王國平,王麗佳,李 剛,徐旭輝,劉政委,趙東升,仇旭輝
(浙江大洋科技鉀鹽企業(yè)研究院,浙江 杭州 311616)
隨著水資源的短缺及工業(yè)水污染問題的加劇,回用水已成為石油化工行業(yè)重要的第二水源,主要用于冷卻循環(huán)系統(tǒng)[1],但普遍存在重復利用率不高、腐蝕設備、結垢嚴重等問題。中海油天津化工研究設計院有限公司的劉向朝等開發(fā)無磷藥劑在大慶煉化公司應用,提高循環(huán)水利用率并實現達標排放[2]。
某公司在碳酸鉀和碳酸氫鉀生產過程中的含氨氮廢水通過循環(huán)增濃和多效蒸發(fā)結晶等技術聯產氯化銨,生產過程中需要用到循環(huán)冷卻水,為節(jié)約原水的開采和使用量,以少量樹脂清洗水和蒸發(fā)冷凝水為循環(huán)冷卻水的補充水源,實現生產用水的循環(huán)。
蒸發(fā)冷凝水長期循環(huán),微生物繁殖形成菌泥影響設備的換熱效果,循環(huán)水鹽分積累也會造成換熱設備腐蝕嚴重。該循環(huán)冷卻水呈較深的泥黃色,并拌有大量泡沫,技術部門在分析循環(huán)水時發(fā)現有大量的未知成分存在,其具有較強的還原性,但不是生產原料的組分,過程中也沒有添加該類物質。由于循環(huán)水中含有大量的氨氮,推測是氨氮在微生物作用下進行硝化反應,形成亞硝酸鹽。
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的水溫為25 ℃~45 ℃、pH為7.5~9.5,并有飽和溶解氧及充足的陽光,為微生物提供良好的生長環(huán)境。微生物的滋生嚴重危害循環(huán)冷卻水系統(tǒng),如形成黏泥、硫化氫、沉積鐵等銹瘤,引起管道堵塞及腐蝕;對循環(huán)水系統(tǒng)是不利的,顏亦磊等采用電解處理技術殺菌控制結垢和腐蝕問題[3]。
在微生物作用下的反硝化過程是按照NH4+-N→NO3-N→NO2-N→NO2→N2的流程進行,該過程中會出現亞硝酸鹽的積累現象[4]。第一座應用無碳源的厭氧氨氮氧化污水處理技術的生產規(guī)模ANAMMOX 反應器在荷蘭鹿特丹的Dokhaven市政污水處理廠運行成功,其脫氮的原理是在厭氧條件下,以亞硝態(tài)氮為電子受體,氨氮為電子供體生成氮氣[5]。pH、溫度和碳源對于亞硝酸鹽的積累都有影響,天津大學的李思倩等[6]報道在乙酸鈉為單一碳源下,C/N 比為3、溫度為12 ℃~14℃,pH 在7~9 之間具有較高的亞硝酸鹽積累,最大積累量穩(wěn)定在20 mg/L 左右,而pH 在6~7 時亞硝酸鹽積累量較低。北京工業(yè)大學的彭永臻等[7]報道,pH 在8 時亞硝酸鹽積累速率最快,KHCO3作為pH 調節(jié)藥劑最為適合。
對于循環(huán)冷卻水成分的分析,化學法過程比較復雜、耗時長;原子吸收法準確度高,但只能單元素進行測定,操作比較繁瑣。采用電感耦合等離子發(fā)射光譜法具有檢出限低、線性范圍寬且多元素同時分析的優(yōu)點,能夠準確、快速、有效地對循環(huán)冷卻水中的鈣、鎂、鐵、鋅、銅等進行定量,并適合于多種水質定量分析[8]。
本文采用等離子發(fā)射光譜、離子色譜和常規(guī)容量分析測試相結合的技術,表征和分析了某公司蒸發(fā)冷卻循環(huán)水的成分。結果表明,該循環(huán)冷凝水的主要成分為亞硝酸銨、碳酸氫鉀、氯化鉀和氯化銨,同時含有少量的鐵、鈦等金屬元素,符合生產現狀和形成條件。
聚光5000 等離子發(fā)射光譜儀(聚光科技(杭州)股份有限公司);Flash 有機元素分析儀和戴安1100 離子色譜儀(美國熱電(賽默飛)公司);METTLER TOLEDO 320 pH 測定儀(梅特勒公司);BS2233 電子天平(賽多利斯公司);UV-1800紫外分光光度計(島津儀器公司)。
樣品通過等離子發(fā)射光譜、離子色譜和有機元素分析儀測定,同時利用莫爾法測總氯,納氏法測氨氮,紫外分光光度法測硝態(tài)氮,高錳酸鉀法測亞硝酸鹽,濃縮法測總固體含量,并結合外觀性狀和生產運行條件推斷成因。
樣品經過濾、酸化后再進行等離子體發(fā)射光譜測試,主要測試的金屬有鐵、鈦、鎳、鉻、鈉、鉀、鈣、鎂、硅、鋁等,這些金屬離子是生產過程中可能帶入的組分,也是水體和環(huán)境中容易帶入的元素,同時還考慮設備腐蝕形成的元素,具體測試結果見表1。
