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不良地質(zhì)條件下盾構(gòu)機整體下沉處理技術(shù)
——基于凍結(jié)帷幕加固技術(shù)

2020-01-08 08:50:54艾零件
福建建筑 2019年12期
關(guān)鍵詞:帷幕套筒鹽水

艾零件

(福州市地鐵建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 福建福州 350025)

0 引言

當(dāng)前,城市軌道交通建設(shè)處于高速發(fā)展時期,面臨著難得的時代發(fā)展機遇,但同時也面臨著巨大的工程技術(shù)挑戰(zhàn)。其中最主要、最關(guān)鍵的一個原因是:城市軌道交通工程基本穿行于地下,許多工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件及周邊環(huán)境極其復(fù)雜,地下隱藏的風(fēng)險因素多、風(fēng)險大,且難以預(yù)測和掌控,稍不留意,就會導(dǎo)致事故發(fā)生,給工程施工造成諸多困難,甚至是人員傷亡和巨大的經(jīng)濟損失、社會影響。事故發(fā)生后,為減少損失和降低影響,最重要的工作之一就是研究制定科學(xué)的處理方案,妥善處置意外事故,盡快恢復(fù)工程施工。

基于此,本文以某地鐵工程盾構(gòu)機整體下沉的處理為案例,側(cè)重從設(shè)計、施工兩個方面對事故的處理技術(shù)進行介紹,為今后類似事故處理提供借鑒和參考。

1 工程概況

1.1 工程簡介

福州地鐵6號線潘林(潘墩站~林浦站)盾構(gòu)區(qū)間隧道,詳細(xì)平面布置如圖1所示。平面線路基本呈曲線布置,曲線半徑分別為590m、550m,左線全長682.244m,右線全長728.105m。采用一臺土壓平衡盾構(gòu)機,先從林浦站始發(fā)掘進左線,待在潘墩站接收出洞后再將盾構(gòu)機吊出,運至林浦站右線進行二次始發(fā)。隧頂埋深約15m,管片外徑6.2m,內(nèi)徑5.5m,長1.2m。盾構(gòu)接收端頭加固采用高壓旋噴樁+降水井(4口)+鋼套筒接收技術(shù)。地連墻結(jié)構(gòu)洞門迎土側(cè)為玻璃纖維筋,背土側(cè)主筋為普通鋼筋。盾構(gòu)接收前背土側(cè)鋼筋已鑿除,鑿除厚度10cm。

圖1 潘林區(qū)間平面布置

1.2 工程地質(zhì)條件

盾構(gòu)區(qū)間的主要工程地質(zhì)分布為:淤泥、粉質(zhì)黏土、含泥中細(xì)砂,其中接收端頭工程地質(zhì)分布為:填石1-5、填砂1-4、淤泥2-4-1、(含泥)中細(xì)砂2-4-6、淤泥質(zhì)土3-4-2。盾構(gòu)區(qū)間和盾構(gòu)接收端的工程地質(zhì)情況如圖2~圖3所示。具體描述如下:

填石1-5:以條石、塊石、碎石回填為主,形狀不規(guī)則,粒徑大小不一,夾雜少量的砂質(zhì)成分及粘性土,厚度為0.50m~6.00m。

填砂1-4:松散-稍密,以中粗砂為主,偶夾少量碎石,系人工回填,厚度為1.80m~7.40m,密實度、均勻性差異大,抗剪強度低,承載力低,工程性能較差。

淤泥2-4-1:流塑狀,以粘粒、粉粒為主,夾有少量砂質(zhì)成分,含有少量腐殖質(zhì),屬欠固結(jié)土、高靈敏土,厚度為0.90m~14.30m,承載力低,工程性能差。

中細(xì)砂(含泥)2-4-6:以中密狀為主,局部為稍密狀,飽和,級配不良,以石英顆粒為主,泥質(zhì)含量約15%~20%,局部粘粒成分含量較高,以細(xì)砂和中砂為主,含少量淤泥,海積成因,厚度為1.90m~25m,承載一般,工程性能一般。

淤泥質(zhì)土3-4-2:軟塑狀,飽和,成分以粘粒、粉粒為主,土質(zhì)均勻,含少量的腐殖質(zhì)及少量的砂粒,干強度、韌性中等,無搖震反應(yīng),海積成因,厚度為1.50m~19.60m,承載力低,工程性能差。

圖2 盾構(gòu)區(qū)間工程地質(zhì)

圖3 接收端工程地質(zhì)

