結(jié)論:
編碼1主板舊制品第3次跌落就斷開2個電感,第6次跌落時,3個電感均已斷開。新制品第15次跌落斷開2個電感,第20次跌落3個電感才全部斷開。說明新制品電感可靠性相比舊制品有提高。
編碼2主板舊制品電感在第3次跌落時2個電感就已起翹,新制品在第6次跌落時才起翹,新制品相比舊制品可靠性要高。
總結(jié):根據(jù)以上驗證可以看出,新制品電感增加引腳植入深度從2.5mm增加到4 mm,引腳植入深度加深后對產(chǎn)品本身性能無影響,裝在主板后電感跌落可靠性要比舊制品高。
4共模電感售后失效整改總結(jié)及意義
共模電感在電路中起濾波以及抗電磁干擾作用,一單售后失效導(dǎo)致線圈開路整機(jī)將直接不通電,對于售后問題失效的研究很有必要,從研究可以發(fā)現(xiàn)是物料的抗跌落性能出了問題,通過增加引腳植入深度可以提高物料的抗跌落能力,從而解決售后跌落振動導(dǎo)致失效,為今后的類似器件失效整改提供經(jīng)驗。