表1 循環(huán)冷卻水等離子發(fā)射光譜檢測結果Table 1 Results of plasma emission spectrometry of circulating cooling water
從表1 的測試結果可以看出,循環(huán)冷卻水的主要成分是鉀,其次是鈉、鈦、鈣和磷,其它金屬元素含量極微。
通過離子色譜儀測試主要陰離子,以明確循環(huán)水中的主要染污因子;同時通過有機元素分析,證明循環(huán)水中存在有機雜質。測試結果見表2。
從表1 和2 的檢測結果可以看出,該循環(huán)冷卻水中主要是亞硝酸鉀、氯化鉀和碳酸氫鉀,而銨鹽所占比例較低,與循環(huán)冷卻水來源所含的元素原始值不相對應,而亞硝酸鹽和硝酸鹽明顯增加,但亞硝酸鹽積累更多。
表2 循環(huán)冷卻水中的主要陰離子和有機元素測定結果Table 2 Determination of main anions and organic elements in circulating cooling water
按照實驗需要,并針對生產情況,循環(huán)冷卻水的相關指標采用容量分析進行驗證,具體檢測方法、檢測結果和實驗現象見表3。
為驗證該循環(huán)水中亞硝酸鹽在不同的pH 下的穩(wěn)定性(積累),取循環(huán)水適量,然后分別用鹽酸或碳酸氫鉀溶液調節(jié)pH 至6.0、7.0、8.0 和9.0,模擬循環(huán)冷卻水的運行溫度(50 ℃),攪拌24 h,測定亞硝酸根和氨氮濃度,實驗重復3 次。
從表4 的對比測試結果可以看出,在堿性條件下,該循環(huán)水的亞硝酸鹽濃度還會有所增加,但氨氮會有一定的下降,一方面是在堿性條件下氨氮的揮發(fā),另一方面微生物的亞硝化還在持續(xù)。弱酸性條件下,亞硝酸鹽容易分解。
表3 循環(huán)冷卻水容量分析項目、檢測方法及結果Table 3 Analysis items,testing methods and results of circulating cooling water capacity
表4 循環(huán)冷卻水中亞硝酸鹽在不同pH 下的穩(wěn)定性模擬實驗數據Table 4 Stability simulation experimental data of the nitrite in circulating cooling water at different pH
(1)樣品經過等離子發(fā)射光譜、離子色譜和容量分析測試,推斷循環(huán)冷卻水的主要成分是亞硝酸鉀、碳酸氫鉀、氯化鉀和氯化銨,其中碳酸氫鉀、氯化鉀和氯化銨是補充水帶入,也是生產系統(tǒng)的原料和產品,亞硝酸鹽則是微生物硝化亞硝化積累而形成。
(2)循環(huán)冷卻水的補充水部分來源于樹脂清洗水和蒸發(fā)冷凝水,其中含有氨氮。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)長期運行后,微生物在合適的溫度、pH、溶解氧和光照下進行硝化和亞硝化反應,亞硝酸鹽大量的積累,加上涼水塔的蒸發(fā)濃縮,亞硝酸鹽濃度進一步提高。
(3)由于該循環(huán)冷卻水系統(tǒng)呈堿性,利于亞硝酸鹽的積累,加上氨氮的不斷補充,從而使亞硝酸鹽成為該循環(huán)冷卻水的主要成分,但氨卻沒有積累。分析認為,一種可能是氨氮在堿性條件下通過涼水塔強制對流揮發(fā);二是亞硝化菌和硝化菌在適合的條件下作用,氨氮轉化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,所以氨氮被消耗掉。
(4)由于亞硝酸鹽具有一定的還原性,不利于鈦氧化物薄膜對鈦蒸發(fā)設備保護,加速了鈦材氯化銨蒸發(fā)設備的腐蝕,影響使用壽命,循環(huán)水中的鈦元素含量也可以佐證。
(1)降低循環(huán)補充水氨氮的濃度,通過精餾提氨塔,將補充水中的氨回收后制備成氨水進行再利用,從而降低系統(tǒng)的氨氮濃度,阻斷硝化、反硝化的物質基礎。
(2)增加循環(huán)冷卻水凈化處理裝置,采用調酸、脫色、曝氣除氮和膜濃縮相結合的技術方案,處理后的純水返回循環(huán)水系統(tǒng),而膜濃水則作為生產用水進行再利用,實現循環(huán)水的零排放。
(3)循環(huán)水系統(tǒng)定量適時添加非氧化性殺菌劑,并形成長效機制,減少循環(huán)水系統(tǒng)中微生物的繁殖,進而減少亞硝酸鹽的積累和對鈦設備的腐蝕。