1.3 水文地質(zhì)條件

區(qū)間地下水豐富,主要分為上層滯水(埋深1.00~3.00m )、松散巖孔隙承壓水(水頭標(biāo)高在2.00~4.00m )、風(fēng)化巖層的孔隙裂隙承壓水(水頭標(biāo)高在1.00~2.00m之間)3大類。地下水初見水位埋深1.20~5.40m,地下水混合穩(wěn)定水位埋深1.00~5.00m,場地地下水與鄰近(約550m)閩江水具有較密切的水力聯(lián)系,與閩江水相互補給。

1.4 不良地質(zhì)條件

(1)流塑狀淤泥地層

淤泥和淤泥質(zhì)土具有觸變性,在機械振動的作用下會發(fā)生液化,土體結(jié)構(gòu)受到破壞,強度降低;當(dāng)荷載作用停止后,又重新恢復(fù)其結(jié)構(gòu)和力學(xué)性質(zhì)。因此,在流塑狀淤泥地層中掘進時,易出現(xiàn)盾構(gòu)“磕頭”“沉降”等問題[1],其結(jié)果是盾構(gòu)姿態(tài)難以控制,進而造成管片的錯臺、開裂、破損等。

(2)富水含砂地層

該區(qū)間盾構(gòu)機開挖斷面內(nèi)大部分為中細(xì)砂,且砂層連續(xù)性好,地下水與閩江水連通。砂層在地下水的作用下極不穩(wěn)定,在掘進施工中一旦出現(xiàn)土倉欠壓,就會造成過量的砂涌入土倉,容易在螺旋機出土?xí)r產(chǎn)生噴涌,造成地層損失,繼而引發(fā)地面沉陷。

2 盾構(gòu)機整體下沉經(jīng)過及原因分析

2.1 事故過程

盾構(gòu)區(qū)間左線于2018年10月25日上午掘進558環(huán),各項掘進參數(shù)均正常,中午掘進559環(huán),在559環(huán)掘進至1162mm時,盾構(gòu)機刀盤抵達(dá)地連墻。當(dāng)油缸行程至776mm(起始行程為716)時,土倉壓力突然由1.0bar降至0.2bar,油缸行程至1036mm時,掘進困難,刀盤扭矩高達(dá)5692kN·m,渣溫60℃。開倉檢查刀具,同時為冷卻刀盤,潤滑刀具,向土倉內(nèi)加注泡沫。

盾構(gòu)機刀盤抵達(dá)地連墻時,盾構(gòu)姿態(tài)前端-8mm,后端-50mm。因地連墻強度較高,在掘進地連墻過程中刀盤扭矩逐漸升高,掘進速度逐漸放緩。在11月2日12∶00左右,掘進560環(huán)至油缸行程1150mm時,盾構(gòu)機前端垂直姿態(tài)下降至-49mm,仍在正常姿態(tài)范圍內(nèi),但在11月2日至5日期間,盾構(gòu)姿態(tài)已逐漸下沉至前端-122mm,后端-147mm;11月6日23∶55,盾構(gòu)機姿態(tài)突發(fā)下沉,前端姿態(tài)下降至-298mm,后端姿態(tài)下降至-228mm。期間造成地面累計沉降850mm。后經(jīng)過地面注漿處理,盾構(gòu)姿態(tài)穩(wěn)定在前端姿態(tài)-360mm,后端姿態(tài)-360mm。盾構(gòu)機與地連墻位置關(guān)系如圖4所示。

圖4 盾構(gòu)機與地連墻位置關(guān)系

2.2 原因分析

根據(jù)盾構(gòu)機掘進參數(shù)、姿態(tài)變化、土倉壓力及出渣量,結(jié)合工程地質(zhì)、水文條件,分析判斷造成盾構(gòu)機整體下沉的直接原因,主要有以下3個方面:

(1)長時間(10月25日至11月5日期間盾構(gòu)機掘進有效時間73.33h)低速切削高強度地連墻(經(jīng)試驗檢測試塊強度最高53MPa),對軟弱不良地層擾動較大,可能造成開挖區(qū)域與其它水源貫通,在刀盤破除掌子面的瞬間形成涌水,螺旋機超排,引起水土大量流失。

(2)接收端盾構(gòu)機下部地層為淤泥質(zhì)土,長時間掘進振動,地層承載力下降,且該盾構(gòu)主機重達(dá)430t,造成盾構(gòu)機整體下沉。

