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某電廠液控蝶閥控制油站油泵頻繁啟動故障分析與處理

2020-01-17 07:40
關(guān)鍵詞:油站蝶閥蓄能器

趙 超 顏 喜 孟 禮 朱 建

1.江蘇闞山發(fā)電有限公司 江蘇 徐州 221011;

2.華電電力科學(xué)研究院有限公司 浙江 杭州 310030;

背景

某600 MW 超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組每臺機(jī)組配有兩臺循環(huán)水泵,循環(huán)水泵出口配套液控蝶閥。液控蝶閥要求順序啟動,循環(huán)水泵啟動前先快開閥門15%后,在緩慢開啟液控蝶閥至全開位置。驅(qū)動蝶閥開關(guān)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為單桿雙回路油動機(jī)。油動機(jī)動力油壓建立和維持配置有液壓控制油站,液壓控制油站包括油泵組、手動泵、蓄能器、電磁閥、插裝閥、油箱等零部件[1]。

1 問題描述

2019年8月5日,檢修人員發(fā)現(xiàn)油站油泵組頻繁啟動,油壓升高至17MPa歷時45s,油泵停運后油壓立即開始下降,至14.5 Mpa歷時56s,如下圖所示。打開油站上部回油口,在油泵組和閥門狀態(tài)不變的條件下,可以觀察到約占回油管1/3油位的回油量進(jìn)入油箱里,現(xiàn)場初步判斷,控制油系統(tǒng)中有內(nèi)漏泄壓造成母管油壓力無法維持。

2 原因分析

2.1 液控蝶閥控制組件內(nèi)卡澀

a)解體檢查開、關(guān)電磁閥,未見明顯異常,清洗后回裝無作用。

b)溢流閥解體后進(jìn)行清洗,回裝時,將溢流閥全開緩慢調(diào)整壓力至正常范圍內(nèi),溢流閥功能正常,排除內(nèi)漏或者卡澀不到位的可能性。

c)解體液控插裝閥,檢查各零部件包括彈簧、插裝閥芯、O 型圈等,均未見異常。

2.2 蓄能器充氮壓力不足

2.2.1 對蓄能器進(jìn)行測壓顯示,壓力最高為4MPa,充氮壓力不足造成無法維持系統(tǒng)壓力。可作為油壓建立異常的原因之一,然而,充氮壓力至8MPa,投運兩臺蓄能器后,系統(tǒng)壓力仍維持不住。

2.3 油動機(jī)內(nèi)部泄油 為了準(zhǔn)確判斷油動機(jī)和液控蝶閥控制組件具體泄漏位置,如下圖所示,在閥門關(guān)閉,油動機(jī)0行程時,在開閥進(jìn)油管路臨時增加隔離閥。再次啟動油泵至17MPa后,關(guān)閉臨時隔離閥,打開油站上部的回油口,發(fā)現(xiàn)無明顯回油,母管油壓力最終穩(wěn)定在15.2MPa。

這表明,在隔離了油動機(jī)進(jìn)、回油管路后,系統(tǒng)油壓可以維持穩(wěn)定,不存在泄油。同時,油動機(jī)活塞兩側(cè)油缸竄油,活塞密封圈老化損壞是造成壓力維持不住的根本原因。

3 故障處理

由于機(jī)組在運行期間,閥門必須在全關(guān)位置,因此任何缺陷的處理都需要確保閥門全關(guān),避免循環(huán)水母管水流回至循泵入口,造成循環(huán)水流量下降,循泵倒轉(zhuǎn),更嚴(yán)重的是冷卻水流量低造成凝汽器真空度下降,機(jī)組跳閘的風(fēng)險。

必須始終保證蝶閥處于全關(guān)位置,避免母管循環(huán)水回流至#2循泵造成循環(huán)水流量下降,循泵倒轉(zhuǎn)。使用鋼絲繩一端將液壓傳動連桿綁固,另一端穿過蝶閥起吊孔與5T手拉葫蘆連接,葫蘆整體生根點為蝶閥支撐基礎(chǔ)處。