(3)掘進振動時間較長,造成鋼套筒密封性失效,掌子面范圍內(nèi)上部地連墻碎裂后,土倉與套筒之間也形成了通道,又加劇了水土流失。

3 設(shè)計處理方案

按照當(dāng)時的盾構(gòu)姿態(tài),已不能滿足正常鋼套筒接收條件,須拆除鋼套筒,鑿除洞門鋼環(huán)及底部結(jié)構(gòu)。拆除鋼套筒前須確保盾構(gòu)機、管片及地層穩(wěn)定。事故發(fā)生后,為防止盾構(gòu)機整體繼續(xù)下沉,同時為盡快恢復(fù)盾構(gòu)掘進施工(復(fù)推)和確保盾構(gòu)機在端頭的順利接收,項目部研究提出了多個處理方案,并多方組織專家咨詢會審。通過對方案的反復(fù)篩選、優(yōu)化和完善,最終確定盾構(gòu)機接收方案采用凍結(jié)加固法。

3.1 凍結(jié)帷幕設(shè)計

凍結(jié)加固法的設(shè)計原則:保證凍土墻的厚度、強度及接收端的封水性應(yīng)滿足盾構(gòu)出洞時土體的穩(wěn)定性要求[2]。為保證凍結(jié)加固效果及盾構(gòu)復(fù)推安全,凍結(jié)帷幕設(shè)計采用垂直+水平孔的凍結(jié)方案。凍結(jié)帷幕設(shè)計如圖5~圖7所示。地面設(shè)計凍結(jié)孔53個(垂直孔39個,斜孔14個),盾殼內(nèi)凍結(jié)孔7個,并在地面設(shè)置測溫孔8個(垂直孔5個,斜孔3個),在盾殼內(nèi)設(shè)置測溫孔2個,測溫孔采用鉆孔埋設(shè),要求與凍結(jié)孔相同。凍結(jié)帷幕設(shè)計主要內(nèi)容如下:

(1)凍結(jié)壁有效厚度:沿盾構(gòu)接收方向布置凍結(jié)孔,凍結(jié)范圍為盾殼外側(cè)1.8m~3.0m,縱向長度3.0m。

(2)凍結(jié)壁設(shè)計平均溫度不高于-10℃。

(3)設(shè)計地面積極凍結(jié)時間為30d,盾殼內(nèi)積極凍結(jié)時間為40d,實際積極凍結(jié)時間以凍結(jié)壁與盾殼和地連墻膠接情況而定。凍結(jié)孔單孔流量不小于5m3/h;積極凍結(jié)7d鹽水溫度降至-20℃以下;積極凍結(jié)15d鹽水溫度降至-25℃以下,去、回路鹽水溫差不大于2℃;拆除鋼套筒時,鹽水溫度須降至-28℃以下。如鹽水溫度和鹽水流量達(dá)不到設(shè)計要求,應(yīng)延長積極凍結(jié)時間。每米凍結(jié)管的設(shè)計散熱量不應(yīng)小于100kcal/h。

(4)積極凍結(jié)期間對凍土影響范圍內(nèi)的盾構(gòu)機內(nèi)表面進行保溫,保溫層采用阻燃(或難燃)的軟質(zhì)塑料泡沫軟板,厚度40mm,導(dǎo)熱系數(shù)不大于0.04W/Mk,吸水率不大于2%。鋪設(shè)范圍不小于凍土帷幕邊界1.0m以外。

(5)積極凍結(jié)期間,在凍結(jié)區(qū)附近200m范圍內(nèi)不得采取降水措施。在凍結(jié)區(qū)內(nèi)土層中不得有集中水流。

(6)遇施工中地層及環(huán)境條件異常時,及時修改凍結(jié)帷幕設(shè)計。

圖5 凍結(jié)帷幕平面設(shè)計圖

圖6 凍結(jié)帷幕橫剖面設(shè)計圖

圖7 凍結(jié)帷幕縱剖面設(shè)計圖

3.2 凍結(jié)設(shè)計主要參數(shù)

具體設(shè)計參數(shù)見表1~表4。

表1 地面垂直、傾斜凍結(jié)孔特征一覽表

表3 測溫孔特征一覽表

表4 凍結(jié)主要技術(shù)參數(shù)表

4 施工處理技術(shù)

4.1 施工總流程

施工總流程:鋼套筒先行修復(fù)并注入惰性漿液→(地面、盾尾內(nèi))鉆孔、布設(shè)冷凍管→積極凍結(jié)→探孔確認(rèn)→待凍結(jié)帷幕達(dá)到設(shè)計要求,進行鋼套筒拆除,鑿除洞門鋼環(huán)及底部側(cè)墻,清除盾構(gòu)機出洞障礙→根據(jù)盾構(gòu)的姿態(tài)恢復(fù)洞門鋼環(huán)、安裝引軌、恢復(fù)鋼套筒→盾體與凍結(jié)壁交界面局部強制解凍→盾構(gòu)機復(fù)推、出洞接收→地面自然解凍并融沉補償注漿。

4.2 凍結(jié)孔及測溫孔施工技術(shù)要求

凍結(jié)孔及測溫孔施工的具體技術(shù)要求如下:

(1)凍結(jié)孔有效深度(土體內(nèi)凍結(jié)管循環(huán)鹽水段長度)不小于凍結(jié)孔設(shè)計深度,不大于設(shè)計凍結(jié)深度0.5m。不能循環(huán)鹽水的管頭長度不得大于300mm。

(2)地面凍結(jié)管采用20#(Q235B)φ127×5mm低碳無縫鋼管;盾殼內(nèi)凍結(jié)管采用20#(Q235B)φ89×8mm低碳無縫鋼管。凍結(jié)管耐壓不低于0.8MPa,并且不低于凍結(jié)工作面鹽水壓力的1.5倍。凍結(jié)管接頭抗壓強度不低于母管75%。

(3)地面垂直凍結(jié)孔和測溫孔施工過程,每鉆進10m測斜一次,偏斜過大時及時糾偏,鉆孔最大偏斜值不大于200mm;水平鉆孔最大偏斜值不大于150mm;所有鉆孔均應(yīng)進行終孔測斜,并繪制鉆孔偏斜圖和各鉆孔位置成孔圖,據(jù)此確定是否補孔及補孔位置。

(4)施工凍結(jié)孔時,土體流失量不大于凍結(jié)孔體積,否則,及時進行注漿控制地層沉降。

(5)凍結(jié)管下放長度不小于設(shè)計凍結(jié)深度,不大于設(shè)計凍結(jié)深度0.3m;鉆孔施工開孔誤差不大于50mm。

(6)凍結(jié)管下入地層后必須進行試壓。試驗壓力為凍結(jié)工作面鹽水壓力的2.0倍,經(jīng)試壓30min壓力下降不超過0.05MPa,再延續(xù)15min壓力保持不變?yōu)楹细瘛?/p>

(7)凍結(jié)期間,在凍結(jié)區(qū)附近200m范圍內(nèi)不采取降水措施。在凍結(jié)區(qū)內(nèi)土層中不能有集中水流。若附近有降水,應(yīng)密切關(guān)注降水施工情況,加強測溫,根據(jù)降水影響情況采取有效措施。

(8)積極凍結(jié)期應(yīng)對凍土影響范圍內(nèi)的盾構(gòu)機內(nèi)表面進行保溫。保溫層采用阻燃(或難燃)的軟質(zhì)塑料泡沫軟板,厚度40mm,導(dǎo)熱系數(shù)不大于0.04W/Mk,吸水率不大于2%。鋪設(shè)范圍不小于凍土帷幕邊界1.0m以外。

(9)當(dāng)凍結(jié)壁達(dá)到設(shè)計要求時,在洞門上打若干探孔,探孔深入土體外深度不小于0.3m,且避免打孔對凍結(jié)管及凍結(jié)壁的影響,檢驗凍結(jié)壁形成狀況及與地連墻結(jié)構(gòu)膠結(jié)情況,探孔應(yīng)無泥水流出,溫度低于地層冰點以下。

4.3 積極凍結(jié)

地面積極凍結(jié)時間為30d,盾殼內(nèi)積極凍結(jié)時間為40d。凍結(jié)孔單孔流量5~6m3/h;積極凍結(jié)7d鹽水溫度降至-18℃以下;積極凍結(jié)15天鹽水溫度降至-25℃以下,去、回路鹽水溫差控制在2℃以內(nèi)。拆鋼套筒前鹽水溫度降至-28℃以下。

4.4 鋼套筒拆除

在積極凍結(jié)過程,根據(jù)實測溫度數(shù)據(jù)判斷凍土帷幕已形成并達(dá)到設(shè)計厚度和強度后,還應(yīng)進行打探孔確認(rèn),當(dāng)各項參數(shù)滿足設(shè)計要求后方可拆除鋼套筒。

鋼套筒拆除條件:

(1)在積極凍結(jié)期間,凍結(jié)系統(tǒng)不得超過連續(xù)24h以上的間斷;

(2)根據(jù)測溫孔溫度推算,所有凍結(jié)孔之間已全部交圈;