通過就地控制柜把#2循泵液控蝶閥切至就地位置,停運液壓油站油泵,手動開啟蓄能器壓力油泄壓閥,待就地油壓顯示為0MPa后,對循泵坑液壓油缸進(jìn)行拆解工作。如果人員撤離工作地點,孔洞處的格柵板和安全措施必須恢復(fù)。

泄壓后,首先液壓油缸兩端的開關(guān)油高壓軟管,用12mm 內(nèi)六角扳手拆解液控蝶閥外側(cè)支撐架,將油缸活塞桿與搖臂連接的柱銷端部露出來,這樣才方便取出柱銷。其次,拆下柱銷上的卡簧?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),柱銷安裝時,管道側(cè)為凸肩結(jié)構(gòu),支架側(cè)為卡簧固定,因管道側(cè)軸線方向位置局限,因此,需要破壞掉凸肩結(jié)構(gòu),保持和柱銷同直徑大小,從支架側(cè)抽柱銷。

在抽出柱銷后,進(jìn)一步對油動機(jī)吊裝、移位、拆除。拆除油動機(jī)后進(jìn)行解體檢查情況:活塞桿表面無劃痕,無嚴(yán)重銹蝕。活塞桿彎曲變形值符合設(shè)計規(guī)定值。

活塞桿密封件失效,油桿腔室和無油桿腔室的密封全部老化破損,造成油缸竄油。

在拆裝油動機(jī)的同時,對油站進(jìn)行濾油工作,對工作液壓油YB-N46耐磨抗壓油按照NASH 標(biāo)準(zhǔn)顆粒度等級不高于8級。化驗合格后方可注油調(diào)試。將油動機(jī)行程恢復(fù)至0位后,接開、關(guān)高壓油管路接頭。核對油泵轉(zhuǎn)動方向,點動檢查。關(guān)閉壓力泄壓閥,打開溢流閥,在低壓(1.5MPa)運行5分鐘左右。待油泵運行正常后逐步調(diào)整溢流閥使壓力逐級升高,每一等級要求穩(wěn)定2-3分鐘。當(dāng)壓力升至18MPa時,將溢流閥調(diào)節(jié)桿上的并帽鎖死。打開蓄能器進(jìn)口截止閥,觀察壓力是否在14.5-17MPa范圍內(nèi)?;匮b指針盤將液控蝶閥切換至聯(lián)動位,停運循環(huán)水泵,檢查液控蝶閥關(guān)閉是否正常。

如下圖所示,在持續(xù)觀察90min后,壓力維持穩(wěn)定在15.2MPa,在正常范圍內(nèi)。

圖1 更換油動機(jī)活塞密封件后油壓調(diào)試記錄

4 結(jié)論

液控蝶閥控制系統(tǒng)回路復(fù)雜,油壓不穩(wěn)定或者油泵頻繁啟動的因素較多,在分析和判斷故障時,將模塊組件和油缸、蓄能器進(jìn)行臨時隔離后,可有效地查明了根本原因。

單一的油壓高低值判斷不利于觀察液控蝶閥的實際狀況及油泵的運行情況;在DCS 畫面,液控蝶閥油泵的油壓無顯示及無歷史趨勢查詢,不利于對當(dāng)前液控蝶閥油壓的監(jiān)視和故障分析。因此,建議就地壓力開關(guān)改成壓力變送器信號送至DCS,實時顯示并進(jìn)入歷史趨勢,通過DCS邏輯判斷壓力高、壓力低,將信號送回就地PLC 作為油泵聯(lián)鎖啟停的條件,同時聲光報警增加油泵電機(jī)運行且壓力異常報警[2]。

由于密封件老化壽命約10年左右,目前某電廠運行時間接近10年,對于橡膠密封元件,需要按照壽命情況及時檢查、更換。

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