(3)凍結(jié)壁厚度、強度和平均溫度均符合設(shè)計要求;

(4)在凍結(jié)薄弱區(qū)打探孔進行溫度檢測,實際驗證凍結(jié)壁的厚度和強度已達(dá)到設(shè)計要求;

(5)在確認(rèn)凍結(jié)壁的厚度和強度達(dá)到設(shè)計要求后,在洞門前方和盾殼內(nèi)不同位置打探孔,進一步確認(rèn)盾殼四周及盾構(gòu)與地連墻交接處有無動水,若有動水,則需要對延長凍結(jié)時間;若探孔無流水,且凍土與地連墻界面溫度在-5℃以下,方可進行洞門開鑿施工。

4.5 強制解凍

在盾構(gòu)準(zhǔn)備復(fù)推前,需要對盾殼周圍進行強制解凍,同時必須防止融沉帶來的二次沉降。具體措施如下:

(1)割除盾尾內(nèi)的水平冷凍管。

(2)地表的垂直、傾斜冷凍管繼續(xù)積極凍結(jié),同時在盾體內(nèi)部進行加熱。方法:在盾殼內(nèi)上部和下部分別放入熱風(fēng)機,對盾殼四周凍土進行強制解凍。

(3)通過盾構(gòu)機徑向注漿孔監(jiān)測盾體溫度。當(dāng)盾殼四周溫度回升至20℃以上時,打開注漿孔,探測盾殼四周凍土解凍厚度。在強制解凍過程中,可慢速轉(zhuǎn)動刀盤,刀盤在轉(zhuǎn)動過程中會產(chǎn)生大量的熱能,用于輔助前部盾殼強制解凍。

4.6 盾構(gòu)復(fù)推與接收

當(dāng)盾殼四周凍土解凍厚度達(dá)50mm時,開始盾構(gòu)機復(fù)推。在盾構(gòu)復(fù)推前,對總推力設(shè)定明確的限定值[1],復(fù)推時的推力不得大于限定值。復(fù)推時慢慢加大盾構(gòu)推力;若復(fù)推力接近限定值,可繼續(xù)進行強制解凍,直至成功復(fù)推并接收。

4.7 融沉注漿施工

凍結(jié)孔拔除完成后,根據(jù)凍結(jié)區(qū)域凍土融化情況進行融沉注漿,控制地面沉降。融沉注漿以控制地面沉降變形為控制標(biāo)準(zhǔn)。融沉注漿應(yīng)配合測溫孔測溫及隧道變形、地面變形監(jiān)測進行。利用盾構(gòu)隧道管片上的預(yù)留注漿孔和設(shè)計預(yù)埋注漿孔作為地層融沉注漿孔。注漿順序為:“隧道底板→隧道兩側(cè)→隧道頂板”。

融沉補償注漿材料以水泥-水玻璃雙液漿為主,單液水泥漿為輔。水泥-水玻璃雙液漿配比為:水泥和水玻璃的溶液體積比為1∶1,其中水泥漿水灰比為1∶1,水玻璃溶液采用B40水玻璃加1~2倍體積的水稀釋。注漿壓力不大于0.5MPa,注漿范圍為整個凍結(jié)區(qū)。當(dāng)一天隧道沉降大于0.5mm,或累計隧道沉降大于1.0mm時,應(yīng)進行融沉補償注漿;當(dāng)隧道隆起達(dá)到2.0mm時,應(yīng)暫停注漿。凍結(jié)壁已全部融化,且未注漿的情況下實測地層沉降持續(xù)半個月,每天不大于0.1mm,即可停止融沉補償注漿。

5 結(jié)語

該工程按上述設(shè)計方案和施工技術(shù)處理后,已成功進行了盾構(gòu)復(fù)推和端頭接收。工程通過采用凍結(jié)加固處理技術(shù)將盾體、盾體周邊土體及接收端的地連墻冷凍膠結(jié)成一體,既提高了盾體周圍地層的承載力,也提高了掌子面和土倉的封水止水能力,不僅有效地防止了水土流失與盾構(gòu)機整體繼續(xù)下沉問題,而且為后續(xù)拆除鋼套筒、清除盾構(gòu)機出洞障礙、安裝引軌和進行盾構(gòu)復(fù)推、端頭接收創(chuàng)造了條件[3]。從應(yīng)用的效果來看,該技術(shù)安全可靠。該技術(shù)的成功應(yīng)用,為今后類似工程事故的處理提供了極有價值的經(jīng)驗和參考。

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